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氣體脫硫裝置胺液發(fā)泡的原因分析與對策

2014-04-03 09:03:59郭林超王麗君
化工技術與開發(fā) 2014年4期
關鍵詞:胺液低分液膜

郭林超,王麗君

(中石油烏魯木齊石化分公司,新疆 烏魯木齊 830019)

氣體脫硫裝置胺液發(fā)泡的原因分析與對策

郭林超,王麗君

(中石油烏魯木齊石化分公司,新疆 烏魯木齊 830019)

胺液發(fā)泡會導致產(chǎn)品不合格、出現(xiàn)裝置波動和嚴重的經(jīng)濟損失。MDEA脫硫溶液發(fā)泡的影響因素很多, 本文主要分析了溶液發(fā)泡的主要原因,并提出了防止MDEA脫硫溶液發(fā)泡的措施。

氣體脫硫;胺液發(fā)泡;MDEA

煉油廠氣體脫硫裝置主要包括干氣脫硫、低分氣脫硫、循環(huán)氫脫硫,其中干氣和低分氣脫硫之后進入煉油廠燃料氣管網(wǎng)系統(tǒng)供其他裝置加熱爐燃燒,循環(huán)氫脫硫之后經(jīng)循環(huán)氫壓縮機進入加氫裝置反應系統(tǒng)進行反應。脫硫裝置硫化氫含量將直接影響后續(xù)產(chǎn)品的質(zhì)量及設備、管道的材質(zhì)。

醇胺類溶劑是一種廣泛應用的脫硫化學吸收溶劑。目前工藝上廣泛使用的醇胺類溶劑主要成分為MDEA。MDEA不但選擇性吸收性能好,而且它的凝固點低,蒸氣壓小,化學穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性好。但是,在使用過程中脫硫溶液也經(jīng)常出現(xiàn)發(fā)泡現(xiàn)象,導致脫硫裝置泡沫夾帶,影響裝置的平穩(wěn)運行。因此,分析研究胺液發(fā)泡的主要原因,并制定相應對策措施,保證裝置平穩(wěn)運行,是目前氣體脫硫裝置亟待解決的問題。

1 胺液發(fā)泡的現(xiàn)象和機理

1.1 胺液發(fā)泡的現(xiàn)象

脫硫塔上下壓差波動;脫硫塔液面大幅波動;干氣(低分氣、循環(huán)氫)聚結器液面迅速上漲;干氣(低分氣、循環(huán)氫)出裝置流量增加;胺液再生塔塔頂空冷后溫度升高,酸性氣量增大;胺液脫硫塔脫硫效果下降,脫后干氣(低分氣、循環(huán)氫)硫化氫含量不合格;脫后干氣(低分氣、循環(huán)氫)取樣時帶液嚴重;富胺液取樣時呈泡沫狀。

1.2 胺液發(fā)泡的機理

胺液所發(fā)生的氣泡主要是由溶液中的氣體分子與液體分子相互碰撞,進行能量交換,使相鄰氣體分子發(fā)生聚合,并克服液體的表面張力而形成的。因氣泡密度低于液體密度,氣泡迅速升至液面之上,又由于液膜作用氣泡聚集在液面處,形成泡沫。當泡沫達到一定高度后,就會在塔盤上形成泡沫層,這樣貧胺液就會被泡沫阻攔不能向下流動,越積越多,造成塔盤積液。當塔盤積液達到一定高度,氣液兩相由逆向流動轉為同向流動,最終導致溶液從塔頂溢出,造成液泛[1]。

2 胺液發(fā)泡的主要影響因素

2.1 醇胺降解產(chǎn)物的影響

在連續(xù)生產(chǎn)中,由于脫硫劑長時間運轉,定會產(chǎn)生一定的降解,尤其是溶劑再生塔塔底操作溫度較高,貧胺液緩沖罐中貧胺液與空氣接觸時,會產(chǎn)生大量的降解產(chǎn)物。這些降解產(chǎn)物會促進溶劑發(fā)泡,且增加泡沫的穩(wěn)定性。降解產(chǎn)物不能再生,并且隨著裝置運行時間的增加,胺溶液中的降解產(chǎn)物也不斷積累。

MDEA溶液的降解造成大量熱穩(wěn)定鹽的形成,熱穩(wěn)定胺鹽由于“束縛”了胺分子,使之失去與硫化氫結合的能力,造成脫硫劑的有效胺濃度下降,粘度增加,發(fā)泡且泡沫難以消除,導致脫后干氣(低分氣、循環(huán)氫)帶胺[2]。

2.2 胺液腐蝕產(chǎn)物的影響

MDEA溶液在長時間運行狀況下,因溶解了CO2、H2S,胺液酸性增強,會對設備造成腐蝕,當裝置長期運行,胺液的降解產(chǎn)物增加,也會加速溶液對設備的腐蝕。Fe2+、Fe (OH)3、FeS主要來自胺液的腐蝕產(chǎn)物,這些細小的固體顆粒物和膠狀物聚集在氣泡的液膜中,增加了表面粘度和液膜的流動阻力,阻礙液膜排液而使泡沫的穩(wěn)定性顯著提高,最終加快了胺液的發(fā)泡。

2.3 胺液濃度的影響

胺液濃度增大,溶液粘度增大,使更多的液烴與固體粉末能分散懸浮在MDEA脫硫溶液和泡沫中,從而提高了泡沫的穩(wěn)定性。一般MDEA濃度越高,發(fā)泡性能就越高。一般控制濃度在30%~50%之間。但在生產(chǎn)過程中,胺液的濃度較為穩(wěn)定,不會在短時間內(nèi)發(fā)生巨大變化,對胺液發(fā)泡的影響并不大。

2.4 原料氣烴類的影響

分離器效果差等因素會造成原料氣攜帶大量的液態(tài)烴。當貧胺液的溫度低于原料氣的溫度時,原料氣在經(jīng)過脫硫塔時,溫度降低,會將氣體中低沸點的烴類凝結下來,進入溶劑系統(tǒng)。這些烴類分子會懸浮在脫硫溶劑表面,降低溶液的表面張力,部分烴類會與MDEA分子形成膠狀層,增大了溶液的表面粘度,使溶液的泡沫穩(wěn)定性增大,加速溶液發(fā)泡[3]。

2.5 溶劑補水的影響

溶劑補水一般采用除鹽水,當除鹽水中的Mg2+、Ca2+、Cl-等無機鹽含量較高時,在MDEA溶液中迅速形成絮狀物,這種絮狀物會增加泡沫的表面粘度和液膜強度,阻礙液膜排液,從而使泡沫的穩(wěn)定性顯著提高,使發(fā)泡能力增強。當除鹽水中的有機氧含量較高時,會增加胺液的降解反應,最終導致胺液發(fā)泡。

3 改進措施

3.1 加強胺液過濾

胺液過濾的目的是除去胺液的降解產(chǎn)物,同時可以除去胺液中的Fe2+、FeS等腐蝕產(chǎn)物。在MDEA進脫硫塔前設置機械過濾器和活性炭過濾器,脫出降解產(chǎn)物和腐蝕產(chǎn)物。當粗濾器和精濾器串聯(lián)使用時,可大幅提高降解產(chǎn)物和腐蝕產(chǎn)物的脫除效率[4]。

3.2 原料氣凈化

原料氣在進入系統(tǒng)之前,應采用水洗以除去其中的大部分固體雜質(zhì)和可溶于水的化學物質(zhì)如SO2、NH3等,然后通過氣液分離器除去烴類等容易引起發(fā)泡的物質(zhì),最后用機械過濾的方法除去夾帶的霧沫和硫化鐵等細小的固體顆粒。最終將原料氣中的烴類物質(zhì)、可溶于水的SO2、NH3、固體雜質(zhì)除去,保證原料氣的清潔。

3.3 操作參數(shù)控制

(1)溶劑再生塔塔底溫度應嚴格控制在115~126℃之間,當溫度超過130℃時,MDEA溶液會超溫分解,對MDEA形成不可逆轉的破壞。

(2)溶劑再生塔進料溫度控制在90℃以下,控制富胺液的酸氣負荷不超過0.4mol酸氣·(mol胺)-1,從而降低脫硫系統(tǒng)的腐蝕。

(3)控制貧胺液入塔溫度高于原料氣入塔溫度3~7℃,防止原料氣攜帶的液態(tài)烴中低沸點的烴類凝結。

(4)控制溶劑中脫硫劑的濃度在20%~35%之間,胺液的循環(huán)量不得小于原料氣進料量的30%。

3.4 其他措施

(1)在配制溶液時或向胺液系統(tǒng)補水時,采用合格的除鹽水,不允許使用工業(yè)用水。

(2)向胺液系統(tǒng)中補充除鹽水、補充新溶劑、外加阻泡劑時,嚴格杜絕空氣的引入。貧胺液儲罐采用氮封,以進一步防止胺液的氧化降解。

(3)加強溶液的定期分析,隨時掌握溶液的降解動態(tài)。降解產(chǎn)物含量達到一定時(即通過調(diào)整MDEA貧液循環(huán)量都無法保證產(chǎn)品質(zhì)量時),應更換新溶液。

(4)定期測定溶液的發(fā)泡傾向,在胺液輕微發(fā)泡的情況下,溶液中消泡劑的含量一般維持在20mg·L-1左右即可,如果溶液出現(xiàn)了較嚴重的發(fā)泡,則應適當增加消泡劑的加量,使溶液中消泡劑的含量維持在40~60mg·L-1。

(5)設計時增加發(fā)泡胺液的回收貧富液的過濾設施,脫硫塔頂部設有沉降段和破沫網(wǎng),脫后干氣(低分氣、循環(huán)氫)進入大規(guī)格的胺液回收器以便更好地回收夾帶的胺液。

4 總結

胺液發(fā)泡是目前困擾氣體脫硫裝置正常操作的重要制約因素。其發(fā)泡原因復雜,加強對脫硫溶液的清潔過濾工作、原料氣的凈化工作、裝置參數(shù)的嚴格控制、溶劑保護氮封工作、以及添加消泡劑,可以降低胺液發(fā)泡的趨勢,盡可能地降低胺液發(fā)泡。

[1] 楊敬一,顧榮,徐心茹.固體顆粒對脫硫劑溶液泡沫性能的影響[J].華東理工大學學報,2002,28(4):351-356.

[2] 葉慶國,李寧,揚維孝.脫硫工藝中氧對N-甲基二乙醇胺的降解影響及對策研究[J].化學反應工程與工藝,1999,15(2):219-223.

[3] 付敬強,王鴻宇,周虹見.脫硫溶液污染原因分析[J].石油與天然氣化工,2001,30(6):293-294.

[4] 常宏崗.氣體脫硫裝置胺溶液發(fā)泡原因及認識[J].石油與天然氣化工,1995,24(1):60-63.

Reasons Analysis for Amine Foaming in Gas Sweetening Unit and Countermeasures

GUO Lin-chao, WAN L-ijun
(Urumqi Petrochemical Company, CNPC, Urumqi 830019, China)

TE 624.5

B

1671-9905(2014)04-0066-02

2014-02-20

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