李小猛
(新疆八一鋼鐵股份有限公司)
八鋼中厚板廠(chǎng)于2009年正式投產(chǎn),當(dāng)時(shí)單機(jī)架生產(chǎn),主要生產(chǎn)噸位較小的鋼種,一般約為3t。2011年工藝人員開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,其中有不少5t以上的鋼種,此時(shí)抬升缸在抬升過(guò)程中顯得吃力。設(shè)備方重新計(jì)算,發(fā)現(xiàn)1#液壓站系統(tǒng)壓力不足,于是將液壓站系統(tǒng)壓力由16MPa提高到18.5MPa,未超過(guò)設(shè)計(jì)壓力19MPa,屬于正常調(diào)節(jié),然而運(yùn)行不到半年,多次出現(xiàn)抬升缸耳軸及缸頭斷裂事故。每次事故出現(xiàn)時(shí),只能選擇換缸,由于現(xiàn)場(chǎng)安裝困難,處理時(shí)間約6h,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
通過(guò)初步分析認(rèn)為此種事故發(fā)生原因?qū)儆谔锥S、缸頭直徑?jīng)]有在系統(tǒng)壓力提高后做相應(yīng)的增大。1號(hào)液壓缸抬升數(shù)工作原理見(jiàn)圖1。
圖1 1號(hào)液壓站抬升缸工作示意圖
(1)液壓缸缸頭及耳軸的材質(zhì)強(qiáng)度的影響。
原缸頭銷(xiāo)軸是45鋼,其強(qiáng)度約為δb=600~850 MPa。新銷(xiāo)軸運(yùn)行不到一個(gè)月,就會(huì)發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)軸表面被磨出凹坑,甚至出現(xiàn)堵死油口的現(xiàn)象,油口堵死,必然造成潤(rùn)滑不良,從而加快缸頭銷(xiāo)軸的磨損。另外銷(xiāo)軸外銅套材質(zhì)為ZQAL9-4,其力學(xué)性能:抗拉強(qiáng)度σb≥540 MPa,屈服強(qiáng)度σ≥200MPa,伸長(zhǎng)率σ5≥15%,硬度約為HB200,稍低,每次拆除之后可發(fā)現(xiàn)不少銅沫。
原液壓缸耳軸和缸頭銷(xiāo)軸材質(zhì)均用45鋼,使用中出現(xiàn)相同的問(wèn)題,磨損堵住油口潤(rùn)滑不良,另外耳軸處屬于硬連接,沖擊力比缸頭銷(xiāo)軸大的多,它承載所有的載荷,所以對(duì)耳軸的強(qiáng)度要求更高,此處材質(zhì)必須增強(qiáng)。要選強(qiáng)度、硬度、剛度、抗沖擊性、疲勞強(qiáng)度、耐磨性均要高的合金鋼,而且要鍛造加工及確保合適的熱處理硬度。
(2)缸本體不帶偏差檢測(cè)保護(hù)裝置。
就1#出鋼機(jī)進(jìn)行分析,抬升裝置分為左右抬升裝置,左右裝置各由一個(gè)抬升液壓缸驅(qū)動(dòng),出料桿由后端減速機(jī)、中間抬升裝置行走輪確定其行走的路徑,出料桿前頭是1#、2#爐出爐輥道,桿走在輥道間隙里,由于摩擦副較多,出料桿經(jīng)??ㄗ?。造成高低偏差;當(dāng)出料桿前端的限位開(kāi)關(guān)松動(dòng)時(shí)也會(huì)導(dǎo)致出料桿高低偏差,當(dāng)出料桿偏差過(guò)大時(shí),左右抬升裝置抬升高度也產(chǎn)生過(guò)大偏差,一旦偏差超過(guò)離合器間隙,則會(huì)產(chǎn)生液壓缸行程的偏差,此時(shí)行程大的液壓缸所承擔(dān)的力超過(guò)正常工作時(shí)的力,正常工作時(shí)每個(gè)缸支撐一根出料桿和半個(gè)鋼坯,此時(shí)每個(gè)缸承載明顯加大,嚴(yán)重時(shí)最大承載是兩個(gè)出料桿和整個(gè)鋼坯,這時(shí)對(duì)液壓缸的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度是很大的考驗(yàn)。然而現(xiàn)場(chǎng)這個(gè)缸不帶位移傳感器,無(wú)法檢測(cè)到液壓缸的行程,很容易產(chǎn)生缸體某個(gè)部位斷裂或者裂紋、彎曲等事故。
原耳軸直徑為100mm,原缸頭螺紋直徑為M100,原系統(tǒng)壓力16MPa,后提高到18.5MPa。
對(duì)液壓缸缸桿受力分析如圖2所示,Ps=F1[2];對(duì)液壓缸整體受力分析,F(xiàn)1=2F2;F2/s1=P1。
由以上而知,要使調(diào)整壓力前后耳軸的剪切應(yīng)力安全系數(shù)不變,那么耳軸面積要隨系統(tǒng)壓力而變,而且成正比。即:調(diào)壓后面積與調(diào)壓前面積比為18.5/16;直徑比為1.08。所以耳軸直徑應(yīng)至少增加到108mm。
圖2 受力分析圖
因現(xiàn)場(chǎng)位置所限,為了減少不必要的基座改動(dòng),所以選取耳軸直徑增大到120mm。
對(duì)于缸頭螺紋直徑計(jì)算同上,選取缸頭螺紋直徑增大到M120mm。具體參見(jiàn)圖3。
圖3 缸頭尺寸改進(jìn)圖
經(jīng)過(guò)以上改造,抬升缸耳軸和缸頭螺紋直徑安全系數(shù)等同于改造之前的數(shù)值,可以滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)使用。
缸頭銷(xiāo)軸由45鋼改成35CrMo,其抗拉強(qiáng)度σb≥985 MPa,比45鋼高出至少100 MPa,提高了耐磨性和強(qiáng)度,銷(xiāo)軸外銅套由ZQAL9-4改成滲硅銅套ZCuZn26Al4Fe3Mn3[1]。其力學(xué)性能:抗拉強(qiáng)度σb≥600MPa,屈服強(qiáng)度σ≥300MPa,伸長(zhǎng)率δ5≥18%,硬度約為HB320,耐磨性和強(qiáng)度都比ZQAL9-4高。經(jīng)過(guò)以上改造降低了缸頭銷(xiāo)軸的磨損,潤(rùn)滑狀況得到改善。
原液壓缸耳軸用45鋼,使用中出現(xiàn)磨損異常、潤(rùn)滑不良等問(wèn)題,沖擊較大。經(jīng)過(guò)研究論證,將其材質(zhì)改成42CrMo,鍛造加工,粗加工后熱處理HB250~280,經(jīng)過(guò)改造,可以滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)使用的強(qiáng)度、硬度、剛度、抗沖擊性、疲勞強(qiáng)度及耐磨性。以前45鋼強(qiáng)度約為σb=600~850MPa.現(xiàn)在42CrMo強(qiáng)度為σb=1080MPa,強(qiáng)度明顯提高。綜合機(jī)械性能也有所提升。提高了抗剪能力。耳軸不僅材質(zhì)改進(jìn),而且耳軸環(huán)架也由六邊改成了十二邊,減少了應(yīng)力集中,如圖4所示。
圖4 環(huán)架邊數(shù)改動(dòng)示意圖
在缸的本體增設(shè)位移傳感器,安裝在缸頭一邊,當(dāng)出料桿受到各種外來(lái)干擾而產(chǎn)生高低不同時(shí),液壓缸不會(huì)因?yàn)槌隽蠗U抬升位置的信號(hào)檢測(cè)不到而偏差太大。因?yàn)橐簤焊撞恢皇芟尬婚_(kāi)關(guān)信號(hào)控制,還受缸的位移傳感器來(lái)控制。一般正常工作時(shí)傳感器設(shè)置偏差不會(huì)超過(guò)5mm,如果偏差15mm就會(huì)對(duì)液壓缸造成很大的沖擊,所以位移傳感器保護(hù)信號(hào)數(shù)值設(shè)定為10mm,一旦偏差超過(guò)10mm,說(shuō)明出料桿或者出料桿行程開(kāi)關(guān)出現(xiàn)問(wèn)題,于是液壓缸就會(huì)停止繼續(xù)上升,避免兩缸上升偏差過(guò)大而造成單缸承載、抬升缸耳軸或缸頭螺紋結(jié)構(gòu)斷裂。
這些措施在2012年1月實(shí)施后,運(yùn)行以來(lái)出料約一半都在5t以上,運(yùn)行一直非常平穩(wěn),不曾發(fā)生任何抬升缸結(jié)構(gòu)斷裂事故及裂紋隱患等事故,保證了中厚板生產(chǎn)的順行。
[1]蔡春源.機(jī)電液設(shè)計(jì)手冊(cè).北京:機(jī)械工業(yè)出版社,-沈陽(yáng):東北大學(xué)出版社,1997.1.
[2]沙寶森.液壓氣動(dòng)密封工程手冊(cè).北京:艾志工業(yè)技術(shù)集團(tuán)公司,2007版.