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(陜西省建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院,陜西 西安 710032)
管道懸浮換熱、旋風(fēng)分離及爐內(nèi)分解這3個過程的組合簡稱懸浮預(yù)分解,是現(xiàn)代新型干法水泥生產(chǎn)的核心技術(shù)。由于爐內(nèi)發(fā)生的主要反應(yīng)是CaCO3分解為CaO和CO2,故習(xí)慣將反應(yīng)爐稱為分解爐,懸浮預(yù)分解也因此而得名,實質(zhì)上應(yīng)該是管道懸浮換熱、旋風(fēng)分離及爐內(nèi)快速反應(yīng)的組合,所以,稱其為“懸浮預(yù)熱閃速焙燒裝置”更為貼切。
河南省靈寶金源科技開發(fā)中心閃速焙燒實驗廠以金尾礦為原料,利用懸浮預(yù)熱閃速焙燒裝置,采用一氧化碳還原技術(shù)提取金尾礦中的鐵。該廠懸浮預(yù)熱閃速焙燒裝置建成于2010年5月,系統(tǒng)經(jīng)過1年多時間的調(diào)試仍不能正常生產(chǎn)。應(yīng)企業(yè)之邀,我院承接了懸浮預(yù)熱閃速焙燒裝置的技術(shù)改造設(shè)計任務(wù),現(xiàn)就技改方案談一些體會。
該實驗廠的金尾礦為粉狀料,細(xì)度在75 μm左右,濕度較大。原設(shè)計工藝流程如圖1所示,具體為:尾礦進(jìn)廠后儲存于堆棚內(nèi),經(jīng)喂料系統(tǒng)進(jìn)入回轉(zhuǎn)式烘干機(jī)烘干,出烘干機(jī)的干尾礦粉儲存于鋼板庫內(nèi)待用。懸浮預(yù)熱閃速焙燒裝置采用四級旋風(fēng)預(yù)熱器帶噴騰式還原爐,煤氣熱風(fēng)爐提供熱源及還原氣氛,出一級筒的廢氣經(jīng)3-Φ800 mm旋風(fēng)除塵器處理后經(jīng)高溫風(fēng)機(jī),一部分循環(huán)使用,另一部分送至烘干車間。鋼板庫內(nèi)的尾礦粉經(jīng)喂料提升設(shè)備,從一級旋風(fēng)筒的進(jìn)風(fēng)管進(jìn)入懸浮預(yù)熱閃速焙燒裝置,經(jīng)三級預(yù)熱后進(jìn)入噴騰式還原爐,在爐內(nèi)發(fā)生化學(xué)反應(yīng):3Fe2O3+CO→2Fe3O4+CO2,生成的Fe3O4被廢氣帶入四級筒,從四級筒排出后經(jīng)冷卻機(jī)冷卻,再由輸送設(shè)備送入選礦車間。懸浮預(yù)熱閃速焙燒裝置中各設(shè)備的基本工作參數(shù)見表1。系統(tǒng)設(shè)計處理能力為150 t/d,按年運轉(zhuǎn)率300 d計算,全年處理能力為4.5萬t。
圖1 改造前工藝流程圖
C1C2C3C4Φ/mm1 5001 6001 7001 9001 500670/℃350450550700800
預(yù)熱還原系統(tǒng)原采用3-Φ800 mm旋風(fēng)除塵器除塵,由于其收塵效率較低,僅為80%,致使廢氣中20%的細(xì)塵進(jìn)入高溫風(fēng)機(jī),經(jīng)高溫風(fēng)機(jī)后部分返回系統(tǒng),容易引起系統(tǒng)熱源爐膛集塵堵塞、還原爐進(jìn)風(fēng)管粘壁堵塞等故障,長時間運轉(zhuǎn)還會造成高溫風(fēng)機(jī)葉輪的嚴(yán)重磨損。另外,3-Φ800 mm旋風(fēng)除塵器的正常處理風(fēng)量為17 820 m3/h,系統(tǒng)風(fēng)量大于該風(fēng)量值,運行阻力按2次方倍數(shù)增加。這從另一個角度說明3-Φ800 mm旋風(fēng)除塵器規(guī)格偏小,致使整個系統(tǒng)通風(fēng)阻力增大,風(fēng)量達(dá)不到要求,風(fēng)量小導(dǎo)致預(yù)熱器截面風(fēng)速、還原爐截面風(fēng)速、還原爐縮口風(fēng)速均偏小,物料所受的懸浮力偏弱,最終易導(dǎo)致預(yù)熱器及還原爐塌料。
由表1可以看出,各級旋風(fēng)筒幾何尺寸的設(shè)計較合理,但由于尾礦粉受熱后黏度增大,所以在各級旋風(fēng)筒的錐體內(nèi)會形成“料拱”、產(chǎn)生棚料而堵塞,這是旋風(fēng)筒錐體堵塞的主要原因。該系統(tǒng)中的設(shè)備均屬于小型設(shè)備,風(fēng)管直徑較小,所以在風(fēng)管內(nèi)使用撒料器是不合理的,它會使粉料進(jìn)入風(fēng)管時由于水平段過長而形成堆料,最后導(dǎo)致上一級旋風(fēng)筒的下料管堵塞。另外,各級旋風(fēng)筒內(nèi)的物料溫度均高于200 ℃,高溫尾礦粉經(jīng)過普通鎖風(fēng)剛性葉輪時,會使該設(shè)備由于溫度升高引起機(jī)械公差配合變化而抱死,甚至燒壞電機(jī),這是出現(xiàn)下料管堵塞及鎖風(fēng)剛性葉輪抱死的原因。在還原爐內(nèi)安裝撒料器也是不合理的,易導(dǎo)致三級旋風(fēng)筒的下料管堵塞,同時破壞了還原爐內(nèi)的流場。
根據(jù)表1中的數(shù)據(jù),截面風(fēng)速取3~5 m/s,計算各級旋風(fēng)筒的通風(fēng)能力,結(jié)果見表2。
表2 各級旋風(fēng)筒的通風(fēng)能力
該系統(tǒng)選用W9-19№16.3D型高溫風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)工作參數(shù)為:轉(zhuǎn)速1 450 r/min,工作溫度350 ℃,全壓6 389~7 560 Pa,流量27 889~66 933 m3/h,電機(jī)功率132 kW。經(jīng)過驗算,我們認(rèn)為風(fēng)機(jī)全壓6 389~7 560 Pa是可信的;而流量范圍太大,不可信,按功率計算公式返算風(fēng)機(jī)流量應(yīng)在37 279~48 011 m3/h。設(shè)定一級旋風(fēng)筒的工況風(fēng)量為31 000 m3/h,換算為350 ℃狀態(tài)時風(fēng)機(jī)的工況風(fēng)量應(yīng)為28 697 m3/h,風(fēng)機(jī)風(fēng)量儲備系數(shù)1.299,風(fēng)機(jī)運行點的參數(shù)是合理的。
按照一級旋風(fēng)筒的設(shè)定通風(fēng)量31 000 m3/h,系統(tǒng)處理能力按150 t/d計,計算得一級旋風(fēng)筒表觀載塵量為201.6 g/m3(按350 ℃校正后為217.8 g/m3)。載塵量符合旋風(fēng)預(yù)熱系統(tǒng)的運行要求,原設(shè)計系統(tǒng)處理能力150 t/d是合理的。
根據(jù)顆粒懸浮理論,垂直上升氣流中顆粒的懸浮速度為:
V=[(4gdrs)/(3Csrg)]0.5
(1)
式中:V——顆粒的懸浮速度,m/s;g——重力加速度,m/s2;d——顆粒直徑,m;rs——顆粒密度,kg/m3;rg——氣體密度,kg/m3;Cs——與流體雷諾數(shù)有關(guān)的阻力系數(shù)。
當(dāng)噴騰式還原爐垂直段風(fēng)速大于顆粒的懸浮速度時,還原后的尾礦顆粒方可被帶入四級筒。所以,在工程上還原爐垂直段風(fēng)速取v=KV,即:
v=K[(4gdrs)/(3Csrg)]0.5
(2)
式中:v——還原爐垂直段風(fēng)速,m/s;K——經(jīng)驗常數(shù),K>1。
尾礦粉細(xì)度為75 μm,可以認(rèn)為最大顆粒直徑與水泥生料相當(dāng),流體場其他參數(shù)也基本相同,則還原爐垂直段風(fēng)速只與顆粒密度的0.5次方成正比。按水泥行業(yè)截面風(fēng)速5~6 m/s、生料粉密度約2 700 kg/m3、生料中石灰石占78%、石灰石中CaCO3含量96%校正后,截面上升顆粒密度約1 900 kg/m3;尾礦密度約3 360 kg/m3、尾礦中Fe2O3含量50.08%,按還原成Fe3O4校正后,截面上升顆粒密度約3 300 kg/m3。計算噴騰式還原爐垂直段氣體風(fēng)速為:
v1=(3 300/1 900)0.5×(5~6)=6.589 m/s~7.910 m/s
按照企業(yè)提供的還原爐內(nèi)風(fēng)溫850 ℃,設(shè)定一級筒實際風(fēng)量31 000 m3/h,考慮原料有2%左右的水分蒸發(fā)及漏風(fēng),各級風(fēng)量增加5%。尾礦粉在系統(tǒng)中由于反應(yīng)前后氣體的物質(zhì)的量(摩爾數(shù))不變,所以化學(xué)反應(yīng)不影響系統(tǒng)的風(fēng)量。換算后,還原爐截面工況風(fēng)量為42 560 m3/h,則有效內(nèi)徑Φ計算值為1 379~1511 mm,取還原爐截面有效內(nèi)徑Φ為1 500 mm,而原設(shè)計有效內(nèi)徑Φ2 200 mm偏大,還原后的尾礦顆粒無法被帶走,積累一定量后就會出現(xiàn)塌料現(xiàn)象。
還原爐縮口上方渦流區(qū)的尾礦粉可認(rèn)為是緊密集中的,可按容重校正。生料容重約為1 000~1 100 kg/m3,尾礦容重約1 200 kg/m3計算,水泥行業(yè)分解爐縮口風(fēng)速25~30 m/s,噴騰式還原爐縮口風(fēng)速為:
v2=[1 200/(1 000~1 100)]0.5×(25~30)=26 m/s~33 m/s
還原爐縮口工況風(fēng)量為42 560 m3/h,取縮口風(fēng)速26~33 m/s,則計算得縮口有效內(nèi)徑Φ值為675~761 mm,取內(nèi)徑Φ670 mm較合理。
設(shè)定一級筒實際風(fēng)量為31 000 m3/h,系統(tǒng)預(yù)熱還原綜合能力驗算結(jié)果見表3。
表3 系統(tǒng)預(yù)熱還原綜合能力表
(1)將現(xiàn)有的3-Φ800 mm旋風(fēng)除塵器更換為2-Φ1 300 mm旋風(fēng)除塵器。
(2)在高溫風(fēng)機(jī)前增加間接換熱式風(fēng)冷器調(diào)節(jié)風(fēng)溫,風(fēng)冷器的冷風(fēng)源采用軸流風(fēng)機(jī)鼓入空氣,在高溫風(fēng)機(jī)后增加FFD48-2×3型正壓反吹風(fēng)玻纖袋除塵器??紤]到增加袋除塵器及風(fēng)冷器后系統(tǒng)阻力會增大,故在除塵器后增加Y4-73№10D引風(fēng)機(jī)1臺,實現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)操作,以保證除塵器內(nèi)呈負(fù)壓狀態(tài),保證系統(tǒng)的還原氣氛。
(3)加大還原爐內(nèi)的耐火襯料厚度,確保有效內(nèi)徑達(dá)到1.5 m。
(4)拆除各級旋風(fēng)筒下料管的鎖風(fēng)剛性葉輪,更換為帶軸承的耐高溫鎖風(fēng)翻板閥。拆除各級旋風(fēng)筒下料管末端的撒料器,使下料管排料暢通。
(5)恢復(fù)各級旋風(fēng)筒的錐部環(huán)形吹堵管及吹堵氣源。
改造后工藝流程如圖2所示。
圖1 改造后工藝流程圖
懸浮預(yù)熱閃速焙燒裝置經(jīng)過改造后,管道懸浮換熱能力、旋風(fēng)筒的分離能力及爐內(nèi)還原能力得到了平衡,通風(fēng)量、喂料量及燃?xì)饬康玫搅似胶猓到y(tǒng)設(shè)備更加匹配,從而實現(xiàn)了懸浮預(yù)熱閃速焙燒裝置的長期安全穩(wěn)定運行,保證了正常生產(chǎn)。
懸浮預(yù)熱閃速焙燒裝置是將現(xiàn)代水泥生產(chǎn)中的管道懸浮換熱、旋風(fēng)分離及爐內(nèi)快速反應(yīng)技術(shù)應(yīng)用于尾礦處理領(lǐng)域,實現(xiàn)了尾礦的綜合利用,符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的方針政策,有推廣價值。該裝置的改造成功,對于其他行業(yè)及類似項目具有一定的參考價值。