李鐵濱,楊俊海,武永亮,崔 明,閆 磊
(1.國網(wǎng)吉林省電力有限公司培訓中心,長春 130062;2.國網(wǎng)通化供電公司,吉林 通化 134001;3.國網(wǎng)長春供電公司,長春 130021;4.國網(wǎng)吉林省電力有限公司電力科學研究院,長春 130021;5.華潤電力(盤錦)有限公司,遼寧 盤錦 124012)
變壓器受到近區(qū)短路電流沖擊,繞組受到的電動力比較大并且有累積作用時,常常發(fā)生繞組變形,需要進行繞組變形試驗,國家標準[1]規(guī)定使用阻抗法。近年來,頻響法判斷變壓器繞組變形應(yīng)用比較多,不足之處在于受測試接線、環(huán)境等不確定因素影響較大,測試結(jié)果分析沒有嚴格的標準界定。本文指出,變壓器本體繞組各部電容量受制于繞組的相對位置、形狀、距離,分析變壓器本體電容量變化可以及時準確認定變壓器繞組變形缺陷。
變壓器制造完成后,繞組的結(jié)構(gòu)被固定,繞組間絕緣介質(zhì)、繞組固體絕緣材料介質(zhì)的相對介電常數(shù)ε均被固定,雙繞組變壓器高壓繞組對地電容量C3、一二次繞組間電容量C2、低壓繞組對地電容量C1也固定了。變壓器本體各部電容量高電壓試驗方法測量接線見圖1。
電力設(shè)備的電容量由設(shè)備絕緣介質(zhì)的相對介電強度和結(jié)構(gòu)決定。如果變壓器繞組間或繞組對地電容量發(fā)生變化,應(yīng)是結(jié)構(gòu)上包括繞組的形狀、繞組對地距離、繞組間距離發(fā)生變化。變壓器繞組電容量變化是變壓器繞組變形的一個特征。
a.JN66kV變電站2號主變故障。2012年2月13日,該SZ11-31500/66型主變運行中連續(xù)受到2.77kA、4.52kA、5.4kA 3次故障電流沖擊,分別為主變二次額定電流的1.60倍、2.61倍、3.12倍。變壓器受到第2次、第3次短路沖擊后各進行了高壓項目試驗。頻響法繞組變形試驗中,高壓繞組在頻率80~140Hz段三相波形重疊性不好,以B相、C相最為嚴重,低壓繞組頻響試驗波形與基準波形差異較大,懷疑變壓器一次繞組有變形,不能確定二次繞組存在變形。二次繞組對地電容量C1增大15.182%,應(yīng)為二次繞組變形。交流電壓試驗一次繞組在試驗電壓加至65kV時主絕緣擊穿。返廠解體檢查,變壓器一次繞組C相下端繞組輕微變形,低壓繞組c相從上至下均嚴重變形,繞組下部向斜下方變形嚴重并對應(yīng)于C相一次繞組變形位置。
圖1 變壓器本體電容量測試接線
b.SX66kV變電站1號主變故障。2013年7月17 日,該 SZ9-MZ-31500/63 型主變帶出全站24000kVA負荷(主變額定容量的77.6%),運行29min時本體重瓦斯保護動作,主變一、二次斷路器跳閘。高壓試驗判斷:該主變二次b相63.7%并繞導線熔斷、b相繞組端部股(匝)間短路、二次繞組對地絕緣擊穿。2011年該變壓器高電壓項目試驗一次繞組對地電容量C3減小4.734%,二次繞組對地電容量C1增大28.870%,應(yīng)為二次繞組已發(fā)生嚴重變形。返廠解體檢查,變壓器一次繞組B相下部變形明顯,C相輕度變形,二次繞組各相均嚴重變形,其中b相繞組上數(shù)第1匝至第5匝嚴重燒損,a相繞組上、下部變形不在同一軸線上,認定變壓器曾受到2次以上相當于母線短路的近區(qū)短路電流沖擊,變壓器繞組變形是本次故障的直接原因。
c.CY66kV變電站1號主變故障。該主變2011年9月投入運行,型號SZ11-40000/66。2013年7月22日,該主變例行試驗,恢復(fù)送電當天相繼受到3次近區(qū)短路電流沖擊,停電進行診斷性試驗。高壓診斷性試驗項目中,空載短路損耗P0ab比P0bc大6.90%,短路c相損耗最小,變壓器二次c相股間短路;繞組變形頻響試驗一次繞組、二次繞組100~300Hz低頻段三相曲線重疊較差,一次繞組650~730Hz高頻段C相曲線重疊較差,懷疑發(fā)生繞組變形;變壓器本體電容量比7月22日例行試驗低壓繞組對地電容量C1增大56.236%,一、二次繞組間電容量C2減小12.283%,判斷二次繞組嚴重變形。返廠解體檢查,變壓器一次繞組目視檢查未見變形,二次繞組各相上部均發(fā)生明顯外突變形。
d.SL220kV變電站1號主變故障。2007年10月23日,該SFP7-370000/220型主變發(fā)生非同期并列,長時間受大電流沖擊。做變壓器繞組變形頻響法試驗,通過一次繞組頻響檢測到各相曲線重復(fù)性較差,測量低壓對高壓及地電容量增大13.350%,判定變壓器低壓繞組變形。解體檢查,變壓器一次各相繞組出現(xiàn)輕度變形,二次繞組各相均變形,c相變形嚴重。
通過4起變壓器繞組變形實例可以看出,繞組變形相應(yīng)的變壓器本體電容量均發(fā)生了較大變化;雙繞組變壓器以低壓繞組變形居多,相應(yīng)的變壓器二次繞組對地電容量C1發(fā)生變化。JN變電站2號主變C1、C2電容量分別比交接試驗增大15.182%、減小2.493%,對應(yīng)變壓器一次繞組C相下端繞組輕微變形,二次繞組c相從上至下均嚴重變形。SX變電站1號主變C1電容量比交接試驗增大28.870%,C3電容量比交接試驗減小4.734%,相應(yīng)的一次繞組B相、C相輕度變形,二次繞組各相均嚴重變形。CY變電站1號主變C1電容量一天時間增大52.144%,C2電容量減小12.283%,對應(yīng)二次繞組各相均明顯變形。SL變電站對變壓器未做C2電容量測量,無法計算變壓器各部電容量,與其他變電站變壓器的高壓對低壓及地、低壓對高壓及地兩組數(shù)據(jù)直接對比,低壓繞組對地電容C1變化應(yīng)超過15%。各變壓器受沖擊繞組發(fā)生變形后電容量變化分析數(shù)據(jù)見表1。
變壓器本體各部電容量變化和油色譜變化,可追溯出變壓器受短路沖擊的時間。數(shù)據(jù)分析,SX變電站1號主變2004年5月至2006年11月、2006年12月至2011年4月期間應(yīng)受過短路電流沖擊。經(jīng)調(diào)查,該主變2005年曾受到2次變電站10kV母線短路的短路電流沖擊,2009年前后再次受到短路電流沖擊。
2011年4月22日SX變電站1號主變試驗獲取的變壓器各部電容量分析,該變壓器二次繞組三相均出現(xiàn)嚴重變形。至2013年7月17日變壓器故障,該變壓器繞組嚴重變形狀態(tài)下運行近15個月。
雙繞組變壓器繞組變形多發(fā)生在二次繞組,導致電容量C1增加。變壓器繞組各部電容量變化超過初值5%,宜作為繞組可能出現(xiàn)變形的注意值;變壓器繞組各部電容量變化超過初值10%,可作為判斷變壓器繞組發(fā)生中度變形的控制值;變壓器繞組各部電容量變化超過初值15%,可作為判斷變壓器繞組發(fā)生重度變形的控制值。
表1 發(fā)生繞組變形變壓器電容量變化數(shù)據(jù)分析
a.多起變壓器繞組變形故障實例證實,變壓器本體電容量變化分析對判定變壓器繞組變形清晰、直觀、準確。標準[2]要求,測量繞組絕緣介質(zhì)損耗因數(shù)時,應(yīng)同時測量電容值,若此電容值發(fā)生明顯變化,應(yīng)予以注意。設(shè)備狀態(tài)檢修標準[3]給予變壓器繞組電容變化最高權(quán)重系數(shù),繞組電容變化大于5%,扣40分,直接評價為嚴重狀態(tài)。
b.變壓器各部電容的變化,對應(yīng)于不同繞組的變形。利用變壓器繞組電容量變化判斷變壓器繞組變形程度,應(yīng)求解并使用單一電容量C1、C2、C3分析判斷。雙繞組變壓器一、二次繞組間電容C2變化是變壓器一次繞組、二次繞組發(fā)生變形共同作用結(jié)果,受結(jié)構(gòu)限制變化量比較小,C2電容量變化繞組變形判斷應(yīng)考慮兩側(cè)繞組。
c.變壓器如果結(jié)構(gòu)上不改變,本體電容量應(yīng)保持穩(wěn)定,但變壓器本體電容量在改變試驗接線、更換套管或分接開關(guān)后要發(fā)生變化。進行變壓器本體電容量變化分析,應(yīng)考慮外界因素的影響。變壓器更換套管、分接開關(guān)或吊心檢查前后,應(yīng)核對本體電容量變化情況,后續(xù)試驗參數(shù)以新的結(jié)構(gòu)對應(yīng)的電容量進行比對分析。
變壓器繞組變形導致變壓器各部電容量變化,應(yīng)在變壓器受到短路電流沖擊后核對各部電容量變化,配合短路阻抗試驗、頻響試驗等數(shù)據(jù),綜合判斷變壓器繞組是否發(fā)生變形及繞組變形程度,可排除某些試驗項目的誤判斷,為試驗結(jié)論提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。
[1]GB/T 1094.1—1996,電力變壓器 第一部分總則[S].
[2]DL/T 393—2010,輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程[S].
[3]Q/GDW 170—2008,油浸式變壓器(電抗器)狀態(tài)檢修導則[S].