徐云龍,王 銳,王文斐,劉建剛
(勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東東營257017)
塔河油田奧陶系油藏以碳酸鹽巖為主,儲集空間主要為溶蝕縫洞,空間分布具有相當?shù)碾S機性,表現(xiàn)為不規(guī)則形態(tài)和不均勻分布,導(dǎo)致部分生產(chǎn)井投入開發(fā)以后,出現(xiàn)生產(chǎn)時間短、產(chǎn)量低,出水嚴重等情況[1~4]。TP131H井完鉆酸壓完井,測試結(jié)論為水層,含水超過98%,綜合該井各項資料分析,已無轉(zhuǎn)層的余地。地震儲層預(yù)測資料顯示,該井南西方向702.49 m處T74地震反射波以下發(fā)育具“串珠狀”反射特征,且平均振幅變化率較強,預(yù)測縫洞型儲層發(fā)育,因此設(shè)計了五段制側(cè)鉆水平井——TP131HCH井。五段制側(cè)鉆水平井由于穩(wěn)斜段的存在,有效延伸了井眼軌跡的水平位移,滿足地質(zhì)避水要求[5,6]。該井的成功實施,對該區(qū)塊同類型井的鉆井設(shè)計、施工具有一定的指導(dǎo)和借鑒意義。
老井TP131H井實鉆方位7.51°,側(cè)鉆點深度6315 m,水平位移524.32 m。新側(cè)鉆井TP131HCH,地質(zhì)要求向老井反方向199.22°方位側(cè)鉆,完鉆層位于奧陶系中統(tǒng)一間房組,軌跡進入一間房組頂面距井口水平位移大于182.47 m,B點垂深6453 m,B點水平位移702.49 m,靶半高<5 m,靶半寬 <10 m。要求在老井149.2 mm的裸眼直井段進行側(cè)鉆,鉆至設(shè)計井深,如果未鉆遇放空、漏失,則加深鉆進100 m完鉆。
為了滿足地質(zhì)避水要求,側(cè)鉆點盡量上提,由于老井套管下深6265 m,因此側(cè)鉆點選擇為6280 m,井眼軌道設(shè)計為五段制(直—增—穩(wěn)—增—平)。井眼軌道設(shè)計數(shù)據(jù)見表1。
表1 井眼軌道設(shè)計數(shù)據(jù)
在施工過程中,為了進一步提高鉆井效率,減少起下鉆次數(shù),對井眼軌道進一步進行優(yōu)化設(shè)計,主要是第二增斜段的全角變化率從20°/30 m優(yōu)化為10°/30 m,這樣在保證避水點的水平位移滿足地質(zhì)要求的情況下,現(xiàn)場施工可以減少2趟鉆,從而提高鉆井效率。優(yōu)化后井眼軌道數(shù)據(jù)見表2。
表2 優(yōu)化后井眼軌道數(shù)據(jù)
(1)側(cè)鉆點較深,地層硬,側(cè)鉆困難。裸眼側(cè)鉆,下部為水泥塞,如果水泥塞固結(jié)不好,側(cè)鉆不易成功。與老井造斜點近,如果一次側(cè)鉆不成功,沒有回旋余地,只能重新打水泥塞。
(2)側(cè)鉆點離套管鞋近,儀器受干擾大。側(cè)鉆點離套管鞋只有15 m,MWD儀器的測斜零長一般在13m左右,受磁干擾較大,方位不準確。
(3)井深、溫度高,需要抗高溫的螺桿鉆具和測斜儀器,同時對鉆井液體系及性能提出更高要求。
(4)井眼曲率大,鉆具摩阻扭矩大,鉆壓傳遞困難。大斜度井段容易形成巖屑床,易發(fā)生井下復(fù)雜和卡鉆事故。
5.1.1 鉆具組合
5.1.2 鉆井參數(shù)
鉆壓0 ~30 kN,泵壓18 MPa,排量15 L/s。
5.1.3 技術(shù)措施
(1)側(cè)鉆前探水泥塞,常規(guī)鉆具掃至側(cè)鉆點,并做承壓試驗,水泥塞強度必須能承受160 kN鉆壓以上,水泥塞候凝48 h后,開始側(cè)鉆。
(2)為保證在有限的裸眼井段內(nèi)側(cè)鉆一次成功,使用牙輪鉆頭+3°單彎螺桿進行側(cè)鉆。由于MWD測斜零長為13 m,離套管鞋只有2 m,側(cè)鉆時磁性工具面受到套管磁干擾,現(xiàn)場將磁性工具面擺到設(shè)計方位,待不受磁干擾時再調(diào)整方位。
(3)側(cè)鉆前首先劃眼造臺階2 h,然后控制鉆時3 h/m,直至側(cè)鉆成功。根據(jù)鉆屑中地層巖屑含量,及時調(diào)整鉆進參數(shù),待地層巖屑含量>70%后,逐漸加大鉆壓,提高鉆進速度。側(cè)鉆時每米撈巖屑1包,以便分析側(cè)鉆效果。鉆至6300 m時,巖屑含量>80%,判斷已側(cè)鉆成功,正常鉆壓鉆進。
根據(jù)井眼軌道優(yōu)化設(shè)計,可用2趟鉆來完成施工。第一趟鉆為側(cè)鉆與第一增斜段施工,使用牙輪鉆頭+3°單彎螺桿,在側(cè)鉆成功后,繼續(xù)使用該鉆具組合進行第一增斜段施工。第二趟鉆為后續(xù)穩(wěn)斜段、第二增斜段及水平段施工,使用PDC+1.5°單彎螺桿施工。
5.2.1 第一趟鉆
5.2.1.2 鉆井參數(shù)
鉆壓30~50 kN;泵壓18 MPa;排量15 L/s。
5.2.1.3 技術(shù)措施
(1)由于下入3°單彎,嚴禁開轉(zhuǎn)盤鉆進,只能滑動鉆進。
(2)及時測斜,提高井眼軌跡與軌道設(shè)計符合率。正常情況下每5 m測斜,如果造斜率發(fā)生異常,每3 m測斜,及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。施工中,該鉆具組合造斜率為(22°~27°)/30 m,符合設(shè)計要求。鉆進至6351 m,井斜 54.74°,方位 205.93°,完成第一增斜段施工,起鉆換鉆頭和螺桿。
5.2.2 第二趟鉆
至2013年,飛機數(shù)據(jù)庫已經(jīng)較廣泛地應(yīng)用于飛機設(shè)計中,計算機輔助設(shè)計也已基本實現(xiàn),但是飛機產(chǎn)品的公差設(shè)計仍不能實現(xiàn)數(shù)字化,還需人工查找有關(guān)國家標準設(shè)計手冊以及某些飛機公差設(shè)計手冊。賈小勐和郭長虹發(fā)現(xiàn)了這一領(lǐng)域的空白,使用VC++和 Access軟件,開發(fā)了國家標準公差、配合和飛機公差數(shù)據(jù)庫。該數(shù)據(jù)庫能夠自動查找公差與配合,可以通過計算機簡便、迅速、精確地設(shè)計和驗證飛機公差,為計算機輔助公差的設(shè)計打下了技術(shù)基礎(chǔ)[6]。
5.2.2.1 鉆具組合
5.2.2.2 鉆井參數(shù)
鉆壓20~60 kN;泵壓18 MPa;排量15 L/s。
5.2.2.3 技術(shù)措施
(1)穩(wěn)斜段以復(fù)合鉆進為主,要求小鉆壓,多劃眼,保證井眼軌跡穩(wěn)斜鉆進。每50~100 m短程起下鉆一次。
(2)第二增斜段以滑動鉆進和復(fù)合鉆進相結(jié)合的方式鉆進,該鉆具組合在滑動鉆進中的造斜率為10°/30 m左右,符合設(shè)計要求??刂圃煨甭?,按地質(zhì)要求準確著陸。
(3)水平段以復(fù)合鉆進為主,要求小鉆壓,多劃眼,保證井眼軌跡圓滑。鉆至井深6906.00 m遇含油裂縫發(fā)生井漏而完鉆。完鉆垂深6443.15 m,投影位移 586.07 m,閉合方位 198.29°,鉆井進尺626.00 m,全井最大井斜角 90.60°,最高造斜率26.59°/30 m,鉆井周期18.38天,比設(shè)計周期提前12天。
小井眼窄環(huán)空間隙使鉆具粘附卡鉆的機會增多,所以在現(xiàn)場要加強對摩阻、扭矩的觀察,如果摩阻扭矩過大,要及時處理鉆井液,防止井下復(fù)雜事故的發(fā)生。因此,全井段使用抗高溫低固相混油聚磺鉆井液體系,保證鉆井液性能良好。鉆井液應(yīng)具有一定的含油量,斜井段混油6% ~10%,以提高鉆井液的潤滑性,除砂器、離心機24 h運轉(zhuǎn),并保證除屑效果[7,8]。鉆井液性能參數(shù)見表 3。
表3 鉆井液性能參數(shù)
(1)使用一級鉆具,接頭扣型統(tǒng)一,減少中間配合接頭。鉆具下井前必須經(jīng)過探傷檢測,嚴禁帶傷鉆具入井,防止斷鉆具事故的發(fā)生。
(2)優(yōu)選鉆頭類型,保證鉆頭壽命。在側(cè)鉆時選用牙輪鉆頭,保證壽命在60 h左右,該井選用牙輪鉆頭型號為MD517,很好地完成了側(cè)鉆及第一增斜段的施工。第二趟鉆選用 PDC鉆頭,型號為M1365D,增斜段工具面穩(wěn)定有利于增斜鉆進,穩(wěn)斜段(1°~3°)/100 m 微增。
(3)使用抗高溫長壽命螺桿,減少起下鉆次數(shù)。該井最高循環(huán)溫度145℃,靜止最高溫度150℃,因此應(yīng)選用175℃的抗高溫螺桿,普通螺桿易脫膠。
(4)選用175℃的抗高溫MWD。該井由于溫度高導(dǎo)致出現(xiàn)3次儀器故障,損失鉆井工期6.38天,如果該井除去儀器故障損失時間,實際鉆井周期為12天。
(1)五段制側(cè)鉆水平井由于穩(wěn)斜段的存在,有效延伸了井眼軌跡的水平位移,實現(xiàn)了地質(zhì)避水的目標,適合于因出水嚴重而報廢的老井進行二次開發(fā)。
(2)通過井眼軌道優(yōu)化設(shè)計,可以減少鉆井起下鉆次數(shù),提高鉆井時效,降低鉆井成本。
(3)在塔河油田高溫區(qū)塊,抗高溫螺桿、抗高溫MWD儀器及抗高溫鉆井液體系是保證超深側(cè)鉆水平井優(yōu)快鉆井的基礎(chǔ)。
[1] 余福春.塔河油田超深側(cè)鉆水平井鉆井技術(shù)研究與應(yīng)用[J].石油天然氣學(xué)報,2009,31(5):312 -317.
[2] 馬朝俊,王鴻新,范學(xué)禮,等.塔河油田超深井小井眼短半徑側(cè)鉆水平井鉆井技術(shù)[J].石油地質(zhì)與工程,2007,21(1):66-68.
[3] 周偉,耿云鵬,石媛媛.塔河油田超深井側(cè)鉆技術(shù)探討[J].鉆采工藝,2010,33(4):108 -111.
[4] 劉仕銀,王龍,毛鑫.塔河油田6區(qū)小井眼側(cè)鉆短半徑水平井鉆井技術(shù)探討[J].鉆采工藝,2013,36(3):21 -23.
[5] 符俊昌,劉匡曉,劉明國,等.側(cè)鉆水平井鉆井技術(shù)在塔河油田的應(yīng)用研究[J].石油天然氣學(xué)報,2005,27(4):622 -623.
[6] 夏宏南,王小建,楊明合,等.加快側(cè)鉆中短半徑水平井技術(shù)的研究與應(yīng)用[J].西部探礦工程,2005,(4):82 -84.
[7] 郭建國.塔河油田托普臺地區(qū)鉆井液技術(shù)[J].山東化工,2010,39(2):35 -37.
[8] 陳濤,喬東宇,鄭義平.塔河油田小井眼側(cè)鉆水平井鉆井液技術(shù)[J].鉆井液與完井液,2011,28(4):44 -46.
[9] 孟祥波,陳春雷,孫長青.徐深21-平1井軌跡控制技術(shù)[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2014,41(1):30 -32.
[10] 陳小元,王緒鵬,劉波,等.TP4CH超深側(cè)鉆水平井鉆探技術(shù)[J].復(fù)雜油氣藏,2011,4(2):72-75.