張聞(中國石油化工股份有限公司洛陽分公司 河南省洛陽市471000)
洛陽石化PTA裝置采用美國BP-AMOCO公司的專利技術(shù),年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力22.5萬噸,裝置于2000年5月開始投料生產(chǎn),裝置經(jīng)過3年運(yùn)行,于2003年6月進(jìn)行了擴(kuò)能改造,年生產(chǎn)能力達(dá)到32.5萬噸。隨著負(fù)荷的提升,PTA的產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)了很大波動(dòng),尤其是PTA產(chǎn)品中的b值明顯上升,不但影響產(chǎn)品色度,還對(duì)后續(xù)生產(chǎn)造成影響。為了解決這一問題,本文分別通過氧化單元和精制單元操作中對(duì)PTA產(chǎn)品b值影響因素的研究分析,結(jié)合平時(shí)對(duì)工藝過程的摸索調(diào)整,尋求出優(yōu)化PTA產(chǎn)品b值的途徑,將b值控制在1.2以下。
(1)CTA的光學(xué)密度(OD值)
光學(xué)密度(OD值)是指用透光鏡測量,是材料遮光能力的表征。美國Amoco的研究表明,CTA中的雜質(zhì)與PTA產(chǎn)品中的雜質(zhì)的增減速度成正比,并且大多數(shù)情況下,PTA產(chǎn)品的b值也隨著CTA的光學(xué)密度一起改變且呈正比。表1是在實(shí)際生產(chǎn)中從氧化、精制質(zhì)量分析臺(tái)賬中總結(jié)出的OD值與b值對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)值。
表1 OD值與b值的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)
從表1中可以看出:實(shí)際生產(chǎn)中,CTA的光學(xué)密度與PTA產(chǎn)品中的b值確實(shí)呈正比,因此,我們可以通過控制氧化產(chǎn)品粗TA的光學(xué)密度(OD值)來控制PTA產(chǎn)品的b值。以下是影響CTA的OD值幾個(gè)主要因素:
(2)氧化反應(yīng)器的液位
在實(shí)際操作中,當(dāng)反應(yīng)器液位提高時(shí),由于反應(yīng)物在氧化反應(yīng)器內(nèi)的停留時(shí)間增加,反應(yīng)更加充分,OD值相應(yīng)降低,但與此同時(shí)副反應(yīng)(如PX、HAC燃燒反應(yīng)增加)產(chǎn)物的量也會(huì)增加,對(duì)OD值有較大影響,從而導(dǎo)致b值增加。
(3)氧化反應(yīng)尾氧含量
一般來講,當(dāng)尾氧含量較低時(shí),氧化反應(yīng)系統(tǒng)會(huì)缺氧,從而造成OD上升;尾氧含量增加可提高PX的反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,氧化產(chǎn)物中的4-CBA、OD值均會(huì)降低。但是,在實(shí)際操作中,若一味的提高尾氧含量,會(huì)使空壓機(jī)的風(fēng)量增加,造成成本提高,并且當(dāng)尾氧含量過高,會(huì)造成過氧化反應(yīng),從而OD值增加,導(dǎo)致b值增大。
(4)氧化配料原子比
氧化反應(yīng)中使用的催化劑為CO-MN-BR三元混合催化劑,正常情況下,當(dāng)原子比增加,催化活性加強(qiáng),會(huì)加快反應(yīng)速率,降低4-CBA的量,OD值也相應(yīng)降低,但同時(shí)這樣也加劇副反應(yīng)的反應(yīng)速率,使副產(chǎn)物增多,使氧化產(chǎn)物的OD值增加。
(5)其他因素
氧化裝置的負(fù)荷、系統(tǒng)的Na+、水含量、母液循環(huán)率均會(huì)對(duì)PTA產(chǎn)品的b值產(chǎn)生一定的影響。尤其是高負(fù)荷下,產(chǎn)品質(zhì)量不易控制。如表2。
表2 高負(fù)荷下,PTA產(chǎn)品的b值統(tǒng)計(jì)
由上表可以看出,在高負(fù)荷的情況下,PTA產(chǎn)品的b值頻繁超標(biāo),因此,在高負(fù)荷生產(chǎn)下,對(duì)生產(chǎn)工藝參數(shù)的調(diào)整尤為重要。
(1)進(jìn)入加氫反應(yīng)器的漿料濃度
在反應(yīng)條件相對(duì)穩(wěn)定時(shí),進(jìn)料濃度降低,有色雜質(zhì)含量也會(huì)降低,這時(shí)氫化反應(yīng)更能夠趨于完全,因此,PTA產(chǎn)品的b值會(huì)有所降低。
(2)鈀碳催化劑
由于加氫過程需要鈀碳催化劑這一媒介來更快、更完全的反應(yīng),因此,催化劑的活性就尤為重要。催化劑在使用初期,幾乎可以將4-CBA完全還原成PT酸;但隨著催化劑的老化,轉(zhuǎn)化率降低會(huì)使得PTA產(chǎn)品b值的增加。
由于CTA的OD值與PTA產(chǎn)品的b值呈正比關(guān)系,因此,我們可以通過降低CTA的OD值的方法來優(yōu)化b值,以下是降低OD值的措施。
(1)適當(dāng)提高氧化反應(yīng)器的液位
裝置高負(fù)荷生產(chǎn)下,雖然提高液位能夠降低OD值,但是過度提高液位會(huì)造成反應(yīng)時(shí)間加長,副產(chǎn)物增多,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成反應(yīng)氣相“夾帶”現(xiàn)象,堵塞氣相換熱設(shè)備。因此,通過追蹤總結(jié),適當(dāng)提高反應(yīng)器液位降低OD值。
(2)選擇合適的氧化配料原子比
我們通過對(duì)氧化單元工藝參數(shù)記錄以及氧化產(chǎn)品分析臺(tái)賬進(jìn)行追蹤統(tǒng)計(jì),將氧化反應(yīng)器的溫度、液位、尾氧含量以及水含量進(jìn)行恒定監(jiān)測,分析出不同負(fù)荷下,原子比與OD值的關(guān)系,如圖2。
圖2 不同負(fù)荷下,原子比與OD值的關(guān)系曲線
從圖中可以看出,不同負(fù)荷下,原子比與OD值的對(duì)應(yīng)趨勢(shì)基本一致。負(fù)荷24t時(shí),原子比控制在0.62~0.66之間可有效降低OD值;負(fù)荷25t時(shí),原子比控制在0.65~0.69之間可有效降低OD值;而在負(fù)荷較高達(dá)到26t時(shí),原子比控制在0.68~0.73之間可有效降低OD值。
(3)控制好系統(tǒng)的水含量
裝置高負(fù)荷生產(chǎn)下再對(duì)氧化單元工藝參數(shù)記錄進(jìn)行追蹤統(tǒng)計(jì)時(shí),我們發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的水含量對(duì)OD值的影響較大,表3為水含量與OD值的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
表3 水含量與OD值得對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)
從上表可看出,系統(tǒng)水含量增大,OD值隨之增加,因此我們把系統(tǒng)水含量控制在8.5~9的范圍內(nèi),以便更好降低CTA的OD值。
(4)適當(dāng)提高氧化反應(yīng)器的尾氧含量
雖然提高尾氧含量能降低OD值,但是過度增加尾氧含量會(huì)使空壓機(jī)能耗增加,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致反應(yīng)器尾氧高聯(lián)鎖,因此,裝置在高負(fù)荷的運(yùn)轉(zhuǎn)下,通過將尾氧由原來的3.5提高到3.8甚至逐漸到4.0,以便更好的控制OD值。
由于低濃度的漿料反應(yīng)更加充分,產(chǎn)品純度也會(huì)相應(yīng)提高。因此,當(dāng)PTA產(chǎn)品b值出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí),我們可以通過稀釋漿料濃度降低產(chǎn)品b值。
由于鈀碳催化劑比較昂貴,更換比較繁瑣并且當(dāng)鈀碳催化劑到了使用末期,催化活性降低,氫分壓增大,加之反應(yīng)器出料閥(PV525)閥位不易控制,常常會(huì)出現(xiàn)反應(yīng)器液位壓空現(xiàn)象。反應(yīng)器液位壓空對(duì)后期產(chǎn)品質(zhì)量有極大影響,因此,這就要求中控盯表人員在操作上要更加的規(guī)范、謹(jǐn)慎、認(rèn)真,避免誤操作。通過前段時(shí)間對(duì)加氫反應(yīng)器操作的優(yōu)化,反應(yīng)器液位壓空現(xiàn)象大幅度減少。
1.PTA產(chǎn)品的b值大小主要取決于氧化產(chǎn)物OD值,因此通過降低OD值使b值達(dá)到要求,通過OD值的變化趨勢(shì)也可以預(yù)測到b值的情況。
2.精制工段加氫反應(yīng)器的操作尤為重要,通過實(shí)踐積累優(yōu)化操作反應(yīng)器生產(chǎn)波動(dòng),從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到提升。
3.由于影響b值的控制因素眾多,因此應(yīng)該全方面系統(tǒng)地綜合考慮,通過上述措施,現(xiàn)所生產(chǎn)的PTA產(chǎn)品b值均小于1.2。
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