李 勇
(大同煤炭集團大地選煤工程有限責任公司,山西 大同 037003)
重介質選煤是當前最先進的選煤方法,它不僅具有分選精度和數(shù)量效率高,還有生產操作和工藝調整簡單以及易于實現(xiàn)自動化等優(yōu)點。近幾年,重介選煤得到了廣泛的應用。重介選煤廠調試是對設計的進一步完善,也是一個全方位的系統(tǒng)工程,調試的好壞極大地影響著經(jīng)濟效益。因此,需要結合生產實際,充分考慮設備的技術性能指標,通過對局部設備和工藝環(huán)節(jié)的改造,在短時間內使選煤廠生產能力達到設計能力,工藝系統(tǒng)運行實現(xiàn)最佳。
永定莊選煤廠是年設計生產能力210萬t的動力煤選煤廠。選煤方法為50~1.5 mm原煤采用兩產品重介旋流器分選,1.5~0.15 mm粗煤泥采用螺旋分選機分選,-0.15 mm細煤泥采用加壓過濾機回收處理。工藝流程為:原煤從原煤場經(jīng)給煤機和皮帶轉載進入主廠房,進入主廠房后經(jīng)1.5 mm原煤脫泥篩脫泥,-1.5 mm篩下物料進入煤泥水系統(tǒng),+1.5 mm篩上物料與合格介質進入混料桶,混合后經(jīng)泵打入兩產品重介旋流器分選出精煤和矸石,精煤通過脫介篩脫介,經(jīng)離心機進一步脫水后,再經(jīng)皮帶機轉載進入精煤倉,矸石通過脫介篩脫介脫水后,經(jīng)皮帶機轉載進入矸石倉。精煤和矸石脫介篩篩下合介段的物料進入合格介質桶、篩下稀介段的物料和離心機離心液進入稀介桶,稀介質經(jīng)泵打入磁選機磁選,磁選精礦進入合格介質桶、尾礦進入煤泥水系統(tǒng);部分合格介質可分流到稀介桶。重介旋流器分選工藝示意圖見圖1。
圖1 重介旋流器分選工藝示意圖
重介旋流器設計分選粒度為50~1.5 mm,但是在調試過程中,進入系統(tǒng)的原煤粒度有時在100 mm左右,粒度超限物料進入重介旋流器分選系統(tǒng),造成混料泵上料不暢,重介旋流器入料壓力波動,分選效果變差,嚴重時,混料泵或旋流器堵塞,系統(tǒng)整體停車。由于每種設備都有其最大允許通過粒度的要求,粒度超限會造成泵的工況不穩(wěn)定,旋流器入料壓力頻繁波動,使離心力處于不斷變化狀態(tài)下,旋流器分選效果變差,最終影響產品的質量;粒度超限嚴重時還容易造成泵和旋流器發(fā)生堵塞使系統(tǒng)停車。
稀介質經(jīng)泵分別進入兩個磁選機磁選,在調試過程中,發(fā)現(xiàn)稀介桶桶位不穩(wěn)定,時常出現(xiàn)空桶或冒桶現(xiàn)象,造成后續(xù)磁選機入料不易控制。為了保證磁選機的磁選效率,生產中通常采用調節(jié)篩上噴水和磁選機入料閥門等方法來穩(wěn)定稀介系統(tǒng),給生產管理和操作帶來了困難。特別是磁選機入料閥門的調整,當按桶位情況開啟,閥門開啟過小,只有10 mm左右,經(jīng)常造成稀介泵不上料和上料不暢,頻繁調節(jié)閥門,使磁選機入料波動,入料閥門磨損也很快,每月需要更換2次;當閥門開啟大時,稀介桶會出現(xiàn)空桶,稀介泵時停時開,不能連續(xù)工作,造成磁選機工況不穩(wěn)定。磁選機的入料不穩(wěn)定,造成介質損失增加,磁選效率降低。
針對上述問題,結合生產實際,進行了相應的系統(tǒng)優(yōu)化完善。將現(xiàn)有的原煤脫泥篩出料端的兩排篩板更換為篩孔為50 mm×50 mm篩板,對原有篩下溜槽改造,50 mm×50 mm的篩下物進入混料桶,增加大塊物料溜槽;將重介入料泵更換成300ZJ-IC90,提高了泵通過物料的粒度。在日常生產過程中,加強原煤分級篩和原煤破碎機的檢查維護工作,從源頭上減少粒度超限的物料。改造后工藝流程為:原煤進入主廠房后經(jīng)二段分級,一段為1.5 mm脫泥,篩下物料進煤泥水系統(tǒng),篩上物料再經(jīng)二段50 mm分級,篩下物料進入混料桶,+50 mm的物料統(tǒng)一收集處理。改造后工藝示意圖見圖2。
圖2 改造后工藝示意圖
為了保證磁選機入料的穩(wěn)定,提高磁選機效率,將原來進入磁選機入料的三通管道現(xiàn)改成四通管道,其中兩通還進入到磁選機的入料箱中,一通管路返回到稀介桶,并分別安裝閥門控制其流量。在保證磁選機磁選效率的情況下,通過調節(jié)三個閥門的開啟度,控制磁選機的入料量和回流量,使處理量達到最大,回料量達到最小,形成穩(wěn)定的流量比例,閥門位置固定不動,生產中不用再頻繁調節(jié)閥門。同時,稀介泵采用壓入式給料,桶位的高低對磁選機入料量也有很大影響,因此,在生產中,要求稀介桶的液位控制在50% ~70%之間。
1)降低了事故率。改造實施后,原煤脫泥篩脫泥效果正常,對后續(xù)的系統(tǒng)沒有影響,由于增加了+50 mm的分級,有效地控制了進入了重介旋流器分選系統(tǒng)的粒度,避免了因為物料粒度超限而造成堵塞停車和壓力波動,使系統(tǒng)的生產能力在一個月內達到設計能力,提高了選煤廠整體效益。
2)降低了勞動強度。生產中不用再頻繁調節(jié)閥門,省去了繁瑣的操作,降低了管理難度。由于部分物料通過管路回到稀介桶,管路中的壓力降低了,現(xiàn)使用的磁選機入料閥門半年更換1次,延長了閥門的使用壽命,降低了生產成本。
3)提高了磁選效果,降低了介耗。由于穩(wěn)定了磁選機入料,磁選效率提高到99.8%,噸煤介耗比調試初期相比下降了1 kg,經(jīng)濟效益明顯,磁選機效率由改造前的98.6%提高到改造后的99.8%。
重介選煤工藝調試是一個全方位的系統(tǒng)工程。通過系統(tǒng)的完善,解決了粒度超限的物料進入分選系統(tǒng)和稀介質系統(tǒng)不穩(wěn)定的問題,降低了事故率,縮短了調試時間,使系統(tǒng)生產能力在一個月內達到設計能力,降低了介耗,取得了良好的經(jīng)濟效益。
[1]歐澤深,張文軍.重介質選煤技術[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,2006:87-89.
[2]吳式瑜,岳勝云.選煤基本知識[M].第四版.北京:煤炭工業(yè)出版社,2012:123-129.