(長(zhǎng)慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017300)
自動(dòng)泡排裝置在排水采氣技術(shù)上的節(jié)能應(yīng)用淺析
惠寶平 慕劍剛 劉志鵬
(長(zhǎng)慶油田分公司第三采氣廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017300)
氣井在生產(chǎn)過(guò)程中隨著時(shí)間的增長(zhǎng),產(chǎn)量逐漸降低,攜液能力液逐漸變差,進(jìn)而出現(xiàn)氣井井筒積液,油套壓差增大的現(xiàn)象,這將會(huì)影響氣井的正常生產(chǎn)。而泡沫排水采氣正是產(chǎn)水氣田的一項(xiàng)重要增產(chǎn)措施,但泡沫排水采氣具有勞動(dòng)強(qiáng)度較大、人員操作安全性低的問(wèn)題,據(jù)此自動(dòng)泡排裝置應(yīng)用而生。該設(shè)備性能穩(wěn)定、自動(dòng)化程度高,實(shí)現(xiàn)了泡排的遠(yuǎn)程控制,極大地提高了泡沫排水采氣效率,同時(shí)降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度與資金投入,實(shí)現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)水氣井的有效開(kāi)發(fā)管理,起到節(jié)能效果,最終提高單井產(chǎn)量和氣田的經(jīng)濟(jì)效益。
自動(dòng)注劑裝置;自動(dòng)投棒裝置;效果分析;效果評(píng)價(jià);節(jié)能
蘇里格氣田是低壓、低滲、低豐度、非均質(zhì)性的復(fù)雜氣田。氣井壓力和產(chǎn)能普遍下降較快,不能滿足生產(chǎn)過(guò)程中的氣井?dāng)y液要求,導(dǎo)致部分氣井井筒積液,嚴(yán)重影響氣井連續(xù)生產(chǎn)。在部分區(qū)塊出現(xiàn)地層產(chǎn)水量較大的現(xiàn)象,個(gè)別氣井出現(xiàn)水淹現(xiàn)象。產(chǎn)水氣井日益增多,產(chǎn)水量也逐漸增大,排水采氣工作日益突出。
泡沫排水采氣是從井口向井底注入某種能夠遇水起泡的表面活性劑(稱為泡沫助采劑),井底積水與起泡劑接觸后,借助天然氣流的攪動(dòng),生成大量低密度含水泡沫,隨氣流從井底攜帶到地面。該技術(shù)具有設(shè)備簡(jiǎn)單、施工容易、見(jiàn)效快、不影響氣井正常生產(chǎn)等優(yōu)點(diǎn),作為排水采氣主體技術(shù)在氣田得到普遍應(yīng)用。液體起泡劑主要采用柱塞泵、泡排車加注,固體起泡劑需要人工井口加注,雨雪天氣不能按計(jì)劃定時(shí)定量加注起泡劑,降低了氣井泡排效率。隨著氣田的開(kāi)發(fā),需要采取泡排措施的氣井大量增加,泡排作業(yè)存在人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,操作和管理費(fèi)用高等問(wèn)題,針對(duì)以上問(wèn)題,研發(fā)了泡排棒自動(dòng)投放裝置和井口自動(dòng)注劑裝置,與氣田數(shù)字化系統(tǒng)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了起泡劑遠(yuǎn)程自動(dòng)定量投放,確保了泡排措施的有效性,大大降低了管理和操作費(fèi)用,節(jié)省了勞動(dòng)力,為提高氣井采收率,為氣田排水采氣工藝節(jié)能提供了新的技術(shù)手段。
圖1 自動(dòng)投棒裝置實(shí)物圖
圖2 自動(dòng)注劑裝置實(shí)物圖
圖3 自動(dòng)注劑裝置系統(tǒng)的控制流程
圖4 RTU與泡排系統(tǒng)的連接
1 自動(dòng)投棒裝置設(shè)計(jì)
天然氣井自動(dòng)投棒裝置能夠通過(guò)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行自動(dòng)控制和狀態(tài)顯示,實(shí)現(xiàn)一鍵式操作。該裝置采用電磁驅(qū)動(dòng),由太陽(yáng)能供電系統(tǒng)供電,通過(guò)時(shí)間控制器及遠(yuǎn)程控制器實(shí)現(xiàn)電磁頭的通斷電控制。裝置主要是由藥品盒、電動(dòng)球閥、壓力開(kāi)關(guān)、單片機(jī)控制系統(tǒng)、太陽(yáng)能電池組及控制箱幾部分組成(圖1)。
2 自動(dòng)投棒裝置工作原理
自動(dòng)投棒裝置包括一豎直安裝于井口的投棒短節(jié),投棒短節(jié)上部和下部分別安裝有第一電動(dòng)球閥和第二電動(dòng)球閥;上球閥上端藥棒入口處安裝有藥品盒;藥品盒包括殼體以及設(shè)置在殼體內(nèi)可自轉(zhuǎn)的藥棒轉(zhuǎn)換盤,藥棒轉(zhuǎn)換盤由12個(gè)成圓周陣列布置的藥棒管固定連接組成,藥棒轉(zhuǎn)換盤由電機(jī)驅(qū)動(dòng),藥品盒底部一側(cè)設(shè)有藥棒出口,出口與上球閥豎直密封連通;投棒短節(jié)的中部還連接有第三球閥。藥品盒的中心設(shè)有固定軸,藥棒轉(zhuǎn)換盤的下部?jī)?nèi)壁通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)軸承安裝在固定軸上;藥棒轉(zhuǎn)換盤由直流無(wú)刷電機(jī)控制,通過(guò)光纖傳感器測(cè)量藥品盒位置,可準(zhǔn)確控制藥品盒轉(zhuǎn)動(dòng)相位。
3 自動(dòng)投棒裝置特點(diǎn)
(1)自動(dòng)投棒裝置工藝簡(jiǎn)單,操作安全方便,解決了人工單井投送泡排棒的問(wèn)題,破解了施工周期長(zhǎng)、增產(chǎn)不明顯、作業(yè)費(fèi)用高等難題。當(dāng)氣井生產(chǎn)不適宜泡排時(shí),可拆卸,用于其它適宜氣井安裝。
(2)根據(jù)氣井實(shí)際生產(chǎn)情況,在不影響正常生產(chǎn)的情況下,遠(yuǎn)程控制投加泡排棒數(shù)量,實(shí)現(xiàn)氣井泡排增產(chǎn),平均每次投棒時(shí)間不到4分鐘。
(3)自動(dòng)投棒裝置對(duì)高密封性和防爆要求很高,具有投放制度可調(diào)功能和遠(yuǎn)程控制功能,能完全適應(yīng)氣井泡排制度的調(diào)整。投棒作業(yè)后,通過(guò)與站控?zé)o線傳輸連接,自動(dòng)執(zhí)行程序,執(zhí)行完畢后反饋執(zhí)行信號(hào),裝置能完全實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化投棒。
1 自動(dòng)注劑裝置設(shè)計(jì)
天然氣井口自動(dòng)注劑裝置由太陽(yáng)能供電系統(tǒng)供電,通過(guò)時(shí)間控制器及遠(yuǎn)程控制器實(shí)現(xiàn)柱塞泵的啟??刂?。裝置主要組成有:太陽(yáng)能獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能電池組件、控制器、無(wú)刷直流電機(jī)、柱塞泵、儲(chǔ)液罐、暫儲(chǔ)罐、單向閥(圖2)。
2 自動(dòng)注劑裝置工作原理
自動(dòng)注劑裝置是通過(guò)太陽(yáng)能供電控制電機(jī)驅(qū)動(dòng)增壓,液體經(jīng)過(guò)增壓泵增壓后,通過(guò)高壓軟管、單向閥,注入井口套壓管線,實(shí)現(xiàn)配液、排液。該裝置具有自動(dòng)定時(shí)定量加注液功能,并裝有遠(yuǎn)傳功能的液位儀,具有設(shè)定低液位報(bào)警功能,可根據(jù)報(bào)警信號(hào),安排車輛人員現(xiàn)場(chǎng)加注泡排液。
3 自動(dòng)注劑裝置特點(diǎn)
(1)自動(dòng)注劑裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,排量大、承壓高,適合連續(xù)泡排氣井,適用于無(wú)人值守。
(2)位置偏遠(yuǎn),因道路、天氣影響不能頻繁上井的氣井,可有效開(kāi)展泡排。
(3)該裝置可遠(yuǎn)程控制加注泡排劑。
(4)采用太陽(yáng)能供電,每天最多可以注泡排200L、注醇120L,按照井口加注泡排液要求(3天200L左右),盛液量為1m3裝置可連續(xù)工作15天左右。
自動(dòng)注劑裝置遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)與站控系統(tǒng)連接,站控系統(tǒng)與遠(yuǎn)程無(wú)線傳輸系統(tǒng)通過(guò)MODBUS連接,遠(yuǎn)程設(shè)備將指令通過(guò)無(wú)線方式發(fā)送到遠(yuǎn)程接收系統(tǒng)(圖3)。
遠(yuǎn)程接收系統(tǒng)通過(guò)RTU與泡排系統(tǒng)的連接主要使用了三根線,一個(gè)線用于RTU對(duì)泡排的系統(tǒng)的啟動(dòng)信號(hào),另兩根線用于數(shù)據(jù)通信,以傳輸相應(yīng)的儀器狀態(tài)信息,便于站控監(jiān)測(cè)(圖4)。
井口自動(dòng)泡排裝置選取條件:
(1)適用于氣井有積液,具有一定攜泡能力,加注泡排劑后能連續(xù)生產(chǎn)。
(2)需要采取措施的小產(chǎn)低壓氣井,不適宜投放井下節(jié)流器等工具。
截止2014年1月,蘇20區(qū)塊共安裝調(diào)試自動(dòng)泡排裝置15井次,自動(dòng)泡排裝置投運(yùn)前單井平均油套壓差為3.54MP,投運(yùn)使用后單井平均油套壓差降為2.12MP,降幅為1.42MP;平均單井日產(chǎn)氣量相比裝置投運(yùn)前增加了1700m3/d。
以蘇20區(qū)塊自動(dòng)注劑裝置井蘇20-11-19S井及蘇20井為例:蘇20-11-19S井設(shè)備于2013年5月12日投運(yùn),設(shè)備投運(yùn)前油套壓為1.03MP/5.15MP,日均氣量2100m3,目前該井油套壓為0.91MP/2.74MP,日均氣量6500m3;蘇20井設(shè)備于2013年9月10日開(kāi)始投運(yùn),設(shè)備投運(yùn)前油套壓為0.91MP/4.12MP,日均氣量1100m3,目前該井油套壓1.12MP/2.65MP,日均氣量5100m3,這兩口單井試驗(yàn)后排液效果顯著,產(chǎn)氣量增加明顯。
(1)蘇20-11-19S井裝置投運(yùn)前產(chǎn)量較低,套壓波動(dòng)頻繁且油套壓差較大,攜液不穩(wěn)定,井筒積液現(xiàn)象明顯;設(shè)備投運(yùn)后,通過(guò)泡排劑的加注,油套壓差明顯減少,氣井?dāng)y液相對(duì)平穩(wěn),產(chǎn)氣量明顯增加。
(2)蘇20井裝置投運(yùn)前日均產(chǎn)氣量幾乎為0,出現(xiàn)油套壓差持續(xù)增大的現(xiàn)象,井筒積液較嚴(yán)重且無(wú)法通過(guò)氣井自身能量排排出,設(shè)備投運(yùn)一段時(shí)間后,生產(chǎn)油套壓差明顯減小,產(chǎn)氣量相比實(shí)驗(yàn)前明顯增加,氣井?dāng)y液相對(duì)平穩(wěn),連續(xù)排液效果好。
自動(dòng)泡排裝置在使用過(guò)程中,應(yīng)用氣井泡沫排水?dāng)?shù)字化配套技術(shù),大大的減少了人工加注費(fèi)用高、員工勞動(dòng)強(qiáng)度大的問(wèn)題。由于該設(shè)備性能穩(wěn)定、自動(dòng)化程度高,實(shí)現(xiàn)了泡排劑遠(yuǎn)程控制自動(dòng)定量加注,極大地提高了泡沫排水采氣效率,取得了明顯的增產(chǎn)效果。自動(dòng)投棒裝置每口單井年節(jié)約運(yùn)行成本2.26 萬(wàn)元,自動(dòng)投劑裝置每口單井年節(jié)約運(yùn)行成本2.2 萬(wàn)元.
井口自動(dòng)泡排裝置可滿足小產(chǎn)氣井連續(xù)加藥的生產(chǎn)要求,降低人工加藥頻次,提高泡排有效率,提高氣井開(kāi)井時(shí)率和氣井穩(wěn)產(chǎn)能力。其具有技術(shù)先進(jìn)、可控性好、成本低、節(jié)能、不影響氣井正常生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì),填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)關(guān)于井口加藥裝置的研究空白,為氣田排水采氣工藝創(chuàng)新技術(shù)樹(shù)立了模范,具有良好的推廣應(yīng)用前景。
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