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集油環(huán)節(jié)能降耗效果分析

2014-04-10 11:37:32程江大慶油田有限責任公司第八采油廠
石油石化節(jié)能 2014年6期
關鍵詞:井液混輸集油

程江(大慶油田有限責任公司第八采油廠)

6#計量間1#集油環(huán)共集輸4口油井的產(chǎn)液,環(huán)長1380m。投產(chǎn)后4口油井的產(chǎn)液量較高,按設計流程運行,1#環(huán)摻水壓力始終與總摻水壓力接近,如果強行啟抽該4口井,單環(huán)摻水壓力會迅速上升,回油溫度下降,一旦總摻水溫度下降到65℃,則1#環(huán)無法繼續(xù)摻水。試啟抽2次后都須停井沖環(huán)處理,兩次處理后該環(huán)的重點高產(chǎn)井一直無法正常啟抽,嚴重影響產(chǎn)量。

1 能耗主要影響因素分析

1.1 熱能損耗影響因素

提高中轉(zhuǎn)站熱水出口溫度會增加管路的散熱量,同時也會改變原油的熱物性,降低摩擦熱損失,起到一定的節(jié)能作用,但過度提高中轉(zhuǎn)站熱水出口溫度只會使沿線溫降加劇而管道末端油溫提高不明顯;因此在保證安全生產(chǎn)的前提下,采用最低能耗輸送,節(jié)能效果顯著。

對于新投產(chǎn)的管道,并不是結蠟厚度越大越好,當蠟層厚度超過一定值時,動力能耗增加占主導,管道總的綜合能耗呈上升趨勢,因此要根據(jù)管道的實際輸量和不同的季節(jié)進行清蠟,使管道保持合理的蠟層厚度,這樣可以有效降低管道能耗[1]。

隨著季節(jié)的變化,管道埋深處的自然地溫將發(fā)生變化,使管線的總散熱量也發(fā)生變化,最終導致管輸能耗發(fā)生變化[2]。

1.2 現(xiàn)場因素

設計流程如圖1,即從A—B依次經(jīng)過井1、井2、井3、井4。井1產(chǎn)量最高,超過1#環(huán)總產(chǎn)量的一半以上,它的井液在環(huán)內(nèi)的行程也最長,所以沿程能量消耗巨大,且在環(huán)的始端不遠處即遇到大量溫度低的井液,三種介質(zhì)混合后溫度下降幅度大?;旌辖橘|(zhì)在低溫時黏度高、阻力大、流速慢。延長井液在環(huán)中的運輸時間,又進一步促使混合介質(zhì)在環(huán)中存在的時間,從而降低了混合介質(zhì)的溫度,增加了黏度,進一步增大了阻力。

圖1 6#集油間1#集油環(huán)結構示意圖

2 現(xiàn)場試驗

2.1 環(huán)路熱力試驗

在基本不改變摻水溫度的條件下測試不同摻水量時的回油溫度、回油壓力,并采集各種工況下的流型。試驗進行時溫度急劇下降,從46℃下降到35℃,此時,為保證生產(chǎn)安全運行,應加大摻水量??紤]到室外溫度對安全混輸溫度的影響,決定停止試驗。

2.2 倒換摻水流程試驗

將集油環(huán)流程由A—B改為由B—A,流程倒換后,摻水壓力穩(wěn)定在1.4MPa,摻水量1.5m3/h,回油溫度穩(wěn)定在45℃,4口井全部平穩(wěn)運行,沒有因為回油溫度下降而發(fā)生凝環(huán)事件。

2.3 安全混輸溫度界限研究

6個月后再次進行試驗,在室外環(huán)境溫度降低的情況下,研究安全混輸溫度界限是否變化,結果溫度從45.5℃突然降到42.2℃。

在不改變摻水量的前提下,降低摻水溫度,找到安全混輸溫度界限。經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn),當摻水溫度為64.0℃,摻水量降到2.2m3/h,回油溫度為42℃;當摻水溫度為62℃,摻水量降到2.2m3/h,回油溫度為42.8℃;當摻水溫度為60℃,摻水量降到1.5m3/h,回油溫度為41.5℃。在測試過程中,為保證生產(chǎn)安全運行,都加大了摻水量。

測試中轉(zhuǎn)站的摻水壓力、摻水溫度、回轉(zhuǎn)油站原油的溫度和壓力,作為熱力、水力計算方法研究的基本數(shù)據(jù)??刂朴嬃块g的回油溫度在42.0±0.2℃之間,反復試驗,環(huán)路和計量間的其他環(huán)路均能夠安全運行。因此,在最低含水率超過85%的條件下,安全混輸溫度界限定為42.0℃是可行的[3]。

表1 改進前后效果對比

3 經(jīng)濟效益分析

改進后1#環(huán)能夠平穩(wěn)運行,不會因為摻水溫度的下降而發(fā)生凝環(huán)事件,從而避免由于凝環(huán)停井引起的產(chǎn)量損失,年累計減少產(chǎn)量損失2920t。

改進后4口井全部正常運行,其中32#平臺液面到井口,由于環(huán)的原因一直未能調(diào)參,改進后完成調(diào)參任務,液面得到降低,不用再依靠停井控制產(chǎn)液量來保證環(huán)的正常運轉(zhuǎn),年累計增產(chǎn)2920t。

改進后對摻水溫度和摻水量要求降低,減少了對能量的需求。其中摻水量從2.3m3/h下降到1.5m3/h,總摻水溫度從要求的70℃以上下降到65℃以上,日節(jié)約熱水20m3。改進前環(huán)內(nèi)壓力達到1.6MPa,井液從油管內(nèi)通過單流閥到環(huán)內(nèi)需克服1.6MPa的壓強,而改進后只需1.4MPa,年累計節(jié)電38000kWh。

[1]毛前軍,劉曉燕,趙波.環(huán)狀油氣集輸埋地管道溫降計算方法研究[C].2007年中國工程熱物理年會,2007.

[2]劉曉燕,毛前軍,劉立君,等.油氣水三相流埋地管道溫降的影響因素研究[J],工程熱物理學報,2009(8):1343-1346.

[3]劉曉燕,劉立君,毛前軍.摻水環(huán)狀油氣集輸流程溫度界限測試[C].2007年中國工程熱物理年會,2007.

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