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不銹鋼微絲拉絲機問題分析及改進

2014-04-21 06:49劉金濤
機械工程師 2014年2期
關鍵詞:不銹鋼絲微絲拉絲

劉金濤

(大連金瑪硼業(yè)科技集團有限公司,遼寧大連116600)

0 引言

不銹鋼絲是一種應用廣泛的工業(yè)原材料,主要應用于編織絲網(wǎng)、電子產(chǎn)品、紡織、印刷、化工、計量等各個方面,隨著不銹鋼絲應用領域的不斷擴展,對不銹鋼絲性能及幾何尺寸的要求也越來越高,在不銹鋼絲領域中又逐步拓展了新的品種——不銹鋼微絲,市場對不銹鋼微絲長度及其圓柱度又提出了更高的要求,直徑0.05 mm以下,長度100 km不斷。

所謂不銹鋼微絲是指截面直徑在0.05 mm以下的不銹鋼絲,不銹鋼微絲的生產(chǎn)過程:用直徑比較粗的軟態(tài)(經(jīng)過退火)的不銹鋼絲,在不銹鋼微絲拉絲機上,經(jīng)過多道內孔逐漸減小的不銹鋼拉絲模具,對不銹鋼絲進行拉伸,在拉伸過程中,不銹鋼絲的直徑逐步減小,直至達到所需要的尺寸。

1 傳統(tǒng)的不銹鋼拉絲機

1)傳統(tǒng)的不銹鋼拉絲機主要結構如圖1所示。

圖1

2)工作原理。

先將纏繞有不銹鋼絲原料線盤2放置于軸承座1上,使不銹鋼絲纏繞輸送輥4上,然后再通過拉絲模5,在拉絲輥6的拉伸下,不銹鋼絲的直徑將會變細,完成第一次拉伸;再將拉伸后的不銹鋼絲通過拉絲模7,在拉絲輥8的拉伸下,不銹鋼絲的直徑再次變細,完成第二次拉伸,以此類推,經(jīng)過多次拉伸后,不銹鋼絲的截面直徑逐步減小,直至達到所需要的尺寸。把達到需要尺寸的不銹鋼絲產(chǎn)品9纏繞于產(chǎn)品線盤10上,由電動機15上的帶輪14通過與三角帶13的摩擦力帶動帶輪11轉動,帶輪11再帶動產(chǎn)品線盤10轉動,隨時將已經(jīng)拉伸好的不銹鋼絲纏繞于產(chǎn)品線盤10上,完成整個生產(chǎn)過程。

3)易出現(xiàn)的問題。

采用傳統(tǒng)的不銹鋼拉絲機生產(chǎn)不銹鋼微絲主要存在以下幾個問題:(1)不銹鋼微絲產(chǎn)品重量輕(長度短),很難生產(chǎn)出重量大的產(chǎn)品;(2)不銹鋼微絲圓柱度低:不銹鋼微絲截面橢圓形或是矩形俗稱為“花絲”;(3)不銹鋼微絲軸線方向一致性差:一段粗一段細,俗稱為“竹節(jié)絲”。

4)問題分析。

采用傳統(tǒng)的不銹鋼拉絲機生產(chǎn)不銹鋼微絲在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的以上幾個問題,通過分析可以看出是由于不銹鋼拉絲機自身所存在的缺陷造成的:

(1)在生產(chǎn)過程中,由于原料線盤2是被不銹鋼絲拉動而被動轉動的,所以其轉動很不穩(wěn)定,始終處于時快時慢的交替變化中,造成纏繞輸送輥4上的不銹鋼絲時緊時松,嚴重影響不銹鋼絲輸送速度的穩(wěn)定性,也就是說,不銹鋼絲在拉伸過程中的拉伸力也是時大時小,非常容易將不銹鋼絲拉斷,或者容易形成“竹節(jié)絲”。

(2)上述原因造成纏繞輸送輥4、拉絲輥6、拉絲輥8上的不銹鋼絲時緊時松,輸送輥4、拉絲輥6、拉絲輥8與纏繞其上的不銹鋼絲必將產(chǎn)生相對滑動,造成不銹鋼絲的非正常磨損,使不銹鋼微絲截面形成橢圓形或是矩形,嚴重影響不銹鋼絲的圓柱度。

(3)產(chǎn)品線盤10在生產(chǎn)過程中其直徑越來越大,線速度也越來越大,與輸送輥4、拉絲輥6、拉絲輥8線速度差也越來越大,只能通過三角帶13與帶輪11產(chǎn)生相對滑動來克服線速度差,當線速度差大到一定程度時,三角帶13與帶輪11之間產(chǎn)生的摩擦力超過不銹鋼微絲的抗拉強度時,不銹鋼微絲就會斷裂,造成不銹鋼微絲不能生產(chǎn)大重量產(chǎn)品的現(xiàn)象。

(4)在不銹鋼絲拉伸加工過程中,都要經(jīng)歷啟動、加速、減速、停止的過程,拉絲速度變化很大,由于收線電機15不能與設備主電動機16同步變化,所以不銹鋼絲很容易在這些變化過程中折斷,造成很大的損失。

2 改進設計

通過以上的分析可以看出:傳統(tǒng)的不銹鋼拉絲機已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)高品質不銹鋼微絲的要求。

為滿足生產(chǎn)高品質不銹鋼微絲的要求,克服傳統(tǒng)不銹鋼拉絲機不能生產(chǎn)很長的圓柱度要求很高的不銹鋼微絲的缺陷,現(xiàn)設計制造了全自動不銹鋼微絲拉絲機,通過實踐檢驗,各項指標完全達到了設計要求,完全可以滿足生產(chǎn)高品質不銹鋼微絲的要求。

1)解決方案簡述:(1)在原料線盤2的轉動軸上增加可調阻尼器23,可調阻尼器23是由摩擦件、加力彈簧及調整件等組成,工作時,可以調整阻力的大小,增加原料線盤2轉動時的穩(wěn)定性;(2)在不銹鋼絲進入拉絲模8前增加了由配重錘4、浮動輥5、導絲輥6等組成的預緊力控制裝置,使不銹鋼絲在工作過程始終保持與拉絲輥之間有穩(wěn)定的摩擦力,增加拉絲速度的穩(wěn)定性;(3)在不銹鋼絲進入產(chǎn)品線盤17之前,增加了由導絲輥12、角度傳感器13、擺桿14、擺動輥15組成的張力控制裝置,用于控制收線的張力;(4)增加了PLC(電腦)及角度傳感器等元件,用于自動控制不銹鋼微絲的收線張力,提高設備工作的穩(wěn)定性及自動化程度;(5)增加收線電動機變頻器,可以根據(jù)PLC(電腦)的指令隨意改變收線的速度,控制不銹鋼絲的張力,可以根據(jù)拉絲速度的變化同步改變收線的速度。

2)新設備構成。全自動不銹鋼微絲拉絲機,采用全新的機械結構,增加PLC(電腦),角度傳感器及電動機變頻器等先進自動化原件,主要結構如圖2所示。

3)工作原理。先將纏繞不銹鋼絲原料線盤2放置于軸承座1上,在軸承座上安裝有可調式阻尼器23,通過調整阻尼器23的阻力大小,可以使原料線盤2在工作時均速轉動;將原料線盤2中的不銹鋼絲先通過導絲輥6再通過浮動輥5,(浮動輥5可以上下自由運動,在配重錘4的作用下,浮動輥5可以使不銹鋼絲始終保持恒定的張力),通過導絲輥6后輸送給輸送輥7,不銹鋼絲經(jīng)過拉絲模8,在拉絲輥9的作用下,完成第一次拉伸,將拉伸后的不銹鋼絲纏繞在拉絲輥9后,再經(jīng)過拉絲模10,在拉絲輥11的作用下,完成第二次拉伸,以此類推。不銹鋼絲經(jīng)過多次拉伸后,由較粗直徑的不銹鋼絲原料變成所需要直徑尺寸的不銹鋼絲產(chǎn)品,將拉伸后的不銹鋼絲產(chǎn)品纏繞在拉絲輥11后,再經(jīng)過導絲輥12進入張力控制裝置。張力控制裝置由角度傳感器13、擺桿14、擺動輥15等組成,張力控制裝置的工作原理∶在工作過程中,當不銹鋼絲張力增大時,將會帶動擺桿14向上擺動,同時帶動張力傳感器轉動,這種狀態(tài)說明產(chǎn)品線盤17的收線速度已經(jīng)大于拉絲輥11的收線速度,當不銹鋼絲張力減小時,將會帶動擺桿14向下擺動,同時帶動張力傳感器轉動,這種狀態(tài)說明產(chǎn)品線盤17的收線速度已經(jīng)小于拉絲輥11的收線速度,張力傳感器轉動的同時將會把擺動的角度上傳給PLC(電腦),PLC(電腦)根據(jù)角度變化的多少計算好電動機轉速,并將這些數(shù)據(jù)傳給電動機的變頻器,通過變頻來改變電動機的轉速,以達到穩(wěn)定控制拉絲時不銹鋼絲的張力,在穩(wěn)定的張力工作狀態(tài)下,拉絲機可以拉伸出很長的不銹鋼絲;在穩(wěn)定的張力工作狀態(tài)下,拉絲輥與不銹鋼絲之間滑動現(xiàn)象也很輕微,也可以拉伸出圓柱度很高的產(chǎn)品;在不銹鋼絲拉伸加工過程中,都要經(jīng)歷啟動、加速、減速、停止的過程,雖然拉絲速度變化很大,但由于有張力控制裝置,收線速度可以很好地與拉絲速度同步,可以完全避免斷絲現(xiàn)象。

圖2

3 結語

采用本設備加工不銹鋼微絲,可以高速拉制出直徑0.02 mm、長度100 km不斷的不銹鋼微絲,可以充分滿足生產(chǎn)需要。

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