摘 要 發(fā)變組保護(hù)是發(fā)電廠的重要組成元件,它的可靠運(yùn)行將直接決定連在其上面的發(fā)電機(jī)、變壓器、輸電線路、配電線路的可靠運(yùn)行。文章就國電南自GDT801型發(fā)變組保護(hù)二次線接線不合理、引起相關(guān)保護(hù)誤動方面,從如何提高保護(hù)投入率制定了幾項(xiàng)對策,對防止由于停機(jī)而影響機(jī)組發(fā)電量和供熱事故的發(fā)生進(jìn)行討論分析。
關(guān)鍵詞 發(fā)變組保護(hù);二次線;投入率
中圖分類號:TM772 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)04-0140-01
本文論述的發(fā)變組保護(hù)為國電南自GDT801型,主要配置了發(fā)電機(jī)定子接地、發(fā)電機(jī)定子匝間、發(fā)電機(jī)差動、主變差動、發(fā)電機(jī)過流等共28大項(xiàng)保護(hù)。自投產(chǎn)以來,由于在二次接線、定值、保護(hù)投入等方面存在不合理因素。造成部分保護(hù)不能正確投入,若不及時(shí)消除,將造成繼電保護(hù)事故的發(fā)生。通過不斷完善發(fā)變組保護(hù)裝置的性能,才能提高發(fā)變組保護(hù)正確投入率,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
1)發(fā)變組保護(hù)二次接線存在不合理現(xiàn)象,針對實(shí)際情況,進(jìn)行了調(diào)查。
#1、2發(fā)電機(jī)出口PT和開口三角二次N線未獨(dú)立引至保護(hù)屏一點(diǎn)接地,易引起定子接地保護(hù)不正確動作。
#1、2機(jī)斷路器啟動失靈保護(hù)回路中,斷路器三相開入接點(diǎn)串聯(lián)不滿足要求,開關(guān)非全相時(shí)不能啟動失靈。
#1、2機(jī)變組保護(hù)電流、電壓回路有共用端子排現(xiàn)象,易引起過熱或接觸不良,引起相關(guān)過流保護(hù)誤判。
2)針對機(jī)組大小修試驗(yàn)項(xiàng)目,驗(yàn)證裝置的固有缺陷,進(jìn)行了調(diào)查。
#1機(jī)發(fā)變組保護(hù)廠變通風(fēng),C套保護(hù)發(fā)電機(jī)斷水跳閘沒有出口。引起非電量保護(hù)拒動。
#1、2機(jī)發(fā)變組保護(hù)C屏保護(hù)啟動失靈壓板回路錯(cuò)誤,易引起開關(guān)非全項(xiàng)后不啟動失靈保護(hù)。
3)由于其他原因造成以下保護(hù)未投入,進(jìn)行了調(diào)查。
發(fā)電機(jī)過激磁未投入跳閘。
發(fā)變組3W定子接地未投入。
4)發(fā)變組保護(hù)不能正確投入排列圖。
圖1
2 主要因素
通過統(tǒng)計(jì)、分析認(rèn)定主要因素為:
1)設(shè)計(jì)不符合規(guī)程要求。
2)投產(chǎn)檢驗(yàn)不認(rèn)真。
3)設(shè)備參數(shù)與實(shí)際不符。
4)出口方式不合理。
3 制定對策
1)影響發(fā)變組保護(hù)正確投入的主要原因之一是保護(hù)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,二次回路接線錯(cuò)誤。
①#1、2機(jī)斷路器啟動失靈保護(hù)中,斷路器三相開入接點(diǎn)串聯(lián)不滿足要求,當(dāng)非全相時(shí)該接點(diǎn)不能閉合,造成發(fā)電機(jī)負(fù)序電流增加,如作用時(shí)間超過允許值將燒損發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子。由此改為并聯(lián)。
②發(fā)電機(jī)電壓回路二、三次N線分開引入保護(hù)屏,確保裝置電壓準(zhǔn)確。
③大小修對照原理圖,核對接線圖,每一個(gè)線號、電纜號、接線位置以及接線兩端的正誤都得仔細(xì)核對。信號回路短連片沒有短接,致使保護(hù)信號不能正常發(fā)出,造成運(yùn)行人員誤判。啟動失靈電纜號、線號標(biāo)錯(cuò),易引起保護(hù)試驗(yàn)時(shí)誤動作。
④將#1、2機(jī)變組保護(hù)電流回路、電壓回路共用端子應(yīng)分開,避免端子過熱,保護(hù)誤判。
2)對于出口方式問題,我們主要采取如下對策。
①改變保護(hù)裝置的出口方式可以防止保護(hù)誤動,由于非電量保護(hù)存在誤動情況,按照國家電網(wǎng)公司要求,我們變更了變壓器壓力釋放、油溫、繞組溫度的出口方式,由跳閘改為報(bào)警。下面是非電量變更情況列表。
②將發(fā)電機(jī)過激磁保護(hù)投入跳閘。
③投入#2機(jī)發(fā)變組3W定子接地。
3)在裝置試驗(yàn)方面,我們發(fā)現(xiàn)并解決了如下問題。
①#1機(jī)發(fā)變組保護(hù)廠變通風(fēng),C套保護(hù)發(fā)電機(jī)斷水跳閘沒有出口。更換出口板。
②#1、2機(jī)發(fā)變組保護(hù)C屏保護(hù)啟動失靈壓板回路錯(cuò)誤。開關(guān)非全相時(shí)不能啟動失靈保護(hù),已改正。
③#1機(jī)A修中發(fā)現(xiàn)CPUB不能出口,CPUB板損壞,已更換。
4 取得的成果
1)通過對發(fā)變組繼電保護(hù)裝置檢查、試驗(yàn)、定檢以及改造等措施使得發(fā)變組保護(hù)在保護(hù)設(shè)備安全運(yùn)行上發(fā)揮著重大作用。
2)目前僅有#1機(jī)3W定子接地及主變差動保護(hù)不能實(shí)現(xiàn)五次諧波閉鎖等2項(xiàng)沒有完成。
3)發(fā)變組保護(hù)正確投入率為增加為92.86%,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
5 經(jīng)濟(jì)效益方面
2013年11月5日,勵(lì)磁調(diào)節(jié)器工控機(jī)死機(jī),調(diào)節(jié)失靈,發(fā)變組過激磁保護(hù)的正確動作,此外,還有兩次定子接地和一次轉(zhuǎn)子接地的正確動作,防止了發(fā)電機(jī)燒損事故的發(fā)生,這是最大的經(jīng)濟(jì)效益。圖2是過激磁保護(hù)動作后的故障錄波曲線。
圖2
從圖中可以看出,過激磁動作后,跳開發(fā)電機(jī)出口開關(guān)和滅磁開關(guān)。發(fā)電機(jī)出口電壓有效值為:43.1/1.414=30.48 kV,且波形發(fā)生畸變。
6 社會效益方面
今后應(yīng)加強(qiáng)人員技術(shù)培訓(xùn),防止由于人員失誤造成影響保護(hù)誤動的事件發(fā)生,掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷,并加以調(diào)查分析,做好防范措施。認(rèn)真進(jìn)行繼電保護(hù)定值年度校驗(yàn)工作,及時(shí)更新設(shè)備參數(shù),提高保護(hù)裝置正確投入。防止了由于停機(jī)而影響機(jī)組發(fā)電量和供熱事故的發(fā)生,為安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的社會效益。
參考文獻(xiàn)
[1]王路波,郭軼,董一凡.大型發(fā)變組微機(jī)保護(hù)探討[J].黑龍江電力,2006(05).endprint
摘 要 發(fā)變組保護(hù)是發(fā)電廠的重要組成元件,它的可靠運(yùn)行將直接決定連在其上面的發(fā)電機(jī)、變壓器、輸電線路、配電線路的可靠運(yùn)行。文章就國電南自GDT801型發(fā)變組保護(hù)二次線接線不合理、引起相關(guān)保護(hù)誤動方面,從如何提高保護(hù)投入率制定了幾項(xiàng)對策,對防止由于停機(jī)而影響機(jī)組發(fā)電量和供熱事故的發(fā)生進(jìn)行討論分析。
關(guān)鍵詞 發(fā)變組保護(hù);二次線;投入率
中圖分類號:TM772 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)04-0140-01
本文論述的發(fā)變組保護(hù)為國電南自GDT801型,主要配置了發(fā)電機(jī)定子接地、發(fā)電機(jī)定子匝間、發(fā)電機(jī)差動、主變差動、發(fā)電機(jī)過流等共28大項(xiàng)保護(hù)。自投產(chǎn)以來,由于在二次接線、定值、保護(hù)投入等方面存在不合理因素。造成部分保護(hù)不能正確投入,若不及時(shí)消除,將造成繼電保護(hù)事故的發(fā)生。通過不斷完善發(fā)變組保護(hù)裝置的性能,才能提高發(fā)變組保護(hù)正確投入率,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
1)發(fā)變組保護(hù)二次接線存在不合理現(xiàn)象,針對實(shí)際情況,進(jìn)行了調(diào)查。
#1、2發(fā)電機(jī)出口PT和開口三角二次N線未獨(dú)立引至保護(hù)屏一點(diǎn)接地,易引起定子接地保護(hù)不正確動作。
#1、2機(jī)斷路器啟動失靈保護(hù)回路中,斷路器三相開入接點(diǎn)串聯(lián)不滿足要求,開關(guān)非全相時(shí)不能啟動失靈。
#1、2機(jī)變組保護(hù)電流、電壓回路有共用端子排現(xiàn)象,易引起過熱或接觸不良,引起相關(guān)過流保護(hù)誤判。
2)針對機(jī)組大小修試驗(yàn)項(xiàng)目,驗(yàn)證裝置的固有缺陷,進(jìn)行了調(diào)查。
#1機(jī)發(fā)變組保護(hù)廠變通風(fēng),C套保護(hù)發(fā)電機(jī)斷水跳閘沒有出口。引起非電量保護(hù)拒動。
#1、2機(jī)發(fā)變組保護(hù)C屏保護(hù)啟動失靈壓板回路錯(cuò)誤,易引起開關(guān)非全項(xiàng)后不啟動失靈保護(hù)。
3)由于其他原因造成以下保護(hù)未投入,進(jìn)行了調(diào)查。
發(fā)電機(jī)過激磁未投入跳閘。
發(fā)變組3W定子接地未投入。
4)發(fā)變組保護(hù)不能正確投入排列圖。
圖1
2 主要因素
通過統(tǒng)計(jì)、分析認(rèn)定主要因素為:
1)設(shè)計(jì)不符合規(guī)程要求。
2)投產(chǎn)檢驗(yàn)不認(rèn)真。
3)設(shè)備參數(shù)與實(shí)際不符。
4)出口方式不合理。
3 制定對策
1)影響發(fā)變組保護(hù)正確投入的主要原因之一是保護(hù)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,二次回路接線錯(cuò)誤。
①#1、2機(jī)斷路器啟動失靈保護(hù)中,斷路器三相開入接點(diǎn)串聯(lián)不滿足要求,當(dāng)非全相時(shí)該接點(diǎn)不能閉合,造成發(fā)電機(jī)負(fù)序電流增加,如作用時(shí)間超過允許值將燒損發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子。由此改為并聯(lián)。
②發(fā)電機(jī)電壓回路二、三次N線分開引入保護(hù)屏,確保裝置電壓準(zhǔn)確。
③大小修對照原理圖,核對接線圖,每一個(gè)線號、電纜號、接線位置以及接線兩端的正誤都得仔細(xì)核對。信號回路短連片沒有短接,致使保護(hù)信號不能正常發(fā)出,造成運(yùn)行人員誤判。啟動失靈電纜號、線號標(biāo)錯(cuò),易引起保護(hù)試驗(yàn)時(shí)誤動作。
④將#1、2機(jī)變組保護(hù)電流回路、電壓回路共用端子應(yīng)分開,避免端子過熱,保護(hù)誤判。
2)對于出口方式問題,我們主要采取如下對策。
①改變保護(hù)裝置的出口方式可以防止保護(hù)誤動,由于非電量保護(hù)存在誤動情況,按照國家電網(wǎng)公司要求,我們變更了變壓器壓力釋放、油溫、繞組溫度的出口方式,由跳閘改為報(bào)警。下面是非電量變更情況列表。
②將發(fā)電機(jī)過激磁保護(hù)投入跳閘。
③投入#2機(jī)發(fā)變組3W定子接地。
3)在裝置試驗(yàn)方面,我們發(fā)現(xiàn)并解決了如下問題。
①#1機(jī)發(fā)變組保護(hù)廠變通風(fēng),C套保護(hù)發(fā)電機(jī)斷水跳閘沒有出口。更換出口板。
②#1、2機(jī)發(fā)變組保護(hù)C屏保護(hù)啟動失靈壓板回路錯(cuò)誤。開關(guān)非全相時(shí)不能啟動失靈保護(hù),已改正。
③#1機(jī)A修中發(fā)現(xiàn)CPUB不能出口,CPUB板損壞,已更換。
4 取得的成果
1)通過對發(fā)變組繼電保護(hù)裝置檢查、試驗(yàn)、定檢以及改造等措施使得發(fā)變組保護(hù)在保護(hù)設(shè)備安全運(yùn)行上發(fā)揮著重大作用。
2)目前僅有#1機(jī)3W定子接地及主變差動保護(hù)不能實(shí)現(xiàn)五次諧波閉鎖等2項(xiàng)沒有完成。
3)發(fā)變組保護(hù)正確投入率為增加為92.86%,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
5 經(jīng)濟(jì)效益方面
2013年11月5日,勵(lì)磁調(diào)節(jié)器工控機(jī)死機(jī),調(diào)節(jié)失靈,發(fā)變組過激磁保護(hù)的正確動作,此外,還有兩次定子接地和一次轉(zhuǎn)子接地的正確動作,防止了發(fā)電機(jī)燒損事故的發(fā)生,這是最大的經(jīng)濟(jì)效益。圖2是過激磁保護(hù)動作后的故障錄波曲線。
圖2
從圖中可以看出,過激磁動作后,跳開發(fā)電機(jī)出口開關(guān)和滅磁開關(guān)。發(fā)電機(jī)出口電壓有效值為:43.1/1.414=30.48 kV,且波形發(fā)生畸變。
6 社會效益方面
今后應(yīng)加強(qiáng)人員技術(shù)培訓(xùn),防止由于人員失誤造成影響保護(hù)誤動的事件發(fā)生,掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷,并加以調(diào)查分析,做好防范措施。認(rèn)真進(jìn)行繼電保護(hù)定值年度校驗(yàn)工作,及時(shí)更新設(shè)備參數(shù),提高保護(hù)裝置正確投入。防止了由于停機(jī)而影響機(jī)組發(fā)電量和供熱事故的發(fā)生,為安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的社會效益。
參考文獻(xiàn)
[1]王路波,郭軼,董一凡.大型發(fā)變組微機(jī)保護(hù)探討[J].黑龍江電力,2006(05).endprint
摘 要 發(fā)變組保護(hù)是發(fā)電廠的重要組成元件,它的可靠運(yùn)行將直接決定連在其上面的發(fā)電機(jī)、變壓器、輸電線路、配電線路的可靠運(yùn)行。文章就國電南自GDT801型發(fā)變組保護(hù)二次線接線不合理、引起相關(guān)保護(hù)誤動方面,從如何提高保護(hù)投入率制定了幾項(xiàng)對策,對防止由于停機(jī)而影響機(jī)組發(fā)電量和供熱事故的發(fā)生進(jìn)行討論分析。
關(guān)鍵詞 發(fā)變組保護(hù);二次線;投入率
中圖分類號:TM772 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)04-0140-01
本文論述的發(fā)變組保護(hù)為國電南自GDT801型,主要配置了發(fā)電機(jī)定子接地、發(fā)電機(jī)定子匝間、發(fā)電機(jī)差動、主變差動、發(fā)電機(jī)過流等共28大項(xiàng)保護(hù)。自投產(chǎn)以來,由于在二次接線、定值、保護(hù)投入等方面存在不合理因素。造成部分保護(hù)不能正確投入,若不及時(shí)消除,將造成繼電保護(hù)事故的發(fā)生。通過不斷完善發(fā)變組保護(hù)裝置的性能,才能提高發(fā)變組保護(hù)正確投入率,保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
1)發(fā)變組保護(hù)二次接線存在不合理現(xiàn)象,針對實(shí)際情況,進(jìn)行了調(diào)查。
#1、2發(fā)電機(jī)出口PT和開口三角二次N線未獨(dú)立引至保護(hù)屏一點(diǎn)接地,易引起定子接地保護(hù)不正確動作。
#1、2機(jī)斷路器啟動失靈保護(hù)回路中,斷路器三相開入接點(diǎn)串聯(lián)不滿足要求,開關(guān)非全相時(shí)不能啟動失靈。
#1、2機(jī)變組保護(hù)電流、電壓回路有共用端子排現(xiàn)象,易引起過熱或接觸不良,引起相關(guān)過流保護(hù)誤判。
2)針對機(jī)組大小修試驗(yàn)項(xiàng)目,驗(yàn)證裝置的固有缺陷,進(jìn)行了調(diào)查。
#1機(jī)發(fā)變組保護(hù)廠變通風(fēng),C套保護(hù)發(fā)電機(jī)斷水跳閘沒有出口。引起非電量保護(hù)拒動。
#1、2機(jī)發(fā)變組保護(hù)C屏保護(hù)啟動失靈壓板回路錯(cuò)誤,易引起開關(guān)非全項(xiàng)后不啟動失靈保護(hù)。
3)由于其他原因造成以下保護(hù)未投入,進(jìn)行了調(diào)查。
發(fā)電機(jī)過激磁未投入跳閘。
發(fā)變組3W定子接地未投入。
4)發(fā)變組保護(hù)不能正確投入排列圖。
圖1
2 主要因素
通過統(tǒng)計(jì)、分析認(rèn)定主要因素為:
1)設(shè)計(jì)不符合規(guī)程要求。
2)投產(chǎn)檢驗(yàn)不認(rèn)真。
3)設(shè)備參數(shù)與實(shí)際不符。
4)出口方式不合理。
3 制定對策
1)影響發(fā)變組保護(hù)正確投入的主要原因之一是保護(hù)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,二次回路接線錯(cuò)誤。
①#1、2機(jī)斷路器啟動失靈保護(hù)中,斷路器三相開入接點(diǎn)串聯(lián)不滿足要求,當(dāng)非全相時(shí)該接點(diǎn)不能閉合,造成發(fā)電機(jī)負(fù)序電流增加,如作用時(shí)間超過允許值將燒損發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子。由此改為并聯(lián)。
②發(fā)電機(jī)電壓回路二、三次N線分開引入保護(hù)屏,確保裝置電壓準(zhǔn)確。
③大小修對照原理圖,核對接線圖,每一個(gè)線號、電纜號、接線位置以及接線兩端的正誤都得仔細(xì)核對。信號回路短連片沒有短接,致使保護(hù)信號不能正常發(fā)出,造成運(yùn)行人員誤判。啟動失靈電纜號、線號標(biāo)錯(cuò),易引起保護(hù)試驗(yàn)時(shí)誤動作。
④將#1、2機(jī)變組保護(hù)電流回路、電壓回路共用端子應(yīng)分開,避免端子過熱,保護(hù)誤判。
2)對于出口方式問題,我們主要采取如下對策。
①改變保護(hù)裝置的出口方式可以防止保護(hù)誤動,由于非電量保護(hù)存在誤動情況,按照國家電網(wǎng)公司要求,我們變更了變壓器壓力釋放、油溫、繞組溫度的出口方式,由跳閘改為報(bào)警。下面是非電量變更情況列表。
②將發(fā)電機(jī)過激磁保護(hù)投入跳閘。
③投入#2機(jī)發(fā)變組3W定子接地。
3)在裝置試驗(yàn)方面,我們發(fā)現(xiàn)并解決了如下問題。
①#1機(jī)發(fā)變組保護(hù)廠變通風(fēng),C套保護(hù)發(fā)電機(jī)斷水跳閘沒有出口。更換出口板。
②#1、2機(jī)發(fā)變組保護(hù)C屏保護(hù)啟動失靈壓板回路錯(cuò)誤。開關(guān)非全相時(shí)不能啟動失靈保護(hù),已改正。
③#1機(jī)A修中發(fā)現(xiàn)CPUB不能出口,CPUB板損壞,已更換。
4 取得的成果
1)通過對發(fā)變組繼電保護(hù)裝置檢查、試驗(yàn)、定檢以及改造等措施使得發(fā)變組保護(hù)在保護(hù)設(shè)備安全運(yùn)行上發(fā)揮著重大作用。
2)目前僅有#1機(jī)3W定子接地及主變差動保護(hù)不能實(shí)現(xiàn)五次諧波閉鎖等2項(xiàng)沒有完成。
3)發(fā)變組保護(hù)正確投入率為增加為92.86%,保證了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
5 經(jīng)濟(jì)效益方面
2013年11月5日,勵(lì)磁調(diào)節(jié)器工控機(jī)死機(jī),調(diào)節(jié)失靈,發(fā)變組過激磁保護(hù)的正確動作,此外,還有兩次定子接地和一次轉(zhuǎn)子接地的正確動作,防止了發(fā)電機(jī)燒損事故的發(fā)生,這是最大的經(jīng)濟(jì)效益。圖2是過激磁保護(hù)動作后的故障錄波曲線。
圖2
從圖中可以看出,過激磁動作后,跳開發(fā)電機(jī)出口開關(guān)和滅磁開關(guān)。發(fā)電機(jī)出口電壓有效值為:43.1/1.414=30.48 kV,且波形發(fā)生畸變。
6 社會效益方面
今后應(yīng)加強(qiáng)人員技術(shù)培訓(xùn),防止由于人員失誤造成影響保護(hù)誤動的事件發(fā)生,掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷,并加以調(diào)查分析,做好防范措施。認(rèn)真進(jìn)行繼電保護(hù)定值年度校驗(yàn)工作,及時(shí)更新設(shè)備參數(shù),提高保護(hù)裝置正確投入。防止了由于停機(jī)而影響機(jī)組發(fā)電量和供熱事故的發(fā)生,為安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的社會效益。
參考文獻(xiàn)
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