周建平 上海鐵路局上海機(jī)務(wù)段
電力機(jī)車牽引變流器竣工驗(yàn)收要點(diǎn)分析及建議
周建平 上海鐵路局上海機(jī)務(wù)段
牽引變流器是電力機(jī)車提供牽引力的核心部件之一,通過(guò)介紹HXD2B型電力機(jī)車牽引變流器的主要組成部分及作用,重點(diǎn)分析竣工驗(yàn)收過(guò)程中的驗(yàn)收要點(diǎn),并對(duì)驗(yàn)收關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)提出建議,以達(dá)到提高驗(yàn)收質(zhì)量、降低設(shè)備故障率的預(yù)期目標(biāo)。
牽引變流器;竣工驗(yàn)收;關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)
牽引變流器作為HXD2B型電力機(jī)車的核心部件,其主要作用是將主變壓器次邊牽引繞組提供的2100V交流電,通過(guò)變流器的整流、逆變向異步牽引電機(jī)提供三相變頻變壓交流電。
每臺(tái)機(jī)車設(shè)有三臺(tái)牽引變流器,每臺(tái)變流器包括兩臺(tái)獨(dú)立的變流器、冷卻系統(tǒng)、防火災(zāi)報(bào)警風(fēng)管組成。變流器主要包括:功率模塊、接觸器、牽引控制單元(TCU)、放電電阻、中間支撐電容、二次濾波電容、慢性放電電阻等組成。冷卻系統(tǒng)主要包括兩個(gè)泵、管道、2個(gè)蒸發(fā)器(水箱)、一個(gè)熱交換器及電機(jī)風(fēng)扇、控制水回路中的溫度和水循環(huán)的傳感器。
HXD2B型電力機(jī)車作為上海機(jī)務(wù)段大功率檢修基地兩年檢的主力機(jī)型,牽引變流器檢修質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響整車質(zhì)量,下面通過(guò)檢修過(guò)程中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、驗(yàn)收過(guò)程中主要不合格項(xiàng)分析、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用主要故障分析四個(gè)方面總結(jié)梳理牽引變流器的驗(yàn)收要點(diǎn)。
2.1 檢修過(guò)程中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析
兩年檢牽引變流器檢修過(guò)程主要包括返廠鑒定、拆解、清潔、過(guò)程檢驗(yàn)、組裝、試驗(yàn)、出廠檢查及驗(yàn)收交付,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢修實(shí)際情況,分析總結(jié)如下檢修過(guò)程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):
2.2.1 拆解過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
低感母排拆卸時(shí)容易造成電容電極螺栓斷裂、螺絲滑牙。造成此故障的原因有三點(diǎn):①電容上的母排緊固采用兩個(gè)螺母緊固固定,新造時(shí)采用油漆做緊固標(biāo)記,拆卸時(shí)若先拆內(nèi)圈螺母易造成斷裂;②根據(jù)電容品牌不同采用的緊固力矩也有差異,EPCOS電容緊固力矩為20 N·m,AVX及安徽銅峰的電容緊固力矩為25N·m,容易造成作業(yè)人員混淆;③現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)不當(dāng),導(dǎo)致電容螺柱材質(zhì)疲損(具體結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1和圖2)。
圖1 電容電極螺栓
圖2 分解前雙螺母
接觸器拆卸時(shí)容易造成接觸器信號(hào)反饋觸頭插片斷裂,主要原因是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用,插片材質(zhì)變硬變脆,加上與其連接的插針長(zhǎng)期使用后氧化變硬,與插片的連接更加緊密,若操作人員用力方向和大小有偏差,甚至使用蠻力,易導(dǎo)致其斷裂(具體結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3)。
圖3 接觸器信號(hào)反饋觸頭插片
2.2.2 清潔過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
冷卻裝置風(fēng)道及散熱片的清潔狀態(tài)直接影響牽引變流器模塊的散熱,若冷卻風(fēng)道清潔程度不夠,則會(huì)造成牽引變流器模塊散熱不良導(dǎo)致電機(jī)隔離,甚至?xí)绊懴聦又髯儔浩饔蜕崞鞯睦鋮s效果,導(dǎo)致主變壓器超溫故障。
TCU控制單元在清潔過(guò)程中易發(fā)生次生故障,由于環(huán)境濕度太大揚(yáng)塵多、操作人員作業(yè)前未做好除靜電等保護(hù)措施,或者操作人員手法不對(duì),未輕拿輕放、野蠻作業(yè)等,在清潔過(guò)程中易導(dǎo)致內(nèi)部器件發(fā)生損壞。
2.2.3 組裝過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
接觸器組裝過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是預(yù)充電接觸器下部反饋信號(hào)線部分柜體布線過(guò)長(zhǎng)或零亂,加上柜體光線較暗,安裝高壓輸入輸出電纜時(shí)容易發(fā)生反饋信號(hào)線被壓在主觸頭連接線安裝螺栓內(nèi),造成絕緣層被壓破(見(jiàn)圖4)。
軸流風(fēng)機(jī)在組裝過(guò)程中若硅膠涂抹量不足或涂抹不均勻,在安裝座與柜體結(jié)合面處易發(fā)生漏水故障(軸流風(fēng)機(jī)安裝結(jié)合面見(jiàn)圖5)。
圖4 反饋信號(hào)線破損
圖5 軸流風(fēng)機(jī)安裝
2.2 驗(yàn)收過(guò)程中主要不合格項(xiàng)分析
在2014年3月-10月間對(duì)檢修的43臺(tái)車129臺(tái)牽引變流器交驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行寫(xiě)實(shí),通過(guò)對(duì)HXD2B主變流柜交驗(yàn)過(guò)程中的不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì),造成HXD2B牽引變流器交驗(yàn)不合格項(xiàng)見(jiàn)表1。
表1 HXD2B牽引變流器交驗(yàn)不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表
根據(jù)牽引變流器交驗(yàn)不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)可以看出,造成牽引變流器交驗(yàn)不合格主要原因包括:清潔保養(yǎng)、防緩標(biāo)識(shí)、冷卻系統(tǒng)、配件質(zhì)量和電線路,占到87%,其他不合格項(xiàng)占比13%。下面就主要原因作簡(jiǎn)單分析。
(1)清潔保養(yǎng)是牽引變流器檢修質(zhì)量中比較突出的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在變流器與外部連接的大線銅排處舊導(dǎo)電脂未清除,累計(jì)發(fā)生13件,占到該類故障的62%;各部清灰不到位發(fā)生8件,其中風(fēng)機(jī)安裝座5件,水泵底部2件,TCU模塊兩側(cè)1件。原因分析:職工對(duì)部件清潔狀態(tài)在思想上不重視是造成該問(wèn)題多次發(fā)生的主要原因。
(2)防緩標(biāo)識(shí)漏標(biāo)、標(biāo)識(shí)不規(guī)范是變流器檢修質(zhì)量中另一個(gè)突出問(wèn)題,其中OND模塊下方支撐電容安裝螺絲防緩標(biāo)識(shí)漏標(biāo)發(fā)生11件,風(fēng)機(jī)安裝螺栓防緩標(biāo)識(shí)漏標(biāo)4件。原因分析:部分檢修職工對(duì)工藝或技術(shù)文件中有關(guān)防緩標(biāo)識(shí)線的規(guī)定學(xué)習(xí)不夠,導(dǎo)致應(yīng)做標(biāo)識(shí)的螺栓漏標(biāo),或配件組裝后由于未養(yǎng)成“緊固一個(gè)標(biāo)一個(gè)”的作業(yè)習(xí)慣,造成事后漏標(biāo)。
(3)冷卻系統(tǒng)也是影響變流器檢修質(zhì)量的關(guān)鍵點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),主要是冷卻管路接頭處滲液,發(fā)生10件,其中9件是冷卻水泵出水口處L型接頭漏液,1件是模塊水冷接頭漏液(見(jiàn)圖6),主要原因是由于該處接頭為球形剛性連接,球形配合面間存在細(xì)微間隙,雖然表面看接頭已緊固,但長(zhǎng)期使用會(huì)發(fā)生細(xì)小磨損導(dǎo)致滲液故障。
圖6 模塊水冷接頭滲漏
(4)配件質(zhì)量中檢修質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要是TCU(牽引控制單元)電池的更新(共計(jì)兩臺(tái)車6個(gè)TCU),TCU電池的作用是當(dāng)機(jī)車斷電情況下保持RIOM中數(shù)據(jù)不丟失,且在兩年檢規(guī)程中規(guī)定TCU電池更新。原因分析:職工對(duì)工藝規(guī)程學(xué)習(xí)掌握程度不足,造成漏檢漏修。其他方面影響配件質(zhì)量的因素還有軸流風(fēng)機(jī)和電壓傳感器:由于軸流風(fēng)機(jī)委外修,做好修復(fù)配件的復(fù)檢復(fù)驗(yàn)顯得尤為重要,特別是要對(duì)風(fēng)機(jī)三相內(nèi)阻及對(duì)地絕緣做好測(cè)量,減少不必要的返工;電壓傳感器方面主要是永濟(jì)廠產(chǎn)舊批次電壓傳感器存在質(zhì)量問(wèn)題,造成兩年檢出廠機(jī)車在運(yùn)用中報(bào)故障,目前該部件作為兩年檢必?fù)Q件由永濟(jì)廠負(fù)責(zé)實(shí)施更新。
(5)電線路方面檢修質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要是電線路防護(hù),其中4件是電線路線束防護(hù)套未套,主要原因是工作者執(zhí)標(biāo)不嚴(yán),對(duì)線路布線中存在的走向不合理造成的碰磨檢查不到位。
2.3 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用主要故障分析
根據(jù)各段反饋信息統(tǒng)計(jì),截止2014年11月3日上海大功率檢修基地承修的HXD2B機(jī)車共發(fā)生臨修信息102件,機(jī)破信息1件,其中因主變流柜故障導(dǎo)致的臨修信息18件,占臨修信息總數(shù)的17.6%,18件故障均為電壓傳感器故障。主要原因是電壓傳感器設(shè)計(jì)本身存在一定問(wèn)題。若在小輔修過(guò)程中測(cè)量阻值(標(biāo)準(zhǔn)值為1.65Ω左右),對(duì)阻值不達(dá)標(biāo)的予以更換,將大大減少因電壓傳感器故障引起的隔軸現(xiàn)象。技術(shù)措施:針對(duì)主變流柜電壓傳感器故障,明確從今年9月份開(kāi)始入基地檢修的HXD2B機(jī)車進(jìn)行主變流柜電壓傳感器批次全部更換;9份以前交付使用的HXD2B機(jī)車,永濟(jì)廠在各單位結(jié)合機(jī)車運(yùn)用情況進(jìn)行整改。截止目前更換后的新批次的電壓傳感器沒(méi)有發(fā)生故障。
通過(guò)對(duì)檢修過(guò)程中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、驗(yàn)收過(guò)程中主要不合格項(xiàng)分析以及現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用主要故障的分析,建議對(duì)兩年檢牽引變流器在關(guān)鍵過(guò)程卡控及竣工驗(yàn)收時(shí)提出如下驗(yàn)收關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn):
(1)電壓傳感器更新確認(rèn)。根據(jù)最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),電壓傳感器納入必?fù)Q件。
(2)冷卻裝置風(fēng)道清潔狀態(tài)確認(rèn)。冷卻裝置清潔完畢驗(yàn)收員到場(chǎng)對(duì)冷卻裝置風(fēng)道的清潔結(jié)果予以確認(rèn)。
(3)電容模塊安裝狀態(tài)確認(rèn)。電容安裝時(shí)到場(chǎng)確認(rèn)安裝螺絲扭矩符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并與電容型號(hào)要求的扭矩一致,確認(rèn)各螺栓的防緩標(biāo)記線。
(4)TCU模塊電池更新情況確認(rèn)。對(duì)TCU電池更換情況予以確認(rèn),并檢查更換記錄。
(5)接觸器安裝后確認(rèn)各信號(hào)反饋點(diǎn)插片狀態(tài)及接線狀態(tài)。
(6)淋雨試驗(yàn)到場(chǎng)確認(rèn)風(fēng)道密封性及軸流風(fēng)機(jī)工作情況。
(7)冷卻系統(tǒng)確認(rèn)各管路接頭無(wú)滲漏。
責(zé)任編輯:萬(wàn)寶安
來(lái)稿日期:2014-11-19