王春芹,劉訓(xùn)峰
(山鋼集團(tuán)萊蕪分公司能源動(dòng)力廠,山東萊蕪271104)
軟水生產(chǎn)系統(tǒng)擴(kuò)容改造及技術(shù)優(yōu)化
王春芹,劉訓(xùn)峰
(山鋼集團(tuán)萊蕪分公司能源動(dòng)力廠,山東萊蕪271104)
針對(duì)萊鋼原軟化水系統(tǒng)生產(chǎn)操作手動(dòng)落后、溶鹽體力勞動(dòng)大、無前置過濾器、無化學(xué)在線連續(xù)監(jiān)測儀表等缺陷,進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了一鍵式溶鹽、交換器的運(yùn)行自動(dòng)化控制等技術(shù)優(yōu)化。
溶鹽;自動(dòng)化;技術(shù)優(yōu)化
萊鋼能源動(dòng)力廠(型鋼熱電廠)2004年投運(yùn)的型鋼區(qū)域老軟水生產(chǎn)系統(tǒng)(200 t/h)原設(shè)計(jì)為型鋼區(qū)域燒結(jié)、煉鐵高爐、煉鋼轉(zhuǎn)爐、連鑄機(jī)及鐵后所有工序提供冷卻用軟化水。2008年萊鋼型鋼區(qū)寬厚板、燒結(jié)機(jī)余熱鍋爐、3200 m3大高爐、特鋼100 t電爐相繼待建,軟化水需求量增加近300 t/h,原軟化水生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足,為此公司下達(dá)了軟化水改造計(jì)劃,能源動(dòng)力廠借軟化水站改造項(xiàng)目的機(jī)會(huì),針對(duì)老軟化水系統(tǒng)生產(chǎn)操作手動(dòng)落后、溶鹽體力勞動(dòng)大、無前置過濾器、無在線連續(xù)監(jiān)測儀表等缺陷,一并進(jìn)行優(yōu)化改造。
2.1 擴(kuò)容能力的確定
型鋼區(qū)即將建設(shè)的項(xiàng)目需求軟化水量近300 t/ h,一期先建成300 t/h的生產(chǎn)能力,考慮到萊鋼未來的長遠(yuǎn)發(fā)展,預(yù)留200 t/h的設(shè)備和自動(dòng)化儀表空間及管道接口。因此制定出“500 t/h軟水?dāng)U容改造技術(shù)優(yōu)化”的方案。
2.2 一鍵式溶鹽再生液配制的改進(jìn)
再生液的配制是再生過程的一個(gè)重要環(huán)節(jié),老工藝是干法儲(chǔ)鹽配制再生液,配制過程是:工業(yè)鹽以袋裝方式堆積在一起,然后掛在電動(dòng)葫蘆的掛鉤上,運(yùn)到壓力濾鹽器上方,再裝到濾鹽器內(nèi),足量后蓋上壓蓋,用軟化水將濾鹽器內(nèi)的鹽邊溶解邊流入鹽液箱中,這就是再生液。
該操作存在的缺點(diǎn)是:淤操作全部為手動(dòng)操作,每天起吊裝鹽150袋,勞動(dòng)強(qiáng)度極大。于在濾鹽器內(nèi)溶鹽時(shí),濾速小時(shí)耗用時(shí)間較長,濾速大時(shí)泥沙會(huì)一同進(jìn)入鹽液箱內(nèi),然后一并進(jìn)入交換器內(nèi),沉積較多時(shí)造成樹脂結(jié)塊,不但影響再生效果及產(chǎn)水質(zhì)量,而且反洗時(shí)壓力過大易損壞設(shè)備。盂干法儲(chǔ)鹽,夏季由于空氣濕度大,工業(yè)鹽易吸水溶化,不但造成流失浪費(fèi),而且易腐蝕設(shè)備影響周圍環(huán)境。榆濾鹽器內(nèi)的鹽不能確定是否全部溶解,因此配制的鹽液濃度不均勻,影響交換器的再生效果。
新工藝是濕法儲(chǔ)鹽配制再生液,配制過程為:工業(yè)鹽由送貨方開袋倒入鹽池內(nèi),向鹽池內(nèi)注入足量軟化水,鹽始終浸泡在水中,底部鹽液始終是飽合狀態(tài),當(dāng)配制再生液時(shí),用泵將底部鹽液打入過濾器,然后進(jìn)入鹽液箱,根據(jù)所需要的濃度,加入一定量的軟化水配成再生液。
該操作方法的優(yōu)點(diǎn)是:淤操作能夠?qū)崿F(xiàn)全部自動(dòng)控制,當(dāng)點(diǎn)擊電腦中的“再生液配制”按鈕后,泵起動(dòng)將鹽液打入鹽液箱,根據(jù)所點(diǎn)擊的不同濃度(濃度分8%和10%兩種)由液位控制輸入量,輸入完后,鹽液箱自動(dòng)打開閥門注水到規(guī)定刻度,鹽池自動(dòng)注水到規(guī)定刻度,鹽過濾器根據(jù)規(guī)定的周期自動(dòng)反洗。該操作實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)控制,因此稱一鍵式溶鹽再生液配制。于工業(yè)鹽一直浸泡于水中,始終達(dá)到飽合狀態(tài)(濃度26%),可以精確地配制不同濃度的再生液。盂工業(yè)鹽在池內(nèi)溶解后,鹽池底部有過濾層,泥沙有充足的時(shí)間沉積,因此泥沙不易帶入再生液中。榆濕法儲(chǔ)鹽,不存在吸水溶化流失和影響環(huán)境現(xiàn)象。
濕法儲(chǔ)鹽系統(tǒng)原理見圖1。
半地下式鹽池頂部輔設(shè)玻璃鋼隔柵,池深2 m,池底由一套魚刺狀管架的鹽液疏導(dǎo)裝置,出口連接外面鹽液泵,管架上部是石英砂墊層,半地下式鹽池便于卸鹽。
再生自動(dòng)溶鹽改造。改干法儲(chǔ)鹽為濕法儲(chǔ)鹽模式,極大程度降低溶鹽操作勞動(dòng)強(qiáng)度。
一健式溶鹽再生系統(tǒng)工藝流程見圖2。
圖1 濕法儲(chǔ)鹽系統(tǒng)原理示意圖
圖2 一鍵式溶鹽再生系統(tǒng)工藝流程圖
2.3 增加在線時(shí)時(shí)監(jiān)測儀表,減少人工化驗(yàn)頻次
軟水生產(chǎn)過程的重要監(jiān)測參數(shù)是交換器出水硬度,工業(yè)水的濁度,增加了先進(jìn)的在線監(jiān)測硬度儀、濁度儀,對(duì)水質(zhì)實(shí)施全時(shí)監(jiān)控,當(dāng)交換器出水硬度超標(biāo)時(shí),及時(shí)切換備用設(shè)備;當(dāng)濁度變化較大時(shí),及時(shí)調(diào)整過濾器的反洗時(shí)間。
2.4 增加過濾設(shè)備
原系統(tǒng)沒有前置過濾工藝,水中的大量懸浮物短時(shí)間內(nèi)易造成設(shè)備淤堵,嚴(yán)重影響設(shè)備周期產(chǎn)水量。增加前置過濾器。引進(jìn)使用全自動(dòng)砂濾過濾器,根據(jù)運(yùn)行時(shí)間參數(shù)或者進(jìn)出水壓差參數(shù)再設(shè)定自動(dòng)反洗程序。
2.5 軟化水系統(tǒng)的運(yùn)行操作實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制
該系統(tǒng)的運(yùn)行操作包括:交換器失效、切換、反洗、排水、進(jìn)再生液、置換、正洗、備用。該系統(tǒng)配套氣動(dòng)閥和自動(dòng)化控制系統(tǒng)后,實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)控制:當(dāng)交換器監(jiān)測到硬度超標(biāo)后,自動(dòng)切換到備用設(shè)備。失效的交換器進(jìn)入反洗狀態(tài),當(dāng)遇到從底部進(jìn)行反洗周期時(shí),需手動(dòng)控制閥門開度,調(diào)整反洗水量。反洗完后,按照設(shè)定程序自動(dòng)進(jìn)行排水、進(jìn)再生液、置換、正洗、備用等操作。
2.6 外供泵組實(shí)現(xiàn)變頻控制,提升系統(tǒng)保供能力
外供泵組兩套:3臺(tái)55 kW煉鋼專線泵組、4臺(tái)37 kW混合線用泵組,混合線用戶近20個(gè),煉鋼和軋線等多數(shù)軟水用戶按照生產(chǎn)工藝用水為間斷用水,如出鋼時(shí)用水量高達(dá)200 t/h,不出鋼則用水為0 t/h,其他用戶用水情況類似,所以瞬時(shí)用水量變化幅度較大。在外供泵組中增加了變頻裝置,當(dāng)外供量變大時(shí),及時(shí)起動(dòng)備用泵,當(dāng)外供量小時(shí),及時(shí)調(diào)節(jié)泵的運(yùn)行頻率,既起到了穩(wěn)定供水的作用,又達(dá)到了節(jié)能降耗的效果。
3.1 一鍵式溶鹽再生液配制工藝
鹽液濃度分為8%(鈉離子交換器進(jìn)行小反洗時(shí))和10%(鈉離子交換器進(jìn)行大反洗時(shí))兩種,根據(jù)配比的濃度,點(diǎn)擊配比按鈕,經(jīng)自控程序根據(jù)鹽液當(dāng)前的濃度計(jì)算出飽和鹽水和軟水的用量,并自動(dòng)開始執(zhí)行程序。
3.2 離子交換器操作的全自動(dòng)控制
在全自動(dòng)狀態(tài)下,程序根據(jù)監(jiān)測儀表自動(dòng)判斷離子交換器是否失效。如果離子交換器失效,則備用離子交換器自動(dòng)投入運(yùn)行,同時(shí)失效的鈉離子交換器自動(dòng)退出并進(jìn)入反洗程序進(jìn)行反洗再生,再生完成以后自動(dòng)進(jìn)入備用狀態(tài),以備下次投入。依次循環(huán)。
3.3 干法儲(chǔ)鹽配制再生液向濕法儲(chǔ)鹽配制再生液的改進(jìn)
優(yōu)化了再生液的配制程序,實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)控制,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,避免了損失,提高了離子交換器的再生效果。
500 t/h軟水生產(chǎn)線一期300 t/h工程完成后,經(jīng)過四年來的運(yùn)行,證明系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定?;緦?shí)現(xiàn)軟水生產(chǎn)全自動(dòng),極大地減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了以下預(yù)期目的:
4.1 過濾器自動(dòng)反洗、鈉離子交換器失效切換及再生、重要水質(zhì)參數(shù)在線監(jiān)控、濕法儲(chǔ)鹽再生液的配制代替干法儲(chǔ)鹽再生液的配制等操作基本實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)操作。勞動(dòng)強(qiáng)度幾乎由100%降至0。操作人員由原來的21人降至13人。
4.2 新工藝由于過濾器的投運(yùn)和儲(chǔ)鹽再生液配制過程的改進(jìn),鈉離子交換器不但產(chǎn)水質(zhì)量有了提高,產(chǎn)水量由原來的每周期1100 t增加到2400 t;大反洗頻次由原來的2周期一次變?yōu)?周期一次;交換器內(nèi)部的中排裝置由原來的一年一次更換運(yùn)行四年來一直未進(jìn)行過更換,運(yùn)行狀態(tài)良好。
4.3 由于儲(chǔ)鹽再生液配制過程的改進(jìn)和在線監(jiān)測儀表的投運(yùn),軟化水的質(zhì)量有了較大程度的提高,軟化水的硬度由原來的0.025 mmol/L降至0.013 mmol/L,軟化水的合格率由97%提高到100%。
4.4 由于變頻器的投運(yùn)和吊鹽裝置的去除,軟化水的電耗由原來的0.64 kWh/t降為0.53 kWh/t。
4.5 濕法儲(chǔ)鹽和再生液濃度的準(zhǔn)確配制,減少吸水流失、散落損失和配比損失,經(jīng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)每年可降低鹽損失60 t。
Capacity Expanding Transformation and Technical Optim ization of the Soft W ater Production System
WANG Chunqin,LIU Xunfeng
(TheEnergy&PowerPlantofLaiwuSteelofShandongIronandSteelGroup,Laiwu,Shandong271104,China)
The original soft water system of Laiwu Steel had the shortcomings of needing heavy manual labour to dissolve salts,no front filters and no online chemical detectors,etc. So a technical upgrading was carried out,which achieved technical optimization effects such as one-key salt dissolution and automatic control of exchanger operation.
salt dissolution;automation;technical optimization
TQ085
B
1006-6764(2014)02-0052-03
2013-08-27
王春芹(1980-),女,2005年畢業(yè)于山東濰坊學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè),工程師,現(xiàn)從事設(shè)備技術(shù)管理工作。