馬欣敏
(上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究院,上海200240)
隨著鍋爐給水溫度的提高,僅用省煤器已不能有效地降低鍋爐排煙溫度,若將省煤器出口的煙氣用來加熱燃燒所需的空氣,則可以進一步降低排煙溫度;同時被加熱的空氣改善了燃料的著火條件和燃燒過程,提高了理論燃燒溫度,強化爐膛的輻射傳熱,進一步提高鍋爐效率。因此,空氣預(yù)熱器成為鍋爐必不可少的設(shè)備之一[1]。
鍋爐空氣預(yù)熱器一般布置于省煤器出口煙道中,工作于煙氣溫度最低區(qū)域,使用一段時間后,由于腐蝕、磨損等原因,會發(fā)生空氣向煙氣側(cè)泄漏,嚴重時還會影響鍋爐的安全運行??諝忸A(yù)熱器的漏風(fēng)還會導(dǎo)致燃燒特性的變化,漏風(fēng)量變大時,熱風(fēng)溫度下降;由于出口煙氣中氧體積分數(shù)升高,排煙溫度也隨之下降,導(dǎo)致冷端受熱面壁溫下降,加速了低溫腐蝕[2]。
筆者通過對一臺225t/h鍋爐二分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的測試及分析計算,提出了減小漏風(fēng)、提高熱風(fēng)溫度的空氣預(yù)熱器優(yōu)化改造方案,并提出了通過改變扇形倉布置角度、減少磨損的優(yōu)化改造新思路。
該鍋爐是德國Steinmuller公司生產(chǎn)的自然循環(huán)鍋爐,本體呈箱式布置,采用輥式磨煤機直吹式制粉系統(tǒng),煤粉經(jīng)由三只縫隙式燃燒器進入爐膛,形成“U”形燃燒火焰。利用寬節(jié)距膜式水冷壁將鍋爐分隔成為前后兩個煙道,煙氣經(jīng)前煙道轉(zhuǎn)彎進入后煙道,先后流經(jīng)三級過熱器和省煤器,再經(jīng)過回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器、電氣除塵器之后,經(jīng)引風(fēng)機排入煙囪。
空氣預(yù)熱器為VN型回轉(zhuǎn)式,原設(shè)計為二分倉,煙氣側(cè)和空氣側(cè)各占150°;12格倉,每個格倉扇形角度為30°;轉(zhuǎn)子直徑5.2m,轉(zhuǎn)速1.75r/min;傳熱元件分為3層布置,3層均采用了相同的常規(guī)波形;熱端高度為400mm,波形板厚度為0.5mm;中間層高度為300mm,波形板厚度為1mm;冷端高度為315mm,波形板厚度為1mm(材料為09CuPCrNi-A);密封裝置分為徑向密封和環(huán)向密封。
為準(zhǔn)確分析鍋爐空氣預(yù)熱器及引風(fēng)機運行狀況,2011-08-02對該鍋爐空氣預(yù)熱器及引風(fēng)機進行了測試,具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 空氣預(yù)熱器試驗數(shù)據(jù)表
空氣預(yù)熱器自1998年更換新傳熱元件投運,即發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)率超過設(shè)計值較多,一般為14%左右。經(jīng)過近14年的運行,空氣預(yù)熱器傳熱元件磨損嚴重,在近幾年小修過程中,在靜電除塵器位置發(fā)現(xiàn)其傳熱元件碎片(見圖1);同時各密封元件及傳熱元件磨損的進一步加大,導(dǎo)致空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率逐年上升,試驗測試漏風(fēng)率高達20.37%。
圖1 空氣預(yù)熱器傳熱元件碎片
高溫段密封片磨損嚴重,漏風(fēng)嚴重??諝忸A(yù)熱器入口煙氣溫度偏低,降低了空氣預(yù)熱器的傳熱溫壓,導(dǎo)致出口熱風(fēng)溫度明顯比設(shè)計值低,僅有260~270℃,嚴重影響了爐膛燃燒的穩(wěn)定,低負荷工況經(jīng)常需要投油助燃,稍有不慎將導(dǎo)致爐膛滅火,嚴重影響鍋爐安全運行;同時由于漏風(fēng)嚴重,鍋爐排煙溫度經(jīng)過修正后為195~200℃,較設(shè)計值偏高,鍋爐效率也明顯降低。
由于煤種波動及空氣預(yù)熱器漏風(fēng)嚴重,煙氣量增加,排煙熱損失加大。隨著引風(fēng)機負載逐年加大,在額定負荷下引風(fēng)機擋板門已全開,這時脫硫旁路門開度在10%左右,否則爐膛負壓不穩(wěn)定,時有冒正壓現(xiàn)象。尾部煙道阻力明顯上升,對鍋爐安全運行形成威脅。
由于空氣預(yù)熱器是傳熱元件轉(zhuǎn)動的回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,傳熱元件通過空氣側(cè)時所包容的空氣隨著傳熱元件一起轉(zhuǎn)動,因此空氣預(yù)熱器運行時會不斷地把空氣帶入煙氣側(cè),形成攜帶漏風(fēng)。轉(zhuǎn)子動密封片與靜密封部件之間為固定間隙的密封形式,而設(shè)備中每個部件所處的溫度場不同,并且在不同的負荷下會產(chǎn)生不同的熱膨脹,因而密封間隙隨溫度不同而變化;同時,流經(jīng)空氣預(yù)熱器的空氣和煙氣之間存在壓力差,壓力較高的空氣必然要通過變化的間隙流入壓力較低的煙氣中,形成空氣預(yù)熱器直接漏風(fēng)[2]。空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)由直接漏風(fēng)和攜帶漏風(fēng)兩部分組成,直接漏風(fēng)占空氣預(yù)熱器整個漏風(fēng)的70%~80%,攜帶漏風(fēng)約占空氣預(yù)熱器整個漏風(fēng)的20%~30%。
密封結(jié)構(gòu)缺陷有:
(1)徑向、環(huán)向、軸向密封設(shè)計上存在不足 。
空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子每個倉格的扇形角度與扇形板的角度均設(shè)計成30°,因此徑向密封片與扇形板之間,僅為單道密封結(jié)構(gòu)形式;同時由于該空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子為周向驅(qū)動模式,設(shè)計時沒有布置軸向密封。由密封原理可知,間隙越大,間隙兩側(cè)流體壓差越大,其泄漏量也越大。
(2)缺乏空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子熱態(tài)變形引起漏風(fēng)的計算方法。
由于空氣預(yù)熱器采用逆流式再生熱交換,即高溫?zé)煔馐菑纳隙铝鲃樱淇諝馐菑南露系牧鲃?,形成轉(zhuǎn)子上部溫度高,下部溫度低,出現(xiàn)了轉(zhuǎn)子受熱面外圍下沉的“磨菇狀”變形[3];同時為防止安裝間隙過小而導(dǎo)致空氣預(yù)熱器過載停運事故,人為地將轉(zhuǎn)子外側(cè)熱端徑向密封片與扇形板之間的間隙放大4~5mm,導(dǎo)致了空氣預(yù)熱器漏風(fēng)加劇。
鍋爐為箱型布置,尾部煙道設(shè)計緊湊,空氣預(yù)熱器傳熱元件直徑也相對較小,而原設(shè)計煤種下熱風(fēng)溫度較低(為290℃),針對現(xiàn)運行煤種,整體傳熱面積相對不足,導(dǎo)致熱風(fēng)溫度偏低和排煙溫度偏高。
由于運行煤種常年波動,其灰分質(zhì)量分數(shù)較設(shè)計煤種偏高,燃煤量明顯增加;同時為保證燃盡,爐膛過量空氣系數(shù)(煙氣中氧氣體積分數(shù))也有所增加,導(dǎo)致空氣預(yù)熱器中煙速明顯增加??諝忸A(yù)熱器高溫段由于煙氣體積大,流速高,沖刷磨損嚴重,導(dǎo)致密封元件及傳熱元件磨損嚴重,熱段漏風(fēng)增大,影響了空氣預(yù)熱器入口煙溫,最終導(dǎo)致漏風(fēng)增加,熱風(fēng)溫度降低。
空氣預(yù)熱器雖已多次進行了消缺處理和密封間隙調(diào)整工作,但其漏風(fēng)率仍高達20.37%,而且煙氣側(cè)阻力高達1 580Pa,引風(fēng)機容量明顯不足。通過現(xiàn)場勘查,不具備更換大容量高風(fēng)壓引風(fēng)機的條件,因此對空氣預(yù)熱器進行技術(shù)改造。在對測試結(jié)果進行分析計算的基礎(chǔ)上,確定空氣預(yù)熱器局部改成雙密封、增加傳熱元件高度的改造方案,并論證了改變扇形板布置角度的技術(shù)可行性。
將原設(shè)備的單道徑向密封布置形式改為扇形板下雙道徑向密封布置,即在轉(zhuǎn)子每個倉格的中間,從上到下增加一道徑向隔板,將冷端和熱端原有的12道徑向密封片改為24道;將原倉格受熱面的扇形角30°改為15°,使熱、冷端徑向密封在空氣預(yù)熱器運行中每一時刻均有2片密封片起密封作用,同時每道徑向密封片上均采用固定式密封及接觸式軟密封雙密封片形式,增加泄漏通道上的阻力,減少密封片兩側(cè)壓差,從而減少泄漏量(見圖2)。
圖2 改造前后密封片布置
將原設(shè)備的單道環(huán)向密封改為雙道環(huán)向密封布置,可以使環(huán)向密封在冷態(tài)和熱態(tài)都具有很小的密封間隙。原空氣預(yù)熱器采用了周向驅(qū)動方式,所以并未安裝軸向密封。結(jié)合增加分倉和扇形板的改造,現(xiàn)空氣預(yù)熱器增加軸向密封裝置,使熱、冷端軸向密封在空氣預(yù)熱器運行中每一時刻均有2片密封片起密封作用(見圖3)。
圖3 改造后的環(huán)向密封和軸向密封
在熱端增加300mm高度傳熱元件,傳熱元件高度由原設(shè)計的1 015mm增加到1 315mm,傳熱面積較改造前增加30%左右。
高溫段采用換熱能力強的DU板型,冷端采用了防堵灰能力強的專用板型,盡量防止在現(xiàn)運行高灰分煤種下積灰、堵灰。
若空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率為20%、引風(fēng)機擋板開度為85%時,空氣預(yù)熱器煙氣流速高達22m/s,明顯高于同類型空氣預(yù)熱器推薦煙速值。在進行如4.1所述改造后漏風(fēng)率有所下降,但經(jīng)過如4.1所述改造后增加了傳熱元件高度,在相同的煙氣量下,煙氣側(cè)阻力增加,加大了引風(fēng)機的載荷。因此,為減少空氣預(yù)熱器阻力,減少磨損,應(yīng)重新布置扇形板角度。在不影響傳熱的基礎(chǔ)上盡量加大煙氣側(cè)流通面積,煙氣側(cè)流通面積由原150°改為180°,空氣側(cè)流通面積由原150°減少到120°(見圖4)。通過上述改造降低了煙速,減少磨損,同時也減少了煙氣側(cè)阻力,改善了引風(fēng)機的工況。
圖4 空氣預(yù)熱器介質(zhì)通流面積的改進
由于煙氣、空氣壓差引起的直接漏風(fēng)占空氣預(yù)熱器總漏風(fēng)量的80%左右。直接漏風(fēng)可按下式計算:封道數(shù);Δp為空氣側(cè)與煙氣側(cè)壓差。
由式(1)可以看出,減少漏風(fēng)最有效的方法是減少泄漏面積,其次是增加密封道數(shù)。直接漏風(fēng)與密封道數(shù)的平方根成反比,與泄漏面積成正比。增加密封道數(shù)收益以單道改為雙道效果最顯著。經(jīng)過如4.1所述的改造后,徑向密封由原設(shè)計的單徑向密封改為雙徑向密封結(jié)構(gòu),可將直接漏風(fēng)量降低約(1 -)×100%=29%,漏風(fēng)率約下降29%×80%=23.2%[4]。
由此可得:雙徑向密封結(jié)構(gòu)的漏風(fēng)量比單徑向密封結(jié)構(gòu)減少23%左右;同時在增加軸向雙密封后,確??諝忸A(yù)熱器在任何時刻均有不少于2道軸向密封與軸向圓弧板形成密封,提高了密封性能,降低了漏風(fēng)。環(huán)向密封改成雙密封后,進一步減少了煙氣與空氣間的短路,增強換熱效果,從而減少了空氣預(yù)熱器旁路漏風(fēng)量。再結(jié)合密封間隙的現(xiàn)場調(diào)整,預(yù)計漏風(fēng)率可降低到12%左右。
對方案1(4.1、4.2、4.3所述的改造)和方案2(4.1、4.2、4.3、4.4所述的改造)進行計算分析[5],結(jié)果見表2。
式中:K為漏風(fēng)阻力系數(shù);A為密封間隙;Z為密
表2 計算結(jié)果匯總
對于燃煤鍋爐來說,由于大量的灰粒子流經(jīng)尾部受熱面,因此這些受熱面磨損不可避免。金屬磨損量與灰粒子所具有的能量有關(guān);而灰粒子具有的能量主要為動能,其勢能可忽略?;伊W拥膭幽茉酱螅饘倌p也越嚴重,平均磨損量為:
式中:C為與灰粒的磨損性能、金屬材料的抗磨性能、受熱面的結(jié)構(gòu)特性等有關(guān)的系數(shù);η為灰粒撞擊到受熱面上的幾率;μ為煙氣中灰粒的質(zhì)量濃度,g/m3;w為灰粒速度,可近似地認為等于煙速,m/s;τ為工作時間,s。
根據(jù)煙速降低數(shù)值,改造后方案1及方案2磨損量分別為改造前的79%和44%,特別是通過扇形板優(yōu)化布置后,方案2更可以大幅降低磨損,延長傳熱元件的使用壽命。
從上述分析可知:方案2能有效降低煙氣流速,減少傳熱元件磨損,但排煙溫度降低至171℃,較方案1的169℃稍高2K;方案2空氣預(yù)熱器阻力比原設(shè)計降低400Pa,比方案1減少500Pa,有效地解決了增加傳熱元件高度帶來的阻力升高及引風(fēng)機負載大的問題,同時還為日后在不改造引風(fēng)機的情況下,在尾部增設(shè)“可控壁溫式換熱器”奠定了基礎(chǔ)。
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