(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鋼廠,山東 萊蕪 271104)
軟化器高負荷運行參數(shù)的研究
邢東方 顏景春 趙景泉 孫惠玲
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鋼廠,山東 萊蕪 271104)
通過對軟化器正洗等操作和進水流量、再生液濃度等參數(shù)的研究,發(fā)現(xiàn)預(yù)正洗的加入,可以使軟化器使用周期延長、周期軟水產(chǎn)量上升、進水量下降,鹽濃度在4.0%~8.0%時,軟化器周期軟水產(chǎn)量與再生液濃度成正比。
軟水;鹽耗;水耗;高負荷
軟水對于低壓余熱鍋爐用水而言,具有制作工藝設(shè)備相對簡單、較除鹽水成本低廉等優(yōu)點。目前,很多老鋼廠的軟水站都面臨高負荷狀態(tài)。因此,高負荷工況下軟水站各項參數(shù)的研究是一個重要的課題,對軟水站高負荷穩(wěn)定運行具有重大意義。
山東鋼鐵萊鋼煉鋼廠軟水站建成投產(chǎn)于2002年,隨著產(chǎn)能的提升,軟水站的工作負荷也在不斷升高,當(dāng)前,軟水站軟化器的運行流速為23~25m/h,屬于高負荷運轉(zhuǎn)。
萊鋼煉鋼廠老區(qū)軟水站現(xiàn)擁有兩臺機械過濾器;4個一級軟化器(直徑2 700mm);兩個二級軟化器(直徑2 000mm),均為逆流再生固定床。軟化器使用樹脂為001×7酸性陽離子交換樹脂,6個軟化器共裝有55.1t樹脂。目前軟水站的軟水產(chǎn)量為2 000~2 200t/d,約耗生水3 000t/d。一級軟化器的設(shè)計運行流速為25~30m/h,目前的實際運行流速為28.1~38.6m/h,屬于高負荷甚至超負荷運行。
軟水站工藝設(shè)備簡圖如圖1所示。
圖1 軟水站工藝設(shè)備圖
老區(qū)軟水站生水硬度為380~550mg/L。對于再生液,使用鹽溶解池作為再生液配制容器,鹽溶解池為半地下式,集溶鹽、過濾、再生液吸水井功能于一體,鹽池有效容積為60m3,采用自然溶解的方式溶鹽。
1.高負荷下進水流量對軟化器的影響
煉鋼廠老區(qū)軟水產(chǎn)量為1 921m3/d,生水消耗量為2 438m3/d,約101.6m3/h。實際生產(chǎn)中,進水流量個別時間必須維持在130~140m3/h才能滿足需要。本次實驗生水水質(zhì)為420~440mg/L,研究不同進水流量對同一個一級軟化器(裝有樹脂10.2t)軟水產(chǎn)量的影響,結(jié)果見圖2。
圖2 一級軟化器周期軟水產(chǎn)量與進水流量關(guān)系圖
由圖2看出,進水流量的越大,一級軟化器軟水產(chǎn)量越低。流量為90~130m3/h。周期軟水產(chǎn)量與進水流量成反比,定義進水流量增大對周期軟水產(chǎn)量有一個衰減比θ,則θ的值為1.637t軟水/(t進水·t樹脂),即對于每噸樹脂,每增加1t的進水流量,其周期產(chǎn)水量就會下降1.637t。進水流量越大,反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生水路短流的情況也就越嚴(yán)重,進水流量大和短流的發(fā)生會造成反應(yīng)器截面上的流速過大,從而使離子樹脂交換不夠充分,整體交換性能下降,造成離子樹脂失效過快,軟化器產(chǎn)量低,使用周期時間縮短,最終導(dǎo)致鹽耗、水耗的上升。
2.預(yù)正洗操作對軟化器操作的影響
為了充分保證高負荷軟化器系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性,加入了預(yù)正洗操作。預(yù)正洗是指軟化器在正式投用前,對其進行正洗操作使出水硬度符合投用標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)正洗的加入會使軟化器周期水耗少量上升,但它對最終的出水和下一級軟化器的保護至關(guān)重要。根據(jù)生水水質(zhì)的不同,預(yù)正洗的時間通常會進行2~4min,初始出水硬度通常在350~420mg/L,由于二級軟化器長期在線,對進水水質(zhì)要求高,若不進行預(yù)正洗操作,會縮短二級軟化器的使用周期并使其出水水質(zhì)不穩(wěn)定。
本次研究對預(yù)正洗的單因素影響程度進行了對比試驗,效果對比如圖3所示。
圖3 預(yù)正洗操作加入前后二級軟化器周期軟水產(chǎn)量對比圖
其他條件相同的情況下,不采用預(yù)正洗時,二級軟化器的使用周期為287h,周期軟水產(chǎn)量20 069t,采用預(yù)正洗的軟化器使用周期為405h,同比延長41.1%,周期軟水產(chǎn)量27 869t。同比上升38.9%。
3.再生液濃度的對軟化器使用周期的影響
本次實驗在軟水站4.0%~8.0%的經(jīng)驗再生濃度范圍內(nèi)設(shè)置1.5t、1.25t和1.0t三種投鹽量(分別對應(yīng)再生濃度為5.0%、6.3%和7.5%)進行研究,在相同的鹽池液位及同樣生水硬度條件下,對于同一個一級軟化器,不同的投鹽量會帶來不同的軟化器出水量(圖4)。
圖4 軟化器再生投鹽量與軟水產(chǎn)量關(guān)系圖
從圖4中可以看出,對于同一軟化器,同樣的鹽溶解池液位,投鹽量越大,軟化器軟水產(chǎn)量越高,使用周期越長,相同時間內(nèi),反應(yīng)器正反洗等操作引起的水耗也就越低。對于噸鹽軟水產(chǎn)量來看,三次試驗分別為602t、876t和1 032t。由分析得出,6.3%是一個較為經(jīng)濟的再生液濃度值。
1.效果
經(jīng)過本次工藝參數(shù)及操作優(yōu)化,在相同生水水質(zhì)條件下,一級軟化器周期軟水產(chǎn)量由661m3/周期變?yōu)?60m3/周期,提高了15.0%;二級軟化器生產(chǎn)周期由原來的287h變?yōu)?05h,同比延長41.1%;在生水水質(zhì)423mg/L的條件下,月鹽耗由原來的111.6t,下降至94.8t,同比降下15.7%;軟水站每月水耗由75 591t,下降至69 466t,同比下降8.1%。
2.結(jié)論
(1)進水流量在90~130m3/h之間,軟化器的周期軟水產(chǎn)量與進水流量成反比例關(guān)系,其下降程度為1.637t軟水/(t進水·t樹脂)。
(2)對于同一個軟化器,其余條件相同,再生液濃度在4.0%~8.0%時,軟化器周期軟水產(chǎn)量與再生液濃度成正比,6.3%是較為經(jīng)濟的再生濃度。
(3)預(yù)正洗操作的加入,可以將軟化器使用周期延長41.1%,周期軟水產(chǎn)量上升38.9%。
[1] 張馳.提高鈉離子交換器工作交換容量淺析[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2006(32):12-14.
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