蘭 明,郭立秀,張傳盛
中國(guó)石油吉林石化公司鐵路運(yùn)輸部,吉林吉林 132000
吉化煉油廠裝洗車(chē)間共有三個(gè)裝車(chē)站臺(tái),自柴油站臺(tái)建成以來(lái),一直使用球閥作為裝車(chē)控制閥,通過(guò)成品罐區(qū)人為開(kāi)關(guān)泵出口閥門(mén)大小控制柴油裝車(chē)流速。因柴油罐位高低不同,柴油泵出口流量有大有小,泵出口閥門(mén)開(kāi)度大、罐位高時(shí)流量易超出車(chē)間規(guī)定范圍,對(duì)裝車(chē)安全不利;罐位低時(shí)裝車(chē)流量比規(guī)定值低很多。上述兩種情況,操作人員都會(huì)要求罐區(qū)人員調(diào)整流量。罐區(qū)控制室與泵房距離較遠(yuǎn),來(lái)回調(diào)節(jié)一次閥門(mén)需要十多分鐘,而且操作人員不一定一次調(diào)整到位,需要多次調(diào)整才能合格。增加了操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。為此,經(jīng)工廠研究決定,將三個(gè)站臺(tái)裝車(chē)球閥改為可以自動(dòng)調(diào)節(jié)流速的電液閥。下面將電液閥安裝、調(diào)試使用過(guò)程中好的經(jīng)驗(yàn)與大家分享。
裝車(chē)三站臺(tái)裝車(chē)閥門(mén)長(zhǎng)度、法蘭規(guī)格與電液閥完全相同,管線(xiàn)不需要?jiǎng)踊?,只需用氮?dú)獯祾吒蓛艉蠹纯梢赃M(jìn)行更換。因此首先對(duì)裝車(chē)三站臺(tái)裝車(chē)切斷閥進(jìn)行更換,利用一個(gè)白天的時(shí)間就將舊的裝車(chē)閥門(mén)更換成電液閥,在電液閥控制程序未調(diào)試合格前,柴油急需裝車(chē)時(shí)將電液閥改成手動(dòng),操作人員監(jiān)視裝車(chē)量,到量時(shí)手動(dòng)關(guān)閉裝車(chē)切斷閥。
待三站臺(tái)電液閥控制程序調(diào)試合格后對(duì)二站臺(tái)進(jìn)行氮?dú)?、蒸汽吹掃,分析測(cè)爆合格后進(jìn)行動(dòng)火將舊法蘭切割下來(lái),焊接新法蘭安裝電液閥,并將三站臺(tái)電液閥控制程序拷入二站臺(tái)裝車(chē)控制程序內(nèi),裝車(chē)時(shí)觀察裝車(chē)程序運(yùn)行情況,不合理的程序立即聯(lián)系儀表修改,至裝車(chē)正常后,采用相同方法對(duì)一站臺(tái)裝車(chē)切斷閥進(jìn)行更換。按照上述順序更換電液閥,未造成柴油罐區(qū)堵罐現(xiàn)象,保證了柴油正常裝車(chē)出廠。
調(diào)試前先確定裝車(chē)最大和最小流量允許值,每個(gè)槽車(chē)最后3t 裝車(chē)流速數(shù)值后,聯(lián)系柴油罐區(qū)打開(kāi)罐底出口閥和柴油付油泵出入口閥門(mén),站臺(tái)開(kāi)始裝車(chē),發(fā)現(xiàn)電液閥開(kāi)關(guān)狀態(tài)是否正常,不正常時(shí)直接關(guān)閉油品品種閥門(mén),通過(guò)調(diào)節(jié)電液閥出入口閥或修改相關(guān)參數(shù),至電液閥運(yùn)行正常后聯(lián)系罐區(qū)啟泵,檢查電液閥運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)節(jié)電液閥參數(shù)或出入口閥門(mén)開(kāi)關(guān)大小至電液閥運(yùn)行正常為止。
裝車(chē)三站臺(tái)電液閥調(diào)試合格后將程序拷到一、二站臺(tái),因三站臺(tái)使用新罐區(qū),罐位高,自壓裝車(chē)流速相當(dāng)于另外兩個(gè)站臺(tái)開(kāi)泵時(shí)的流速,因此,初始裝車(chē)流速設(shè)為5000kg/h,閥門(mén)開(kāi)閥延時(shí)為10s。
改到一、二站臺(tái)裝車(chē)調(diào)試時(shí),因這兩個(gè)站臺(tái)使用舊罐區(qū)管線(xiàn),罐位低,初始流速也低,打開(kāi)電液閥,10 秒鐘內(nèi)最大流速也超不過(guò)5000kg/h,閥門(mén)即立即關(guān)閉,反復(fù)點(diǎn)開(kāi)閥確認(rèn),流速也達(dá)不到設(shè)定值,致使站臺(tái)無(wú)法正常裝車(chē)。根據(jù)這種情況,將初始裝車(chē)流速調(diào)至300kg/h ~500kg/h 裝車(chē)正常。
裝車(chē)閥門(mén)未改為電液閥時(shí),裝車(chē)規(guī)定最后一車(chē)與設(shè)定值差15 噸時(shí)要求成品罐區(qū)停泵,停泵時(shí)管線(xiàn)內(nèi)壓力仍然較高,通過(guò)自壓裝車(chē)也能達(dá)到裝車(chē)設(shè)定值,但使用電液閥裝車(chē)后,電液閥內(nèi)安裝有彈簧,對(duì)管線(xiàn)內(nèi)壓力有減緩作用,如果還按原裝車(chē)規(guī)定值停泵時(shí),裝車(chē)量一般還差5 噸時(shí)管線(xiàn)內(nèi)已經(jīng)沒(méi)有量了,需重新聯(lián)系罐區(qū)啟泵后才能裝到設(shè)定值,給操作帶來(lái)了不便。經(jīng)過(guò)不斷裝車(chē)摸索,車(chē)間規(guī)定柴油最后一車(chē)還差7 噸時(shí)再聯(lián)系柴油罐區(qū)停泵,按此操作,閥門(mén)能正常關(guān)閉,柴油實(shí)際裝車(chē)量與設(shè)定值相差量在合理范圍內(nèi)。
柴油裝車(chē)控制閥改為電液閥后,裝車(chē)流量隨時(shí)可以通過(guò)裝車(chē)控制程序自動(dòng)控制,流量平穩(wěn)波動(dòng)范圍較?。ㄒ?jiàn)下圖1),省去了人為開(kāi)關(guān)閥門(mén)調(diào)節(jié)流速等操作,保證了裝車(chē)安全,節(jié)省了人力。但在電液閥安裝與調(diào)試過(guò)程中各個(gè)站臺(tái)要根據(jù)實(shí)際情況具體問(wèn)題具體分析,找到適合本站臺(tái)最佳的裝車(chē)控制參數(shù),避免照抄照搬造成操作上的失誤與不便。
圖1