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某大型鋼鐵冷軋企業(yè)電能消耗的精細化管理

2014-02-28 06:39聶加余
冶金動力 2014年3期
關(guān)鍵詞:開關(guān)站功率因數(shù)電費

聶加余

(北京首鋼冷軋薄板有限公司,北京 101304)

供用電

某大型鋼鐵冷軋企業(yè)電能消耗的精細化管理

聶加余

(北京首鋼冷軋薄板有限公司,北京 101304)

概述了某大型鋼鐵冷軋企業(yè)供電系統(tǒng)及電能利用效率偏低情況。從技術(shù)、工藝、管理等三方面闡述了多種降低電能消耗的精細化管理措施。

冷軋企業(yè);電能消耗;精細化管理

1 引言

生產(chǎn)過程的節(jié)能降耗、低碳環(huán)保已成為當今企業(yè)關(guān)注的主題之一。作為企業(yè)生產(chǎn)所需的主要能源之一的電力,生產(chǎn)過程中消耗電能所產(chǎn)生的成本——電費,在企業(yè)的各項成本中,已成為緊隨物料成本、人工成本之后的第三或第四大成本。因此,采取措施降低企業(yè)的電能消耗,既能降低生產(chǎn)成本,又是節(jié)能降耗、低碳環(huán)保的重要措施之一。

2 某大型鋼鐵冷軋企業(yè)簡介

該企業(yè)屬鋼鐵深加工的現(xiàn)代制造業(yè),配置有一條連續(xù)酸洗軋制機組,一條連續(xù)退火機組,兩條連續(xù)熱鍍鋅機組,一條罩式退火機組及為這些機組提供風、水、電、氣、汽等能源介質(zhì)的公輔系統(tǒng)。設(shè)計年產(chǎn)量為170萬t,產(chǎn)品為汽車板、家電板等高端鋼鐵冷軋板。其供電系統(tǒng)由一座110 kV/10 kV的總降壓變電站(以下簡稱“110 kV總降”)及酸洗開關(guān)站、軋機開關(guān)站、連續(xù)退火開關(guān)站、1#連續(xù)熱鍍鋅開關(guān)站、2#連續(xù)熱鍍鋅開關(guān)站、罩式退火開關(guān)站、水處理系統(tǒng)開關(guān)站、氣體系統(tǒng)開關(guān)站等8個10 kV開關(guān)站組成,主變壓器為3×63 MVA,正常時“兩用一冷備用”。110 kV總降接線圖如圖1。

圖1中,110 kV(一)電源通過111開關(guān)帶1#主變及10 kVⅢ母線、10 kVⅣA母線運行,并向各供電區(qū)域10 kV1#電源供電,234母聯(lián)開關(guān)“合位”運行,此為供電1#系統(tǒng)。110 kV(二)電源通過112開關(guān)帶2#主變及10 kVⅣB母線、10 kVⅤ母線運行,并向各供電區(qū)域10 kV2#電源供電,235母聯(lián)開關(guān)“合位”運行,此為供電2#系統(tǒng)。134母聯(lián)開關(guān)“合位”運行,145母聯(lián)開關(guān)、103開關(guān)、203A開關(guān)、203B開關(guān)在“斷位”,3#主變冷備用。8個10 kV開關(guān)站中,其供電接線除軋機開關(guān)站為單母線外,其余各開關(guān)站均為單母線分段,各段母線分別由110 kV總降內(nèi)各供電區(qū)域10 kV1#電源、10 kV2#電源供電,母聯(lián)開關(guān)在“分位”。軋機開關(guān)站由軋機10 kV2#電源供電,軋機10 kV1#電源熱備用。

該企業(yè)的年耗電量約3億kW·h,屬當?shù)氐碾娔芟拇髴?。然而,該企業(yè)于2008年全部生產(chǎn)線投產(chǎn)后,由于技術(shù)、工藝、管理等各方面的原因,電能利用效率偏低,具有較高的節(jié)能潛力。因此,通過技術(shù)、工藝、管理等多種精細化管理的手段,降低該企業(yè)電費支出成本,提高利潤空間,已經(jīng)引起了該企業(yè)的關(guān)注和重視。

3 降低電能消耗的精細化管理措施

3.1 降低電能消耗的技術(shù)措施

圖1 110 kV總降接線圖

(1)工頻運行的水泵改變頻運行

該企業(yè)的水處理系統(tǒng)配置有一循環(huán)水泵站。其功能是為鋼鐵冷軋生產(chǎn)線的各機組提供循環(huán)冷卻水,將各機組運行時所產(chǎn)生的熱量由循環(huán)冷卻水帶走。該泵站內(nèi)設(shè)置有6臺循環(huán)水泵,其電動機電壓為10 kV、容量為800 kW。其中的1#、3#、5#循環(huán)水泵電機由水處理系統(tǒng)10 kV開關(guān)站的10 kVⅠ段母線供電,2#、4#、6#循環(huán)水泵電機由10 kVⅡ段母線供電,10 kVⅠ、Ⅱ段母線為單母線分段運行,母聯(lián)開關(guān)在“分位”。正常時3臺循環(huán)水泵運行,3臺備用。具體配置如圖2。

圖2 水處理系統(tǒng)10 kV開關(guān)站原配置示意圖

設(shè)計單位基于各產(chǎn)線循環(huán)冷卻水需求量較穩(wěn)定的判斷,6臺循環(huán)水泵原設(shè)計均為工頻運行。但鋼鐵冷軋項目投產(chǎn)后,由于市場對不同規(guī)格的鋼鐵冷軋產(chǎn)品的需求不斷變化,導(dǎo)致各鋼鐵冷軋生產(chǎn)線的產(chǎn)量隨著訂單的變化而時常進行調(diào)整,于是,各鋼鐵冷軋生產(chǎn)線對循環(huán)冷卻水流量的需求隨之發(fā)生變化。原設(shè)計工頻運行的循環(huán)水泵在實際運行時存在不能按需調(diào)整供水流量、使用閥門調(diào)整節(jié)流損失大、入口壓力不恒定、機械磨損嚴重、系統(tǒng)效率低、電能浪費高等問題。

既然工頻運行的循環(huán)水泵滿足不了現(xiàn)場對循環(huán)水量時常變化的需求,就須將6臺循環(huán)水泵中的部分水泵由工頻運行改為變頻運行。經(jīng)對現(xiàn)場的仔細調(diào)研及充分的技術(shù)準備后,確定了如圖3的改造方案。

圖3 工頻運行循環(huán)水泵電機改變頻運行示意圖

即利用原有的QF7、QF8兩臺備用開關(guān),再增加QF9、QF10兩臺開關(guān),與一臺10 kV變頻器配置,并在QF1、QF2、QF7、QF8、QF9、QF10等6臺開關(guān)的二次系統(tǒng)完成相關(guān)電氣聯(lián)鎖控制技術(shù)改造后,較好解決了由1臺10 kV高壓變頻裝置分別控制不同10 kV母線上的2臺電動機變頻運行的問題,滿足現(xiàn)場對循環(huán)水量時常變化的需求。

2009年底完成技術(shù)改造并投入運行。實踐證明,由原3臺循環(huán)水泵工頻運行方式改為1臺循環(huán)水泵變頻運行與2臺循環(huán)水泵工頻運行的組合運行方式,可以在恒定水壓條件下,根據(jù)現(xiàn)場需求調(diào)節(jié)循環(huán)水量,改善了循環(huán)水工況,提高了系統(tǒng)效率,減少了機械磨損,節(jié)約了電能消耗。經(jīng)測算,將原3臺循環(huán)水泵工頻運行改為2臺工頻運行1臺變頻運行后,月節(jié)約電量約24.564萬kW·h,按0.75元/kW·h計算,每年可節(jié)約電費約221.08萬元。取得了良好的經(jīng)濟效益。

(2)T8型照明燈管改T5型照明燈管

該企業(yè)建設(shè)冷軋項目時,照明燈管均為40 W的T8型燈管。隨著技術(shù)的進步,可將能耗高的T8型燈管改為節(jié)能型28 W的T5燈管。將該企業(yè)的15725支T8型燈管改為T5燈管后,可節(jié)約電力188.7 kW。按每天照明8 h,0.75元/kW·h計算,每年可節(jié)約電費約41.33萬元。

3.2 降低電能消耗的工藝措施

根據(jù)國家發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定,北京地區(qū)大工業(yè)動力電價和“提光”電價分別如表1。

由表1可知,“尖峰、高峰”時段的電價明顯高于“平段、谷段”時段電價,在月耗電量一定的情況下,若將“尖峰、高峰”時段負載調(diào)整至“平段、谷段”時段(即“躲峰”用電),經(jīng)濟效益會十分明顯。據(jù)此,對該企業(yè)的生產(chǎn)工藝按照供電公司“尖、峰、平、谷”計費時段的設(shè)置進行了如下調(diào)整:

表1 北京地區(qū)大工業(yè)動力電價和“提光”電價 元/kW·h

(1)根據(jù)生產(chǎn)計劃,在尖、峰時段,盡量安排冷軋產(chǎn)線停機檢修、水系統(tǒng)停止補水操作;

(2)冷軋產(chǎn)線的啟車、大功率高壓電動機的啟動操作躲開尖、峰時段;

(3)低谷時段,冷軋產(chǎn)線開足馬力生產(chǎn),水系統(tǒng)充分補水;

(4)在保證冷軋產(chǎn)線生產(chǎn)順穩(wěn)的前提下,盡量將噸鋼耗電量高的產(chǎn)品安排在低谷時段生產(chǎn)。

為了將噸鋼耗電量高的產(chǎn)品安排在低谷時段生產(chǎn),必須測定不同規(guī)格冷軋產(chǎn)品生產(chǎn)時的噸鋼耗電量。于是,對連續(xù)酸洗軋制機組生產(chǎn)不同規(guī)格冷軋產(chǎn)品時的耗電量開展了測定。將測得的結(jié)果與不同冷軋產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)之間的關(guān)系進行分析后,發(fā)現(xiàn)它們之間存在如圖4關(guān)系。

圖4 噸鋼電耗與壓下率的散點圖

由圖4可以看出,當壓下率增大時,噸鋼電耗有明顯的升高趨勢,成正比例線性關(guān)系。特別是當壓下率大于75%以上時,噸鋼耗電量較大。

圖5 噸鋼電耗與屈服強度的關(guān)系

由圖5可以看出,當屈服強度升高時,噸鋼電耗有一定的升高趨勢。當生產(chǎn)高強鋼時,特別是屈服強度大于250 MPa以上時,噸鋼耗電量較大。

由圖6可以看出,噸鋼電耗與原料寬度無明顯的比例線性關(guān)系,噸鋼電耗不受原料寬度的影響。

由圖7可以看出,噸鋼電耗與原料厚度無明顯的比例線性關(guān)系,噸鋼電耗不受原料厚度的影響。

圖6 噸鋼電耗與原料帶鋼寬度的關(guān)系

基于上述結(jié)論,在安排生產(chǎn)計劃時,盡量將壓下率大、屈服強度高的產(chǎn)品安排在低谷時段生產(chǎn)。

這些措施落實后,在不影響冷軋公司產(chǎn)量、質(zhì)量的情況下,“躲峰”用電效果非常明顯。表2為2012年該企業(yè)“躲峰”用電情況。

圖7 噸鋼電耗與原料帶鋼厚度的關(guān)系

表2 某鋼鐵冷軋企業(yè)2012年“躲峰”用電情況

從表2可知,通過調(diào)整生產(chǎn)工藝,按“躲峰”用電原則組織生產(chǎn),年可節(jié)約電費109.4萬元。

3.3 降低電能消耗的管理措施

(1)降低“提光”比例系數(shù)

由于該企業(yè)冷軋生產(chǎn)線為新建項目,供電公司向110 kV總降送電前,該企業(yè)必須與供電公司簽訂電費結(jié)算協(xié)議。該協(xié)議中有一項“提光”(即“非居民照明用電”)比例系數(shù)(即每月非居民照明用電量占總耗電量的比例)需要確認。由于當時現(xiàn)場用電設(shè)備未全部安裝,故該協(xié)議中“提光”比例系數(shù)暫定為6%。

冷軋項目各產(chǎn)線全部投產(chǎn)后,按照供電公司確定的“提光”比例原則對全廠2431臺動力設(shè)備裝機容量和15725支照明設(shè)備裝機容量進行了認真細致的普查,結(jié)合該企業(yè)每月的耗電量情況對普查結(jié)果進行了認真的分析、計算。發(fā)現(xiàn)6%的“提光”比例系數(shù)偏高。由表1可知,“提光”電價明顯高于大工業(yè)動力電價,偏高的“提光”比例系數(shù)對該企業(yè)是不公平的。依據(jù)掌握的第一手材料,多次與供電公司協(xié)商溝通,并請其到現(xiàn)場進行檢查核對。經(jīng)過努力,供電公司最終同意將“提光”比例系數(shù)由原來的6%下調(diào)至3%。并于2009年8月重新簽定了“電費結(jié)算協(xié)議”?!疤峁狻北壤禂?shù)下調(diào)后,每年可為該企業(yè)節(jié)約電費約171.12萬元。

(2)提高供電系統(tǒng)月平均功率因數(shù)

以月平均供電系統(tǒng)功率因數(shù)0.90為標準值,供電公司按電力用戶月平均功率因數(shù)的高、低以月電費的比例增、減收用戶電費,功率因數(shù)越高,減收電費的比例越高,功率因數(shù)越低,增收電費的比例越高,具體如表3。

因此,想辦法提高該企業(yè)供電系統(tǒng)功率因數(shù),既可以改善電能質(zhì)量、降低運行損耗,又可獲得可觀的經(jīng)濟效益。

為提高該企業(yè)供電系統(tǒng)功率因數(shù),由圖1可看出,該企業(yè)110 kV總降內(nèi)供電1#、2#系統(tǒng)的10 kV母線分別配置了一套無功補償與諧波吸收裝置(簡稱“FC”裝置),基波補償容量均為11 Mvar,裝置配置如圖8。

表3 按月平均功率因數(shù)增、減收用戶電費表

圖8 FC裝置一次主接線示意圖

由于軋機10 kV開關(guān)站為單母線接線,計算負荷約33000 kVA,正常時由供電2#系統(tǒng)供電,而其他10 kV開關(guān)站為單母線分段接線,正常時由供電1#、2#系統(tǒng)向?qū)?yīng)的母線供電,因此,生產(chǎn)時,存在供電1#系統(tǒng)負荷小于供電2#系統(tǒng)負荷情況。由此導(dǎo)致供電1#系統(tǒng)容性無功過補而供電2#系統(tǒng)容性無功欠補。過補與欠補一樣,電力用戶也將遭受供電公司增收電費處罰。為保證該企業(yè)供電系統(tǒng)月平均功率因數(shù)在0.90以上,要求調(diào)度系統(tǒng)隨時調(diào)整供電1#、2#系統(tǒng)負荷,即將供電2#系統(tǒng)所帶的一些空壓機、循環(huán)水泵等負載調(diào)整由供電1#系統(tǒng)運行,使供電1#、2#系統(tǒng)負荷基本平衡。并將此辦法以企業(yè)書面文件方式下達執(zhí)行。經(jīng)過持之以恒的努力,該企業(yè)月平均功率因數(shù)均在0,90以上,2010年~2013年因功率因數(shù)而減收的電費如表4。

表4 某企業(yè)供電系統(tǒng)2010年~2013年因功率因數(shù)而減收的電費

(3)調(diào)整部分變壓器運行方式

該企業(yè)的部分電力用戶的照明、天車等負荷的供電方式為兩臺變壓器同時運行的“雙元”制供電,設(shè)計時按負載率40%(即“N-1”原則)確定變壓器容量。數(shù)量為24臺。但這些變壓器實際運行時負載率約20%左右,存在負荷小、損耗高(鐵損和銅損)等運行不經(jīng)濟問題。下面以容量為2000 kVA變壓器為例加以說明。

由表5可知,24臺變壓器同時運行的損耗高于12臺變壓器同時運行的損耗。由此,可將為照明、天車等負荷供電的變壓器的運行方式由原來的兩臺同時運行的“雙元”制供電調(diào)整為一臺運行一臺“冷備用”的“單元”制供電,具體調(diào)整方式為“每年的奇數(shù)月1#變壓器運行,2#變壓器冷備用;每年的偶數(shù)月2#變壓器運行,1#變壓器冷備用”。這些變壓器的運行方式調(diào)整后,負載率由約20%提高到了40%左右,供電損耗降低了16.44 kW,按0.75元/kW·h計算,每年共計可節(jié)約電費約10.8萬元。

Fine Management for Electricity Consum ption of a Cold Rolling Mill

NIE Jiayu
(Beijing Shougang Cold Rolling Co.,Ltd.,Beijing 101304,China)

The paper gives a brief introduction to the electric power supply system and low-efficiency power utilization of a cold rolling steel company.Some fine management measures for reducing power consumption are presented from the aspects of technology,process and management.

cold rolling mill;power consumption;fine management

TK018

B

1006-6764(2014)03-0001-05

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