閆麗娜
(管道局五公司第八工程處,河北 滄州 062552)
如圖1所示,斜塊式內(nèi)胎由行走系統(tǒng),撐脹系統(tǒng)兩大部分組成。主要組成部件有油缸,油馬達(dá),主動輪總成,從動輪總成,撐塊,撐板,上活動板,下活動板,滑動板,導(dǎo)向軸,彈簧鋼板,斜塊等。
內(nèi)胎是冷彎管機的關(guān)鍵部件,它主要用來控制冷彎管制作工程中,鋼管起褶皺以及橢圓度超標(biāo)等缺陷的產(chǎn)生。內(nèi)胎的工作原理是內(nèi)胎撐脹機構(gòu)處于收起狀態(tài)時,控制內(nèi)胎行走換向閥,由油馬達(dá)帶動主動輪,將內(nèi)胎置于被彎鋼管設(shè)計位置,控制內(nèi)胎撐脹換向閥,由油缸拉動滑動板,在滑動板的斜塊作用下,通過上、下活動板的斜塊,使上、下活動板沿導(dǎo)向軸垂直升、降,當(dāng)撐塊頂?shù)皆O(shè)計位置時(即鋼管發(fā)生適量變形時),停止升壓,開始彎管彎制,本次彎制結(jié)束后,內(nèi)胎在鋼板彈簧的作用下恢復(fù)原狀,然后控制內(nèi)胎撐脹換向閥,由油缸推動滑動板,使上、下活動板收起,再控制內(nèi)胎行走換向閥,由油馬達(dá)帶動主動輪,將內(nèi)胎置于被彎鋼管的下一設(shè)計位置,直至完成鋼管彎制。
經(jīng)過對西氣東輸二線、日東原油管道、陜京三線等工程冷彎管機使用維護過程的跟蹤服務(wù)和統(tǒng)計,我們發(fā)現(xiàn)有時會出現(xiàn)褶皺超標(biāo)、內(nèi)胎行走困難、導(dǎo)向軸斷裂等問題,具體情況如下:
我們經(jīng)分析認(rèn)為,其原因是內(nèi)胎在制造過程中存在一定的裝配偏差,而原有結(jié)構(gòu)從動輪的調(diào)整間隙不夠大,有時就會導(dǎo)致內(nèi)胎在管內(nèi)行走困難,尤其是從動輪,有時即使把從動輪支板調(diào)到最高點,能進入管子,但當(dāng)內(nèi)胎漲緊時,在還沒有漲到位時從動輪就已經(jīng)緊貼管壁沒有間隙了,這樣就造成了內(nèi)胎支撐不到位,從而使管子在彎制過程中形成褶皺。
在冷彎管彎制過程中,內(nèi)胎動力導(dǎo)向軸根部受力較大,由于其結(jié)構(gòu)造成受力不均勻,而動力導(dǎo)向軸的壁厚較薄,這樣就造成了其根部容易斷裂,因此該處經(jīng)常需要維修更換。
原設(shè)計在安裝主動輪鏈條時要加裝偏心漲緊輪,這樣不僅結(jié)構(gòu)復(fù)雜制造難度大,而且在使用中也容易出現(xiàn)鏈條松動的問題。
根據(jù)對內(nèi)胎構(gòu)造及使用原理的分析,原從動輪支板是焊于油缸連接盤上,這樣活動間隙僅為54mm。由于活動間隙過小,內(nèi)胎行走系統(tǒng)進入鋼管時從動輪支板易與鋼管管壁卡住,導(dǎo)致內(nèi)胎在管內(nèi)行走困難,影響施工,增加了施工人員的勞動強度。
針對以上現(xiàn)狀,在原有的基礎(chǔ)上把從動輪支板加長加高,直接焊于內(nèi)胎上活動板上,活動間隙由原來的54mm增至108mm,活動間隙增大了,這樣行走輪在上管及下管時都不會受阻了,在此基礎(chǔ)上對從動輪軸及油缸連接盤也做了部分的調(diào)整,把從動輪軸的間距由原來的286mm改為390mm,油缸連接盤的寬度由原來的418mm改為340mm。
優(yōu)化后的內(nèi)胎在冷彎管制作過程上下管方便,行走自如,當(dāng)內(nèi)胎漲緊時,從動輪在管內(nèi)懸空,從而避免了在冷彎管彎制過程中褶皺現(xiàn)象的發(fā)生,提高了冷彎管的質(zhì)量。
針對動力導(dǎo)向軸根部易斷裂的現(xiàn)象,我們對動力導(dǎo)向軸結(jié)構(gòu)進行了分析,發(fā)現(xiàn)原動力導(dǎo)向軸內(nèi)部裝有一個銅套,在冷彎管機使用過程起到保護油缸連接軸的作用。經(jīng)研究,我們將銅套去除,直接把動力導(dǎo)向軸的內(nèi)孔直徑改為與銅套內(nèi)孔一致,這樣就增加了動力導(dǎo)向軸的壁厚,并在軸孔內(nèi)部加一油槽起潤滑作用。
此項優(yōu)化已成功運用,改進后的動力導(dǎo)向軸比之前的壁厚增加了8mm,有效解決了動力導(dǎo)向軸根部易斷裂的現(xiàn)象,降低了售后維修費用。
原主動輪安裝時為防止鏈條松動,每次都要加裝偏心漲緊輪,該結(jié)構(gòu)制作工藝較復(fù)雜,且使用中可靠性較差,為改善這一狀況,我們經(jīng)研究準(zhǔn)備通過調(diào)整結(jié)構(gòu)尺寸以取消漲緊機構(gòu)的方式解決。經(jīng)測量主動輪安裝支板的兩中心孔的尺寸為216mm,根據(jù)鏈條長度,通過計算及多次試驗,最終確定把兩孔的中心距縮小為210mm,這樣恰好可使傳動鏈條處于良好的工作狀態(tài),無需再加裝漲緊輪,由此簡化了制作過程,提高了工作可靠性。
改進措施實施后,經(jīng)過對三公司508內(nèi)胎、六公司813內(nèi)胎、四川油建1016內(nèi)胎制造、使用過程的跟蹤調(diào)查,證實較好地解決了原有內(nèi)胎存在的各種問題,在冷彎管加工過程中上下管方便,行走自如,從未出現(xiàn)過內(nèi)胎卡在管壁中的現(xiàn)象,提高了彎管加工質(zhì)量和工作效率,簡化了產(chǎn)品制造工藝,取得了較好的效果。
[1]彎管機模具改進[J].機械工人.冷加工,2003(11).