王春明,徐瑋,熊華強,汪旸
(華中電力調(diào)控分中心,湖北武漢430074)
500 kV同桿并架輸電線路并聯(lián)高抗諧振過電壓分析
王春明,徐瑋,熊華強,汪旸
(華中電力調(diào)控分中心,湖北武漢430074)
分析500 kV同桿并架輸電線路中1回線路帶并聯(lián)高抗時,產(chǎn)生諧振過電壓的機理,以及激勵電源消失后諧振電壓、電流的變化規(guī)律,并分析并聯(lián)高抗中性點小電抗的影響。仿真、計算結(jié)果表明,該雙回線路中1回線路由于參數(shù)匹配產(chǎn)生了嚴重的諧振過電壓,中性點小電抗數(shù)值對兩回線路通過線間耦合激勵產(chǎn)生串聯(lián)諧振的抑制效果有限。還從穩(wěn)態(tài)電壓、操作過電壓、潛供電流、無功平衡等方面分析線路并聯(lián)高抗退出運行的影響。針對同桿并架輸電線路并聯(lián)高抗諧振過電壓問題,提出規(guī)劃設計階段、投產(chǎn)調(diào)試階段應對策略。
電力系統(tǒng);同桿并架;并聯(lián)高抗;諧振過電壓
電力系統(tǒng)中發(fā)生故障或操作時,電力系統(tǒng)某些回路被開斷或重新組合,電感、電容元件形成的各種振蕩回路,如果參數(shù)匹配,某一自由振蕩頻率等于外加強迫頻率,將會產(chǎn)生周期性或準周期性的諧振現(xiàn)象。諧振過電壓表現(xiàn)為某一個或幾個諧波電壓幅值和電流幅值的急劇上升;持續(xù)時間比操作過電壓長,甚至可能穩(wěn)定存在,直至諧振條件破壞為止。諧振過電壓的危害程度既取決于它的幅值,也取決于它的持續(xù)時間。持續(xù)時間長幅值高的諧振過電壓,可能危及電氣設備的絕緣;諧振產(chǎn)生的持續(xù)過電流,可能導致小容量的電感元件損壞,還影響保護設備如避雷器的工作條件〔1-6〕。
近年來,同桿并架線路以其占用輸電走廊少,單位容量桿塔建設投資低等優(yōu)點,在電力系統(tǒng)中獲得了越來越廣泛的應用。由于同桿并架線路的雙回線路之間距離相對較近,使得導線間耦合系數(shù)增大,導線與導線之間、導線與大地之間均存在較強的電磁感應和靜電耦合。同桿雙回線路1回運行、1回停運時,在停運回路上會產(chǎn)生感應電壓和感應電流,如果參數(shù)匹配,可能使得停運回路上產(chǎn)生較高的過電壓〔7-9〕。因此,新改擴建帶并聯(lián)高壓電抗器的同桿并架線路均應進行操作過電壓、諧振過電壓計算,并采取相應措施防止設備運行中發(fā)生諧振過電壓。另外,現(xiàn)行的電網(wǎng)操作及事故處理側(cè)重于一次隔離,對于同桿并架線路諧振過電壓機理及應對策略的研究較少。
1.1 電容耦合傳遞電壓
假設2回線路全線同桿并架,1回運行,1回停運,UA,UB,UC,IA,IB,IC分別為運行線路各相電壓、電流,CAa,CBa,CCa與MAa,MBa,MCa分別為運行線路A,B,C相與停運線路A相之間的單位長度互電容、互電感,Ca0為停運線路A相單位長度對地電容,XL為并聯(lián)電抗器,l為停運線路長度。忽略運行線路對地電容和相間電容、停運線路相間電容、線路電阻,如果停運線路首末端接地刀閘都不接地,可近似認為該線路首末端電壓相等,以A相為例,可推導出停運線路A相感應電壓〔9〕:
其中,靜電感應分量起決定性作用,其與雙回線路間電容和該線路相對地電容的比值相關,與線路運行電壓成正比,與線路長度、線路輸送功率無關〔9〕。
當停運線路首末端不接地,且在一側(cè)配置有并聯(lián)高抗,該高抗刀閘在合上位置時,因并聯(lián)電抗器補償線路對地電容的作用,該線路的感應電壓為〔4,9〕:
由上式易知,停運線路對地電容量因并聯(lián)電抗器的補償而減少,運行線路對停運線路上的靜電感應電壓將顯著增加。
1.2 電磁感應電壓
當停運線路一端經(jīng)接地刀閘接地,另一端不接地時,感應電壓中電磁感應分量起決定作用,與線路長度、線路間互感、輸送功率成正比,與線路運行電壓無關,靜電感應分量決定此時感應電流大小。該停運線路不接地端電壓為〔9〕:
當停運線路兩端均經(jīng)接地刀閘接地時,停運線路兩端電壓均為0,感應電流中電磁感應分量起決定性作用〔9〕。
實際上,當停運線路首末端不接地,且在一側(cè)配置有并聯(lián)高抗,該高抗刀閘在合上位置時,盡管停運線路兩端接地刀閘均在拉開位置,但由于并聯(lián)高抗本身接地,仍可視為一端接地線路。此時,停運線路上感應電壓中電磁感應分量起決定作用。
1.3 串聯(lián)諧振過電壓
假設有RLC串聯(lián)電路如下圖1所示。
當不計電阻R時,該電路產(chǎn)生串聯(lián)諧振的條件是從電源側(cè)向外看的入口阻抗虛部為0〔1-2〕:如計及電阻R時,可知電容電壓uCt()為:
式中 A1,A2為2個常數(shù),μ =R/2L,δ=tan-1[2μω/(-ω2)],ω0′為計及電阻R的回路自振角頻率,且有
需要指出的是,在接近諧振點的參數(shù)范圍內(nèi),都會引起嚴重的穩(wěn)態(tài)諧振過電壓。
另一個值得討論的問題是,當電源電壓E變?yōu)?時,電容電壓uCt()如何變化。可利用二階電路零輸入響應或拉氏變換求解,以拉氏變換為例,列寫回路電壓方程如下:
式中 k1,k2為常數(shù),且有
1.4 中性點小電抗等值電路
線路高抗中性點小電抗的目的,在于產(chǎn)生一個等值的相間感抗,可起到補償導線相間電容的作用,見圖2所示。
設中性點小電抗為XN,并聯(lián)電抗器正序、零序電抗分別為XL1、XL0,總零序電抗為X0,等值相間電抗為X12,根據(jù)星-三角變換及圖2中聯(lián)接關系有〔2〕:
易推導出:
適當選擇小電抗,可使線路的相間接近全補償,使得線路相間阻抗非常大,隔斷相間聯(lián)系,破壞單相或兩相開斷時工頻諧振〔2〕。
2.1 諧振過電壓實例概述
某500 kV ABⅠ,Ⅱ線為500 kV A變電站和B變電站之間的連接線路,全線同塔雙回架設;ABⅡ線在A側(cè)配置有1組容量為120 Mvar的并聯(lián)電抗器、中性點經(jīng)小電抗器接地,電抗設計取值為500Ω。
在規(guī)劃設計階段的仿真計算過程中,發(fā)現(xiàn)500 kV ABⅠ線正常運行、ABⅡ線帶高抗冷備用狀態(tài)時,出現(xiàn)了較明顯的過電壓現(xiàn)象。為此,對該雙回線路進行了動模試驗,ABⅡ線三相電壓、電流波形圖如圖3所示,圖中由上至下分別為A,B,C三相電壓、零序電壓、A,B,C三相電流、零序電流,由圖可見,ABⅡ線電壓、電流呈工頻升高趨勢:
2.2 諧振過電壓原因分析
由于ABⅠ,Ⅱ線為同桿架設,當ABⅠ線運行時,將由于靜電感應和電磁感應,在ABⅡ線上產(chǎn)生感應電壓和感應電流,根據(jù)仿真計算,感應電壓為19.7 kV,換言之,ABⅠ線運行時,通過靜電感應和電磁感應,為ABⅡ線串聯(lián)諧振提供了外部激勵電壓源。按照第1.2節(jié)中分析,此時ABⅡ線線路感應電壓中電磁感應分量起決定作用。此外,ABⅡ線實際上構(gòu)成了1個串聯(lián)RLC回路,電阻是線路及并聯(lián)電抗器電阻,電抗是線路 (含互感)、并聯(lián)電抗器阻抗之和,電容是線路對地等效電容。
按照可研初設方案,該同桿并架雙回線路中ABⅡ線的線路等效容抗數(shù)值為2 461Ω,線路感抗數(shù)值為24.4Ω,并聯(lián)高抗數(shù)值為2 504.7Ω,即線路容抗/(線路感抗+并聯(lián)高抗)=0.973。由于線路容抗與并聯(lián)電抗器阻抗間參數(shù)匹配,ABⅡ線正序等效回路基本處于全補償?shù)臓顟B(tài),因回路處于串聯(lián)諧振狀態(tài),所以造成ABⅡ線過電壓。仿真計算結(jié)果與動模試驗結(jié)果對比見表1。
2.3 中性點小電抗阻值的影響分析
如果同桿并架線路出現(xiàn)并聯(lián)電抗器三相串聯(lián)諧振,在工程上是否可通過選擇合適的中性點小電抗器避免諧振發(fā)生?
以文中實例,經(jīng)仿真計算表明,ABⅡ線A側(cè)并聯(lián)電抗器中性點小電抗取值100Ω至1 500Ω時,改變小電抗阻值對降低感應電壓、工頻諧振電壓無明顯效果,見圖4所示。圖中諧振過電壓均為以中性點小電抗取值500Ω時過電壓值為基準作標幺化后數(shù)據(jù)。
主要原因:中性點小電抗主要起到單相或兩相開斷時,抑制零序回路產(chǎn)生的零序電流,破壞因相間電容耦合產(chǎn)生的工頻諧振,而對于兩回線路通過線間耦合,激勵產(chǎn)生的串聯(lián)諧振,其抑制效果有限。
2.4 并聯(lián)高抗退出運行后影響分析
若為避免產(chǎn)生諧振,將ABⅡ線高抗退出運行,應從穩(wěn)態(tài)電壓、操作過電壓、潛供電流及無功平衡等方面,全面分析高抗退出運行對系統(tǒng)的影響。經(jīng)分析計算,該線路高抗退出運行后,線路正常送電時滿足電網(wǎng)運行各方面要求。
2.4.1 穩(wěn)態(tài)電壓分析
(1)大方式
A變電站500 kV母線升高2.4 kV,約0.45%;B變電站500 kV母線升高1.3 kV,約0.25%。由B變電站側(cè)投ABⅡ線,線路末端電壓升高4.3 kV,最高530 kV;由A變電站側(cè)投ABⅡ線,線路末端電壓升高5.1 kV,最高535 kV。
(2)小方式
A變電站500 kV母線升高2.9 kV,約0.54%,B變電站500 kV母線升高1.7 kV,約0.32%。由B變電站側(cè)投ABⅡ線,線路末端電壓升高4.4 kV,最高530 kV;由A變電站側(cè)投ABⅡ線,線路末端電壓升高5.2 kV,最高537.8 kV。
通過計算表明:ABⅡ回線高抗退出運行后,系統(tǒng)電壓略有升高,分別由A變電站、B變電站空載投ABⅡ線,線路末端工頻電壓升高均不超過運行允許值。
2.4.2 操作過電壓分析
計算表明,高抗退出運行后,ABⅡ線任一側(cè)三相合閘操作時沿線出現(xiàn)的最大2%統(tǒng)計合閘過電壓為1.94 p.u.,而單重操作時沿線該值則為1.82 p.u.,操作過電壓水平均滿足文獻 〔10〕所規(guī)定的相對地絕緣的過電壓倍數(shù)2.0 p.u.要求。
2.4.3 潛供電流分析
經(jīng)計算,高抗退出運行后,線路發(fā)生單相接地故障時,潛供電流有效值為11.16 A,恢復電壓有效值為44.06 kV,見圖5所示。
按照文獻 〔11〕潛供電流自熄滅時間 (概率保證值90%)小于0.5 s,單相自動重合閘動作時間可取為0.8 s及以上。
2.4.4 無功平衡分析
從該線路所在電網(wǎng)分區(qū)500 kV無功平衡角度分析,ABⅡ線高抗退出運行后,該電網(wǎng)分區(qū)500 kV電壓等級總感性補償率僅由 133.62%減少至122.00%。
按照文獻 〔12〕中要求,對于330~500 kV電網(wǎng),高、低壓并聯(lián)電抗器的總?cè)萘坎灰说陀诰€路充電功率的90%。該線路高抗退出運行后,所在電網(wǎng)分區(qū)的感性補償率仍遠高于90%。因此,該線路高抗退出運行對無功平衡的影響較小。
3.1 規(guī)劃設計階段
在規(guī)劃設計階段,如同桿并架輸電線路帶并聯(lián)電抗器時,需要核算工頻諧振過電壓、潛供電流、恢復電壓、同桿線路的感應電流和感應電壓等。線路長度因該接改造等發(fā)生變化后,應重新計算線路是否可能產(chǎn)生工頻諧振過電壓。
實際運行中發(fā)生的串聯(lián)諧振較為復雜,在規(guī)劃設計階段計算線路是否可能出現(xiàn)諧振過電壓時,應該考慮到線路參數(shù)、諧振條件等變化,根據(jù)諧振過電壓曲線及輸電線路耐壓水平,以可能發(fā)生變化的參數(shù)的某個范圍驗算諧振過電壓。
3.2 投產(chǎn)調(diào)試階段
在投產(chǎn)調(diào)試階段或送電過程中,如同桿并架線路中一回帶并聯(lián)高抗線路發(fā)生諧振過電壓,建議采取以下應對策略:
1)消除外部激勵源。在系統(tǒng)允許的前提下,應盡快將同桿并架的另一條線路停運,避免長時間過電壓運行,導致設備受損;
2)破壞諧振回路。經(jīng)計算,在滿足電網(wǎng)運行要求的情況下,將發(fā)生諧振過電壓線路的并聯(lián)電抗器退出運行;
3)檢查設備受損情況。在設備檢查正常后,再恢復線路不帶并聯(lián)高壓電抗器送電,避免設備受損及故障跳閘對系統(tǒng)造成沖擊;
4)慎合線路地刀閘。操作線路地刀閘時,應詢問現(xiàn)場三相電壓,線路電壓過高情況下禁止操作線路地刀閘,避免出現(xiàn)設備損壞和人身傷亡事故,比如B類接地刀閘不能超過50 kV。
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Analysis of resonance overvoltage produced by shunted reactor of 500 kV parallel lines on same tower
WANG Chun-ming,XUWei,XIONG Hua-qiang,WANG Yang
(Central China Electric Power Dispatching and Controlling Center,Wuhan 430074,China)
The paper analyzes the mechanism of resonance overvoltage of the 500 kV parallel transmission lines on same characteristics tower when one of the lines having a shunted reactor,the resonant voltage and current after disappearance of excitation power source and the influence ofneutral point small reactor of shunted reactor.The simulation and calculation results of a double-circuit transmission line show that serious resonance overvoltage occurs in the proposed example due to the parametersmatch.The inhibitory effectof neutral point small reactor on series resonance generated by the coupling between two lines is limited.The steady-state voltage,over-voltage,secondary arc current,reactive power balance are also studied when put the line into operation withoutshunted reactor.Finally,for the same tower transmission line parallelhigh resistance to resonance over voltage problem,the paper puts forward the coping strategies to the resonance overvoltage produced by shunted reactor on 500 kV parallel lines on same tower during the planning and design stage and commissioning stage.
power system;parallel lines on same tower;shunted reactor;resonance overvoltage
TK223.27
B
1008-0198(2014)06-0064-05
王春明(1970),男,高級工程師,研究方向為電力系統(tǒng)分析及運行控制。
徐瑋(1980),男,博士,研究方向為電力系統(tǒng)分析及運行控制。
熊華強(1975),男,高級工程師,研究方向為電力系統(tǒng)分析及運行控制。
汪旸(1981),男,博士,研究方向為電力系統(tǒng)分析及運行控制、電力系統(tǒng)繼電保護等。
10.3969/j.issn.1008-0198.2014.06.019
2014-09-10