張云川
(云南天安化工有限公司磷酸廠,云南 安 寧 6 50309)
1.概述
天安化工磷酸廠一期30萬t/年濕法磷酸裝置4臺循環(huán)水泵采用的是單級雙吸水平中開蝸殼式離心泵,于2005年2月投入使用。4臺泵原設(shè)計均采用填料密封。良好的填料密封,是“迷宮效應(yīng)”和“軸承效應(yīng)”的綜合作用。因軸套隨軸運轉(zhuǎn),會與填料持續(xù)摩擦而產(chǎn)生大量的熱量,故需外接冷卻水注入水封環(huán)內(nèi)讓填料冷卻,冷卻水壓力還可以幫助填料起到更好的密封效果,從而讓循環(huán)水泵正常運行。
2.使用情況及存在問題
循環(huán)水泵介質(zhì)參數(shù)見表1。
表1
4臺循環(huán)水泵原設(shè)計的冷卻方式為:在泵殼頂部開孔將泵內(nèi)介質(zhì)引出,再分別注入兩端填料函之中用做填料冷卻水。
水泵投入使用初期,水質(zhì)及工況較好,這種冷卻方式也沒出現(xiàn)太大問題,但隨著水質(zhì)惡化(見表1),介質(zhì)含酸量增大,雜質(zhì)增多,而且其本身溫度已經(jīng)較高,導致填料頻繁損壞泄漏,外泄漏較大腐蝕軸承及軸承座,軸套磨損嚴重。檢修工作量及備件消耗量均加大,而且泄漏帶來的環(huán)境污染相當嚴重。為解決此問題,磷酸廠于2007年7月進行了冷卻水系統(tǒng)改造:增加了密封水加壓泵,單獨配管至每臺循環(huán)水泵的填料函,并且引入了清潔工藝用水做填料的冷卻。
改造初期情況有所好轉(zhuǎn),但運行一段時間后再次出現(xiàn)頻繁泄漏,擰緊壓蓋螺栓、更換填料均不能解決問題。
為徹底解決循環(huán)水泵存在的問題,我們提出將其改為機械密封型式。
1.機械密封的選型
雙端機封有兩對摩擦副,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,需外供封液系統(tǒng)。而單端面機封只有一對摩擦副,結(jié)構(gòu)簡單,安裝及維護方便,故選用單端面機封。選用內(nèi)裝式機械密封,便于改造且密封性好。彈簧選取多彈簧式,使用于高速運轉(zhuǎn)。
為了確保密封效果,需計算機械密封載荷系數(shù)K
式中:d1——密封環(huán)帶的內(nèi)徑,測量值為110mm;
d2——密封環(huán)帶的外徑,測量值為145mm;
db——密封的平衡直徑,測量值為125mm。
上式K=0.61<1。K<1的機械密封為平衡型密封,內(nèi)裝式密封軸上的臺階使密封端面沿徑向內(nèi)移時并不減少密封面的寬度。密封的開啟力不變,但由于動環(huán)有較大的面積暴露在液體中,因此,閉合力被平衡了相當一部分,保證了密封效果。
從上可知,選取的機械密封為單端內(nèi)裝旋轉(zhuǎn)多彈簧式平衡型機械密封。
經(jīng)與多家機械密封制造廠商進行探討后,最終選定“艾志工業(yè)技術(shù)集團”生產(chǎn)的“AIGI專利集裝式機封”,該機械密封結(jié)構(gòu)型式如圖1。
圖1
1.AIGI專利集裝式機封的特點
(1)集裝式結(jié)構(gòu),使安裝簡單、可靠。
(2)平衡式結(jié)構(gòu)在壓力驟變時會減輕密封介質(zhì)壓力對密封端的影響。
(3)非熱鑲式的動、靜環(huán)結(jié)構(gòu),杜絕了在溫度變化大以及有振動等特殊情況下,環(huán)面發(fā)生脫落或損傷的現(xiàn)。
(4)定位裝置可避免人為安裝產(chǎn)生的誤差,保證機械密封精確的端面比壓與可靠性,有效保證機械密封的長周期運行。
(5)多個小彈簧結(jié)構(gòu),且不與介質(zhì)接觸。
(6)專利的定位以及合理的端面比壓,確保了密封的壽命與低排放要求。
2.性能參數(shù)
最高溫度可達200℃;密封圓周線速度25m/s;最高壓力可達0.4MPa。
3.材質(zhì)選擇
由表1可知,泵介質(zhì)含酸量較高,且?guī)в衅渌腆w顆粒雜質(zhì),因此對機械密封的材質(zhì)選取(表2)。
表2
4.可行性驗證
(1)端面比壓Pc。
經(jīng)計算Pc=Fc/A=0.42MPa
式中:Fc——密封凈閉合力;
A——密封環(huán)面積。
在允許范圍0.3~0.6內(nèi),可行。
(2)PcV值。
PcV=0.42×25=10.5<[PcV],可行。
式中:Pc——端面比壓;
V——密封端面平均線速度;
[PcV]——許用值<14.5。
5.改造實施
我廠4臺循環(huán)水泵,運行方式為3開1備。于2012年9月先對備用泵CJ01001A實施改造。將原來的填料取出,取消密封壓蓋,將機械密封直接安裝在原填料函上即可。完成改造后,連續(xù)運行了4個月,未發(fā)生泄漏。后對另3臺循環(huán)水泵實施改造,并于2013年3月全部改造完畢。
機械密封改造前后循環(huán)水泵的運行參數(shù)見表3(以CJ01001A為例)。
表3
1.改造效果
機封改造后,實現(xiàn)了零泄漏。而且,泵的運行效率得到大幅提升,由改造前的80.4%提升至90.5%。
2.經(jīng)濟效益
(1)通過電流對比可知,以1臺泵每年運行330天計算,1年所降能耗為電機功率462 528kW,電能下降約7.3%,以每度電0.8元計算,1年節(jié)約成本可達3.7萬元。
(2)2012年5月至9月期間,泵檢修8次,平均每臺備件費用為4.1萬元。2012年9月完成機封改造后運行至2013年3月,除了日常性維護檢查,未進行備件更換。平均每臺機封改造費用為3.9萬元,5個月時間即回收投資成本,并且產(chǎn)生效益2 000元。
[1]云南省化工高級技工學校.磷酸生產(chǎn)工藝[M].2009.
[2]陳偉.機泵選用[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008.
[3]魏龍,馮秀.化工密封實用技術(shù)[M].北京:化學工業(yè)出版社,2010.