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208C汽輪機主氣閥泄漏故障淺析

2014-03-27 03:45:56
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年18期
關(guān)鍵詞:汽閥主閥閥座

(神華寧煤煤化工安裝檢修公司,寧夏 銀川 750411)

208C汽輪機主氣閥泄漏故障淺析

竇國明 龔浩龍

(神華寧煤煤化工安裝檢修公司,寧夏 銀川 750411)

本文針對汽輪機自動主汽閥內(nèi)漏的問題,分別從設(shè)備結(jié)構(gòu)、缺陷現(xiàn)象、處理過程等方面進行了分析總結(jié)。

主汽閥;預(yù)啟閥;卡澀;處理

神華寧夏煤業(yè)集團甲醇廠208C發(fā)電機組汽輪機是由南京汽輪電機有限責(zé)任公司生產(chǎn)的C25-8.83/0.981-8型抽氣凝氣式汽輪機。從208E鍋爐來的高壓蒸汽,經(jīng)由蒸氣管道和隔離閥至進汽主汽閥,通過進汽主汽閥后,流向四只調(diào)節(jié)汽閥。蒸汽在調(diào)節(jié)汽閥控制下流進汽輪機內(nèi)各噴嘴膨脹做功,沖擊汽輪機的葉片使汽流的動能轉(zhuǎn)換為汽輪機轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的機械能,旋轉(zhuǎn)的機械能帶動發(fā)電機轉(zhuǎn)動發(fā)電。在2013年12月份開始,汽機主汽閥出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象,造成機組運行存在隱患,2014年6月大檢修期間對閥門進行拆卸檢查,分析處理閥門內(nèi)漏問題,消除設(shè)備運行安全隱患。

1 進氣閥的結(jié)構(gòu)及工作原理

自動主汽閥是汽輪機保護系統(tǒng)的主要部件,其特點是動作迅速,使汽輪機組在規(guī)定的時間內(nèi)停下。汽輪機所有停機保護均是通過主汽閥和調(diào)節(jié)汽閥的關(guān)閉來實現(xiàn)的,如果調(diào)節(jié)汽閥發(fā)生故障,最終依靠關(guān)閉主汽閥快速切斷汽輪機汽源,以防止汽輪機超速,保證機組的安全運行。汽輪機主汽閥為帶預(yù)啟閥的單閥座蝶閥,主汽閥在全開或全關(guān)位置上工作。主氣閥的執(zhí)行機構(gòu)安裝于閥門彈簧操縱座上,它的油缸活塞桿與閥門剛性連接在一起,油缸活塞桿運動時帶動閥桿做相應(yīng)的運動。主汽閥主要由是由主閥芯、預(yù)啟閥、執(zhí)行機構(gòu)組成。閥桿通過墊圈壓帽將其固定在預(yù)啟閥上。預(yù)啟閥壓帽上有兩個對稱的鍵以防止轉(zhuǎn)動。主閥芯是以絲扣和導(dǎo)向部分相連接,在球閥芯的圓周上對稱開有孔口,當(dāng)預(yù)啟閥開啟時,蒸汽由此孔進入閥內(nèi)后,給主閥芯一向上的力,同時降低了主閥前后壓差,從而減小了閥門的提升力。

2 閥門泄漏產(chǎn)生的后果

由于主汽閥及調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)了內(nèi)漏的現(xiàn)象,汽輪機在暖機過程中,蒸汽由閥門泄漏至機組內(nèi),造成機組沖轉(zhuǎn)。按照汽輪機操作規(guī)程,汽輪機在啟動前,機組的系統(tǒng)真空度需要達到-80~-87kPa,汽機才能進行沖轉(zhuǎn)啟動。機組系統(tǒng)形成真空的引壓管線由汽輪機主蒸汽管道引出,因此只有當(dāng)主汽閥閥前壓力達到8MPa,機組的系統(tǒng)真空才能達到80kPa。由于汽輪機主汽閥與調(diào)節(jié)閥同時內(nèi)漏,當(dāng)汽機主汽閥閥前壓力達到1MPa,系統(tǒng)真空度只達到-6kPa,汽輪機的轉(zhuǎn)速就達到800r/min,因此造成機組無法正常啟動,如圖1所示。

圖1

3 閥門泄漏原因分析

3.1 閥門密封不嚴(yán)

主汽閥芯與主閥座以及預(yù)啟閥與預(yù)啟閥座密封不嚴(yán),都會造成閥門的泄漏。在對主汽閥拆檢過程中,發(fā)現(xiàn)閥芯密封面處,形成氧化層,而使得密封面表面粗糙不平。閥門在關(guān)閉狀態(tài),無法形成密封,從而造成蒸汽泄漏。

3.2 閥門開關(guān)不到位

閥門如果在關(guān)閉過程中,沒有完全關(guān)閉,也會造成蒸汽泄漏至機組內(nèi)。而造成閥門開關(guān)不到位的主要原因是由于運行中蒸汽品質(zhì)不合格而使部件表面結(jié)垢后,堵塞主汽門動靜間隙,造成卡澀使主汽閥關(guān)閉不到位。

在拆卸主汽閥過程中,測得主汽閥的整個行程僅為80mm,而主汽閥的設(shè)計總行程為120mm,其中主閥芯的行程為80mm,預(yù)啟閥的行程為40mm。因此斷定主汽閥并沒有完全打開或者關(guān)閉,在對主汽閥進一部解體中發(fā)現(xiàn),預(yù)啟閥在閥套內(nèi)卡澀粘死,預(yù)啟閥無法正常關(guān)閉,使得蒸汽由預(yù)啟閥入口泄漏至閥門內(nèi),最終導(dǎo)致閥門泄漏。

4 解決方法

針對閥門由于密封面產(chǎn)生的氧化層而造成閥門密封不嚴(yán),需要對主汽閥芯上的氧化層進行打磨處理,閥門密封面上的氧化層清理干凈后,將閥門與閥座進行對研,修復(fù)閥門的密封面。

而對于閥門開關(guān)不到位而造成的閥門泄漏,需要對閥門的各個動靜配合間隙處進行清理,確保各配合間隙符合要求,使得閥門開關(guān)正常。

而此次檢修過程中,由于無法將預(yù)啟閥從閥室內(nèi)拆除,且閥門的內(nèi)件備件并未到貨,因此臨時決定將氣閥預(yù)啟閥進口處焊接堵住,使氣體無法從預(yù)啟閥處通過,達到防止泄漏的目的。

結(jié)語

主汽閥泄漏的原因大多為閥門卡澀開關(guān)不到位而引起,而引起卡澀的原因,從解體的情況來看,在閥桿、閥套、閥蝶、閥腔內(nèi)均生成了很厚的高溫氧化皮,閥蝶上高溫氧化皮最厚處達1mm,閥桿上高溫氧化皮最厚處達0.15mm,且高溫氧化皮有成片脫落的痕跡。脫落的高溫氧化皮進入到閥門動靜配合處,而造成主汽閥卡澀。因此在檢修過程中需要及時處理,已防止缺陷擴大。另外主汽閥的定期活動試驗是一項非常重要的工作,運行中應(yīng)定期進行試驗,保證主汽閥的正常運行。

[1]任曉善.化工機械維修手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.

[2]王者順.機泵維修鉗工[M].北京:中國石化出版社,2007.

TK26

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