宋福軍 劉國臣 何德清 肖建英 歐喜兵
中國石化河南石油工程公司鉆井工程公司
云1HF井為河南省桐柏縣安棚鄉(xiāng)的一口大位移白云巖水平井,該井是一口評價井,主要目的是進一步落實白云巖的含油氣性和H2III3小層的產(chǎn)能,開展白云巖長段水平井酸壓開發(fā)試驗。該井是河南油田第一口白云巖儲層水平井。
云1HF井在實鉆過程中出現(xiàn)過溢流、井漏等情況,具體情況如下:2013年10月22日鉆至井深935.79m起鉆發(fā)現(xiàn)溢流,之后密度提到1.30 g/cm3時又發(fā)生井漏,井隊進行了承壓堵漏后,地層穩(wěn)定。鉆至井深1 603m做了地層承壓試驗。經(jīng)過計算,1 603m地層承壓能力為當量密度1.41 g/cm3;935m地層承壓能力為當量密度1.48 g/cm3。由此可見,地層承壓能力低,采用常規(guī)密度水泥漿固井易發(fā)生井漏,另外目的層段含有天然堿層、芒硝層,使得鉆井液性能變差,易造成井壁垮塌、卡鉆等事故,后期固井時容易導(dǎo)致水泥漿性能變差,水泥石膠結(jié)強度降低,水泥環(huán)與堿層之間形成間隙,膠結(jié)質(zhì)量差,從而影響固井質(zhì)量,需要選擇合理的水泥漿密度、體系。
(1)如果井壁及套管清洗不干凈會影響水泥環(huán)的膠結(jié)質(zhì)量,所以固井時需要足量沖洗液來恢復(fù)水潤性,提高水泥環(huán)與井壁的膠結(jié)質(zhì)量。
(2)水平段套管居中度難以得到保證。水平井段最大井斜87.71°,套管所受的重力不再是軸向而是徑向,這一重力極易導(dǎo)致套管偏心,甚至貼邊,使套管與井壁窄邊的鉆井液驅(qū)替困難,容易竄槽;同時水泥漿稠化過程中,由水泥漿中析出的水量會在水平段上部形成水道,這些都會影響固井質(zhì)量。
(3)水泥封固段長達2 600m,固井施工壓力高,施工時間長,地層承壓能力低,易漏失。經(jīng)過計算,1 603m地層承壓能力為當量密度1.41 g/cm3;935m地層承壓能力為當量密度1.48 g/cm3,由此可見,水泥漿的液柱密度對固井施工安全影響很大。
(4)封固段頂部與底部的溫差達到60℃左右,對水泥漿性能要求高。在漂珠施工過程中漂珠破碎率高,會影響水泥漿體系,漂珠段的水泥漿強度將受到影響,從而影響固井質(zhì)量。
(1)前置液的選擇。注水泥前使用高效足量的前置沖洗液充分清洗井壁與套管壁。本井采用BCS-010L型沖洗液8桶(160 kg),配4 m3沖洗液,再準備清水12m3,充分清洗環(huán)空;為了確保沖洗液的清洗效果,使環(huán)空返速達到1.0~1.2m/s,注水泥漿排量設(shè)計為1.5m3/min,從而提高水泥漿頂替效率及水泥與井壁的膠結(jié)質(zhì)量。
(2)套管居中措施。為了使套管盡量居中,提高固井質(zhì)量,選擇科學(xué)合理的扶正器類型及扶正器之間的間距很重要,同時還要保證套管順利下至設(shè)計井深,要求井隊400~1 500m每5根套管加1只彈性扶正器,1 500~1 900m每2根套管加1只彈性扶正器,1 900~2 600m每1根套管加1只彈性扶正器,共加110個彈性扶正器。通過扶正器對套管的扶正,可有效防止套管偏心,減輕套管與井壁窄邊的鉆井液驅(qū)替困難程度,提高固井質(zhì)量。
(3)水泥漿液柱密度設(shè)計。該井固井水泥封固段長達2 600m,固井施工壓力高,為了使施工壓力在安全范圍內(nèi)并且防止施工壓力大造成井漏,水泥漿采用雙密度防漏水泥漿體系,設(shè)計0~1 805m水泥漿密度為1.45 g/cm3,1 805~2 600m水泥漿密度為1.93 g/cm3,該雙密度水泥漿體系可滿足地層壓穩(wěn)與防漏失的要求。
(4)正確選擇水泥漿體系??紤]到封固段頂部與底部的溫差達到60℃左右,且一般漂珠施工過程中漂珠破碎率高,會影響水泥漿體系,從而影響固井質(zhì)量,經(jīng)過多次實驗調(diào)整水泥漿配方,確定了以下水泥漿配方及性能參數(shù):①1.45 g/cm3低密度段水泥漿配方,G級高抗水泥+20%漂珠+25%PZW-A+2.5%降失水劑+0.7%USZ+2.0%F27A+適量XP-Ⅱ,該井選用馬鞍山高強漂珠,此漂珠具有良好的承壓性能,可有效降低漂珠破碎率,保證固井質(zhì)量及施工安全;②1.90 g/cm3高密度段水泥漿配方,G級高抗水泥+6.0%PZW-A+1.5%降失水劑+0.4%USZ+0.8%TWNP+適量XP-Ⅱ。
(1)下套管前對所有設(shè)備、儀表全面檢查,保證安全可靠,下套管必須按規(guī)定扭矩上扣。
(2)控制下套管的速度,使其環(huán)空鉆井液的返速不大于鉆進時的最大返速。
(3)每下20根套管灌一次泥漿,每次必須灌滿套管。
(4)下完套管后灌滿泥漿,再接水泥頭,盡快建立循環(huán),處理泥漿。
(5)循環(huán)泥漿時,固井隊連接好管線,做好固井施工準備,泥漿性能達到施工要求后,開始固井。
(6)沖洗管線后地面管匯試壓至21.0MPa。
(7)注隔離液(清水10.0m3+沖洗液4.0m3+清水2.0m3)。
(8)注導(dǎo)漿10.0m3,平均密度1.42 g/cm3。
(9)注領(lǐng)漿50.0m3,平均密度1.42 g/cm3。
(10)注尾漿20.0m3,平均密度1.91 g/cm3。
(11)水泥車壓膠塞后,由泥漿泵和水泥車頂替,余4.9m3由水泥車碰壓至18.0MPa。
(12)碰壓完后放回壓,壓力回零,施工結(jié)束。
通過電測結(jié)果解釋,該井固井質(zhì)量良好,滿足了開發(fā)上大型壓裂的要求。
(1)通過高效足量的前置沖洗液清洗井壁與套管壁,可有效提高井壁清洗效率及水泥與井壁的膠結(jié)質(zhì)量。
(2)選擇科學(xué)合理的套管扶正器類型及間隔距離,可有效防止套管偏心,減輕套管與井壁窄邊的鉆井液驅(qū)替困難程度。
(3)采用雙密度防漏水泥漿體系,可有效控制施工壓力,滿足地層壓穩(wěn)與防漏失要求,保證固井施工需要。
(4)優(yōu)選出合適的水泥漿配方及性能參數(shù),嚴格按照水泥漿設(shè)計要求進行施工,可有效提高該類型井的固井質(zhì)量。