陸赟蕓 朱昭宇 王莉 耿永華(大港油田灘海開發(fā)公司,300280)
埕海1-1人工島外輸油海底管道長約4.2km,設(shè)計壓力4.0MPa,設(shè)計溫度70℃,內(nèi)管管徑 Φ323.9mm×9.5mm,一端從埕海1-1人工島靠船碼頭西側(cè)登島,另一端在進(jìn)海路入??谔幍顷?。管道從登陸點至埕海1-1島門衛(wèi)閥組間處管道規(guī)格由Φ323.9mm×9.5mm變?yōu)棣?73 mm×7.9mm,此段因管徑不一,不具備通球清管和管道內(nèi)檢測功能,因此需要將950米Φ273 mm×7.9mm管線更換為Φ323.9mm×9.5mm管線。管線更換不僅會影響埕海1-1島外輸油海底管道乃至整個埕港管線的正常生產(chǎn)運(yùn)行,若埕海1-1島外輸油海底管道停輸改造還將導(dǎo)致極大的經(jīng)濟(jì)損失。如何將這種影響降到最低程度是一項值得研究探討的課題,管道不停輸封堵技術(shù)就是解決該問題的一種重要施工方法。
管道封堵技術(shù)是1884年誕生的,到現(xiàn)在已有115多年的歷史。 該技術(shù)是在完全密閉狀態(tài)下,在需改造管段兩側(cè),利用物理、機(jī)械手段,將改造段從管線中隔絕堵斷,進(jìn)行維護(hù)、修理、更換等改造。物理機(jī)械手段包括筒式、懸掛式、折疊式等多種形式;對運(yùn)行中的管線改線,有不停輸改線和停輸改線兩種方式;停輸改線一般是將管線停輸,利用封堵方法將改線段與主管線堵斷,清空改線段輸送介質(zhì),切斷舊管段,以新管段代之。不停輸封堵技術(shù)具有不停產(chǎn)、不降壓、不降溫的特點,保障了管線生產(chǎn)的正常運(yùn)行,具有較高的實用意義和經(jīng)濟(jì)效益。
埕海1-1人工島外輸原油管線工程采用了管線不停輸封堵技術(shù)與設(shè)備,先將改線段一端(上游在φ323.9管線上實施封堵作業(yè))用旁通管接通,以旁通線輸送介質(zhì),然后封堵主管線。改線段另一端利用已有發(fā)球筒1#閥門作為另一個封堵點,待上游封堵后,確認(rèn)1#、2# 閥門關(guān)閉,打開3# 閥門,拆除1# 閥門左側(cè)發(fā)球筒,將新管線與1# 閥門通過法蘭連接,實現(xiàn)新舊管線連頭,待上游新管段與主管線連頭后,向新管線內(nèi)注油,靠閥組間一側(cè)必須預(yù)留一個2″排氣孔,壓力平衡,打開1# 閥門,解除上游封堵,切換至新管段正常輸送,最后將旁通撤除。動火連頭完成后,在不停輸狀態(tài)下先進(jìn)行新管線的投產(chǎn)運(yùn)行,通過下囊孔往新管線注油,壓力平衡后提封堵,導(dǎo)通新管線。
根據(jù)《鋼制管道封堵技術(shù)規(guī)程》5.2.1三通在管線焊接需要在允許帶壓施焊壓力范圍內(nèi)進(jìn)行,采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 6150.1-2003進(jìn)行管道施焊壓力計算管道允許帶壓施焊的壓力:
式中:P——管道允許帶壓施焊的壓力,MPa;
σs—管材的最小屈服極限,MPa;
t——焊接處管道實際壁厚,mm;
c——因焊接引起的壁厚修正量,mm(通常取2.4 mm);
D——管道外徑,mm;
F——安全系數(shù)(原油、成品油管道取0.6,天然氣、煤氣管道取0.5)。
∮323.9×7.0 mm施工焊接壓力計算
其 中 :σs= 345MPa、t=7.0mm、D=529mm、F=0.6、P=3.6MPa
計算得到管線允許施焊的最大壓力為3.6Mpa。
開孔、封堵作業(yè)點應(yīng)選擇在直管段上,管線壁厚必須均勻。開孔部位盡量避開管道焊縫,無法避開時對開孔刀切削部位的焊道宜適量打磨。開孔前應(yīng)對所有焊道和組裝到管道上的閥門、開孔機(jī)等部件進(jìn)行整體試壓,試驗壓力為管道運(yùn)行壓力,穩(wěn)壓5分鐘,使用泡沫水噴淋三通焊逢、各部件結(jié)合面,觀察有無氣泡產(chǎn)生,以壓力不降低,不產(chǎn)生氣泡為合格。開孔作業(yè)時管線內(nèi)介質(zhì)壓力、流速應(yīng)保持穩(wěn)定,管線介質(zhì)流速不大于5米/秒。封堵作業(yè)時管線內(nèi)介質(zhì)流速不能超過2.5m/s。封堵作業(yè)期間不應(yīng)清管作業(yè),管線內(nèi)壓力、流速需保持穩(wěn)定。打開平衡孔排油,壓力下降為0.01MPa,關(guān)閉平衡孔閥門觀察20分鐘,若封堵隔離段管道壓力沒有回升,則封堵成功。確認(rèn)封堵成功后,通過平衡孔將油抽到提前準(zhǔn)備的油罐車內(nèi)。新舊管線連頭,焊接工藝規(guī)程采用氬弧焊打底,CHE507填充蓋面。焊接完成2小時后做X射線檢測,檢測合格后立刻進(jìn)行投產(chǎn)。焊接前進(jìn)行管線磁力檢測,若管線有磁,則用消磁儀進(jìn)行消磁。上游新舊管線連頭結(jié)束后,確認(rèn)1#、2# 閥門關(guān)閉,3#閥門處于常開狀態(tài)。拆除1#閥門左側(cè)發(fā)球筒,將新管線與1#閥門通過法蘭連接,實現(xiàn)新舊管線連頭。打開新管線上預(yù)留2″孔,通過上游下囊短節(jié)向新管線沖油,逐步實現(xiàn)新舊管線壓力平衡。
埕海1-1人工島外輸原油管線不停輸封堵技術(shù)實施工期為2天,采用不停輸變更管徑的方案后經(jīng)濟(jì)效益分析如下:
施工總費用包括管線采購、防腐、安裝、挖溝等施工費合計約170萬元,管線帶壓開孔、封堵等施工費約110萬元,管線鋪設(shè)所涉及設(shè)計、監(jiān)理、第三方檢驗、無損檢測等40萬元,不可預(yù)見費30萬元,總計400萬元。埕海1-1人工島外輸油海底管道外輸量為3700m3/d,約25900桶,以施工期間國際油價107.71美元/桶,匯率6.5,107.71美元/桶×25900桶×6.5×2天=3623.5957萬元 。因此,采用不停輸變更管徑的方案2天內(nèi)可減少停運(yùn)造成的損失近3623.5957萬元。與施工總費用相比甚多,社會效益和經(jīng)濟(jì)效益可觀。
原油長輸管線距離長,內(nèi)部含原油多、爆炸危險性大、停輸改造損失巨大等特點決定了管道在放空條件下進(jìn)行工藝改造和局部換管工作是不切實際的。目前我國大部分原油長輸管線均已運(yùn)行多年,將逐漸面臨局部改造及大修問題,不停輸帶壓封堵技術(shù)的應(yīng)用很好的解決了這一難題。埕海1-1人工島外輸原油管線采用不停輸封堵技術(shù)進(jìn)行管線改造后已經(jīng)投入使用,目前運(yùn)行良好。
1.劉新領(lǐng),姚秀程.較長管線不停輸帶壓雙封雙堵工藝技術(shù)的應(yīng)用及分析.城市燃?xì)?2008,(7):7-10.
2.秦紅,不停輸帶壓封堵技術(shù)研究.管道技術(shù)與設(shè)備,2009,(2):43-45.