付亞榮 李小永 姚慶童 于志銘 謝榮捷 郭青群 孫斌
(華北油田第五采油廠)
附著在抽油桿上的蠟使井液流動空間減小的同時,也使抽油桿的應(yīng)力幅度加大,加劇了抽油桿的疲勞破壞[1]。油井熱洗清蠟是油井日常維護(hù)管理的主要手段之一,對保障油井的正常生產(chǎn)起到了至關(guān)重要的作用[2],但對油藏壓力水平較低的水敏地層,因地層黏土的水化分散及水鎖效應(yīng),造成地層污染,致使熱洗后油井產(chǎn)量下降,短期內(nèi)產(chǎn)量難于恢復(fù)[3,4]。胡雄翼等人[5]利用真空超導(dǎo)裝置,加熱油井自產(chǎn)液實現(xiàn)不壓井洗井;許立紅[6]依據(jù)傅葉定律,對高含水后期油井實施大排量熱洗清蠟;筆者也曾提出并嘗試不壓井洗井液和泡沫洗井液進(jìn)行熱洗,并縮短了油井的恢復(fù)期[7,8];劉占營[9]等人認(rèn)為抽油機(jī)井自能熱洗能降低成本。但事實上,并沒有完全解決熱洗時間長,需要消耗大量燃料的問題。采用正循環(huán)結(jié)構(gòu)的空心桿熱洗清蠟,利用空心抽油桿、井下單流閥在油管內(nèi)部形成的循環(huán)通道,對結(jié)蠟段進(jìn)行有效的熱洗,現(xiàn)場應(yīng)用表明:以泵深2000m為例,平均節(jié)約熱洗介質(zhì)40~50m3,油井恢復(fù)期只有常規(guī)熱洗的15%左右,節(jié)省熱洗消耗的燃油65%左右。
李國棟等人[10]在2012年對空心桿熱洗技術(shù)工藝進(jìn)行了改進(jìn),其工藝流程:熱洗設(shè)備(高壓鍋爐車)、過濾器、熱洗檢測器、空心桿兩通、高壓截止閥、空心桿光桿、空心抽油桿、洗井單流閥、實心抽油桿和抽油泵柱塞。實現(xiàn)了對熱洗效果的在線監(jiān)測,避免了熱洗介質(zhì)中的雜質(zhì)堵塞單流閥。熱洗時,熱洗設(shè)備加熱洗井介質(zhì)通過高壓軟管經(jīng)過濾器—熱洗檢測器—空心桿兩通—高壓截止閥—空心桿光桿泵入空心抽油桿內(nèi)腔,至洗井單流閥,在此過程中,空心抽油桿被加熱,桿體外壁的蠟被融化,隨上返的油流返至地面[11],熱洗介質(zhì)頂開單流閥,再經(jīng)空心抽油桿與油管內(nèi)環(huán)空隨油流進(jìn)站。由于熱洗介質(zhì)只在空心抽油桿和油管內(nèi)環(huán)空之間流動,因此,不會污染油層,洗井后2~3小時熱洗介質(zhì)可完全排出,對油井產(chǎn)量恢復(fù)期大大縮短。
原油中蠟的析出與油流速度、溶解氣量等多種因素有關(guān),借鑒同軸式雙空心抽油桿下入深度設(shè)計方法[12],結(jié)合油區(qū)的地溫梯度、原油的拐點溫度確定空心抽油桿下入深度。
熱洗介質(zhì)從空心抽油桿內(nèi)腔注入經(jīng)井下單流閥循環(huán)至井口,在井筒內(nèi)部形成了一個正循環(huán),中國石化江蘇油田施豫琴等人創(chuàng)建了井筒溫度場的計算模型,可以得出任意一點井筒混合液的溫度。以此確定熱洗介質(zhì)的入口溫度,比如:在滿足井筒任一點的溫度高于融蠟溫度75℃,空心抽油桿下深1000m時,熱洗介質(zhì)的入口溫度為85~90℃。
空心抽油桿內(nèi)徑(25mm)及單流閥內(nèi)徑(19 mm)較小,為保證單流閥開關(guān)自如重復(fù)使用,熱洗介質(zhì)選用比熱高、成本低、清潔的清水;現(xiàn)場排量應(yīng)控制在2~3m3/h;以熱洗清蠟徹底確定其總量,總量越多清蠟越徹底,傳統(tǒng)熱洗方式通常要求是循環(huán)容積的1.5~2倍,因空心抽油桿熱洗量相對小,要求洗井量控制在循環(huán)容積的3倍左右。以空心抽油桿下入深度為1000m為例,不考慮空心抽油桿所占體積,油管內(nèi)體積為3m3,熱洗介質(zhì)用量控制在6~8m3。
現(xiàn)場100余井次的應(yīng)用時,洗井過程全部應(yīng)用過濾器和熱洗檢測器,洗井壓力為1.6~2.5MPa,洗井時間2~3 h,單井熱洗介質(zhì)用量6~8m3,洗井前后油井電動機(jī)電流均有明顯下降。
常規(guī)洗井車洗井用水量在40~50m3,空心抽油桿熱洗用水量6~8m3。
常規(guī)熱洗單井平均消耗燃料油350 L,空心抽油桿熱洗升溫快,熱效率高,用時短,燃料油消耗在120 L左右,節(jié)省熱洗消耗的燃油65%左右。
空心抽油桿技術(shù)洗井液從空心抽油桿外部和油管內(nèi)環(huán)空返回至地面集油管線,不進(jìn)入地層,油井恢復(fù)期只有常規(guī)熱洗的15%左右,減少了熱洗對產(chǎn)量的影響。
1)空心抽油桿熱洗清蠟技術(shù)具有熱洗介質(zhì)用量少,熱洗時間短的特點,且保證了油井的有效生產(chǎn)時率,是一種能夠解決常規(guī)熱洗影響產(chǎn)量的節(jié)能技術(shù)。
2)空心抽油桿熱洗清蠟技術(shù)解決了低壓、高滲、水敏嚴(yán)重油藏常規(guī)洗井時污染油層的問題,杜絕了洗井液對油層的傷害。
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[3]黃菊,程宇輝,黃一漢,等.油井屏蔽暫堵熱洗工藝技術(shù)的研究與應(yīng)用[J].西安石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2004,19(1):49-51.
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[5]胡雄翼,曹瑾,劉柯娣,等.真空超導(dǎo)加熱器在油井熱洗中的應(yīng)用[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2012,12(15):3595-3597.
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[9]劉占營,黃輝雄,王亞洲.抽油機(jī)井自能熱洗技術(shù)應(yīng)用分析[J].油氣井測試,2002,11(1):57-58.
[10]李國棟,曹俊杰,孫鳳合.空心桿加熱洗井裝置[P].中國:201220415148.8.
[11]崔衛(wèi)冠,李現(xiàn)東,董志清,等.不停產(chǎn)空心桿熱洗清蠟技術(shù)的應(yīng)用[J].石油機(jī)械,2004,32(3):56-57.
[12]付亞榮.同軸式雙空心抽油桿下入深度設(shè)計方法[J].石油鉆探技術(shù),2012,40(4):107-110.