周運恒, 柴貿(mào)杰
(1.中國石油遼河油田公司,遼寧盤錦 124000;2.西南石油大學)
高升油田屬于深層塊狀高孔高滲普通稠油油藏,油層平均埋深1 700 m,平均有效厚度67.6 m,原油50 ℃脫氣黏度3 000~4 000 mPa·s,膠質(zhì)瀝青質(zhì)含量45%左右。自1978年投入開發(fā)以來,該油田經(jīng)歷了常規(guī)開采、蒸汽吞吐開發(fā)兩大階段。20世紀90年代,原油產(chǎn)量以每年10萬噸速度大幅度遞減。為改善油田開發(fā)效果,先后開展了蒸汽驅(qū)、熱水驅(qū)等多項開發(fā)方式轉(zhuǎn)換試驗,但均未取得突破性進展。2008年始率先在高3618塊開展火燒油層開發(fā)試驗,取得了較好的開發(fā)效果。截止2013年底點火井59口,開井56口,日注氣52×104m3,注氣壓力為0.8~10 MPa,對應一線油井達250口。隨著火驅(qū)的不斷深入,火驅(qū)產(chǎn)氣大幅度增加導致抽油泵泵效低、環(huán)空摻稀油降黏效果差等。
火驅(qū)受效后,油井產(chǎn)氣量迅速增加,平均單井日產(chǎn)氣量由驅(qū)前46 Nm3增加到5 700 Nm3,最高單井達2.3×104Nm3;油井產(chǎn)氣量高時,入泵氣體影響排液,造成泵效明顯降低,嚴重時甚至會發(fā)生“氣鎖”,導致油井無法正常生產(chǎn)。
試驗井組火驅(qū)受效后,油層溫度開始增加,但是采出油仍然具有很高黏度,還需要進行摻稀油降黏生產(chǎn)。由于油井摻稀油與產(chǎn)出氣通道均為油套環(huán)空,產(chǎn)氣大幅度增加后,導致?lián)饺氲南∮捅划a(chǎn)出氣攜帶進入氣系統(tǒng),無法有效到抽油泵下與稠油混合降黏。尤其是高產(chǎn)氣的油井更為嚴重,甚至造成油井負荷顯著增加、卡井事故明顯增多。以高3618塊為例,檢泵井數(shù)由2008年的58口增加到2012年85口,增加46.5%。
從油井地質(zhì)剖面入手,從油層到井筒、從采油管柱到地面系統(tǒng)進行調(diào)整,確定如下技術(shù)路線:一是根據(jù)油井產(chǎn)氣狀況和井身結(jié)構(gòu)對油井分類,對油氣單層產(chǎn)出與油氣混合產(chǎn)出的井采取不同封采技術(shù),實現(xiàn)封氣與采氣;二是將油井的產(chǎn)出液、產(chǎn)氣和摻稀油進行井下分離、分流,解決摻稀油降黏困難和抽油泵泵效低的問題(見圖1)。
圖1 火驅(qū)產(chǎn)出氣控制技術(shù)路線
2.2.1 橋式封氣法
該方式適合于有隔夾層且具備卡封隔器出氣量大的油井,其管柱主要由丟手式大通徑封隔器、連接管、卡瓦大通徑封隔器和喇叭口等構(gòu)成(見圖2)。
工作原理:當管柱下到預定位置后,先旋轉(zhuǎn)座封下部卡瓦封器、壓重、投球、水泵車油管正打壓,座封丟手式封隔器,同時將管柱丟開,實現(xiàn)對產(chǎn)氣層的封堵,下泵通過封氣層投產(chǎn)。
圖2 橋式封氣管柱
技術(shù)特點:該管柱所有配套工具保證內(nèi)通徑φ100 mm,可保證φ73 mm油管和φ57 mm抽油泵下入油層底;封隔器設計采用擴張型封隔器壓縮式膠筒,以保證其擴大外徑及密封性能。
2.2.2 封氣采油一體管柱法
經(jīng)過長期多輪次蒸汽吞吐開采,套管變形井的數(shù)量愈來愈多,尤其是油層射孔段套管變形(無法進行有效整形),使得油井機械封采工藝措施很難實施,嚴重影響該類油井的產(chǎn)能,為此設計應用了封氣采油一體管柱的一種封氣方式。該方式適合于無隔夾層及油層射孔段套管變形的產(chǎn)氣量大油井,其管柱主要由管堵、篩管、打掉球座、無卡瓦套變封隔器、連接管、抽油泵、大通卡瓦封隔器和導流體等構(gòu)成(見圖3)。
圖3 封采一體化管柱
工作原理:當管柱下到預定位置后,先提拉座封上部卡瓦封器、壓重;水泵車同環(huán)空反打壓,座封下部套變封隔器,繼續(xù)打壓,打掉球座,完成封隔產(chǎn)氣層,下活塞泵和抽油桿后,開抽生產(chǎn)。
技術(shù)特點:該管柱可通過油層段套管變形(最小內(nèi)徑>140mm)的井或無卡封位置的油井進行封氣,封氣與采油管柱合二為一,施工一次完成;封隔器設計采用擴張型壓縮式膠筒式,以保證其擴大外徑及密封性能,同時采用液壓限位方式,保證封隔器的密封牢固可靠。
2.2.3 封氣密封件選擇與參數(shù)優(yōu)化
封隔器膠筒材料是影響氣密封的關鍵,既要能滿足耐油和耐溫,又要有較高的抗張強度和較好的彈性,而且易于成型。通過對目前油田常用的密封材料(丁腈橡膠、氟橡膠、氫化丁腈橡膠、丁基橡膠、乙丙橡膠、丁苯橡膠、順丁橡膠等)進行對比分析,確定采用丁腈橡膠,其特點是具有良好的耐油性、彈性、較高的抗張強度及較高耐溫性,通常在120℃情況可以下連續(xù)使用,在熱油中也能耐溫150℃。
由于氣體對封氣封隔器密封要求更高,因此,需要對封隔器密封件進行重新計算與優(yōu)化。通過計算,對上述封隔器密封件進行優(yōu)化,確定最佳長度和壓縮力,保證有效封氣。
2.2.4 井下復合氣錨和螺旋分流器研制
開發(fā)研制了旋流式油氣分流器與高效復合氣錨配套的摻稀油防排氣工藝,該工藝適合不具備下封隔器的油氣混出油井,其管柱主要由復合氣錨、抽油泵、油管、螺旋分流器、井口扁四通等構(gòu)成。
工作原理:液氣混合物入泵前先經(jīng)過復合氣錨,在氣液密度差的作用下,氣泡產(chǎn)生向上的垂直分速度,加上氣液混合物在進入氣錨孔眼時產(chǎn)生撞擊和擾動,使部分氣體從液體中分離山來,實現(xiàn)了油氣的初步分離;另外大部分小氣泡仍被液體攜帶而下,液體在倒螺旋機構(gòu)內(nèi)部螺旋向下流動,在離心力的作用下,氣泡因密度小,沿著倒螺旋體內(nèi)側(cè)上行,聚集到螺旋道中心的大氣泡經(jīng)螺旋道中心的環(huán)孔向上運移,通過套管進入地面出油干線;在螺旋道邊緣被分離含氣較少液體被抽油泵抽到地面,從而消除氣體對抽油泵影響[2];被分離后的套管氣體在接近井口時,經(jīng)安裝在近井口的油套環(huán)空內(nèi)螺旋分離器(與套管構(gòu)成二套環(huán)空,內(nèi)環(huán)空摻稀油,外環(huán)空配有螺旋管片進行離心分離和放氣)分流,實現(xiàn)摻稀油、產(chǎn)液、產(chǎn)氣流經(jīng)不同通道,消除了抽油泵氣鎖的問題。
技術(shù)特點:該管柱結(jié)構(gòu)簡單,不受井況的限制,適應性強,可以滿足產(chǎn)氣量小于15 000 m3/d的各類油氣混出井。
高3-51-158是高升油田高3618塊第一批火驅(qū)試驗井組中的一線生產(chǎn)井,火驅(qū)后油井見效較快,產(chǎn)氣量明顯增加,日產(chǎn)氣量達10 000~17 000 Nm3/d,經(jīng)常性發(fā)生抽油泵“氣鎖”,需要采取“碰泵”或“洗井”方式來維持生產(chǎn)。2012年2月25日配套實施“封氣工藝”后,油井產(chǎn)氣量大幅度下降,產(chǎn)液增加,產(chǎn)油平穩(wěn),略有增加(具體情況詳見圖4),油井抽油泵泵效由措施前的11.0%,提高到22.6%,油井“氣鎖”現(xiàn)象得到解決。
圖4 封氣采油工藝典型井(高3-51-158井)采油曲線
高3-6-0162井是高升油田高3618塊火驅(qū)試驗井組中的一線生產(chǎn)井,該井在措施前產(chǎn)氣量較大(8 000~12 000 Nm3/d),油井摻稀油困難,經(jīng)常表現(xiàn)為油稠和受氣影響,平均檢泵周期僅為3個月,嚴重影響了油井的正常生產(chǎn)。2012年9月6日配套實施“井下復合氣錨+螺旋分流器”后,油井摻稀油困難、抽油泵受氣影響等的問題得到解決,油井產(chǎn)液由措施前的8.2 t/d增加到12.1 t/d,產(chǎn)油由2.7 t/d增加到4.1 t/d,抽油泵泵效由措施前的26.8%,提高到39.5%;熱洗井周期由15天延長到95天,油井正常生產(chǎn)(圖5),措施見到了明顯的效果。
圖5 井下復合氣錨+螺旋分流器工藝典型井應用前后示功圖對比
稠油火驅(qū)開發(fā)導致油井產(chǎn)氣大幅度增加,引發(fā)無效產(chǎn)氣、能源浪費、制約油井正常生產(chǎn)等一系列問題。解決這些問題,應從油藏地質(zhì)分析和工藝改進入手,依據(jù)單井隔夾層發(fā)育狀況、射孔狀況以及井身結(jié)構(gòu),選擇合理的機械卡封封氣工藝,減少無效生產(chǎn)層開采,實現(xiàn)源頭治理。
火驅(qū)井下螺旋分流器、高效復合氣錨的研制和封氣工藝的應用,解決了火驅(qū)油井套管氣與摻稀油工藝之間的矛盾,實現(xiàn)了油井有效摻稀油降黏;同時,消除和緩解了抽油泵泵效低以及氣鎖的問題,為火驅(qū)油井的正常生產(chǎn)提供了保證。
[1] 崔玉海.分層注水封隔器密封性配套技術(shù)研究[D].北京:中國石油大學,2008.
[2] 柴利文.火驅(qū)舉升工藝配套技術(shù)研究與應用[J].鉆采工藝,2010,(4):42-43.