程道勝
摘 要:HDT烘絲機(jī)是德國HAUN公司推出的新一代氣流式烘絲機(jī)。該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、直觀,使用維修簡便,且烘后煙絲色澤純正,表面柔軟,造碎率低,膨脹效果好,得到業(yè)內(nèi)肯定。但HDT是氣流式烘絲,它容易形成煙絲纏繞、結(jié)團(tuán)等問題,針對HDT烘絲機(jī)在生產(chǎn)中出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行技術(shù)革新。充分發(fā)揮設(shè)備性能,進(jìn)一步提高了HDT的工藝保障能力。
關(guān)鍵詞:濕團(tuán)煙絲;旋風(fēng)分離器;輸送皮帶;VAS鋪料
1 引言
我廠的HDT烘絲機(jī)在使用過程中,先后發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題,如出料口的濕團(tuán)煙絲,HDT煙絲出現(xiàn)纏繞現(xiàn)象,VAS出口煙絲上下層水份偏差,HDT出口輸送帶老化現(xiàn)象嚴(yán)重,我們針對上述現(xiàn)象進(jìn)行科學(xué)的分析,找出具體原因,并加以改造。
2 濕團(tuán)煙絲
由于氣流式烘絲機(jī)采用的是快速干燥,工藝溫度相對薄板式烘絲機(jī)來說要高,我廠一般是150℃-180℃之間,這樣從旋轉(zhuǎn)落料器中出來的煙絲一般溫度較高,我廠在95℃左右,煙絲在冷卻過程中,出料罩容易凝結(jié)形成大量的冷凝水,冷凝水滴落與煙絲混合在一起,則會(huì)形成濕團(tuán)煙絲。
3 旋風(fēng)分離器,氣流在旋風(fēng)分離器內(nèi)的流動(dòng)情況和分離機(jī)理均非常復(fù)雜,一般分為軸向速度和切向速度。根據(jù)斯托克斯定律,顆粒在重力場和離心力場中的沉降速度分別為:
4 VAS槽體較寬,在進(jìn)料鋪料時(shí)形成中間高兩邊低現(xiàn)象,造成了出料端水分不均勻,使煙絲在槽體的左右、上下水分不一致,同時(shí)由于下進(jìn)風(fēng)和上吸風(fēng)的不均勻,也容易造成水分不均勻。
5 HDT出口輸送皮帶老化現(xiàn)象。
由于在預(yù)熱階段冷卻皮帶是靜止的,在冷卻過程從出料氣鎖出來的熱空氣溫度高(一般在90℃以上),并且濕度大,對進(jìn)料氣鎖處的皮帶進(jìn)行高溫高濕的加熱,皮帶很容易形成老化。
6 具體實(shí)施
6.1 濕團(tuán)煙絲和HDT出料口皮帶老化研究改進(jìn)
HDT出口煙絲散發(fā)的熱氣,在負(fù)壓罩的壁上產(chǎn)生大量的冷凝水,冷凝水在負(fù)壓罩的底邊上形成了水滴,滴入過程中的煙絲中,形成了水漬煙。在VAS出口的煙絲內(nèi)有水團(tuán)存在,使得出口水分不均勻,經(jīng)水浸潤過的煙絲,組織比較松軟,含水率高,膨脹效果差,填充率低,對烘后煙絲的質(zhì)量產(chǎn)生了很大的影響,針對這個(gè)問題,我們對出料口的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,原來排潮罩有一個(gè)大隔板,把排潮分為兩個(gè)室,排潮電機(jī)在后室,前面落料氣鎖室,出來的殘余蒸汽很難被抽掉,我們通過把大隔板割掉,把兩室合并,這樣改造后,減少了廢氣外溢,就能很好把前室里面的蒸汽抽掉,大大減少了冷凝水的產(chǎn)生。我們在負(fù)壓罩長方形的底邊上增加了一圈導(dǎo)水槽,由于負(fù)壓罩和水平面有20°左右的夾角,我們在兩側(cè)導(dǎo)水槽的底部用水管把冷凝水引入下水管道。
針對落料器下的冷卻皮帶,老化問題,我們也進(jìn)行了相應(yīng)程序的優(yōu)化改進(jìn),通過改變皮帶的工作方式,來達(dá)到預(yù)期的目的。如下圖:
原來的程序中,只是在就緒和冷卻過程中皮帶反轉(zhuǎn),就是上圖的NETWORK43中的第二和第三行,我把預(yù)熱階段也加進(jìn)去了,在NETWORK43中的第一行。這個(gè)在整個(gè)生產(chǎn)過程中避免了皮帶局部高溫受熱,
6.2 VAS出口水分不勻的研究改進(jìn)
VAS流化床主要是用來對煙絲進(jìn)行風(fēng)冷和干燥的,所以煙絲的厚薄和均勻度對風(fēng)冷和干燥效果影響很大,為了提高VAS風(fēng)冷和干燥效果,我們對VAS進(jìn)行改進(jìn),如下圖:
率間歇供料,造成進(jìn)入VAS的煙絲高低起伏,厚薄不均,影響流冷效果,并導(dǎo)致導(dǎo)流板出料端煙絲水份不均勻。我們通過在進(jìn)料端加入一個(gè)平鋪網(wǎng),先讓煙絲通過振動(dòng)在網(wǎng)上平鋪開,然后再進(jìn)入導(dǎo)流板,這樣煙絲風(fēng)冷更加均勻,水份也更加均勻。我們對改進(jìn)前后VAS出口煙絲上下層水份進(jìn)行了檢測如表1:(上層是從出口煙絲上半部分取樣,下層是從出口煙絲下半部分取樣)
通過表1可以看出改進(jìn)前VAS出口煙絲上下層水份差在0.224,改進(jìn)后上下層水份差在0.034。大大改進(jìn)了上下層煙絲的均勻性。
6.3 改變旋風(fēng)分離器入口氣流流速
通過前面的分析,我們知道出口煙絲的纏繞,與旋風(fēng)分離器的時(shí)刻氣流流速有直接的關(guān)系,我們在保證生產(chǎn)和工藝要求的同時(shí),降低旋風(fēng)分離器的氣流流速,我們通過對M23電機(jī)頻率進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)(見表2)。
通過以上的實(shí)驗(yàn)圖表,為了保證煙絲在管道里不出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,同時(shí)減少煙絲的纏繞,我們把電機(jī)頻率設(shè)為40HZ,煙絲纏繞由原來的0.029kg/100kg降到0.19kg/100kg纏繞率大為降低。
7 結(jié)束語
通過HDT烘絲機(jī)以上三次改進(jìn),使得HDT烘絲機(jī)出口煙絲結(jié)團(tuán)、濕團(tuán)煙絲基本消失,大大降低了煙絲纏繞率,保證了煙絲物理特性的穩(wěn)定。同時(shí)使HDT出口皮帶使用壽命大大提高。
參考文獻(xiàn)
[1]梁朝林.旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)改進(jìn)的研究[J].
[2]陳林君.旋風(fēng)分離器的設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)[J].
[3]倍福變頻器使用及操作手冊.endprint
摘 要:HDT烘絲機(jī)是德國HAUN公司推出的新一代氣流式烘絲機(jī)。該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、直觀,使用維修簡便,且烘后煙絲色澤純正,表面柔軟,造碎率低,膨脹效果好,得到業(yè)內(nèi)肯定。但HDT是氣流式烘絲,它容易形成煙絲纏繞、結(jié)團(tuán)等問題,針對HDT烘絲機(jī)在生產(chǎn)中出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行技術(shù)革新。充分發(fā)揮設(shè)備性能,進(jìn)一步提高了HDT的工藝保障能力。
關(guān)鍵詞:濕團(tuán)煙絲;旋風(fēng)分離器;輸送皮帶;VAS鋪料
1 引言
我廠的HDT烘絲機(jī)在使用過程中,先后發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題,如出料口的濕團(tuán)煙絲,HDT煙絲出現(xiàn)纏繞現(xiàn)象,VAS出口煙絲上下層水份偏差,HDT出口輸送帶老化現(xiàn)象嚴(yán)重,我們針對上述現(xiàn)象進(jìn)行科學(xué)的分析,找出具體原因,并加以改造。
2 濕團(tuán)煙絲
由于氣流式烘絲機(jī)采用的是快速干燥,工藝溫度相對薄板式烘絲機(jī)來說要高,我廠一般是150℃-180℃之間,這樣從旋轉(zhuǎn)落料器中出來的煙絲一般溫度較高,我廠在95℃左右,煙絲在冷卻過程中,出料罩容易凝結(jié)形成大量的冷凝水,冷凝水滴落與煙絲混合在一起,則會(huì)形成濕團(tuán)煙絲。
3 旋風(fēng)分離器,氣流在旋風(fēng)分離器內(nèi)的流動(dòng)情況和分離機(jī)理均非常復(fù)雜,一般分為軸向速度和切向速度。根據(jù)斯托克斯定律,顆粒在重力場和離心力場中的沉降速度分別為:
4 VAS槽體較寬,在進(jìn)料鋪料時(shí)形成中間高兩邊低現(xiàn)象,造成了出料端水分不均勻,使煙絲在槽體的左右、上下水分不一致,同時(shí)由于下進(jìn)風(fēng)和上吸風(fēng)的不均勻,也容易造成水分不均勻。
5 HDT出口輸送皮帶老化現(xiàn)象。
由于在預(yù)熱階段冷卻皮帶是靜止的,在冷卻過程從出料氣鎖出來的熱空氣溫度高(一般在90℃以上),并且濕度大,對進(jìn)料氣鎖處的皮帶進(jìn)行高溫高濕的加熱,皮帶很容易形成老化。
6 具體實(shí)施
6.1 濕團(tuán)煙絲和HDT出料口皮帶老化研究改進(jìn)
HDT出口煙絲散發(fā)的熱氣,在負(fù)壓罩的壁上產(chǎn)生大量的冷凝水,冷凝水在負(fù)壓罩的底邊上形成了水滴,滴入過程中的煙絲中,形成了水漬煙。在VAS出口的煙絲內(nèi)有水團(tuán)存在,使得出口水分不均勻,經(jīng)水浸潤過的煙絲,組織比較松軟,含水率高,膨脹效果差,填充率低,對烘后煙絲的質(zhì)量產(chǎn)生了很大的影響,針對這個(gè)問題,我們對出料口的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,原來排潮罩有一個(gè)大隔板,把排潮分為兩個(gè)室,排潮電機(jī)在后室,前面落料氣鎖室,出來的殘余蒸汽很難被抽掉,我們通過把大隔板割掉,把兩室合并,這樣改造后,減少了廢氣外溢,就能很好把前室里面的蒸汽抽掉,大大減少了冷凝水的產(chǎn)生。我們在負(fù)壓罩長方形的底邊上增加了一圈導(dǎo)水槽,由于負(fù)壓罩和水平面有20°左右的夾角,我們在兩側(cè)導(dǎo)水槽的底部用水管把冷凝水引入下水管道。
針對落料器下的冷卻皮帶,老化問題,我們也進(jìn)行了相應(yīng)程序的優(yōu)化改進(jìn),通過改變皮帶的工作方式,來達(dá)到預(yù)期的目的。如下圖:
原來的程序中,只是在就緒和冷卻過程中皮帶反轉(zhuǎn),就是上圖的NETWORK43中的第二和第三行,我把預(yù)熱階段也加進(jìn)去了,在NETWORK43中的第一行。這個(gè)在整個(gè)生產(chǎn)過程中避免了皮帶局部高溫受熱,
6.2 VAS出口水分不勻的研究改進(jìn)
VAS流化床主要是用來對煙絲進(jìn)行風(fēng)冷和干燥的,所以煙絲的厚薄和均勻度對風(fēng)冷和干燥效果影響很大,為了提高VAS風(fēng)冷和干燥效果,我們對VAS進(jìn)行改進(jìn),如下圖:
率間歇供料,造成進(jìn)入VAS的煙絲高低起伏,厚薄不均,影響流冷效果,并導(dǎo)致導(dǎo)流板出料端煙絲水份不均勻。我們通過在進(jìn)料端加入一個(gè)平鋪網(wǎng),先讓煙絲通過振動(dòng)在網(wǎng)上平鋪開,然后再進(jìn)入導(dǎo)流板,這樣煙絲風(fēng)冷更加均勻,水份也更加均勻。我們對改進(jìn)前后VAS出口煙絲上下層水份進(jìn)行了檢測如表1:(上層是從出口煙絲上半部分取樣,下層是從出口煙絲下半部分取樣)
通過表1可以看出改進(jìn)前VAS出口煙絲上下層水份差在0.224,改進(jìn)后上下層水份差在0.034。大大改進(jìn)了上下層煙絲的均勻性。
6.3 改變旋風(fēng)分離器入口氣流流速
通過前面的分析,我們知道出口煙絲的纏繞,與旋風(fēng)分離器的時(shí)刻氣流流速有直接的關(guān)系,我們在保證生產(chǎn)和工藝要求的同時(shí),降低旋風(fēng)分離器的氣流流速,我們通過對M23電機(jī)頻率進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)(見表2)。
通過以上的實(shí)驗(yàn)圖表,為了保證煙絲在管道里不出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,同時(shí)減少煙絲的纏繞,我們把電機(jī)頻率設(shè)為40HZ,煙絲纏繞由原來的0.029kg/100kg降到0.19kg/100kg纏繞率大為降低。
7 結(jié)束語
通過HDT烘絲機(jī)以上三次改進(jìn),使得HDT烘絲機(jī)出口煙絲結(jié)團(tuán)、濕團(tuán)煙絲基本消失,大大降低了煙絲纏繞率,保證了煙絲物理特性的穩(wěn)定。同時(shí)使HDT出口皮帶使用壽命大大提高。
參考文獻(xiàn)
[1]梁朝林.旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)改進(jìn)的研究[J].
[2]陳林君.旋風(fēng)分離器的設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)[J].
[3]倍福變頻器使用及操作手冊.endprint
摘 要:HDT烘絲機(jī)是德國HAUN公司推出的新一代氣流式烘絲機(jī)。該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、直觀,使用維修簡便,且烘后煙絲色澤純正,表面柔軟,造碎率低,膨脹效果好,得到業(yè)內(nèi)肯定。但HDT是氣流式烘絲,它容易形成煙絲纏繞、結(jié)團(tuán)等問題,針對HDT烘絲機(jī)在生產(chǎn)中出現(xiàn)的一些問題進(jìn)行技術(shù)革新。充分發(fā)揮設(shè)備性能,進(jìn)一步提高了HDT的工藝保障能力。
關(guān)鍵詞:濕團(tuán)煙絲;旋風(fēng)分離器;輸送皮帶;VAS鋪料
1 引言
我廠的HDT烘絲機(jī)在使用過程中,先后發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題,如出料口的濕團(tuán)煙絲,HDT煙絲出現(xiàn)纏繞現(xiàn)象,VAS出口煙絲上下層水份偏差,HDT出口輸送帶老化現(xiàn)象嚴(yán)重,我們針對上述現(xiàn)象進(jìn)行科學(xué)的分析,找出具體原因,并加以改造。
2 濕團(tuán)煙絲
由于氣流式烘絲機(jī)采用的是快速干燥,工藝溫度相對薄板式烘絲機(jī)來說要高,我廠一般是150℃-180℃之間,這樣從旋轉(zhuǎn)落料器中出來的煙絲一般溫度較高,我廠在95℃左右,煙絲在冷卻過程中,出料罩容易凝結(jié)形成大量的冷凝水,冷凝水滴落與煙絲混合在一起,則會(huì)形成濕團(tuán)煙絲。
3 旋風(fēng)分離器,氣流在旋風(fēng)分離器內(nèi)的流動(dòng)情況和分離機(jī)理均非常復(fù)雜,一般分為軸向速度和切向速度。根據(jù)斯托克斯定律,顆粒在重力場和離心力場中的沉降速度分別為:
4 VAS槽體較寬,在進(jìn)料鋪料時(shí)形成中間高兩邊低現(xiàn)象,造成了出料端水分不均勻,使煙絲在槽體的左右、上下水分不一致,同時(shí)由于下進(jìn)風(fēng)和上吸風(fēng)的不均勻,也容易造成水分不均勻。
5 HDT出口輸送皮帶老化現(xiàn)象。
由于在預(yù)熱階段冷卻皮帶是靜止的,在冷卻過程從出料氣鎖出來的熱空氣溫度高(一般在90℃以上),并且濕度大,對進(jìn)料氣鎖處的皮帶進(jìn)行高溫高濕的加熱,皮帶很容易形成老化。
6 具體實(shí)施
6.1 濕團(tuán)煙絲和HDT出料口皮帶老化研究改進(jìn)
HDT出口煙絲散發(fā)的熱氣,在負(fù)壓罩的壁上產(chǎn)生大量的冷凝水,冷凝水在負(fù)壓罩的底邊上形成了水滴,滴入過程中的煙絲中,形成了水漬煙。在VAS出口的煙絲內(nèi)有水團(tuán)存在,使得出口水分不均勻,經(jīng)水浸潤過的煙絲,組織比較松軟,含水率高,膨脹效果差,填充率低,對烘后煙絲的質(zhì)量產(chǎn)生了很大的影響,針對這個(gè)問題,我們對出料口的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,原來排潮罩有一個(gè)大隔板,把排潮分為兩個(gè)室,排潮電機(jī)在后室,前面落料氣鎖室,出來的殘余蒸汽很難被抽掉,我們通過把大隔板割掉,把兩室合并,這樣改造后,減少了廢氣外溢,就能很好把前室里面的蒸汽抽掉,大大減少了冷凝水的產(chǎn)生。我們在負(fù)壓罩長方形的底邊上增加了一圈導(dǎo)水槽,由于負(fù)壓罩和水平面有20°左右的夾角,我們在兩側(cè)導(dǎo)水槽的底部用水管把冷凝水引入下水管道。
針對落料器下的冷卻皮帶,老化問題,我們也進(jìn)行了相應(yīng)程序的優(yōu)化改進(jìn),通過改變皮帶的工作方式,來達(dá)到預(yù)期的目的。如下圖:
原來的程序中,只是在就緒和冷卻過程中皮帶反轉(zhuǎn),就是上圖的NETWORK43中的第二和第三行,我把預(yù)熱階段也加進(jìn)去了,在NETWORK43中的第一行。這個(gè)在整個(gè)生產(chǎn)過程中避免了皮帶局部高溫受熱,
6.2 VAS出口水分不勻的研究改進(jìn)
VAS流化床主要是用來對煙絲進(jìn)行風(fēng)冷和干燥的,所以煙絲的厚薄和均勻度對風(fēng)冷和干燥效果影響很大,為了提高VAS風(fēng)冷和干燥效果,我們對VAS進(jìn)行改進(jìn),如下圖:
率間歇供料,造成進(jìn)入VAS的煙絲高低起伏,厚薄不均,影響流冷效果,并導(dǎo)致導(dǎo)流板出料端煙絲水份不均勻。我們通過在進(jìn)料端加入一個(gè)平鋪網(wǎng),先讓煙絲通過振動(dòng)在網(wǎng)上平鋪開,然后再進(jìn)入導(dǎo)流板,這樣煙絲風(fēng)冷更加均勻,水份也更加均勻。我們對改進(jìn)前后VAS出口煙絲上下層水份進(jìn)行了檢測如表1:(上層是從出口煙絲上半部分取樣,下層是從出口煙絲下半部分取樣)
通過表1可以看出改進(jìn)前VAS出口煙絲上下層水份差在0.224,改進(jìn)后上下層水份差在0.034。大大改進(jìn)了上下層煙絲的均勻性。
6.3 改變旋風(fēng)分離器入口氣流流速
通過前面的分析,我們知道出口煙絲的纏繞,與旋風(fēng)分離器的時(shí)刻氣流流速有直接的關(guān)系,我們在保證生產(chǎn)和工藝要求的同時(shí),降低旋風(fēng)分離器的氣流流速,我們通過對M23電機(jī)頻率進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)(見表2)。
通過以上的實(shí)驗(yàn)圖表,為了保證煙絲在管道里不出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,同時(shí)減少煙絲的纏繞,我們把電機(jī)頻率設(shè)為40HZ,煙絲纏繞由原來的0.029kg/100kg降到0.19kg/100kg纏繞率大為降低。
7 結(jié)束語
通過HDT烘絲機(jī)以上三次改進(jìn),使得HDT烘絲機(jī)出口煙絲結(jié)團(tuán)、濕團(tuán)煙絲基本消失,大大降低了煙絲纏繞率,保證了煙絲物理特性的穩(wěn)定。同時(shí)使HDT出口皮帶使用壽命大大提高。
參考文獻(xiàn)
[1]梁朝林.旋風(fēng)分離器結(jié)構(gòu)改進(jìn)的研究[J].
[2]陳林君.旋風(fēng)分離器的設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)[J].
[3]倍福變頻器使用及操作手冊.endprint