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綜采工作面高壓霧化降塵技術(shù)研究與應(yīng)用

2014-03-10 04:25李其明
中國高新技術(shù)企業(yè) 2014年4期

摘要:為了解決常規(guī)噴霧降塵降塵效果有限的問題,基于對高壓霧化過程的分析,結(jié)合噴霧降塵捕塵機(jī)理,對綜采工作面高壓霧化降塵技術(shù)進(jìn)行了研究,最終確定了旋轉(zhuǎn)壓力式噴嘴在8MPa壓力下霧化效果較好。通過在賽爾三礦A4007工作面現(xiàn)場應(yīng)用后發(fā)現(xiàn),高壓霧化降塵較常規(guī)噴霧降塵的降塵率高20%以上,工作面粉塵濃度明顯降低。

關(guān)鍵詞:常規(guī)噴霧;高壓霧化;捕塵機(jī)理;壓力式噴嘴

中圖分類號:TD714 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)06-0114-03

礦井粉塵是煤礦生產(chǎn)過程中的五大災(zāi)害之一,粉塵主要危害表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是煤塵具有可燃性,可使高濃度煤塵瞬間發(fā)生爆炸性燃燒,繼而引起煤塵爆炸,如果在高瓦斯礦井及在瓦斯富集區(qū),煤塵爆炸還可能引起瓦斯爆炸,形成煤塵瓦斯爆炸,造成嚴(yán)重的煤礦安全生產(chǎn)事故;二是高濃度的粉塵,尤其是呼吸性粉塵(一般將粒徑小于5μm的粉塵視為呼吸性粉塵),可穿透肺泡,產(chǎn)生粉塵沉積,使肺部發(fā)生病理改變,出現(xiàn)不同程度的彌漫性間質(zhì)纖維化,造成塵肺病。因此為保證煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)及煤礦職工的身心健康,亟需對井下粉塵進(jìn)行治理。然而,目前大部分煤礦使用的常規(guī)的噴霧降塵技術(shù)降塵效果有限,因此,本文對高壓霧化降塵技術(shù)進(jìn)行了研究,以期降低工作面粉塵濃度,改善工作面條件。

1 賽爾三礦A4007工作面概況

賽爾三礦A400工作面布置在三礦+700水平東翼采區(qū)A4煤層第四個(gè)工作面,開采位置:上限+775.3m水平、下限+718.7m水平。地面為戈壁沙灘,無任何建筑物。工作面東鄰井田邊界,西鄰東翼軌道上山、南鄰井田未開采區(qū),北為A4005采空區(qū)。A4煤層位于下侏羅統(tǒng)八道灣上段下部,根據(jù)掘進(jìn)期間觀測煤層厚度變化在2.35m-2.45m之間,平均厚度為2.4m,煤層厚度變化不大。據(jù)其發(fā)育程度,該煤層應(yīng)屬全區(qū)可采的較穩(wěn)定中厚煤層。煤層傾角14°~16°,平均15°。A4007工作面運(yùn)輸巷掘進(jìn)到556米遇見斷層,經(jīng)公司有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場會(huì)審決定沿?cái)鄬幼呦蜷_切眼,A4007工作面回風(fēng)巷掘進(jìn)至580米處開始做工作面切眼。該工作面實(shí)際長度為568米,切眼長160m。

根據(jù)工作面設(shè)計(jì)、地質(zhì)條件及生產(chǎn)技術(shù)條件,確定A4007工作面采用走向長壁綜合機(jī)械化采煤法回采,全部垮落法管理頂板。工作面布置MG160/375-WDl型可調(diào)高雙滾筒采煤機(jī)沿工作面雙向割煤,前滾筒割頂煤,后滾筒割底煤。由于采煤機(jī)功率較大,工作面回采期間產(chǎn)塵量大,煤機(jī)割煤時(shí)尤為突出,造成工作面生產(chǎn)時(shí)可見度低,勞動(dòng)衛(wèi)生條件較差。此外,經(jīng)烏魯木齊煤安采礦專用設(shè)備測試技術(shù)服務(wù)有限公司鑒定發(fā)現(xiàn),A4煤爆炸性實(shí)驗(yàn)火焰長度≥600mm,具有爆炸性。所以,工作面回采過程中需做好防塵工作。

2 高壓霧化過程分析

噴霧降塵是慣性碰撞、截留、布朗擴(kuò)散、靜電和重力等多種機(jī)理綜合作用的結(jié)果,如圖1所示。

圖1 霧滴捕集粉塵的機(jī)理示意圖

而液體霧化過程實(shí)際上就是將連續(xù)的液體介質(zhì)分散形成細(xì)小液滴的過程。隨著人們對高壓噴霧霧化過程認(rèn)識的加深,依據(jù)氣體在高壓霧化過程中所起的作用,將此霧化過程分為兩個(gè)階段,分為初次破碎和二次破碎兩個(gè)階段。

高壓噴霧時(shí),產(chǎn)生的高速射流在離開噴嘴的過程中,受到空氣阻力的作用,由于射流高壓作用產(chǎn)生強(qiáng)湍流,并在噴嘴射流端部及噴霧近噴嘴部分產(chǎn)生大量空穴氣泡(如圖2所示),氣泡的發(fā)展、潰滅以及強(qiáng)湍流導(dǎo)致液體不再穩(wěn)定而進(jìn)行了初次破碎。普遍認(rèn)為是由于液體和氣體相互作用引起液體表面不穩(wěn)定波的增長而導(dǎo)致射流的初次破碎。

圖2 初次破碎示意圖

高速射流液體自身湍流運(yùn)動(dòng)效應(yīng)及空穴氣泡潰滅帶來的能量為液體初次破碎帶來了能量,提供了高速液體初次破碎的表面能,并產(chǎn)生了徑向速度分量,引起噴口處射流的迅速擴(kuò)散,而且在湍流中擁有了能量足夠大的空穴氣泡,使液滴能在運(yùn)動(dòng)中擺脫表面張力的影響,脫離連續(xù)的液體相,形成大量的液滴或液絲。

二次破碎是初次破碎產(chǎn)生的液滴在空氣動(dòng)力作用下減速、變形和破碎的過程,發(fā)生在氣液混合區(qū),初次破碎形成的高速液滴,與氣體間存在較高的相對速度,在空氣動(dòng)力和液滴表面張力相互作用下,發(fā)生變形破碎,分裂形成更小的液滴,液體顆粒的尺寸通常在幾微米到幾百微米。它直接影響到最終霧化液滴的尺寸分布。

3 高壓霧化降塵技術(shù)設(shè)計(jì)

目前,在煤礦現(xiàn)場應(yīng)用較多的噴嘴為壓力轉(zhuǎn)化型噴嘴及旋轉(zhuǎn)壓力式噴嘴,試驗(yàn)研究表明,噴嘴的霧化質(zhì)量主要取決于噴嘴的轉(zhuǎn)化原理和結(jié)構(gòu)。壓力轉(zhuǎn)化型霧化噴嘴的壓力水轉(zhuǎn)化成噴霧水僅有一次轉(zhuǎn)化過程,故也稱為一次霧化型噴嘴。這類型噴嘴的霧化效果一般不是十分理想。而旋轉(zhuǎn)壓力式噴嘴的霧化質(zhì)量分布比較均勻,流量大且霧化角也大。噴霧通量在霧錐中心處最大,隨著壓力增大,鄰近霧錐中心的區(qū)域噴霧通量變大,在霧錐邊緣處噴霧通量變小。根據(jù)大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及類似煤礦現(xiàn)場調(diào)研,結(jié)合賽爾三礦高壓霧化降塵對噴嘴的要求,噴嘴采用旋轉(zhuǎn)壓力式噴嘴。

綜合考慮噴嘴直徑、噴霧壓力、噴射流量的參數(shù)對噴嘴霧化效果的影響,在實(shí)驗(yàn)室條件下對各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行測定,結(jié)果表明,選用噴嘴直徑為1.2mm,霧化類型為含X形導(dǎo)流芯混合式,霧流形狀為實(shí)心圓錐形的不銹鋼壓力式噴嘴,在噴霧壓力為5Mpa壓力下時(shí),D0.1為17.432?m、D0.5為37.619?m、D0.9為61.826?m,主要粒徑分布在17.432?m~61.826?m,是最適合用于采煤機(jī)外噴霧及支架噴霧的噴嘴。

根據(jù)A4007工作面實(shí)際情況,對A4007工作面高壓噴霧降塵系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。將采煤機(jī)外噴霧及支架噴霧所用更換為所選定噴嘴。由于高壓噴霧需水壓較大,設(shè)計(jì)在A4007工作面布置2臺(tái)BPW250/6.3型高壓噴霧泵,其中1臺(tái)備用。由于工作面條件限制,設(shè)計(jì)將高壓噴霧泵距工作面大概150m進(jìn)風(fēng)巷內(nèi)。采煤機(jī)割煤時(shí)開啟噴霧降塵裝置,其中內(nèi)噴霧壓力不得小于2MPa,外噴霧壓力及支架噴霧壓力不得小于5MPa,噴霧要覆蓋全滾筒。工作面停水或噴霧裝置損壞時(shí)必須停止生產(chǎn)。endprint

4 現(xiàn)場應(yīng)用效果分析

為檢驗(yàn)高壓霧化降塵應(yīng)用效果,在A4007工作面布置粉塵測點(diǎn),對不使用任何降塵措施情況下的粉塵濃度、使用改進(jìn)之前的噴霧系統(tǒng)后的粉塵濃度以及使用高壓霧化降塵系統(tǒng)后的粉塵濃度進(jìn)行測定,測定結(jié)果如表1所示。

由上表數(shù)據(jù)可以看出,A4007工作面在不使用任何降塵措施條件下,各測點(diǎn)粉塵濃度較大,其中落煤處粉塵濃度最高,可達(dá)509.13mg/m-3,移架次之,為423.72mg/m-3,司機(jī)處粉塵濃度為177.35mg/m-3,高濃度粉塵對采煤機(jī)司機(jī)以及移架工影響較大。使用原有噴霧降塵措施式,各測點(diǎn)粉塵濃度有所降低,其中呼吸性粉塵平均降塵率為65.32%,全塵平均降塵率為68.32%,工作面衛(wèi)生條件有所改善。使用高壓噴霧降塵技術(shù)后,各測點(diǎn)粉塵濃度有明顯降低,其中采煤機(jī)司機(jī)處粉塵濃度降到10.48mg/m-3,開啟高壓噴霧后呼吸性粉塵平均降塵率為87.84%,全塵平均降塵率為88.71%,較之前采用的噴霧降塵系統(tǒng)降塵率提高20%以上,工作面衛(wèi)生條件明顯改善。

5 結(jié)語

通過對高壓霧化過程的分析,得出噴霧降塵是慣性碰撞、截留、布朗擴(kuò)散、靜電和重力等多種機(jī)理綜合作用的結(jié)果,明確了高壓霧化過程存在兩個(gè)階段,即初次破碎和二次破碎兩個(gè)階段。在此基礎(chǔ)上,對賽爾三礦A4007工作面高壓霧化降塵技術(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì),最終選定了霧化效果較好的噴嘴及噴霧壓力。通過在A4007工作面現(xiàn)場應(yīng)用后發(fā)現(xiàn),使用高壓霧化降塵技術(shù)后,工作面粉塵濃度明顯降低,平均降塵率達(dá)85%以上,較A4007之前采用的噴霧降塵系統(tǒng)降塵率提高20%以上,改善了工作環(huán)境,保證了工作面礦工的身心健康。

參考文獻(xiàn)

[1] 時(shí)訓(xùn)先.煤礦綜采工作面防塵技術(shù)研究現(xiàn)狀及趨勢

[J].中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù),2005,1(1):

12-14.

[2] 劉毅.綜采工作面粉塵運(yùn)動(dòng)規(guī)律及高壓噴霧降塵技

術(shù)的研究[D].北京:北京科技大學(xué),2005.

[3] 曹建明.噴霧學(xué)研究的國際進(jìn)展[J].長安大學(xué)學(xué)

報(bào)自然科學(xué)版,2005,25(1):82-87.

[4] 衛(wèi)生部.工作場所空氣中粉塵測定第三部分:粉塵

分散度(GBZ/T192.3-2007)[S].北京:中國標(biāo)

準(zhǔn)出版社,2007.

[5] 張延松.綜采放頂工作面粉塵防止及效果[J].煤

炭技術(shù),2005,12(3):19-21.

[6] 李高峰.綜采工作面高效噴霧降塵技術(shù)研究[D].

西安:西安科技大學(xué),2010.

[7] 劉毅,蔣仲安,蔡衛(wèi).綜采工作面粉塵運(yùn)動(dòng)規(guī)律的

數(shù)值模擬[J].北京科技大學(xué)學(xué)報(bào),2007,29

(4):321-323.

作者簡介:李其明(1972—),江蘇泗陽人,徐礦集團(tuán)新疆賽爾能源有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部副部長,采礦助理工程師,研究方向:礦井通風(fēng)管理。endprint

4 現(xiàn)場應(yīng)用效果分析

為檢驗(yàn)高壓霧化降塵應(yīng)用效果,在A4007工作面布置粉塵測點(diǎn),對不使用任何降塵措施情況下的粉塵濃度、使用改進(jìn)之前的噴霧系統(tǒng)后的粉塵濃度以及使用高壓霧化降塵系統(tǒng)后的粉塵濃度進(jìn)行測定,測定結(jié)果如表1所示。

由上表數(shù)據(jù)可以看出,A4007工作面在不使用任何降塵措施條件下,各測點(diǎn)粉塵濃度較大,其中落煤處粉塵濃度最高,可達(dá)509.13mg/m-3,移架次之,為423.72mg/m-3,司機(jī)處粉塵濃度為177.35mg/m-3,高濃度粉塵對采煤機(jī)司機(jī)以及移架工影響較大。使用原有噴霧降塵措施式,各測點(diǎn)粉塵濃度有所降低,其中呼吸性粉塵平均降塵率為65.32%,全塵平均降塵率為68.32%,工作面衛(wèi)生條件有所改善。使用高壓噴霧降塵技術(shù)后,各測點(diǎn)粉塵濃度有明顯降低,其中采煤機(jī)司機(jī)處粉塵濃度降到10.48mg/m-3,開啟高壓噴霧后呼吸性粉塵平均降塵率為87.84%,全塵平均降塵率為88.71%,較之前采用的噴霧降塵系統(tǒng)降塵率提高20%以上,工作面衛(wèi)生條件明顯改善。

5 結(jié)語

通過對高壓霧化過程的分析,得出噴霧降塵是慣性碰撞、截留、布朗擴(kuò)散、靜電和重力等多種機(jī)理綜合作用的結(jié)果,明確了高壓霧化過程存在兩個(gè)階段,即初次破碎和二次破碎兩個(gè)階段。在此基礎(chǔ)上,對賽爾三礦A4007工作面高壓霧化降塵技術(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì),最終選定了霧化效果較好的噴嘴及噴霧壓力。通過在A4007工作面現(xiàn)場應(yīng)用后發(fā)現(xiàn),使用高壓霧化降塵技術(shù)后,工作面粉塵濃度明顯降低,平均降塵率達(dá)85%以上,較A4007之前采用的噴霧降塵系統(tǒng)降塵率提高20%以上,改善了工作環(huán)境,保證了工作面礦工的身心健康。

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數(shù)值模擬[J].北京科技大學(xué)學(xué)報(bào),2007,29

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作者簡介:李其明(1972—),江蘇泗陽人,徐礦集團(tuán)新疆賽爾能源有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部副部長,采礦助理工程師,研究方向:礦井通風(fēng)管理。endprint

4 現(xiàn)場應(yīng)用效果分析

為檢驗(yàn)高壓霧化降塵應(yīng)用效果,在A4007工作面布置粉塵測點(diǎn),對不使用任何降塵措施情況下的粉塵濃度、使用改進(jìn)之前的噴霧系統(tǒng)后的粉塵濃度以及使用高壓霧化降塵系統(tǒng)后的粉塵濃度進(jìn)行測定,測定結(jié)果如表1所示。

由上表數(shù)據(jù)可以看出,A4007工作面在不使用任何降塵措施條件下,各測點(diǎn)粉塵濃度較大,其中落煤處粉塵濃度最高,可達(dá)509.13mg/m-3,移架次之,為423.72mg/m-3,司機(jī)處粉塵濃度為177.35mg/m-3,高濃度粉塵對采煤機(jī)司機(jī)以及移架工影響較大。使用原有噴霧降塵措施式,各測點(diǎn)粉塵濃度有所降低,其中呼吸性粉塵平均降塵率為65.32%,全塵平均降塵率為68.32%,工作面衛(wèi)生條件有所改善。使用高壓噴霧降塵技術(shù)后,各測點(diǎn)粉塵濃度有明顯降低,其中采煤機(jī)司機(jī)處粉塵濃度降到10.48mg/m-3,開啟高壓噴霧后呼吸性粉塵平均降塵率為87.84%,全塵平均降塵率為88.71%,較之前采用的噴霧降塵系統(tǒng)降塵率提高20%以上,工作面衛(wèi)生條件明顯改善。

5 結(jié)語

通過對高壓霧化過程的分析,得出噴霧降塵是慣性碰撞、截留、布朗擴(kuò)散、靜電和重力等多種機(jī)理綜合作用的結(jié)果,明確了高壓霧化過程存在兩個(gè)階段,即初次破碎和二次破碎兩個(gè)階段。在此基礎(chǔ)上,對賽爾三礦A4007工作面高壓霧化降塵技術(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì),最終選定了霧化效果較好的噴嘴及噴霧壓力。通過在A4007工作面現(xiàn)場應(yīng)用后發(fā)現(xiàn),使用高壓霧化降塵技術(shù)后,工作面粉塵濃度明顯降低,平均降塵率達(dá)85%以上,較A4007之前采用的噴霧降塵系統(tǒng)降塵率提高20%以上,改善了工作環(huán)境,保證了工作面礦工的身心健康。

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[7] 劉毅,蔣仲安,蔡衛(wèi).綜采工作面粉塵運(yùn)動(dòng)規(guī)律的

數(shù)值模擬[J].北京科技大學(xué)學(xué)報(bào),2007,29

(4):321-323.

作者簡介:李其明(1972—),江蘇泗陽人,徐礦集團(tuán)新疆賽爾能源有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部副部長,采礦助理工程師,研究方向:礦井通風(fēng)管理。endprint

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