馬文斌
(同煤集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部, 山西 大同市 037003)
塔山煤礦為解決工作面設(shè)備穩(wěn)裝或撤退期間對礦井造成輔運(yùn)巷錯(cuò)車?yán)щy的難題,方便礦井輔助運(yùn)輸系統(tǒng)通行通暢,經(jīng)研究決定,在二盤區(qū)輔運(yùn)巷延伸前方設(shè)置一個(gè)錯(cuò)車場,但是由于地質(zhì)條件復(fù)雜,因此需對大斷面錯(cuò)車場的施工技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
塔山煤礦新掘錯(cuò)車場位于該礦二盤區(qū)輔運(yùn)大巷五聯(lián)巷前方450 m處,巷道埋深460~500 m,煤厚6.3~8.4 m,頂板一般為炭質(zhì)泥巖,高嶺質(zhì)泥巖和粉砂巖,設(shè)計(jì)沿3#~5#煤層底板掘進(jìn),底板為高嶺質(zhì)泥巖,碎屑高嶺巖和粉砂巖。由于受火成巖侵入影響,圍巖結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煌斑巖和硅化煤交互雜亂出現(xiàn),巖性主要為炭質(zhì)泥巖及高嶺質(zhì)泥巖等,炭質(zhì)泥巖的普氏硬度為Ⅶ-Ⅴ甲類,屬相當(dāng)軟的巖石。
(1) 錯(cuò)車場斷面。目前井下巷道使用的最大規(guī)格的無軌膠輪車是55 t支架搬用車,其寬度為3700 mm,為滿足支架搬運(yùn)車與其他無軌膠輪車錯(cuò)車的要求,按照設(shè)計(jì)要求,非人行側(cè)寬度留設(shè)600 m,支架搬運(yùn)車寬3700 mm,無軌膠輪車寬2000 mm,錯(cuò)車安全距離600 mm,人行道寬度留設(shè)1100 mm。由此確定巷道斷面寬為8000 mm??紤]為錯(cuò)車留設(shè)1500 mm的直墻,最終確定巷道高度為4750 mm。
(2) 頂板支護(hù)。錨桿桿體采用Φ22 mm左旋無縱筋螺紋鋼,鋼號(hào)為HRB400,長度為2500 mm,桿尾螺紋為M24 mm。采用樹脂加長錨固,采用兩支樹脂藥卷,一支規(guī)格為K2335,另一支規(guī)格為Z2360。鉆孔直徑為28 mm,錨固長度為1200 mm。采用140 mm×140 mm×10 mm拱型高強(qiáng)度托板。W形鋼帶的厚度為3 mm,寬度為150 mm,長度為3900 mm。金屬網(wǎng)為菱形,8#鉛絲,規(guī)格為100 mm×100 mm。錨桿排間距為700 mm×700 mm,每排17根錨桿,垂直于巷道表面。錨索為單根鋼絞線,直徑為Φ17.8 mm,長度為8300 mm,每排7根,排間距為1400 mm×1450 mm;采用樹脂加長錨固,采用3支樹脂藥卷,一支規(guī)格為K2335,兩支規(guī)格為Z2360,錨固長度為1800 mm;托板規(guī)格為300 mm×300 mm×16 mm。
(3) 巷幫支護(hù)。錨桿桿體采用Φ22 mm左旋無縱筋螺紋鋼,長度為2000 mm,桿尾螺紋為M24 mm。采用拱型高強(qiáng)度托板,托板規(guī)格為140 mm×140 mm×10 mm。錨桿排間距為800 mm×800 mm,每排4根錨桿;靠近底板的巷幫錨桿安設(shè)角度為與水平線成10°;采用樹脂加長錨固,采用一支樹脂藥卷,規(guī)格為Z2360。鉆孔直徑為28 mm,錨固長度為1000 mm。采用8#鉛絲菱形金屬網(wǎng),規(guī)格為100 mm×100 mm。
(4) 架U29鋼棚支護(hù)??紤]到巷道跨度大,圍巖條件復(fù)雜,因此在主動(dòng)支護(hù)的基礎(chǔ)上采取架U29鋼棚的加強(qiáng)支護(hù)。
錯(cuò)車場的支護(hù)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
大斷面巷道的施工方法主要有兩種方法:導(dǎo)硐—擴(kuò)刷法和一次成巷法,而目前國內(nèi)主要采用導(dǎo)硐—擴(kuò)刷法施工,巷道的二次擴(kuò)掘前后要經(jīng)歷兩次應(yīng)力重分布,支護(hù)難度大,嚴(yán)重影響工作面安全生產(chǎn),并且需支護(hù)次巷幫,耗時(shí)耗材。采用一次成巷法的主要目的是為了減小施工時(shí)對圍巖擾動(dòng)力,分散了巷道迎頭的頂板壓力,起到提前卸壓的效果,使巷道受力較為均勻,給快速掘進(jìn)施工創(chuàng)造了良好的條件。因此該錯(cuò)車場采用一次成巷法進(jìn)行施工。
圖1 錯(cuò)車場的支護(hù)結(jié)構(gòu)
施工時(shí),綜掘采取左右邁步方式施工,考慮到圍巖較為破碎,因此施工組織方式為一掘一支,在錯(cuò)車場右半個(gè)斷面完成4個(gè)循環(huán)以后,退機(jī)組隨即在巷道左幫側(cè)完成對應(yīng)循環(huán)進(jìn)尺,左右錯(cuò)距最小2.1 m,最大不超過4.2 m。即錯(cuò)車場右側(cè)先開口1.4 m,隨即退機(jī)組移到左側(cè)掘進(jìn)2.8 m,然后右側(cè)再掘進(jìn)2.8 m,如此循環(huán),采用“三八制”作業(yè)方式,每班14人,日進(jìn)尺2.8 m,工期需時(shí)間24 d。如果采取導(dǎo)硐—擴(kuò)刷方法,工期需34 d。
大斷面錯(cuò)車場一次成巷施工工藝與傳統(tǒng)的導(dǎo)硐—擴(kuò)刷工藝相比較,提前工期10 d,降低勞動(dòng)力12工/d,提高掘進(jìn)工效0.45m/工*d,節(jié)約支護(hù)材料費(fèi)用63571元,人工費(fèi)50000元(其中錨桿90元/套,金屬網(wǎng)2.5元/m2)。
錯(cuò)車場掘進(jìn)期間先后沿掘進(jìn)方向布置3個(gè)測站,測站間距10 m,每個(gè)測站設(shè)2個(gè)觀測斷面,觀測斷面間距2~3 m,巷道表面收斂采用十字布點(diǎn)法,主要觀察巷道位移情況,礦壓觀測歷時(shí)40 d,基本掌握了錯(cuò)車場圍巖的變形破壞規(guī)律,施工約23 d后,巷道圍巖趨于穩(wěn)定,圍巖穩(wěn)定后,兩幫移近量一般為1 mm/d,頂板下沉速度為0.1~0.5 mm/d,變形在可預(yù)見范圍之內(nèi),支護(hù)取得了良好的效果。
(1) 采用大斷面一次成巷施工技術(shù),操作方便,減少了施工工藝,提高了掘進(jìn)速度,避免了分次成巷對頂板的兩次擾動(dòng),降低了巷道擴(kuò)掘時(shí)頂板壓力的重新分布,降低了頂板應(yīng)力顯現(xiàn)強(qiáng)度,提高巷道圍巖的穩(wěn)定性。
(2) 采用圓弧拱形斷面,提高了巷道承壓能力,拱部只有一個(gè)半徑,在有地質(zhì)構(gòu)造,地應(yīng)力較大時(shí),拱頂有較大的支承力,不易變形開裂。
(3) 錯(cuò)車場加強(qiáng)支護(hù)設(shè)計(jì),明顯地改善了圍巖的受力狀態(tài),有效地控制了圍巖變形,確保了錯(cuò)車場頂板的安全性,為控制巷道變形提供了有力的保障。
(4) 錯(cuò)車場在一次成巷技術(shù)施工時(shí),減小了施工時(shí)巷道迎頭及后巷頂板壓力,確保了巷道的安全快速掘進(jìn)施工。
(5) 采用該工藝縮短了施工期限,降低了支護(hù)費(fèi)用,達(dá)到了安全快速掘進(jìn),與二次擴(kuò)掘相比工期減少了10 d。
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