張永強(qiáng) 李耀霞 酒海濤(中石化洛陽分公司 河南洛陽471012)
中石化洛陽分公司液化氣脫硫醇裝置劑堿循環(huán)泵原密封形式為機(jī)械密封,其運(yùn)行效果一直不理想,經(jīng)常出現(xiàn)機(jī)封泄漏,漏堿、甩堿現(xiàn)象,影響操作人員人身安全及裝置長(zhǎng)周期安穩(wěn)運(yùn)行。2005年初,經(jīng)機(jī)動(dòng)處批準(zhǔn),劑堿循環(huán)泵由原來的機(jī)械密封離心泵改為磁力驅(qū)動(dòng)泵,該磁力泵由丹東克隆集團(tuán)生產(chǎn),型號(hào)為CMC40-315。機(jī)泵具體設(shè)計(jì)參數(shù)見表1:
表1 CMC40-315設(shè)計(jì)參數(shù)
設(shè)備更新為磁力泵有效解決了機(jī)泵漏堿、甩堿的問題,機(jī)泵衛(wèi)生易于保持。
圖1 磁力泵立體剖視圖
圖2 磁力泵示意圖
CMC40-315型磁力泵采用的是圓筒型磁力傳動(dòng)方式,從動(dòng)磁極動(dòng)力分析如圖3所示,它由外轉(zhuǎn)子、驅(qū)動(dòng) (外)磁鋼、從動(dòng)(內(nèi))磁鋼、內(nèi)轉(zhuǎn)子和隔離套等零件組成,當(dāng)磁路及磁鋼規(guī)格確定后,圓筒形磁力傳動(dòng)的磁力矩就取決于耦合器外磁鋼相對(duì)于內(nèi)磁鋼的位移角。這種磁路稱為吸斥式 (或稱推拉式)磁路,它具有磁能利用好、漏磁少、工作磁場(chǎng)強(qiáng)、結(jié)構(gòu)緊湊等優(yōu)點(diǎn)。
圖3 從動(dòng)磁極動(dòng)力分析
從動(dòng)磁極動(dòng)力分析:
1.自然狀態(tài)下,相反極性的磁極(N-S)彼此面相對(duì),相互吸引此時(shí)磁力距為零;
2.當(dāng)內(nèi)、外磁極轉(zhuǎn)一個(gè)微小角度則必然產(chǎn)生一個(gè)微小的磁力矩,隨著角度的增加,磁力距增大,當(dāng)達(dá)到圖3所示位置時(shí),磁力距達(dá)到最大值,磁系統(tǒng)的磁能最大,在這期間,磁力傳遞保持穩(wěn)定。
3.當(dāng)角度繼續(xù)增大時(shí),根據(jù)力的平行四邊形法則可知,磁力距逐漸減小,到一定角度時(shí),彼此相對(duì)的內(nèi)、外磁極完全錯(cuò)開,同級(jí)磁極相對(duì),互相排斥。這時(shí)磁力距為零,在這一過程內(nèi),磁力傳動(dòng)是不穩(wěn)定的,即發(fā)生磁極滑動(dòng)。
自2013年2月1日以來,車間磁力泵頻繁出現(xiàn)抽空、流量不穩(wěn)定、磁轉(zhuǎn)子消磁現(xiàn)象,三個(gè)月來檢修次數(shù)高達(dá)6次,檢修記錄見表2。其中,內(nèi)件腐蝕裂紋檢修1次,內(nèi)外磁轉(zhuǎn)子失磁檢修4次,更換軸承及推力盤檢修1次。
表2 機(jī)泵檢修記錄表
P702BP702BP702B2013-3-202013-4-92013-4-25補(bǔ)堿配堿系統(tǒng)補(bǔ)堿
6次機(jī)泵檢修中,4次是涉堿作業(yè)使用機(jī)泵時(shí)出現(xiàn)泵不上量,泵抽空或半抽空狀,故加強(qiáng)對(duì)班組人員磁力泵使用培訓(xùn)。
4.1.1 P704使用過程中,發(fā)現(xiàn)泵不上量,電機(jī)超電流,隨后電氣人員空試電機(jī),正常。鉗工檢修機(jī)泵,解體后發(fā)現(xiàn)軸承座2個(gè)定位螺栓中1個(gè)脫落,1個(gè)螺桿腐蝕斷裂,致使軸承軸向無法定位,軸向竄量超,葉輪與泵殼之間發(fā)生摩擦(如圖4、圖5所示)。機(jī)泵內(nèi)磁轉(zhuǎn)子受阻,磁極間發(fā)生滑動(dòng),嚴(yán)重影響磁力泵磁轉(zhuǎn)子使用壽命。
圖4 定位螺栓損壞
圖5 葉輪末端磨損情況
(1)磁力泵啟泵前要盤車需充分灌泵
盤車是為了提前判斷內(nèi)外磁轉(zhuǎn)子是否有卡澀現(xiàn)象。由于各堿罐為常壓罐,當(dāng)罐容較低時(shí),入口壓力較低,再加上入口管線阻力損失,造成灌泵困難。車間改用泵入口新鮮水灌泵,這樣既能提高灌泵時(shí)的入口壓力,又能沖洗泵入口管線,減少入口管線內(nèi)堿結(jié)晶。
(2)磁力泵啟動(dòng)后3-5分鐘內(nèi),泵易抽空。
分析原因有兩點(diǎn):(1)泵入口有一段倒U形管線,灌泵時(shí),通過DN20排凝排液,流量較小,有部分氣體存在于倒U形管狀管線頂部無法排出,啟泵后,流量增大,氣體斷續(xù)的進(jìn)入泵體,造成泵氣敷不上量;這時(shí),操作工需停泵,外部冷卻,排氣灌泵后再開泵運(yùn)行;(2)機(jī)泵剛啟動(dòng)時(shí),由于滑動(dòng)軸承潤(rùn)滑不良,溫度上升,使軸承周圍的液體汽化,造成泵氣敷不上量,啟泵時(shí)需稍帶負(fù)荷,潤(rùn)滑軸承。
(3)禁止泵無流量運(yùn)轉(zhuǎn),抽空或長(zhǎng)期低流量運(yùn)轉(zhuǎn)
低流量運(yùn)轉(zhuǎn)可造成軸承潤(rùn)滑不良,長(zhǎng)時(shí)間低流量運(yùn)轉(zhuǎn)造成泵內(nèi)溫度過高,超過磁極的許用溫度,磁轉(zhuǎn)子消磁。現(xiàn)場(chǎng)操作時(shí),往往入口堿液罐液位較低時(shí),泵上量不好,出口壓力降,操作員關(guān)小出口閥,泵低流量運(yùn)轉(zhuǎn),長(zhǎng)時(shí)間低流量運(yùn)轉(zhuǎn)將造成磁轉(zhuǎn)子消磁。為防止罐抽空后泵無液運(yùn)轉(zhuǎn)或長(zhǎng)期低流量運(yùn)轉(zhuǎn),車間規(guī)定堿作業(yè)后,泵入口堿罐需留有一定液位:堿渣罐下部玻璃板液位≥50%;原堿罐、劑堿罐下部玻璃板液位≥20%,留存入口罐一定液位有效提高磁力泵內(nèi)外磁轉(zhuǎn)子的使用壽命。
(4)滑動(dòng)軸承及推力盤損壞,轉(zhuǎn)子卡死
P702某次檢修滑動(dòng)軸承及推力盤粉碎性損壞,如圖6所示。內(nèi)磁轉(zhuǎn)子卡死,電機(jī)超載跳閘,內(nèi)外磁轉(zhuǎn)子失磁。
圖6 磁力泵軸承粉碎性損壞
滑動(dòng)軸承材質(zhì)為碳化硅,硬度高,較脆。損壞原因應(yīng)為:1.泵抽空或半抽空未及時(shí)停泵,滑動(dòng)軸承干摩擦,軸承溫度急劇升高,軸承炸裂;2.泵抽空后軸承溫度較高,此時(shí)灌泵,冷介質(zhì)突然進(jìn)入,局部溫升不等時(shí)造成軸承開裂。涉堿作業(yè)時(shí),車間規(guī)定作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不離人,機(jī)泵異常工況及時(shí)停泵,防止泵長(zhǎng)時(shí)間抽空導(dǎo)致內(nèi)外磁轉(zhuǎn)子消磁,軸承炸裂。
堿液入口罐及與罐相連管線均為碳鋼材質(zhì),易腐蝕產(chǎn)生銹渣,機(jī)泵入口過濾器需定時(shí)清理,防止過濾器壓差過大,泵汽蝕抽空。某次過濾器拆開檢查情況如圖7所示。
圖7 P704入口籃式過濾器
每次定期切泵作用后,車間對(duì)各磁力泵入口過濾器集中清理,消除過濾器差壓過大帶來的機(jī)泵上量不暢現(xiàn)象,有效降低機(jī)泵故障率。
為冬季防凍防凝,堿液罐至泵入口管線設(shè)計(jì)有吹掃風(fēng),氣溫低時(shí),每次補(bǔ)堿或配堿工作結(jié)束后操作工需將泵入口管線吹掃干凈,防止管線內(nèi)堿結(jié)晶。經(jīng)仔細(xì)排查發(fā)現(xiàn),泵在停用狀態(tài)下,入口管線內(nèi)有風(fēng)壓,隨即檢查吹掃風(fēng)兩道手閥,確有輕微漏量,將風(fēng)線手閥全部更換。 并在風(fēng)線2道手閥之間安裝排空線,防止泵入口管線再次串入吹掃風(fēng)。
針對(duì)機(jī)泵幾次檢修進(jìn)行原因分析,采用以下措施:新鮮水灌泵及沖洗泵入口管線、入口罐保持一定液位防止泵低流量運(yùn)轉(zhuǎn)或抽空、排查與泵入口管線相連的蒸汽線、風(fēng)線,更換風(fēng)線閥門防互串、涉堿作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)不離人,泵運(yùn)行異常時(shí)及時(shí)停泵等,同時(shí)要求檢維修單位提高檢修質(zhì)量,保證各部件配合間隙在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),各組件規(guī)格、質(zhì)量符合要求。近一年來,磁力泵運(yùn)轉(zhuǎn)良好,未發(fā)生內(nèi)外磁轉(zhuǎn)子失磁,滑動(dòng)軸承炸裂等故障,有效降低機(jī)泵故障率,大幅提高磁轉(zhuǎn)子使用壽命。