方 文,徐 寧,謝典順,高 健
(1.北京礦冶研究總院 礦冶過程自動控制技術北京市重點實驗室,北京100160;2.山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司精煉廠,山東 萊州 261441)
基于負載動態(tài)平衡過程控制在濕法冶金中的應用
方 文1,徐 寧1,謝典順2,高 健2
(1.北京礦冶研究總院 礦冶過程自動控制技術北京市重點實驗室,北京100160;2.山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司精煉廠,山東 萊州 261441)
在濕法冶金工業(yè)生產中,針對洗滌-鋅粉置換生產過程存在的生產問題,本文設計并應用了基于負載動態(tài)平衡過程控制,該自動控制系統投入使用后,在穩(wěn)定生產、提高效率、保護設備、降低勞動強度等方面取得了良好的效果。
濕法冶金;洗滌;鋅粉置換;自動控制;負載平衡
隨著濕法冶金工業(yè)的發(fā)展,生產過程趨于大型化、集中化和連續(xù)化。為達到提高產品質量、降低成本、降低能耗、減輕污染的目的,除不斷改進現行工藝、引進新設備、優(yōu)化生產過程外,自動控制技術在濕法冶金生產中起到的作用愈加顯著。自動控制技術根據有色金屬濕法冶金工藝過程測量和控制的需求,將智能儀表、計算機、自動控制等高新技術用于生產過程,輔助工藝生產達到較高水平,有利于企業(yè)節(jié)能降耗、提升生產效率、提高產品質量、改善工作環(huán)境和降低工作強度[1-3]。
本文的研究對象是黃金精煉廠氰化生產工藝流程中的洗滌-鋅粉置換過程,針對該工藝生產的特點和需求,設計并應用了基于負載動態(tài)平衡過程控制,在穩(wěn)定生產、提高效率、保護設備、降低勞動強度等方面取得了良好的效果。
2.1 工藝流程
傳統的氰化法提金工藝主要包括浸出、洗滌、置換三個工序。礦石經氰化浸出后,產出由含金溶液和尾礦組成的礦漿,通過濃密使含金溶液與固體尾礦分離。濃密洗滌采用濃密機對浸出礦漿進行洗滌,在浸出礦漿或待洗礦漿進入濃密機的同時,用脫金貧液作為洗水進行沖稀洗滌,經過濃縮后的礦漿隨濃密機底流排走(或排到下一級濃密機再次洗滌),上部清液中的已溶金隨溢流進入下一工序而被回收(或作為上一級的洗滌水),本文流程是以三臺濃密機組成的三級逆流洗滌流程。
鋅粉置換是一種從含金貴液中置換金的方法,由貴液凈化、脫氧和置換過濾三個作業(yè)組成。經過洗滌流程的含金貴液中含有一定數量的懸浮物,為避免影響置換效果和金泥質量,鋅粉置換前經過兩次凈化過程將其除去,凈化后的貴液通過射流真空系統進行脫氧,脫氧后的貴液進入鋅粉置換壓濾機完成最終置換和金泥過濾,脫金貧液返回濃密洗滌流程后再次作為洗滌水進行使用。貴液的凈化、脫氧和置換三部分在生產過程中需要連續(xù)進行,避免中間間斷[4][5]。
2.2 生產問題
在該洗滌-鋅粉置換生產過程中,洗滌水使用過程是一個貧液和貴液轉換的負載循環(huán)過程,如圖1所示。
圖1 洗滌-鋅粉置換過程負載循環(huán)圖
影響洗滌-鋅粉置換生產過程中水量負載循環(huán)的主要因素有:
(1)氰化浸出流程進入洗滌濃密機的礦漿量。
(2)硫精礦壓濾濾液進入洗滌濃密機的水量。
(3)進入硫精礦壓濾流程的三洗濃密機底流排礦量。
(4)流入該生產過程的雨水量。
由于以上因素的影響,生產過程的循環(huán)水量是動態(tài)變化的,造成生產上的主要問題有:
(1)各個泵池的水量調配不均勻平衡,容易造成在循環(huán)過程中的個別泵池水量過多或過少,導致冒槽或打空,甚至影響整個循環(huán)的正常生產。
(2)洗滌和置換的生產工位于不同崗位,在操作過程中只根據本工序情況進行調節(jié)。
(3)人工調節(jié)不及時,容易發(fā)生跑冒問題,甚至損壞設備。
(4)生產工操作頻繁,工作量大。
針對以上的生產問題,使用單回路控制已無法實現較好的解決。根據該生產過程的特點和情況,提出了基于負載動態(tài)平衡的過程控制策略,即根據當前整個生產過程的循環(huán)負載率,動態(tài)優(yōu)化調整各個泵池液位設定值,使泵池水量負載保持在合理范圍內,如圖2所示控制框圖。具體的控制策略如下。
圖2 控制框圖
3.1 泵池控制優(yōu)先級
在整個循環(huán)生產過程中,首先根據各個泵池情況制定控制優(yōu)先級順序,如表1所示。
表1 控制優(yōu)先級
3.2 負載率計算
通過計算生產過程的負載率判斷當前循環(huán)水量的多少程度。
以上公式中,PV為各個泵池當前液位值;H為各個泵池液位工藝上限;L為各個泵池液位工藝下限,S為各個泵池橫截面積。
3.3 設定值優(yōu)化
(1)計算液位設定值。各個泵池當前設定值:
(2)修正洗滌貴液池、置換一次凈化池、置換二次凈化池液位設定值。洗滌貴液池、置換一次凈化池、置換二次凈化池分別與置換貴液池有相關性(化工泵的進口與出口關系),考慮在特殊情況下置換貴液池較高時,將流程水量均衡到這三個泵池,增加液位系數,對這三個泵池的液位設定值進行修正:
以上公式中,PV2為置換貴液池當前液位值;SP2為優(yōu)化計算的置換貴液池設定值;a為液位系數。
(3)計算置換貧液池液位聯鎖上下限。置換貧液池的化工泵為工頻控制,根據設置泵池液位上下限進行聯鎖控制。該泵池的工藝上限為H5,工藝下限為L5,在工藝上下限范圍內,聯鎖上下限根據整個流程循環(huán)負載情況自動進行調整。在流程負載較少時不積壓在該池,避免洗滌貧液池水量少影響洗滌效果;在流程負載較多時該池能緩存水量,避免洗滌貧液池冒槽。根據計算優(yōu)化的液位設定值在工藝上下限范圍內劃分為四個區(qū)間,每個區(qū)間的液位聯鎖上下限如表2所示:
表2 聯鎖上下限表
(4)修正洗滌貧液池液位設定值。洗滌貧液池液位受到置換貧液池的影響,在置換貧液池化工泵運行和停止時,液位存在周期性變化,同時需要綜合考慮洗滌貴液池的液位變化情況。
上式中,SP6為計算優(yōu)化的洗滌貧液池液位設定值;a1、a2為對應泵池的液位系數;PV1為洗滌貴液池液位檢測值;SP1為洗滌貴液池液位設定值;Hset為置換貧液池液位聯鎖上限;PV5為置換貧液池液位檢測值。
3.4 聯鎖控制保護
根據泵池液位控制優(yōu)先級順序,設置對應泵池液位聯鎖上下限,保證優(yōu)先級別較高泵池處于正常狀態(tài)。以洗滌貴液池液位控制為例,該池化工泵(圖1中泵①)優(yōu)先保證置換貴液池不冒槽,設置置換貴液池液位聯鎖上限和聯鎖下限,在超過上限時停泵,在低于下限時開泵,在液位上下限范圍內,根據模型優(yōu)化計算的該池液位最優(yōu)設定值,調節(jié)化工泵轉速控制液位達到最優(yōu)設定值。
3.5 控制效果
以置換一次凈化池液位控制為例,如圖3所示。上圖所示為人工調整化工泵轉速的情況,在一個班內(8小時)操作頻繁,工作量大,并且液位波動大,不穩(wěn)定,甚至存在液位較低影響生產的情況。下圖所示為實施自動控制后的情況,在一個班內化工泵轉速自動調節(jié)較為平穩(wěn),液位控制穩(wěn)定。
圖3 控制效果圖
在濕法冶金氰化生產工藝流程中的洗滌-鋅粉置換過程,投入使用了基于負載動態(tài)平衡過程控制,解決了該生產過程中存在的問題,在保證工藝生產穩(wěn)定性和連續(xù)性、提高生產效率、保護設備、降低勞動強度等方面取得了良好效果。
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