胡 丹 侯治民 滕汶江 陳 勇
(1.中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司工程技術(shù)研究院,四川德陽 618000;2.華北油田公司采油二廠,河北霸州 065700)
截至2012年12月底,在川西氣田已實施51口井井下節(jié)流工藝試驗,其中定向井20口,直井25口,水平井6口。由于目前川西中淺層氣田絕大多數(shù)井后期都需進行多層壓裂施工,大規(guī)模的壓裂施工對固定式井下節(jié)流器的工作筒會造成嚴重沖蝕從而影響節(jié)流器坐封,因此大多數(shù)井采用活動式井下節(jié)流器[1-2]。2007—2008年,對 CX452井 和 MJ102井進行了兩次活動式井下節(jié)流器打撈作業(yè),均未成功。打撈工具僅將打撈頸打撈出井,節(jié)流器打撈頸已與節(jié)流器本體脫落,打撈作業(yè)失敗。
通過對活動式井下節(jié)流器的結(jié)構(gòu)原理和現(xiàn)場打撈情況分析,認為主要存在以下兩方面的原因:(1)卡瓦結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理。前期使用的活動式井下節(jié)流器固定卡瓦的卡瓦環(huán)采用金屬薄片進行焊接,由于卡瓦環(huán)焊接工藝較差或長期在井下腐蝕,導(dǎo)致焊點強度過低,在斜井中打撈時,卡瓦受力不均,卡瓦環(huán)就容易被拉斷,節(jié)流器打撈頸與節(jié)流器本體脫落,打撈工具僅將打撈頸打撈出井 。(2)膠筒系統(tǒng)打撈時無分離機構(gòu)。前期使用的節(jié)流器的膠筒系統(tǒng)未設(shè)計分離結(jié)構(gòu),打撈時,膠筒與膠筒座之間,兩個膠筒之間無法脫離,打撈困難。為保障川西氣田低成本開發(fā),同時為了井下節(jié)流技術(shù)更好地在川西氣田推廣應(yīng)用,研制了新型活動式井下節(jié)流器。
新型活動式井下節(jié)流器結(jié)構(gòu)見圖1 。
圖1 新型活動式井下節(jié)流器示意圖
活動式井下節(jié)流器的工作過程,主要分投放、坐封和打撈三個環(huán)節(jié)。
(1)投放:通過銷釘連接送放工具和節(jié)流器,送放工具的頂絲推動節(jié)流器中心桿給彈簧預(yù)壓力,然后依次連接震擊器、加重桿、鋼絲繩帽。通過絞車連接鋼絲將節(jié)流器下放至預(yù)定位置。
(2)坐封:節(jié)流器下放到預(yù)定位置后,緩慢上提鋼絲,卡瓦受摩擦力的作用坐掛在油管內(nèi)壁;反復(fù)上提下放鋼絲,震擊器向上震擊,剪斷銷釘,彈簧釋放能量,推動膠筒座上行壓縮膠筒,密封油管和節(jié)流器之間的空間。
(3)打撈:通過向下震擊,推動中心管下行,向下壓縮彈簧,膠筒座下行,膠筒回收;繼續(xù)往下震擊,卡瓦回收。
(1)整體式卡瓦系統(tǒng)設(shè)計。針對前期卡瓦結(jié)構(gòu)問題,設(shè)計了新型整體式卡瓦系統(tǒng),滿足了卡瓦在油管內(nèi)壁上的錨定,避免了應(yīng)用焊接薄片,從結(jié)構(gòu)上克服了打撈過程中卡瓦與錐體易脫落的問題,大幅提高了井下節(jié)流器的整體可靠性[3]。
(2)膠筒系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計。常用節(jié)流器膠筒結(jié)構(gòu)為活動式錐形雙膠筒, 打壓后膠筒錐體撐開膠筒密封油管,上提打撈時無法分開,導(dǎo)致打撈困難。為降低打撈難度,在滿足當前井況條件下簡化雙膠筒為單膠筒;為提高單膠筒的可靠性,膠筒密封端采用裙邊式設(shè)計提高密封接觸面積;為提高打撈可靠性,設(shè)計膠筒錐體復(fù)位機構(gòu),打撈過程中打撈工具推動中心桿帶動膠筒錐體復(fù)位,強行將膠筒錐體與膠筒分開。
(3)彈簧系統(tǒng)整體優(yōu)化。針對川西氣田部分已投產(chǎn)井管柱內(nèi)徑不規(guī)范問題,為降低工具下入難度,綜合考慮承壓、加工及裝配等因素,進行了井下節(jié)流器結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化設(shè)計,進行了內(nèi)藏彈簧設(shè)計,將井下節(jié)流器長度從680 mm縮短為480 mm,外徑縮小為57 mm。
(1)外徑:57 mm;
(2)內(nèi)徑:1.4~8 mm;
(3)長度:490 mm;
(4)節(jié)流壓差:≤ 50 MPa;
(5)適用油管外徑: 73 mm;
(6)適用油管內(nèi)通徑: ≥ 59 mm;
(7)工作溫度:≤100 ℃;
(8)工作介質(zhì):油、氣、水混合液,不含H2S。
在室內(nèi)及地面評價試驗成功的基礎(chǔ)上,開展了3井次入井評價及8井次現(xiàn)場應(yīng)用試驗、3井次現(xiàn)場打撈試驗。
為評價新型井下節(jié)流器在不同井筒條件下的作業(yè)可靠性,在MP71井開展了下入、丟手及打撈可靠性評價(見表1)。試驗結(jié)果表明:新型井下節(jié)流器坐掛、丟手可靠,打撈成功率高。
表1 MP71井節(jié)流器試驗情況
為評價新型活動式井下節(jié)流器在實際應(yīng)用中的工作可靠性,在XS2井、CX632井等8口井進行了生產(chǎn)應(yīng)用試驗(見表2),結(jié)果表明,節(jié)流器下入順利,下入后油壓顯著降低,產(chǎn)量穩(wěn)定。
新型活動式井下節(jié)流器共進行3井次生產(chǎn)打撈試驗(見表3),打撈順利。XS21-29HF井在前期生產(chǎn)過程中出砂嚴重,多次損壞地面油嘴,同時該井壓力、產(chǎn)量均屬目前下入井下節(jié)流器的生產(chǎn)井較高者,在壓差10 MPa、產(chǎn)量9×104m3/d、節(jié)流器卡瓦系統(tǒng)損壞嚴重的情況下節(jié)流器順利打撈,說明新型活動式井下節(jié)流器打撈可靠性高。
表2 新型井下節(jié)流器生產(chǎn)應(yīng)用試驗情況
表3 新型井下節(jié)流器打撈試驗情況
CX632井為新型活動式井下節(jié)流器最早生產(chǎn)現(xiàn)場試驗井。該井從2012年12月下入節(jié)流器至今已有7個月,生產(chǎn)情況穩(wěn)定,產(chǎn)量下降緩慢,說明下入節(jié)流器對保護氣井生產(chǎn)起到良好效果。該井節(jié)流器順利打撈成功,打撈出來的節(jié)流器外觀完好、油嘴無沖蝕、膠筒無損壞(見圖2),表明新型活動式井下節(jié)流器現(xiàn)場應(yīng)用良好。
圖2 CX632井節(jié)流器打撈出井圖
(1)新型活動式井下節(jié)流器工具長度短、外徑小,丟手順利,高低壓密封可靠,節(jié)流效果好。
(2)采用整體式卡瓦系統(tǒng)、帶膠筒復(fù)位功能的活動式井下節(jié)流器解決了現(xiàn)場打撈困難的問題,打撈可靠性高。
[1] 喻成剛,張華禮,鄧友超.新型井下節(jié)流器研制及應(yīng)用[J].鉆采工藝,2008,31(4):91-93.
[2] 佘朝毅.井下節(jié)流工藝技術(shù)在氣田開發(fā)中的應(yīng)用[J].鉆采工藝,2003,26(SO):52-56.
[3] 曾中強,王春生,譚刻明.井下節(jié)流技術(shù)應(yīng)用[J].油氣井測試,2007,16(S0):78-80.