本刊記者 張博|文
李小兵,原本是一名一線工人。依靠勤于學習,刻苦鉆研,他成為“三連爐直接煉鉛技術”的主要研發(fā)者和技術帶領人,極大地推動了企業(yè)的技術進步,也為鉛冶煉技術的發(fā)展做出重大貢獻。
濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司(以下簡稱“萬洋集團”)副總工程師、副總經(jīng)理李小兵無論是在工作上還是在生活上,每一步都走得很穩(wěn),踏踏實實,任勞任怨。他愛崗敬業(yè)、待人誠懇、工作踏實、吃苦耐勞的精神,在公司領導、同事、員工中具有很好的口碑。他以人格魅力感染著身邊的每一個人。如今,他更是獲得了全國有色金屬行業(yè)勞動模范的榮譽。
李小兵所在的萬洋集團是一家1995年成立的民營股份制企業(yè),由一位退休工人和另外八位農(nóng)民共同出資37.5萬元組建,經(jīng)過17年的摸爬滾打,現(xiàn)成為以有色冶煉金屬為主兼多元化經(jīng)營的企業(yè)集團。近年來,公司通過技術創(chuàng)新,形成了一批具有自主知識產(chǎn)權的市場占有率高的優(yōu)勢品牌。
作為企業(yè)技術帶頭人的李小兵,1994年參加工作。當年,剛進入濟源豫光集團上班時,他還只是一個基礎工人。但他勤于學習,刻苦鉆研,以極大的熱情和鉆勁學習本行業(yè)的專業(yè)知識,不斷提高自身的專業(yè)技術水平。由于勤奮和鉆研,他的專業(yè)素養(yǎng)和生產(chǎn)技能都得到了很大的提高。來到萬洋集團后,他從技術員工作做起,憑借過硬的專業(yè)技術、良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心與責任感,相繼擔任分廠廠長、生產(chǎn)處長、副總工程師、副總經(jīng)理等職務。
李小兵(左一)在與萬洋集團董事長盧一明研究工作
李小兵深知“實踐出真知”的道理。在此期間,他親自下車間,查爐況,看設備,與各車間工作人員交流生產(chǎn)狀況、分析問題,解決難題。在平時的工作中,他不僅自己堅持學習,不斷進步,而且還把自己所學到的知識和技術毫無保留地傳授給大家,以自己的模范行動,影響和帶動身邊職工共同進步。
李小兵常說:“不管哪個環(huán)境,對自己成長都是有要求的,我會學著適應不同的環(huán)境來達到不同的要求?!?/p>
李小兵把工地當做自己的家,把崗位當做實現(xiàn)個人價值的舞臺,把發(fā)展企業(yè)當作實現(xiàn)人生目標的追求。他認為,大膽創(chuàng)新為企業(yè)節(jié)省了能源。創(chuàng)造了效益只是一方面,最主要的是落后的技術對環(huán)境污染太大,那種落后污染是對和諧生態(tài)的褻瀆。先進技術不僅為企業(yè)節(jié)約資源,而且最有說服力的是企業(yè)周邊的植被蒼翠挺拔。這種成就感,激勵了他去追求更高更遠的目標。
2009年,公司要淘汰落后的燒結機—鼓風爐煉鉛工藝,建一條新的煉鉛生產(chǎn)線。當時,在原有場地上改造,地方有限,設計院提出的占地面積遠遠不夠;此外,出于技術保密的考慮,設計院對轉讓新技術條件苛刻。萬洋集團領導層對此一度憂心忡忡,左右為難。在這種情況下,李小兵大膽地向公司領導建議,以自主力量為主,研發(fā)新的煉鉛工藝,并且列出了新工藝的基礎依據(jù)。經(jīng)過召開多次的探討會,公司領導一致同意,研發(fā)新的熔煉工藝——“三連爐直接煉鉛技術”。
隨后,萬洋集團成立“8萬噸鉛冶煉煙氣塵綜合治理技改項目”技術小組,項目投資4.5億元,李小兵被任命為項目常務副指揮長和工程總工。當時,在全國并沒有可以效仿的成功案例,他深知自己肩上的擔子有多重,責任有多大。他以廠為家,事必躬親,把多年學到的冶煉專業(yè)知識、積累的豐富經(jīng)驗用于新項目的建設。項目投產(chǎn)初期,由于三連爐是新生事物,加上人員技術水平、素質參差不齊,生產(chǎn)工藝不成熟,在生產(chǎn)期間出現(xiàn)了很多問題:爐溫低,渣粘放不出,冒煙,指標不穩(wěn)定,渣含鉛平均6%以上,煙塵率平均17%,高時達到20%,并且煙灰含鋅在40%左右波動,對底吹爐配料造成難度,致使底吹爐爐況波動,同時煙化爐產(chǎn)量過低,煤消耗高等一系列問題,再加上耐火材料選用的不合適,爐缸出現(xiàn)損傷造成頻繁跑渣增加了爐前工的勞動強度。
對于這一系列問題,李小兵不急不躁,謙虛謹慎,認真聽取技術小組各成員的意見并給予他們足夠的信任,同時相互探討并虛心向各知名院校、研究所專家、行業(yè)知名人士溝通學習。在構思工程總體規(guī)劃布局的那段時間里,李小兵常常是半夜突然醒來,以最快的速度把思路用筆記下來,這樣的日子伴隨他度過了多少不眠之夜,讓他消瘦了很多。經(jīng)過研究小組夜以繼日的勤奮工作,終于完成“三連爐直接煉鉛技術及產(chǎn)業(yè)化應用”項目的設計工作,并于2011年3月在萬洋成功投產(chǎn)。項目投產(chǎn)運行以來,生產(chǎn)穩(wěn)定,節(jié)能減排效果顯著,實現(xiàn)清潔生產(chǎn),推動了冶煉技術的升級,得到了國內同行的認可,先后有六十多家企業(yè)來公司參觀學習。項目通過由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會組織的科技成果鑒定會議,主要技術特點和創(chuàng)新點表現(xiàn)為:首創(chuàng)以單一煤作為燃料和還原劑的液態(tài)高鉛渣還原新工藝,優(yōu)化了熔煉條件,提高了還原效率,達到了還原要求;首創(chuàng)鉛冶煉過程中取消電熱前床,節(jié)省了電極材料,降低了能源消耗;由能完全實現(xiàn)自熱熔煉的氧化爐、能快速還原和分離還原產(chǎn)物的還原爐、壽命更長具有爐缸結構的煙化爐組成的“三連爐”熔池熔煉直接煉鉛技術,實現(xiàn)了短流程的生產(chǎn)工藝,減少了占地面積,布置緊湊,密閉性好,大幅降低了能耗和污染物的排放?!叭B爐”直接煉鉛技術熔煉強度高,金屬回收率高,熱損失低,操作簡單,運行可靠。目前,該技術已成功應用于年產(chǎn)8萬噸鉛項目工程,實際運行表明:粗鉛綜合能耗為187千克標煤/噸,鉛熔煉總回收率為97.8%,總硫利用率96.9%,金、銀回收率高,經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益顯著,總體技術達到了國際領先水平。
三連直接煉鉛爐外景
李小兵先后在國內鉛鋅會議論文集、中國有色金屬行業(yè)刊物上發(fā)表《萬洋底吹爐煉鉛系統(tǒng)布置特點》、《大電解槽大極板的應用實踐》、《鉛電解節(jié)能降耗技術淺議》、《蒸汽制冷在硫酸系統(tǒng)的實踐應用》、《萬洋“三連爐”直接煉鉛法的生產(chǎn)實踐》、《氧氣側吹還原爐及高鉛渣熔融還原過程研究》、《幾種鉛冶煉工藝比較及“三連爐”工藝優(yōu)勢》等科技論文,并獲得專利實用新型專利1項和發(fā)明專利1項。
這就是李小兵。不屈不撓、勇于創(chuàng)新的他,時刻以共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自己,用愛心、言行感動著身邊的人。他數(shù)十年如一日,兢兢業(yè)業(yè),勤奮努力,為公司默默奉獻著。他對事業(yè)的執(zhí)著,對新知識的渴求、對人才的悉心教導、對企業(yè)的無私奉獻一直激勵著身邊的每一個人。