許昌煙機(jī)公司 (河南 461000) 萬(wàn) 鵬 盛麗華
車銑復(fù)合加工中心故障分析與維修案例
許昌煙機(jī)公司 (河南 461000) 萬(wàn) 鵬 盛麗華
MA2AKE420H型車銑復(fù)合加工中心是集機(jī)電液氣一體化的高技術(shù)設(shè)備,由于在試切過(guò)程中,B軸刀具和A軸發(fā)生碰撞,導(dǎo)致B軸徑向跳動(dòng)超過(guò)0.08 mm,側(cè)母線傾斜,實(shí)際測(cè)量有0.18 mm,設(shè)備不能正常使用。
公司設(shè)備部經(jīng)過(guò)和廠家服務(wù)中心聯(lián)系,需要把B軸拆下送回日本修理,修理費(fèi)用合人民幣50萬(wàn)元。調(diào)整B軸側(cè)母線需要5萬(wàn)元人民幣,而且周期長(zhǎng)。最后經(jīng)設(shè)備部和分廠領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,決定把這個(gè)修理任務(wù)交給分廠維修組來(lái)完成。
經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)量找到原因:B軸徑向跳動(dòng)超差是因?yàn)锽軸刀具和A軸撞擊,造成B軸錐孔里面有突起的部位;B軸側(cè)母線傾斜是由于底座撞斜引起的。
(1)研磨B軸 找出原因后,首先做了3根研磨棒,并分別在3根研磨棒錐面上用氣動(dòng)小砂輪開(kāi)出6道槽,分粗研、半精研、精研B軸。粗磨6道槽深2 mm,寬2 mm;半精研槽深1 mm,寬1 mm;精研槽深0.5 mm,寬0.5 mm。研磨棒形狀如附圖所示。
研磨棒
具體做法是:粗研磨用120目研磨膏,研磨膏用50%的機(jī)油和50%的煤油調(diào)制;半精磨用180目研磨膏,研磨膏用70%機(jī)油和30%的煤油調(diào)制;精研磨用240目研磨膏,研磨膏用純機(jī)油調(diào)制。這樣調(diào)制的原因是粗研磨時(shí)量比較大,煤油多便于研磨,精研磨時(shí)量比較小,用純機(jī)油更容易研磨光。
粗研磨時(shí),先找準(zhǔn)高點(diǎn),用記號(hào)筆作記號(hào),把研磨膏均勻地抹在研磨棒的道槽里,左手抓住研磨棒的前端,右手抓住研磨棒的后端,研磨棒的力量要往高點(diǎn)使的力大一些,研磨2~3遍后,用無(wú)毛布蘸煤油把錐孔清洗干凈,再用校棒測(cè)量一次,便于下一次研磨。這樣反復(fù)研磨、反復(fù)測(cè)量,直到測(cè)量有0.04 mm跳動(dòng)時(shí),完成粗研磨進(jìn)入下一階段,用半精磨棒研磨B軸,進(jìn)行半精磨。直到用校棒測(cè)量根部有0.015 mm跳動(dòng)時(shí),開(kāi)始用精研磨棒研磨,這樣做的目的是因?yàn)檠心チ啃?,便于提高錐孔的表面粗糙度質(zhì)量,一直研磨到用300 mm長(zhǎng)的校棒測(cè)量跳動(dòng),校棒根部跳動(dòng)為0.05 mm,校棒中間部位跳動(dòng)0.01 mm,外端跳動(dòng)0.02 mm就完成研磨工作,達(dá)到了設(shè)備出廠的技術(shù)參數(shù)。
(2)調(diào)整B軸側(cè)母線 首先,把機(jī)床后面的鈑金拆掉。松開(kāi)導(dǎo)軌上的4個(gè)滾動(dòng)體上面的24個(gè)固定螺釘。再松開(kāi)絲杠螺母上的6個(gè)固定螺釘。B軸上吸千分表,表頭打著校棒外端,調(diào)整導(dǎo)軌側(cè)面上的2個(gè)調(diào)整螺釘。調(diào)整到校棒和導(dǎo)軌的垂直度在0.01 mm以內(nèi)就合乎要求了。
經(jīng)過(guò)此次機(jī)床維修,機(jī)床精度完全達(dá)到出廠技術(shù)要求,為公司節(jié)約了大量的維修費(fèi)用,而且縮短了維修時(shí)間,為維修類似機(jī)床故障提供了參考。
20131225)