新疆石油勘察設(shè)計研究院(有限公司)
中深層稠油冷采開發(fā)地面集輸工藝
張侃毅 李陽新疆石油勘察設(shè)計研究院(有限公司)
新疆油田吉7井區(qū)屬于中深層稠油油藏,井深1860~1900m,原油平均密度0.933g/cm3,50℃時黏度為899.80mPa·s。采用摻熱水的集輸方式實現(xiàn)了該區(qū)塊稠油密閉集輸,不僅降低了稠油開采的能耗降低了油品黏度與井口回壓,而且借助摻液的熱量,可以提高稠油輸送的溫度,滿足集輸過程中的管道輸送條件。
中深層稠油油藏;冷采;摻熱水;降黏;集輸工藝
吉木薩爾凹陷勘探始于20世紀(jì)50、60年代,1990年在凹陷東斜坡發(fā)現(xiàn)了吉7井區(qū)稠油油藏。該區(qū)塊地面原油平均密度0.933g/cm3,井深為1860~1900m,油藏埋藏較深,屬于低滲透、稠油低品位難采儲量,其主要問題為原油黏度較大,地面集輸困難,集輸成本較高。為解決上述難題,需研究適合中深層稠油經(jīng)濟有效開發(fā)的地面集輸工藝技術(shù)。
1.1 稠油物性分析
(1)流變特性。通過室內(nèi)實驗得出的黏溫曲線可以看出,吉7井區(qū)稠油黏度對溫度的敏感性較強,提高溫度可使原油黏度大幅下降,溫度每升高10℃,黏度降低約50%。溫度為50℃時,原油黏度低于1000mPa·s,流動性能較好。吉7井區(qū)稠油的最低測試溫度為50℃。吉7井區(qū)稠油流變曲線如圖1所示,在測試溫度范圍內(nèi),吉7井區(qū)稠油流變曲線均通過原點,并且在所選取的剪切速率范圍內(nèi)該流體呈現(xiàn)牛頓流體特性,其黏度不隨剪切速率而變化。吉7井區(qū)稠油流變曲線符合牛頓流體流變模式。
圖1 吉7井區(qū)稠油流變曲線
(2)黏溫特性。在稠油流變測試基礎(chǔ)上,對稠油進行黏溫特性測試。稠油的表觀黏度均伴隨著溫度的升高而降低,對溫度的敏感性較強,這是稠油的共性。由于溫度的升高破壞了原油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)形成結(jié)構(gòu)所造成的屈服應(yīng)力,同時使分子運動加劇,降低了塑性黏度,在宏觀上就表現(xiàn)為溫度升高,黏度減小。如圖2所示,吉7井區(qū)稠油在45℃時,已經(jīng)出現(xiàn)反常點,即一個剪切速率對應(yīng)一個表觀黏度值。吉7井區(qū)稠油在45℃至凝點的油溫范圍內(nèi),呈現(xiàn)非牛頓流體的特性,在45~80℃時,呈現(xiàn)牛頓流體的特性。在稠油開采過程中,隨著開采時間的增長,稠油的含水量也會跟著增加。含水量的增加會影響稠油的性質(zhì)。吉7井區(qū)不同含水率稠油黏溫曲線如圖3所示,稠油黏度與含水率關(guān)系如圖4所示。稠油黏度在某一固定溫度下,先隨著含水量的增加而增加,達到極大值后,隨著含水量的增加而減小,此極大值所對應(yīng)的含水率為反相點。如圖4所示,吉7井區(qū)稠油的反相點在含水率為35%左右。
圖2 稠油黏溫曲線
圖3 不同含水率黏溫曲線
圖4 黏度與含水率關(guān)系
1.2 吉7井區(qū)摻水集輸工藝
綜合吉7井油藏特點及原油物性,確定該區(qū)塊采用摻熱水雙管集輸工藝流程。摻水后的單井氣液(含水率≥60%,40℃)密閉集輸進計量站,經(jīng)計量后,密閉輸至集中拉油注水站(35℃)。在站內(nèi)經(jīng)過油氣分離、加熱、熱化學(xué)沉降脫水后的低含水原油(含水率≤10%,50℃)由罐車?yán)\至聯(lián)合站進行進一步處理。脫出的采出水(50℃)由底水泵提升進入儲水罐,再由摻水泵輸至油區(qū)各摻水分配橇,經(jīng)分配摻至采油井井口。若采出水溫度不夠時,可通過相變加熱爐加熱后再進行回?fù)?。摻水分配橇設(shè)計量及流量調(diào)節(jié)裝置,對各單井摻水流量調(diào)節(jié)并進行在線計量。
吉7井區(qū)地面集輸系統(tǒng)建成投產(chǎn)以來,所有設(shè)備運行平穩(wěn),達到了設(shè)計產(chǎn)能要求。摻水集輸工藝應(yīng)用效果理想,通過多井集成自動摻液裝置對每口井摻液量做到了精確控制,裝置應(yīng)用效果良好。摻水后的集輸半徑可達到2000m,井口回壓均低于0.7MPa,并有效降低稠油黏度至500mPa·s以下,降黏效果顯著。
(1)中深層稠油油藏?fù)綗崴洳砷_發(fā)。在新疆油田首次實現(xiàn)稠油油藏?fù)綗崴洳砷_發(fā),用冷采開發(fā)替代了常規(guī)的注蒸汽熱采技術(shù),避免了常規(guī)蒸汽開采高能耗等問題。采用摻熱水的集輸方式實現(xiàn)了該區(qū)塊稠油密閉集輸,不僅降低了稠油開采的能耗降低了油品黏度與井口回壓,而且借助摻液的熱量,可以提高稠油輸送的溫度,滿足集輸過程中的管道輸送條件。
(2)高溫采出水回?fù)剑浞掷孟到y(tǒng)余熱,降低能耗。油區(qū)來液進經(jīng)過熱化學(xué)脫水沉降后脫出的采出水溫度在50℃左右,利用這一部分高溫采出水進行回?fù)骄?,不僅充分利用了系統(tǒng)余熱,而且采出水中所含破乳劑起到了再利用的效果,降低了系統(tǒng)的運行費用。
(3)應(yīng)用多井集成自動摻液裝置等新型設(shè)備,降低了工作強度、保證了生產(chǎn)安全。該工程在各計量站設(shè)置了多井集成自動摻液裝置。該裝置可自動控制調(diào)節(jié)多口井的摻液量,也可遠程手動調(diào)節(jié),同時將每口井的壓力、溫度、流量等實時數(shù)據(jù)上傳到中控室進行集中監(jiān)控,降低了工人勞動強度。
(4)新型管材的應(yīng)用。由于摻水溫度較高,采用鋼管易結(jié)垢,玻璃鋼管長時間處于高溫狀態(tài)下易損壞,因此集輸及摻水管道選用防腐及耐溫性能更優(yōu)異的柔性復(fù)合管;同時將集輸管道與摻水管道并管保溫敷設(shè),利用回?fù)剿臒崃繛榧凸艿辣匕闊?,減少了集輸過程中的熱量損失,降低了能源消耗。
(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.10.043