張禮程
(河北白沙煙草有限責(zé)任公司石家莊卷煙廠制絲車間,河北 石家莊 052165)
貯葉柜布料車壓邊自動(dòng)清吹裝置的研制
張禮程
(河北白沙煙草有限責(zé)任公司石家莊卷煙廠制絲車間,河北 石家莊 052165)
針對(duì)GDT28D/12250型貯柜頻繁出現(xiàn)布料車壓邊帶物料積料現(xiàn)象,人工清掃增加煙葉造碎、換牌保養(yǎng)時(shí)間及勞動(dòng)力,清掃不及時(shí)不徹底造成的錯(cuò)混牌隱患導(dǎo)致葉組配方結(jié)構(gòu)變化,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)研發(fā)設(shè)計(jì)安裝布料帶自動(dòng)清吹裝置,既避免錯(cuò)混牌隱患,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,又減輕了人工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。
GDT28D/12250型貯柜;物料積料;分析處理
制絲工藝由20個(gè)加工工序組成, 煙葉經(jīng)過(guò)備葉,切片,切絲,加香加料,烘絲摻配等工序加工成滿足質(zhì)量要求的合格煙絲供應(yīng)于卷煙﹑包裝﹑成型等車間。在制絲工藝中,葉片貯存起到平衡煙葉水分,配比均勻,調(diào)整物料流量和銜接生產(chǎn)的作用。由于生產(chǎn)效率上的考慮,車間實(shí)行分組加工生產(chǎn),在實(shí)際生產(chǎn)中提高了產(chǎn)品質(zhì)量同時(shí)增加了換牌次數(shù),作為葉片貯存設(shè)備的貯葉柜要在換牌期間進(jìn)行清掃和保養(yǎng)。人工清掃增加煙葉造碎﹑換牌保養(yǎng)時(shí)間及勞動(dòng)力,清掃不及時(shí)不徹底可能造成的錯(cuò)混牌隱患導(dǎo)致葉組配方結(jié)構(gòu)變化,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)研發(fā)設(shè)計(jì)安裝布料帶自動(dòng)清吹裝置,既保證產(chǎn)品質(zhì)量,又減輕了人工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。
我廠采用秦皇島煙機(jī)廠生產(chǎn)的GDT28D /12250型貯柜,此種貯葉柜由分配車布料車柜體出料振槽四部分組成。入柜原理:布料由橫向布料和縱向布料兩部分組成,柜體橫向布料是由一個(gè)沿柜體寬度方向上的分配車寸動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,縱向布料是通過(guò)柜頂?shù)牟剂宪囃鶑?fù)運(yùn)動(dòng)而實(shí)現(xiàn)的。
入柜當(dāng)中由于柜頂?shù)姆峙滠囘\(yùn)行之往復(fù)運(yùn)動(dòng)到布料車兩側(cè)極限位置時(shí)必然會(huì)有部分殘存物料,每次入柜結(jié)束后,殘存物料分布呈現(xiàn)一定的規(guī)律性,基本上都集中在布料車兩側(cè)的壓邊帶上。壓邊帶是防止物料進(jìn)入輸送帶內(nèi)部,引發(fā)物料積累帶來(lái)的機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)故障,在柜體設(shè)備上是不可或缺的必要裝置。
小組運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法提出三個(gè)解決問(wèn)題的突破口,①研發(fā)貯葉柜新型壓邊帶;②研制貯葉柜布料車自動(dòng)清吹裝置;③研制新型邊帶清掃裝置。緊接著小組成員分別從可實(shí)施性﹑經(jīng)濟(jì)性等方面對(duì)以上三個(gè)突破口進(jìn)行綜合加權(quán)評(píng)定,最終,小組確定研制貯葉柜布料車自動(dòng)清吹裝置為本次改造的突破口。
根據(jù)突破口,我們運(yùn)用“頭腦風(fēng)暴法”提出了提出兩個(gè)可供選擇的靜止清吹﹑移動(dòng)清吹方案,并對(duì)方案從可實(shí)施性﹑投入成本等方面進(jìn)行評(píng)估。靜止清吹方案,停車延時(shí)后清吹開始,邏輯控制簡(jiǎn)單,不與現(xiàn)有系統(tǒng)的控制邏輯建立關(guān)系,但靜止清吹要求清吹頭數(shù)量較多,安裝難度較大。方案預(yù)期效果較好;移動(dòng)清吹方案,利用設(shè)備延遲停止時(shí)間,可大大降低換牌保養(yǎng)時(shí)間,兩個(gè)小段內(nèi)各自只有一個(gè)喂料機(jī),且可以以切絲機(jī)為紐帶進(jìn)行流量控制,理論上可以實(shí)現(xiàn)流量均衡,且清吹頭作用區(qū)域不固定,范圍大,要求清吹頭數(shù)量少,投入成本較小。經(jīng)過(guò)比較,我們最終選擇移動(dòng)清吹法為最佳方案。
隨后通過(guò)比較選用不銹鋼303為噴嘴的材料;利用實(shí)驗(yàn)分析的方法選擇結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜﹑清吹距離能滿足要求的錐形噴嘴及數(shù)量四只;根據(jù)要求選取先導(dǎo)式結(jié)構(gòu)﹑I型電磁頭作為此裝置的控制閥;通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)比,選擇軌道外側(cè)安裝,不影響行車往復(fù)運(yùn)行且清吹距離遠(yuǎn)(1200mm),清吹效果好;用正交試驗(yàn)的方法橫向距離20cm,外偏30°,下偏15°的最佳安裝參數(shù);根據(jù)清吹壓縮空氣以及安裝的實(shí)際情況,選擇連接管路為外徑12mm內(nèi)徑8mm的聚氨酯管;利用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法選取貯柜重量計(jì)算法作為清吹裝置啟動(dòng)標(biāo)志,并確定清吹時(shí)間設(shè)定值為220秒。
4.1 實(shí)施一:制作噴嘴
繪制噴嘴結(jié)構(gòu)圖,選用硬度高,耐磨性極好,有較好的鑄造性能,耐腐蝕的不銹鋼303材料,按圖紙車出噴嘴,進(jìn)行打磨和鉗工作業(yè)。
4.2 實(shí)施二:控制閥的安裝測(cè)試
根據(jù)要求領(lǐng)取電磁閥并安裝,根據(jù)設(shè)計(jì)模擬動(dòng)作實(shí)驗(yàn),控制閥開/關(guān)可靠性實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確率100%。
4.3 實(shí)施三:連接安裝
連接空壓軟管,領(lǐng)取根長(zhǎng)50米,外徑Φ12mm內(nèi)徑Φ8mm的聚氨酯管安裝,并安裝4只噴嘴,配備快裝接頭和噴嘴支架。隨后進(jìn)行測(cè)試檢查,連接牢固,不漏氣,進(jìn)出口壓力差小于0.05MPa,滿足要求。
4.4 實(shí)施四:噴嘴位置和角度安裝
反向?qū)ΨQ安裝4只噴嘴,配備快裝接頭和噴嘴支架,安裝在軌道外側(cè),以鋪料行車中軸處為坐標(biāo)原點(diǎn)建立坐標(biāo)系,做上記號(hào),20cm位置。安裝噴嘴角度向外偏斜30°﹑向下偏斜15°。安裝結(jié)束后分別從清吹是否干凈﹑殘存葉片重量等方面進(jìn)行效果檢查,滿足要求。
4.5 實(shí)施五:控制系統(tǒng)的建立
小組按設(shè)計(jì)進(jìn)行軟件編輯下載并繪制電氣原理圖,程序下載后小組進(jìn)行了系統(tǒng)實(shí)驗(yàn),系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,且達(dá)到清潔目的,換牌保養(yǎng)時(shí)間減少,見圖1。
圖1 電氣控制圖
貯葉柜高空壓邊帶自動(dòng)清吹裝置研制完成后,小組10月中旬至11月中旬進(jìn)行了效果檢查,徹底解決壓邊帶殘存物料問(wèn)題,且換牌保養(yǎng)時(shí)間由原來(lái)的12分鐘降至3分鐘,大大提高了勞動(dòng)效率。
我們通過(guò)研制貯葉柜布料車自動(dòng)清吹裝置,代替人工操作,降低清掃準(zhǔn)備時(shí)間的同時(shí)清掃徹底,創(chuàng)造性地解決了生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題,并做到了資源節(jié)約。既避免錯(cuò)混牌隱患,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,又減輕了人工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。
[1]吳宗澤主編.機(jī)械零件設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.
[2]廖常初.PLC編程及應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.
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