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影響鹽水系統(tǒng)正常生產(chǎn)的因素及處理措施

2014-02-01 09:21逯軍正
中國(guó)氯堿 2014年8期
關(guān)鍵詞:水罐電解槽過(guò)濾器

逯軍正,王 慶,王 震

(山東鋁業(yè)公司氯堿廠,山東 淄博 255052)

山東鋁業(yè)公司氯堿廠分一、二期裝置,燒堿產(chǎn)能為18.5萬(wàn)t/a,其中一期于2005年7月建成投產(chǎn),燒堿生產(chǎn)能力為6萬(wàn)t/a;二期裝置于2008年6月投產(chǎn),燒堿生產(chǎn)能力為10萬(wàn)t/a;2010年12月又?jǐn)U建了2.5萬(wàn)t/a。鹽水系統(tǒng)采用了“預(yù)處理﹢凱膜過(guò)濾器”生產(chǎn)工藝,1套預(yù)處理器配4臺(tái)凱膜過(guò)濾器。

1 影響鹽水濃度的因素

(1)由于化鹽池內(nèi)化鹽水分配管采用碳鋼材質(zhì),長(zhǎng)期浸到鹽水內(nèi)腐蝕較慢,而化鹽池內(nèi)的化鹽水豎管由于鹽水液位變化,不斷與空氣接觸,在管道液氣接觸面上容易發(fā)生析氧反應(yīng),導(dǎo)致化鹽水管道到化鹽池底部的豎管腐蝕。長(zhǎng)期運(yùn)行后,鹽水泄漏,導(dǎo)致化鹽水不經(jīng)化鹽直接進(jìn)入鹽水折流槽,造成鹽水濃度偏低。處理措施:如果出現(xiàn)鹽水濃度低的生產(chǎn)事故,通過(guò)上鹽臨時(shí)調(diào)整,使用原鹽覆蓋管道泄漏處,暫時(shí)處理。鹽水系統(tǒng)化鹽池大都采用一用一備運(yùn)行方式,備用化鹽池要及時(shí)清理干凈,通過(guò)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)鹽水濃度偏低時(shí),切換化鹽池。

(2)加壓泵前都設(shè)有自引罐,防止泵抽空,每次停泵后再開(kāi)泵時(shí)都需補(bǔ)水,故在自引罐上設(shè)有一次水。容易因操作失誤造成一次水進(jìn)入系統(tǒng),鹽水濃度偏低。處理措施:每次切泵后,都要檢查一次水閥門開(kāi)度,并寫入設(shè)備操作票內(nèi),防止一次水進(jìn)入系統(tǒng),導(dǎo)致事故再次發(fā)生。

(3)化鹽池內(nèi)鹽泥較多,導(dǎo)致鹽層較低,鹽水化鹽時(shí)間縮短,濃度偏低。由于原鹽所帶雜質(zhì)會(huì)逐漸在化鹽池底部形成鹽泥,并隨時(shí)間的加長(zhǎng),鹽泥層逐漸加厚,化鹽水通過(guò)的鹽層逐漸降低,導(dǎo)致鹽水濃度逐漸偏低。處理措施:定期切換化鹽池。由于原鹽質(zhì)量不同,崗位人員應(yīng)使用比重計(jì)每小時(shí)檢測(cè)一次鹽水濃度,化驗(yàn)室每班檢測(cè)2次鹽水濃度,出現(xiàn)濃度波動(dòng),及時(shí)匯報(bào),根據(jù)情況切換化鹽池。

(4)配水系統(tǒng)補(bǔ)一次水較多,導(dǎo)致鹽水濃度偏低。電解槽發(fā)生電解反應(yīng)后,陽(yáng)極室物料減少,當(dāng)電解槽高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),鹽水系統(tǒng)鹽水總量減少較多;當(dāng)電解槽低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),鹽水系統(tǒng)鹽水總量減少較少,故鹽水系統(tǒng)需不定期補(bǔ)充一次水以平衡鹽水系統(tǒng)物料,當(dāng)配水液位較低時(shí),如果補(bǔ)充一次水較多,可能造成鹽水系統(tǒng)濃度偏低。處理措施:根據(jù)電解槽負(fù)荷率計(jì)算鹽水消耗量,結(jié)合鹽水罐及配水系統(tǒng)容積,盡可能不間斷補(bǔ)充一次水,做好配水系統(tǒng)物料平衡。

2 影響鹽水流量的因素

(1)配水罐液位指示出錯(cuò),導(dǎo)致配水罐沒(méi)水,化鹽泵沒(méi)流量,影響鹽水流量。曾出現(xiàn)化鹽泵不上量,鹽水沒(méi)有流量現(xiàn)象,經(jīng)排查化鹽泵、化鹽水管道,確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題后,發(fā)現(xiàn)主要是配水罐物料液位太低,其原因是配水罐液位顯示有誤,補(bǔ)上一次水開(kāi)啟化鹽泵后,鹽水流量正常。處理措施:崗位人員加強(qiáng)巡檢,現(xiàn)場(chǎng)定時(shí)手動(dòng)測(cè)量配水液位,同時(shí),定期通知儀表工校正液位計(jì)。

(2)為保證鹽水濃度,在化鹽水管道上加有蒸汽,會(huì)導(dǎo)致鹽水溫度控制較高,使化鹽水管道內(nèi)襯脫落,造成化鹽水流量不足,嚴(yán)重時(shí)鹽水罐液位低電解槽停車。曾發(fā)生過(guò)化鹽水管道堵塞,導(dǎo)致全廠停車。拆開(kāi)管道后,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)襯脫落嚴(yán)重,堵塞管道?;}水管道質(zhì)量較差也是一個(gè)原因。處理措施:需保持鹽水高液位,一旦出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),可有緩沖時(shí)間進(jìn)行處理。準(zhǔn)備不同長(zhǎng)度的鋼襯管道,出現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)更換。如果沒(méi)有合適管道,可以及時(shí)將管道內(nèi)襯除去,暫時(shí)使用,再另行更換。

(3)加壓泵自引罐漏或自引罐進(jìn)口管道漏,進(jìn)氣導(dǎo)致加壓泵不上量。一般地,插入到前反應(yīng)池的自引管道容易腐蝕泄漏,補(bǔ)滿前反應(yīng)罐液位后,加壓泵仍不上量,檢查加壓泵沒(méi)問(wèn)題,又拆除了加壓泵后面管道,也未發(fā)現(xiàn)堵塞,最后發(fā)現(xiàn)是自引罐漏氣,焊補(bǔ)后開(kāi)泵正常。處理措施:按車間規(guī)定,定期切換加壓泵,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋、處理,保證備用設(shè)備起到備用作用。

(4)原鹽質(zhì)量差,含鈣、鎂較高,導(dǎo)致預(yù)處理器返渾。特別是每年7-10月,原鹽質(zhì)量普遍較差,主要是鹽場(chǎng)曬鹽時(shí)間較短,部分鈣鎂附在原鹽內(nèi)部,原鹽結(jié)晶質(zhì)量不好。處理措施:制定管理制度,采用分廠與車間兩級(jí)控制,分廠測(cè)樣合格后,由車間進(jìn)行試驗(yàn),同時(shí),進(jìn)廠后,分廠還需進(jìn)一步復(fù)檢,合格后方可批量進(jìn)廠。

(5)預(yù)處理器凝聚室最外層擋板腐蝕穿透,導(dǎo)致渾濁的鹽水直接到清液管,致使鹽水返渾,影響流量,最終導(dǎo)致電解槽壓負(fù)荷或停車。2011年8月,預(yù)處理器出口頻繁出現(xiàn)返渾現(xiàn)象,通過(guò)調(diào)整三氯化鐵流量、加大排泥量及更換原鹽等措施,仍未好轉(zhuǎn),經(jīng)過(guò)分析,認(rèn)為可能是預(yù)處理器內(nèi)部管道腐蝕,排空預(yù)處理器后發(fā)現(xiàn)凝聚室最外層擋板腐蝕確實(shí)較嚴(yán)重,導(dǎo)致預(yù)處理器返渾。處理措施:從加壓泵出口到加壓溶氣罐之前連接管道直接進(jìn)入后反應(yīng),使用精制鹽,隔出預(yù)處理器,進(jìn)行焊補(bǔ),處理完后,將預(yù)處理器并入系統(tǒng)。

(6)三氯化鐵管道堵塞,流量提不上去,導(dǎo)致預(yù)處理器返渾,影響流量,導(dǎo)致電解槽壓負(fù)荷或停車。處理措施:增設(shè)1條備用管道,2條管道互為備用,及時(shí)清理。同時(shí),常備部分精制鹽,特殊情況下使用。

(7)后反應(yīng)罐中間縮口限流,導(dǎo)致鹽水供應(yīng)不上,影響電解槽負(fù)荷。曾發(fā)生過(guò)鹽水流量提不上去,提高流量后,預(yù)處理器開(kāi)始溢流,致使鹽水液位補(bǔ)不上去,排空反應(yīng)罐后,發(fā)現(xiàn)中間縮口鹽結(jié)晶堵塞嚴(yán)重,處理后,鹽水系統(tǒng)正常。處理措施:將鹽水液位補(bǔ)高,同時(shí),將后反應(yīng)罐排泥管道連接到中間罐,中間泵出口由到后反應(yīng)罐改至進(jìn)液高位槽,停鹽水系統(tǒng),使用中間泵將后反應(yīng)罐排凈,對(duì)后反應(yīng)罐進(jìn)行處理。建議定期清理后反應(yīng)罐中間縮口處,防止鹽結(jié)晶堵塞。

(8)后反應(yīng)罐下排泥積泥較多,影響后反應(yīng)罐到高位槽流量,導(dǎo)致鹽水量供應(yīng)不上。處理措施:后反應(yīng)罐定期排泥,如嚴(yán)重到排不出泥時(shí),將鹽水液位補(bǔ)高,同時(shí),降低電解槽負(fù)荷,停鹽水系統(tǒng),對(duì)后反應(yīng)罐進(jìn)行處理。

(9)凱膜過(guò)濾器控制反沖的浮子損壞,導(dǎo)致過(guò)濾器不反沖,堵塞管道,影響鹽水流量。處理措施:加強(qiáng)巡檢,及時(shí)維修或更換,在維修期間,使用手動(dòng)排泥維持生產(chǎn)。

3 造成鹽水系統(tǒng)冒槽的因素

(1)酸洗過(guò)濾器后,置換時(shí),回收水池冒槽。酸洗過(guò)濾器排酸后,膜過(guò)濾器內(nèi)還有酸性物料,需使用鹽水置換為堿性,合格后才可并入系統(tǒng)。原先置換的酸洗水直接進(jìn)入化鹽池出口折流槽內(nèi),這樣,如果加堿不及時(shí),可導(dǎo)致酸性鹽水直接進(jìn)入預(yù)處理器造成事故,為此,將酸洗鹽水排至回收水池,與膜法脫硝滲透液同進(jìn)入回收水池,在進(jìn)配水罐之前加堿進(jìn)行調(diào)節(jié)。由于回收水池容積較小,置換較快時(shí),容易造成回收水池冒槽。處理措施:修訂酸洗過(guò)濾器操作票,加強(qiáng)崗位之間聯(lián)系,酸洗膜后鹽水返回回收水池時(shí),要調(diào)整好流量。

(2)鹽水過(guò)堿量指標(biāo)不合格,返回配水系統(tǒng)時(shí)導(dǎo)致回收水池冒槽。

當(dāng)預(yù)處理器出口或過(guò)濾器出口鹽水過(guò)堿量偏低時(shí),鹽水中鈣鎂離子較多,會(huì)污染電解槽離子膜,所以,不合格的鹽水不能進(jìn)入鹽水罐,需返回配水系統(tǒng)重新制備鹽水。為盡快置換鹽水,一般情況下,鹽水返回時(shí)流量都較高,如果操作不當(dāng),閥門操作錯(cuò)誤,大流量的鹽水返回時(shí),進(jìn)入回收水池,會(huì)導(dǎo)致回收水池冒槽。處理措施:制定不合格鹽水返回操作票,出現(xiàn)鹽水需返回重新制備時(shí),要先確定閥門開(kāi)關(guān)情況,確定后再進(jìn)行返回操作。

(3)儀表風(fēng)壓低或儀表風(fēng)管道堵塞,過(guò)濾器6#及4#自動(dòng)閥打開(kāi),鹽水冒槽。由于儀表氣系統(tǒng)都采用碳鋼管道,當(dāng)儀表氣含水較高時(shí),會(huì)在儀表氣管道內(nèi)形成鐵銹,容易在彎頭處或變徑處發(fā)生堵塞,致使儀表氣壓力低導(dǎo)致氣動(dòng)閥失效。處理措施:利用大修計(jì)劃,清掃儀表風(fēng)管道,同時(shí),定期疏通更換儀表風(fēng)軟管,當(dāng)出現(xiàn)儀表風(fēng)低時(shí),及時(shí)關(guān)閉反沖及排渣手動(dòng)閥,暫時(shí)使用手動(dòng)操作,儀表氣正常后,恢復(fù)自動(dòng)控制。

(4)預(yù)處理器頂部排泥管道漏,鹽水直接進(jìn)入鹽泥罐,導(dǎo)致鹽泥罐冒槽。處理措施:使用精制鹽后,隔出預(yù)處理器進(jìn)行焊補(bǔ)。

4 造成電解槽停車的因素

(1)下雨時(shí),雨水沖洗鹽場(chǎng)內(nèi)原鹽,將原鹽表面的大部分鈣鎂離子沖下,如果雨水直接進(jìn)入系統(tǒng),會(huì)導(dǎo)致鹽水鈣鎂含量突升,導(dǎo)致鹽水內(nèi)加不上堿,進(jìn)槽鹽水鈣鎂高,電解槽停車。處理措施:下雨時(shí),各個(gè)崗位加強(qiáng)聯(lián)系和檢測(cè),杜絕雨水直接進(jìn)入系統(tǒng),如需進(jìn)入系統(tǒng),要調(diào)至堿性,并緩慢加入,防止預(yù)處理器返渾或電解槽停車。

(2)鹽水中NaOH 指標(biāo)低,不合格鹽水進(jìn)入鹽水罐,導(dǎo)致電解槽停車,槽電壓上升。處理措施:前反應(yīng)崗位加強(qiáng)NaOH 指標(biāo)調(diào)整,定時(shí)做樣,后反應(yīng)崗位要確保不合格鹽水不進(jìn)入鹽水罐,出現(xiàn)指標(biāo)不合格時(shí),及時(shí)返回配水系統(tǒng)。

(3)碳酸鈉泵不上量,鹽水流量沒(méi)做相應(yīng)調(diào)整,導(dǎo)致鹽水沒(méi)過(guò)堿量。處理措施:如果發(fā)現(xiàn)碳酸鈉加不上,將鹽水系統(tǒng)停下直至碳酸鈉正常,防止不合格鹽水進(jìn)電解槽;如果未及時(shí)發(fā)現(xiàn),需查看流量曲線,觀察未加上碳酸鈉的時(shí)間,及時(shí)檢測(cè)鹽水罐指標(biāo),如果不合格,及時(shí)通知調(diào)度電解槽停車,并隔出鹽水罐加快置換;如果罐內(nèi)合格,將膜出口不合格鹽水返回配水系統(tǒng)。

(4)凱膜過(guò)濾器膜組脫落,鹽水未經(jīng)過(guò)濾直接進(jìn)入鹽水罐。處理措施:采用膜控制人員及后反應(yīng)人員二道巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)更換。車間不定期查崗或通過(guò)監(jiān)控等措施督促巡檢。

(5)洗膜時(shí),未關(guān)膜出口閥門或未關(guān)反沖閥門,導(dǎo)致酸性水進(jìn)入系統(tǒng),鹽水沒(méi)過(guò)堿量,造成電解槽停車,槽電壓上升。處理措施:酸洗人員嚴(yán)格按照操作票,后反應(yīng)及時(shí)取樣,保證指標(biāo)合格。一旦罐內(nèi)指標(biāo)不合格,電解槽及時(shí)停車,同時(shí)隔出鹽水罐,加快置換速度;如果罐內(nèi)合格及時(shí)將不合格鹽水返回配水罐。

(6)鹽水罐液位顯示不準(zhǔn),液位較低時(shí),較臟的鹽水進(jìn)入電解槽。處理措施:定期校正液位計(jì),同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)巡檢,發(fā)現(xiàn)不一致時(shí),通知儀表處理。

5 影響裝置安全的因素

(1)由于蒸汽加入采用手動(dòng)閥控制,停蒸汽時(shí),鹽水可能壓到蒸汽管道中,送蒸汽后在蒸汽管道內(nèi)形成氣錘,造成管道振動(dòng),存在安全隱患,同時(shí)造成蒸汽管道鹽水腐蝕。處理措施:車間制定操作票,停蒸汽時(shí),及時(shí)通知崗位人員,先關(guān)閉蒸汽手動(dòng)閥,同時(shí),加設(shè)蒸汽單向閥。

(2)預(yù)處理器上排泥內(nèi)外圈堆積鹽泥太多,導(dǎo)致頂部塌陷。處理措施:定期清理預(yù)處理器頂部鹽泥,防止發(fā)生危險(xiǎn)事故。

(3)酸洗過(guò)濾器時(shí),會(huì)產(chǎn)生酸霧,為此,根據(jù)情況增設(shè)了水力噴射器,將酸洗時(shí)產(chǎn)生的酸霧回收至鹽酸罐,同時(shí),將鹽酸罐排空口封閉。如果酸洗過(guò)濾器時(shí)未開(kāi)抽空閥門,將鹽酸罐抽成真空,造成罐體塌陷,酸液外流。處理措施:嚴(yán)格按照酸洗過(guò)濾器操作票執(zhí)行,步步檢查,同時(shí)有人確認(rèn)。

6 影響鹽水指標(biāo)檢測(cè)的因素

由于電解槽停車等原因?qū)е掠坞x氯高,特別是預(yù)處理器隔出檢修時(shí),鹽水流程縮短,后反應(yīng)仍有部分游離氯,游離氯能氧化甲基橙及苯酚等指示劑,導(dǎo)致過(guò)堿量檢測(cè)不出來(lái),造成誤判,將電解槽停車。處理措施:鹽水中有游離氯時(shí),先加入少量亞硫酸鈉,消除掉游離氯后再進(jìn)行檢測(cè)。

7 總結(jié)

通過(guò)與同行交流,鹽水崗位出現(xiàn)較大生產(chǎn)事故的70%是因?yàn)槲囱矙z到位或未及時(shí)檢測(cè)。一旦出現(xiàn)過(guò)堿量低,鈣鎂升高事故,不僅造成長(zhǎng)時(shí)間停車,同時(shí)會(huì)嚴(yán)重污染離子膜,槽電壓上升,嚴(yán)重時(shí)需更換離子膜。因此,鹽水生產(chǎn)最重要的是加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心,及時(shí)巡檢。

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