劉貴滿,張世民,張 威 (中石油遼河油田分公司錦州采油廠,遼寧 凌海121209)
氮氣泡沫驅(qū)是通過向油藏注入一定比例的水、氮氣、磺酸鹽助排劑,產(chǎn)生大量的氮氣泡沫液,形成一個氮氣泡沫帶進(jìn)入油藏與原油接觸,利用氮氣泡沫液“氣阻效應(yīng)”發(fā)揮其選擇封堵、“視黏度增大”提高流度比及表活劑洗油、氮氣彈性能等綜合作用,實現(xiàn)提高采油速度與采收率的雙重目的。
在氮氣泡沫驅(qū)生產(chǎn)過程中,從驅(qū)替開始到結(jié)束,注入井壓力一般經(jīng)歷壓力快速上升、緩慢下降和上升、趨于穩(wěn)定、逐漸下降4個階段。生產(chǎn)井一般經(jīng)歷產(chǎn)液量大幅上升 (含水穩(wěn)定或上升)、產(chǎn)液量穩(wěn)定或微降 (含水下降)、產(chǎn)液量下降 (含水上升)3個階段。
氮氣泡沫驅(qū)采油技術(shù)已在錦州油田錦90塊成功試驗、推廣,現(xiàn)場試驗積累了豐富的理論與實踐經(jīng)驗,形成4點利于其推廣應(yīng)用優(yōu)勢:①泡沫驅(qū)增儲增產(chǎn)機(jī)理清楚,作用突出,適應(yīng)性強(qiáng);②注采工藝技術(shù)完善配套,已逐步國產(chǎn)化,大大降低投資和維護(hù)費;③發(fā)泡劑性能與穩(wěn)定性,經(jīng)不斷優(yōu)化復(fù)配有了質(zhì)的改善和提高;④形成了較為可靠的動態(tài)監(jiān)測與動態(tài)跟蹤調(diào)控技術(shù)。
室內(nèi)試驗研究表明,氮氣泡沫驅(qū)技術(shù)在稀油上應(yīng)用效果要好于普通稠油 (見表1)。
表1 不同油品試驗?zāi)P臀镄詤?shù)及驅(qū)替結(jié)果
錦16塊興隆臺油層目前已進(jìn)入特高含水開發(fā)期,采出程度高,含油飽和度低。在無油或者剩余油飽和度低于10%以下時,起泡劑能夠很好的發(fā)泡封堵高滲透層,而含油飽和度高于10%以上,發(fā)泡劑就明顯地受到原油消泡作用的限制,因此可以看出,氮氣泡沫驅(qū)主要封堵含油較低的高滲透層。
試驗區(qū)屬于已開發(fā)30多年的稀油油藏,已進(jìn)入高含水開發(fā)階段后期,持續(xù)的實施堵水措施,使單井產(chǎn)液層厚度降低,試驗區(qū)共有2口注水井、10口生產(chǎn)井,對應(yīng)目的層射開率為28.4%。
試驗區(qū)內(nèi)層間和平面矛盾突出,其中注入井錦2-8-08側(cè)井不吸水層厚度達(dá)到總厚度的53%。
試驗前試驗區(qū)累產(chǎn)油48.1921×104t,采出程度為36.9%,綜合含水93%,采油速度0.42%,石油地質(zhì)儲量130.5×104t,達(dá)到水驅(qū)標(biāo)定采收率51%開采時間需33年。目前試驗區(qū)剩余油高度零散,繼續(xù)水驅(qū)開發(fā)潛力較小,調(diào)整難度大,應(yīng)通過氮氣泡沫驅(qū)油技術(shù)進(jìn)一步提高采收率。
1)地質(zhì)概況 試驗區(qū)位于構(gòu)造較為完整的錦16塊中西部,目的層為興隆臺油層Ⅱ油組,含油面積為0.32km2,地質(zhì)儲量130.5×104t。興Ⅱ油組縱向劃分4個砂巖組8個小層,試驗區(qū)目的層興Ⅱ油組1~4小層,平均有效厚度23.8m,層數(shù)連通系數(shù)83.4%,厚度連通系數(shù)82.9%。油藏埋深1350~1450m,沉積微相以河口砂壩微相為主,主要巖性為含泥不等粒砂巖、細(xì)-中砂巖為主。有效孔隙度28%,有效滲透率750×10-3μm2。地面原油密度 (20℃)0.933g/cm3,黏度 (50℃)72.8mPa·s,地下原油黏度14.3mPa·s,體積系數(shù)1.098。原始地層壓力13.9MPa,飽和壓力12.71MPa,地飽壓差1.27MPa,壓力系數(shù)1.0,地層溫度50℃。
2)試驗區(qū)開發(fā)歷程 試驗區(qū)自投產(chǎn)到目前經(jīng)歷3個開發(fā)階段4次重大綜合調(diào)整。試驗前試驗區(qū)共有油井10口,開井8口,井口日產(chǎn)液361t,日產(chǎn)油26t,含水93%,平均動液面316m,采油速度0.42%,采出程度為36.9%。2011年6月,試驗區(qū)2個井組全部轉(zhuǎn)入氮氣泡沫驅(qū)開發(fā),目前試驗達(dá)到初步工作目標(biāo)。
1)井網(wǎng)規(guī)劃 根據(jù)現(xiàn)場實際生產(chǎn)井布局,采用不規(guī)則調(diào)驅(qū)井網(wǎng),設(shè)計注入井2口,對應(yīng)采油井10口,觀察井1口。
2)注入?yún)?shù)選擇 根據(jù)石油勘探開發(fā)研究院熱采所的研究成果,借鑒歡17塊大凌河油藏氮氣泡沫驅(qū)優(yōu)化設(shè)計研究成果,結(jié)合錦16塊油藏實際情況,注入?yún)?shù)選擇如下:階段注入總體積為0.3PV,連續(xù)注入泡沫液1年后轉(zhuǎn)為段塞式注入,4年后轉(zhuǎn)為后續(xù)水驅(qū)。初期段藥劑有效濃度0.5%,段塞階段藥劑有效濃度0.4%;氣液比取1∶1;注采比1.05∶1;2個井組日配注總量472m3,具體情況視現(xiàn)場實際進(jìn)行調(diào)整。
3)開發(fā)指標(biāo)預(yù)測 試驗區(qū)通過實施氮氣泡沫驅(qū)的開發(fā)方式,可比水驅(qū)開發(fā)方式提高原油采收率5.48%,增加可采儲量7.16×104t,5年可創(chuàng)凈現(xiàn)值1916.1萬元 (油價4949.64元/t),經(jīng)濟(jì)效益較為顯著 (見表2)。
表2 開發(fā)效果預(yù)測
試驗區(qū)2個井組2011年6月中旬轉(zhuǎn)注,至8月部分油井驅(qū)替作用凸顯,井組產(chǎn)液持續(xù)上升至700t/d,日產(chǎn)油穩(wěn)定在20t/d,2011年10月至2012年2月期間先后有5口井實現(xiàn)驅(qū)替向封堵作用轉(zhuǎn)化,日產(chǎn)油開始持續(xù)上升至45t/d,日產(chǎn)液進(jìn)一步升至900t/d,綜合含水由96%下降94%。2012年4月轉(zhuǎn)段塞式注入,除2012年8~9月受臺風(fēng)、鉆井和注入井作業(yè)影響一直無法正常注入,產(chǎn)油量出現(xiàn)較大波動外,日產(chǎn)液穩(wěn)定在750t/d,日產(chǎn)油穩(wěn)在40t/d,試驗達(dá)到初步工作目標(biāo)。
1)驅(qū)替和封堵作用明顯 泡沫液優(yōu)先進(jìn)入主滲層發(fā)揮泡沫液驅(qū)替作用的共有5口井,主要表現(xiàn)液量升,含水升 (或穩(wěn)),日產(chǎn)油穩(wěn),地層壓力升,平均單井采液提升40t。泡沫液進(jìn)入主滲層并發(fā)揮封堵作用的共有5口井,主要表現(xiàn)為液降、含水降、油升,含水平均下降14%,最高下降23%。
2)注入井油、套壓升高,區(qū)塊地層壓力明顯恢復(fù) 丙7-238井油壓由1MPa上升至10MPa,套壓由0.8MPa上升至17MPa;8-08側(cè)井油壓由8MPa上升至10MPa,套壓由8MPa上升至10MPa。生產(chǎn)井平均單井動液面上升了80m。一方面說明地層壓力提高,供液能力充足;另一方面說明目前油井的排液能力還有提升空間,工作制度還需調(diào)整,努力實現(xiàn)注采平衡。
3)試驗時間尚短,整體效益不如瞬時效益理想 氮氣泡沫驅(qū)試驗有效運行15個月,增量投入運行費用2756.1萬元,其中注入費用2630.5萬元,地面建設(shè)費用141.2萬元,監(jiān)測費用86.7萬元。期間累產(chǎn)油1.61×104t,增油7308t,創(chuàng)效897.9萬元。
1)初步試驗證實泡沫驅(qū)在稀油上有很好的適應(yīng)性 現(xiàn)場試驗動態(tài)表明,試驗日產(chǎn)油和增量效益均有提升空間。首先,有5井尚未進(jìn)入封堵狀態(tài),日產(chǎn)油有進(jìn)一步提升的可能。其次,轉(zhuǎn)入段塞后,增量操作成本大幅下降,同時改進(jìn)泡沫質(zhì)量和注入工藝,仍有較大降成本空間。
2)吸入剖面和采出剖面均有不同程度改善 通過錦2-8-08側(cè)井泡沫液驅(qū)前后注入剖面對比,剖面改善明顯,上部原吸水好層得到有效抑制,下部原不吸水層能夠較好吸水,封堵調(diào)驅(qū)作用得到較好發(fā)揮。
3)從采出氣組份分析資料表明大量氮氣滯留地下發(fā)揮驅(qū)替和封堵作用 試驗區(qū)內(nèi)取樣24井次,平均氮氣含量14.93%,試驗區(qū)外取樣3井次,平均氮氣含量14.29%。比較可見,注入氮氣并沒有被采出。
[1]劉應(yīng)學(xué),趙力強(qiáng),錢勇 .氮氣泡沫調(diào)驅(qū)技術(shù)在注水井的應(yīng)用 [J].江漢石油職工大學(xué)學(xué)報,2007,20(2):56-60.