陶波 王同峰 劉永明 胡勇 陸文忠 馬軍(塔里木油田公司)
注水系統(tǒng)是油田生產(chǎn)系統(tǒng)的主要組成部分,它擔(dān)負(fù)著油田實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),保持油層能量的主要任務(wù),同時(shí)注水系統(tǒng)也是耗能大戶(hù),注水耗電約占生產(chǎn)用電的19%以上,并呈逐年上升趨勢(shì)。注水工藝系統(tǒng)主要包括注水機(jī)組和注水系統(tǒng)管網(wǎng)兩部分,注水泵是注水系統(tǒng)的核心設(shè)備,能耗損耗達(dá)30%以上。如何降低注水系統(tǒng)能耗,提高注水有效率成為亟待解決的問(wèn)題。
隨著注水開(kāi)發(fā)的不斷調(diào)整,油田區(qū)塊配注水量也隨之發(fā)生變化,部分注水泵的注水量與泵的額定排量不匹配,注水量一定,運(yùn)行1臺(tái)泵排量不足、運(yùn)行2臺(tái)泵排量有余,大小匹配欠佳,使注水泵運(yùn)行在非高效段,造成注水單耗較高。同時(shí),注水泵的出口調(diào)節(jié)方式落后,采用手動(dòng)閥門(mén)調(diào)節(jié),截流損失大,造成大量的能源浪費(fèi)。如油田某注水站高壓注水泵,泵出口壓力為16.4MPa,而閥后壓力卻降為13.3MPa,注水泵出口閥截流損失達(dá)到10.6%,遠(yuǎn)超截流損失率的指標(biāo)要求。部分油田的注水泵采用的變頻方式落后,采用高-低-高方案,兩次電壓變換,能量損耗大,發(fā)熱嚴(yán)重,無(wú)法正常投運(yùn)。
對(duì)于提高注水泵效的工作,塔里木油田和其他油田均采取了很多措施,特別是在離心泵的改造上卓有成效。主要有以下幾方面:
1)對(duì)離心泵結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。車(chē)削葉輪直徑,打光流道,更換與葉輪不匹配的導(dǎo)翼,提高泵加工質(zhì)量,嚴(yán)格檢查泵的維修質(zhì)量。
2)提高泵的運(yùn)行效率。在離心注水泵運(yùn)行過(guò)程中,通過(guò)觀(guān)察泵的運(yùn)行特性和管網(wǎng)狀態(tài),使泵在高效區(qū)工作。當(dāng)水泵和注水干線(xiàn)的壓力差大于單級(jí)葉輪增壓值時(shí),應(yīng)拆掉一級(jí)葉輪,同時(shí)拆去導(dǎo)翼,并安裝導(dǎo)流套,從而降低泵內(nèi)損失和泵管壓差控制損失。
泵的所需功率和電動(dòng)機(jī)的功率相匹配。加裝變頻裝置,使注水泵輸出功率與注水量、注水管網(wǎng)壓力匹配。
3)推廣使用高效泵。在上述幾種節(jié)能措施中,注水泵加裝變頻裝置代表了節(jié)能的技術(shù)發(fā)展方向。變頻節(jié)能裝置通過(guò)改變電源頻率來(lái)降低電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,減少輸出功率,對(duì)注水泵電動(dòng)機(jī)進(jìn)行恒壓變頻調(diào)節(jié),使注水泵的排量與動(dòng)態(tài)的注水量實(shí)現(xiàn)很好的匹配,同時(shí),杜絕高壓水打回流現(xiàn)象。變頻技術(shù)操作簡(jiǎn)單、應(yīng)用廣泛、節(jié)能效果直觀(guān),在小型泵的節(jié)能降耗方面應(yīng)用較為普遍,對(duì)像注水泵這樣的大型高壓設(shè)備應(yīng)用較為少見(jiàn)[1]。
塔里木油田某站注水泵電動(dòng)機(jī)額定參數(shù):額定功率:630 kW,額定電流:44.3 A,額定電壓:10 kV,額定功率因數(shù):0.87,額定轉(zhuǎn)速:1480 r/min。水泵額定參數(shù):額定流量:80m3/h,實(shí)際流量:70m3/h,揚(yáng)程:1480m。2臺(tái)泵實(shí)際每天流量2700m3,1臺(tái)泵全負(fù)荷運(yùn)行,1臺(tái)泵間歇運(yùn)行。運(yùn)行參數(shù):電動(dòng)機(jī)運(yùn)行電流:40 A,運(yùn)行流量:70m3/h,平均運(yùn)行時(shí)間:7000 h。
從現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行情況分析,如果運(yùn)行1臺(tái)注水泵,日注水量為1920m3,不能滿(mǎn)足注水要求。如果同時(shí)運(yùn)行2臺(tái)注水泵,額定排量160m3/h,而實(shí)際注水流量?jī)H為90~120m3/h左右。其中1臺(tái)注水泵不能滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,該站目前采取截流的方法滿(mǎn)足注水需求,能量損耗較大。根據(jù)高壓注水泵的運(yùn)行現(xiàn)狀,對(duì)該站3臺(tái)高壓注水泵采用一臺(tái)工頻運(yùn)行、1臺(tái)變頻運(yùn)行,通過(guò)注水泵變頻減少其流量從而將總流量調(diào)節(jié)至注水需求流量。經(jīng)充分論證,現(xiàn)場(chǎng)選擇并安裝了施耐德ATV1100綠色環(huán)保高壓變頻器,該系列變頻采用世界首創(chuàng)的三電平PWM輸出的功率單元直接串聯(lián)的方式實(shí)現(xiàn)直接高壓輸出。該系列變頻器具有對(duì)電網(wǎng)諧波污染極小,輸入功率因數(shù)高,輸出波形質(zhì)量好,不存在諧波引起的電動(dòng)機(jī)附加發(fā)熱、轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)、噪音、dv/dt及共模電壓等問(wèn)題的特性,不必加輸出濾波器,就可以使用普通的異步電動(dòng)機(jī)[2]。
從流體力學(xué)的原理得知[3],使用感應(yīng)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的離心泵負(fù)載,軸功率P與流量Q,揚(yáng)程H的關(guān)系為:P∝Q×H。
當(dāng)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速由n1變化到n2時(shí),Q、H、P與轉(zhuǎn)速的關(guān)系如下:
可見(jiàn)流量Q和電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速n是成正比關(guān)系的,而所需的軸功率P與轉(zhuǎn)速的立方成正比關(guān)系。所以當(dāng)需要80%的額定流量時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速的80%,即調(diào)節(jié)頻率到40 Hz即可,這時(shí)所需功率將僅為原來(lái)的51.2%
從離心泵的運(yùn)行曲線(xiàn)圖來(lái)分析采用變頻調(diào)速后的節(jié)能效果[4],見(jiàn)圖1。
當(dāng)所需流量從Q1減小到Q2時(shí),如果采用調(diào)節(jié)閥門(mén)的辦法,管網(wǎng)阻力將會(huì)增加,管網(wǎng)特性曲線(xiàn)上移,系統(tǒng)的運(yùn)行工況點(diǎn)從A點(diǎn)變到新的運(yùn)行工況點(diǎn)B點(diǎn)運(yùn)行,所需軸功率P2與面積H2×Q2成正比;如果采用調(diào)速控制方式,電機(jī)轉(zhuǎn)速由n1下降到n2,其管網(wǎng)特性并不發(fā)生改變,但風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)的特性曲線(xiàn)將下移,因此其運(yùn)行工況點(diǎn)由A點(diǎn)移至C點(diǎn)。此時(shí)所需軸功率P3與面積HB×Q2成正比。從理論上分析,所節(jié)約的軸功率Delt(P)與(H2-HB)×(C-B)的面積成正比。
圖1 離心泵的運(yùn)行曲線(xiàn)
改造前工頻運(yùn)行功率計(jì)算公式:
其中:U——電動(dòng)機(jī)電壓,kV;I——電動(dòng)機(jī)電流,A;P1——單一負(fù)荷下工頻運(yùn)行功率,kW;cosφ——單一負(fù)荷下運(yùn)行功率因數(shù),小于額定功率因數(shù)。
離心泵改造后變頻運(yùn)行預(yù)計(jì)功率為602 kW。
根據(jù)流量數(shù)據(jù)可知:
其中Q原為原工頻時(shí)流量;P額為額定軸功率;Q1為變頻運(yùn)行下的流量。
所以變頻改造后風(fēng)機(jī)平均功率在變頻下運(yùn)行的離心泵為359 kW。
其中效率為變頻器效率與風(fēng)機(jī)效率的乘積,變頻器取保守值0.94,風(fēng)機(jī)效率取0.82。
所以理論上全年平均節(jié)電率(在變頻下運(yùn)行的離心泵):(P1-P2)/P1=40%
現(xiàn)場(chǎng)采用“一拖二”的方式安裝了一臺(tái)變頻器。安裝完成效果明顯,使用工頻時(shí),出口調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度15%,但泵的運(yùn)行參數(shù)就已經(jīng)達(dá)到了設(shè)計(jì)值。閥門(mén)開(kāi)度增加到30%,電流就會(huì)超過(guò)額定值44.3A(正常運(yùn)行值41 A);使用變頻時(shí),出口調(diào)節(jié)閥可以全開(kāi),阻力減小,泵壓降至9.0MPa,與注水匯管壓力(8.5MPa)接近。背壓降低,泵的流量相應(yīng)提高,使用變頻技術(shù)后,不僅達(dá)到節(jié)能的目的,還收到了如下功效[5]:
1)泵壓在11.0MPa,,污水密度為1140 kg/m3的情況下,泵的流量理論上可以達(dá)到152m3/h。目前泵的運(yùn)行流量從額定流量:80m3/h(工頻運(yùn)轉(zhuǎn)下外輸泵壓力17MPa)變?yōu)?10m3/h(變頻運(yùn)轉(zhuǎn)下外輸泵壓力11MPa),大幅度提高了注水能力。
2)全開(kāi)出口調(diào)節(jié)閥,減少了高壓污水對(duì)閥體的沖刷,可以延長(zhǎng)閥的使用壽命,極大的減少了節(jié)流磨損能耗。
3)注水泵在正常運(yùn)行時(shí),電動(dòng)機(jī)、泵噪音明顯降低。
4)按照現(xiàn)在的工況,一臺(tái)變頻注水泵正常可以注2600m3/d,已經(jīng)滿(mǎn)足了全站的污水回灌工作。
另外,根據(jù)節(jié)能監(jiān)測(cè)中心監(jiān)測(cè),加裝變頻裝置后,注水泵實(shí)際能耗節(jié)省16%以上,雖然與理論值相差加大,但考慮到管網(wǎng)地形變化及高礦化度污水介質(zhì)等因素,節(jié)能效果還是令人滿(mǎn)意的。
在注水泵的選型設(shè)計(jì)之初,設(shè)計(jì)人員會(huì)過(guò)多考慮設(shè)備使用的可靠性,選泵參數(shù)留有較大裕量,造成生產(chǎn)過(guò)程中泵的低效率運(yùn)行。另一方面,由于地層料的不穩(wěn)定,造成注水泵的流量變化較大,若要使注水泵在大多數(shù)時(shí)間內(nèi)保持高效率運(yùn)行,實(shí)際也是不現(xiàn)實(shí)的。通過(guò)實(shí)踐,注水泵增加變頻裝置能夠解決泵與工況的匹配。目前,變頻器技術(shù)已很成熟,在市場(chǎng)上有很多國(guó)內(nèi)外品牌的變頻器可供選擇,這為機(jī)泵增加變頻調(diào)速提供了充分的技術(shù)和物質(zhì)基礎(chǔ)。從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用來(lái)看,注水泵加裝變頻裝置大幅度降低了注水系統(tǒng)的能耗,并且改變了現(xiàn)場(chǎng)注水泵的啟停管理方式,使人工勞動(dòng)強(qiáng)度和設(shè)備的故障率得以降低。
[1]安婕姝.變頻器在含油污水處理中的應(yīng)用[J].油氣田地面工程,2008,10(10):69.
[2]喬玉芬.注水系統(tǒng)節(jié)能措施[J].石油規(guī)劃設(shè)計(jì),1996(5):39-40.
[3]譚若濤.水泵變頻供水及節(jié)能分析[J].工業(yè)用水與廢水,2006,37(20):58-59.
[4]馬礦召.離心泵變頻調(diào)速的經(jīng)濟(jì)分析與應(yīng)用[J].國(guó)外油田工程,2004,20(7):26-27.
[5]姚錫祿.變頻控制技術(shù)與應(yīng)用[M].福州:福建科學(xué)技術(shù)出版社,2005:138-139.