周冬兵,韋任建
(河北華澳礦業(yè)開發(fā)有限公司, 河北 張家口市 075000)
蔡家營(yíng)鋅金礦是一家由澳大利亞格瑞芬礦業(yè)開發(fā)有限公司控股的中外合資企業(yè)。2005年建成投產(chǎn)以來(lái),進(jìn)行了兩次大的技術(shù)改造,年處理礦石量由最初的20萬(wàn)t,增加到現(xiàn)在的75萬(wàn)t。
蔡家營(yíng)礦體傾角為60°~90°,為急傾斜礦體。礦脈小而多,成脈群狀。礦石圍巖較穩(wěn)固。礦群位于村莊和公路下方,地表不允許崩落,采礦方法為分段空?qǐng)龇?,使用中深孔爆破落礦,鏟運(yùn)機(jī)從礦房進(jìn)路鏟出礦至裝礦點(diǎn),再由卡車運(yùn)礦至地表堆礦平臺(tái)。單個(gè)采空區(qū)回采結(jié)束后,集中充填。中深孔爆破、嗣后充填和無(wú)軌設(shè)備的使用,使采出礦具有較高的效率。
在充填系統(tǒng)的選擇上,以下3點(diǎn)因素需要重點(diǎn)考慮:
(1) 設(shè)立尾礦庫(kù)需要環(huán)境評(píng)價(jià)、征地、審批、建設(shè),涉及環(huán)境保護(hù)問(wèn)題,建設(shè)周期長(zhǎng),尾礦庫(kù)建設(shè)成本高。礦山有減少地表排尾的壓力,因而應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮選擇尾礦作為充填的原料。
(2) 由于礦體走向長(zhǎng),埋深淺,空區(qū)分布范圍廣,充填管路鋪設(shè)平緩,料漿無(wú)法自流,需要對(duì)充填料漿加壓,以克服充填管路的阻力。
(3) 由于需要回收礦房之間的礦柱,因而要求充填體具有一定的強(qiáng)度,以支撐礦房的圍巖和頂板。
蔡家營(yíng)礦采用的尾砂膠結(jié)充填系統(tǒng)綜合考慮了以上情況。
尾砂膠結(jié)充填系統(tǒng)由尾砂濃縮貯存裝置(砂倉(cāng))、高濃度攪拌槽、加壓泵、料漿輸送管以及充填攪拌站內(nèi)的水泥倉(cāng)、雙管螺旋給料機(jī)等部分組成。
充填攪拌站共設(shè)2臺(tái)尾砂濃縮貯存裝置,1臺(tái)Φ2000×2100的高濃度攪拌槽,1 個(gè)5.5 m×5.2 m 的水泥倉(cāng)和2臺(tái)加壓泵以及其他輔助設(shè)施。水泥給料采用雙管螺旋給料機(jī)接單管螺旋給料機(jī),計(jì)量采用沖板流量計(jì)。散裝水泥由水泥罐車運(yùn)到攪拌站,由水泥罐車自帶壓縮空氣系統(tǒng)經(jīng)水泥倉(cāng)頂吹入水泥倉(cāng)。水泥倉(cāng)頂設(shè)有倉(cāng)頂收塵器。
充填加壓泵選擇型號(hào)為HBT80-13-110S柱塞泵,電機(jī)功率為110 kW。
蔡家營(yíng)礦膠結(jié)充填的原料全部來(lái)自于礦山選廠選礦產(chǎn)生的尾礦。實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)表明,尾礦中顆粒直徑大于27 μm的部分滲透性等指標(biāo)能夠滿足井下充填需要。尾砂中顆粒直徑小于27 μm的部分則需要通過(guò)旋流器盡可能去除。
(1) 將選廠的全尾礦漿加壓通過(guò)旋流器進(jìn)行處理,分離出尾砂中大于27 μm的部分。
(2) 利用加壓泵對(duì)旋流器底流(顆粒直徑大于27 μm的尾砂)進(jìn)行加壓,通過(guò)打砂管路輸送至充填站的砂倉(cāng)內(nèi)。由于選廠與充填站砂倉(cāng)頂部存在約50 m的高差,因而采用兩個(gè)礦漿泵接力的方式對(duì)分級(jí)尾砂漿進(jìn)行加壓。兩個(gè)砂漿泵分別安裝在旋流器車間地表和充填站地表。
(3) 砂漿在充填站的砂倉(cāng)內(nèi)沉淀、排水、貯存。
(4) 充填時(shí),使用高壓風(fēng)對(duì)存儲(chǔ)在砂倉(cāng)中的尾
砂進(jìn)行造漿,然后通過(guò)砂倉(cāng)底部的放砂閥門和放砂管路放出質(zhì)量濃度為67%~70%的尾砂進(jìn)入攪拌桶;同時(shí)水泥倉(cāng)水泥先后通過(guò)雙管螺旋或單管螺旋給料機(jī)進(jìn)入攪拌桶,水泥和尾砂按一定配比在攪拌桶內(nèi)攪拌。
(5)攪拌后的砂漿通過(guò)閥門和管路進(jìn)入充填泵車的料斗,由充填泵進(jìn)行加壓后,通過(guò)斜坡道管路和坑內(nèi)管路系統(tǒng)進(jìn)入采空區(qū)實(shí)施充填。
(1) 充填系統(tǒng)從2008年9月運(yùn)行以來(lái),累計(jì)完成充填量55萬(wàn)m3,充填采空區(qū)45個(gè)。系統(tǒng)累計(jì)工作天數(shù)1172 d,運(yùn)行11500 h,見(jiàn)表1。
(2) 采礦回收礦房間柱6個(gè),回收礦量8.4萬(wàn)t,見(jiàn)表2。
(3) 減少地表尾礦排放55萬(wàn)m3,為礦山節(jié)省近3座20萬(wàn)m3的尾礦庫(kù),節(jié)約尾礦庫(kù)建設(shè)資金約3000萬(wàn)元。
(4) 由于對(duì)采空區(qū)進(jìn)行了處理,位于采區(qū)上方的村莊和公路得到了保護(hù),未出現(xiàn)塌陷和明顯沉降。
表1 年度充填量
表2 回收礦柱礦量
在應(yīng)用過(guò)程中,也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。比如,砂倉(cāng)沉淀排水造漿工序占用時(shí)間較長(zhǎng),選廠打上來(lái)的尾砂不能及時(shí)用于充填;砂倉(cāng)放砂的濃度不穩(wěn)定;放砂管容易堵塞;放砂閥門和管路容易磨損;在采空區(qū)排水過(guò)程中,少量砂漿容易形成滲漏,增加了巷道的清理工作。因而需要從以下方面做出改進(jìn):
(1) 進(jìn)一步優(yōu)化充填工藝,穩(wěn)定和提高充填料漿濃度,提高充填體質(zhì)量,降低充填成本。
(2) 提高充填的自動(dòng)化技術(shù)水平和設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,降低設(shè)備故障率。
(3) 優(yōu)化采空區(qū)充填排水、擋墻接頂和裂隙封堵工藝,避免充填料漿滲漏到巷道。
綜上所述,尾砂膠結(jié)充填系統(tǒng)在蔡家營(yíng)鋅金礦的應(yīng)用達(dá)到了預(yù)期的目的,保護(hù)了環(huán)境,為礦山建設(shè)節(jié)約了資金,為礦柱回采創(chuàng)造了條件。社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。因而尾砂膠結(jié)充填法在同類礦山中具有很高的實(shí)用價(jià)值和應(yīng)用推廣價(jià)值。
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