汪鋒軍
(中石油集團(tuán)公司長(zhǎng)慶油田分公司采油九廠(chǎng)五谷城采油作業(yè)區(qū),陜西 延安 717600)
姬塬油田堡子灣南區(qū)抽油泵效提升方法探討
汪鋒軍
(中石油集團(tuán)公司長(zhǎng)慶油田分公司采油九廠(chǎng)五谷城采油作業(yè)區(qū),陜西 延安 717600)
姬塬油田堡子灣南區(qū)為典型的低壓低滲油田,開(kāi)采層位以長(zhǎng)4+5、長(zhǎng)6,為主,其中長(zhǎng)4+5伴生氣含量大,且?guī)r石致密,油層滲透率較低,單井自然產(chǎn)能低,因此影響我區(qū)泵效的主要因素為氣體影響和油井自然產(chǎn)能低。本文提出影響我區(qū)泵效的因素有氣體影響、地層供液不足、沖程損失及漏失等,并制定了相應(yīng)的治理措施,使我區(qū)泵效從2010年的23.7%,提升至2011年10月的29.8%,收到了較好的效果。
泵效;氣體影響;沖程損失;漏失;供液不足
1氣體影響:
目前我區(qū)都是在井底流壓低于飽和壓力下生產(chǎn)的,因此,在抽汲過(guò)程中,總是氣液兩相同時(shí)進(jìn)泵,氣體進(jìn)泵必然減少泵內(nèi)的液體量而降低泵效。通常采用充滿(mǎn)系數(shù)β來(lái)表示氣體的影響程度,β越高泵效越高。β=Vo/Vp Vo——上沖程活塞讓出的容積;Vp——下沖程吸入泵內(nèi)的液體量。
用R表示泵內(nèi)氣液比,K表示余隙比,則可推出:β=(1-KR)/(1+R)。由此公式可看出K值越小β越大,因此要增大泵效,盡量減小防沖距以減小余隙。其次R越小β就越大要降低氣油比,可增加泵的沉沒(méi)度,使原油中的自由氣更多的溶于油中。另外使用井下氣錨以減少氣體進(jìn)泵。
圖1是我作業(yè)區(qū)各站沉沒(méi)度與泵效的關(guān)系曲線(xiàn),由圖可以看出沉沒(méi)度越高泵效越大。
2沖程損失
抽油機(jī)工作過(guò)程中的沖程效率由兩部分組成,一是抽油桿及油管在液柱重量下產(chǎn)生彈性伸長(zhǎng)減少柱塞行程.二是由于抽油桿的慣性力使柱塞行程增加.沖程效率由下式計(jì)算:
抽油桿和油管柱承受著交變負(fù)荷而致彈性伸長(zhǎng)。使抽油泵柱塞行程減少,其量由下式計(jì)算:
抽油桿的慣性載荷對(duì)柱塞沖程的增加量由下式計(jì)算:
抽油桿在上死點(diǎn)和下死點(diǎn)的慣性負(fù)荷為:
根據(jù)以上公式可以計(jì)算出沖程﹑泵徑與泵效的關(guān)系曲線(xiàn):
由圖2可以看出沖程與泵徑對(duì)泵效均有影響,沖程越大泵效越高,泵徑越小泵效越高,因此現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)時(shí)盡量選用小泵徑﹑大沖程才能使泵效有效的提高。
3漏失影響
抽油泵漏失降低了油井產(chǎn)量從而使泵效降低,漏失量由下式計(jì)算:
泵的漏失包括柱塞與泵工作筒的間隙漏失﹑游動(dòng)及固定閥漏失。由公式可以看出泵徑越大,漏失量越大泵效越低,泵掛越大,柱塞兩端承受的液柱壓差越大,漏失越嚴(yán)重,泵效越低,其次泵筒與柱塞的間隙是影響泵漏失的主要原因。由于我區(qū)井況較復(fù)雜油井結(jié)垢﹑結(jié)蠟比較嚴(yán)重,部分老井腐蝕嚴(yán)重,從檢泵情況看因砂﹑蠟﹑垢造成泵漏失的較多,由于腐蝕造成球座及凡爾出現(xiàn)坑點(diǎn)和凹槽的也時(shí)有發(fā)生,這些都會(huì)造成漏失影響泵效。
4供液不足影響
我區(qū)屬典型的低壓﹑低滲油田,油層供液不足單井產(chǎn)量低,因此泵效提升較困難。我區(qū)年初液量小于1方的井有98口,平均沉沒(méi)度23米,平均泵效僅12.0%。由于供液跟不上,液體還未來(lái)的及充滿(mǎn)泵筒,活塞就開(kāi)始下行,出現(xiàn)充不滿(mǎn)的現(xiàn)象,而降低泵效。
圖1
圖2
圖3
1氣錨﹑定壓放氣閥的應(yīng)用,同時(shí)使防沖距調(diào)至最小,多措并舉減小氣體對(duì)泵效的影響
①氣錨的使用效果
重力沉降螺旋氣錨的使用,該氣錨把普通氣錨的直形中心管改變?yōu)閹菪龘醢宓闹行墓埽M(jìn)入中心管的液流方向由原來(lái)的垂直向下改變?yōu)槁菪较陆?,因此不但改變了液流方向,增大了氣液速度差,而且變相的增加了中心管長(zhǎng)度,延長(zhǎng)了油氣分離時(shí)間,使氣液有足夠的空間和時(shí)間很好的實(shí)現(xiàn)油氣分離,提高分離效果。 我區(qū)針對(duì)氣體影響較嚴(yán)重的38井次使用這種氣錨,收到了很好的效果。
②定壓放氣閥使用效果
為了增大液體進(jìn)泵壓力,減少溶解氣逸出,我區(qū)引進(jìn)定壓放氣閥75套,分別按裝在55個(gè)井組上。根據(jù)不同油井井況選定合理套壓,當(dāng)套管壓力超過(guò)設(shè)定的套壓時(shí),氣閥打開(kāi)使套管氣進(jìn)入采油樹(shù)泄壓,當(dāng)套管壓力小于預(yù)設(shè)壓力時(shí),氣閥關(guān)閉,通過(guò)此循環(huán)過(guò)程來(lái)為套管氣定壓,保證合理的生產(chǎn)壓差,有效的防止原油中溶解氣的逸出,提高了泵效。
③調(diào)小防沖程,減小余隙增大泵效
對(duì)測(cè)井資料及時(shí)分析,發(fā)現(xiàn)受氣體影響的井及時(shí)調(diào)整放沖距至最小,以增大泵效。
2減載器﹑油管錨的試驗(yàn)最大程度減小沖程損失
①減載器的使用效果
我區(qū)目前下減載器的井一口,試驗(yàn)效果良好。使用后最大載荷從63.3KN↓46.9KN,最小載荷從48.6KN↓29.2KN,效果較好,明年對(duì)泵深超兩千米井推廣使用。
②使用油管錨將油管下端固定消除油管伸縮,從而減少?zèng)_程損失,提高泵效。
3開(kāi)展防蠟﹑防垢﹑防腐工作減小抽油泵漏失量
①防蠟筒使用效果
2010年我區(qū)對(duì)結(jié)蠟嚴(yán)重井下入防蠟筒,使用后最大載荷↓4KN,最小載荷↓3KN,結(jié)蠟速度明顯減緩,泵效提升6.65%。效果較好,明年將推廣使用。
②防垢﹑防腐使用效果
我區(qū)部分井結(jié)垢﹑腐蝕較嚴(yán)重,造成球閥密封不嚴(yán)而漏失。為了治理這一現(xiàn)狀,引進(jìn)固體防垢塊﹑防垢管,還通過(guò)油套環(huán)形空間投加阻垢劑。2010年我區(qū)共使用防垢管3井次,防垢塊5井次,60口井投加阻垢劑,多措并舉使油井漏失減少。另外為防止油管﹑泵筒及球座的過(guò)快腐蝕使用鋅陽(yáng)極油管保護(hù)器。
4強(qiáng)化注水保證地層壓力
針對(duì)部分井液量不足1方,通過(guò)討論決定對(duì)我區(qū)37口注水井配注上調(diào)82方/天,調(diào)后不到一個(gè)月其周?chē)鷮?duì)應(yīng)油井液量有所增加,效果較明顯。
5根據(jù)油藏供液規(guī)律調(diào)整抽汲參數(shù)做到供排協(xié)調(diào)生產(chǎn)。
為了提高泵效,對(duì)液量低于2.5方的井集中治理,先后對(duì)216口井進(jìn)行調(diào)小參數(shù);對(duì)28口井進(jìn)行間開(kāi),調(diào)參后泵效提高了19.3%。另外對(duì)35口井換小泵徑生產(chǎn),泵徑由38↓28mm,泵效由11.7%↑21.0%。治理后全區(qū)泵效從17.1%↑31.0%,見(jiàn)圖3。
1我區(qū)為低滲透區(qū),油藏巖石致密流體滲流阻力較大,要提高泵效應(yīng)加強(qiáng)注水政策,保證充足的地層能量。對(duì)儲(chǔ)層巖石致密無(wú)法達(dá)到產(chǎn)能的油井采取酸化﹑壓裂等措施。
2對(duì)液量較低的井制定合理的調(diào)參間開(kāi)制度,做到油層與抽油泵協(xié)調(diào)工作,以提高泵效。
3對(duì)受氣體影響嚴(yán)重的井,采用氣錨及定壓放氣閥減少進(jìn)泵氣量提高抽油泵效,日常工作中發(fā)現(xiàn)受氣體影響的井可采取調(diào)小防沖距﹑套管放空等方式生產(chǎn)。
4引進(jìn)新工藝新技術(shù),如載載器﹑油管錨等最大程度減少柱塞沖程損失,以提高抽油泵效。
5加強(qiáng)井筒五防治理工作,減少油井砂﹑蠟﹑垢卡泵﹑漏失幾率,嚴(yán)格抽油泵維修和試壓管理,提高井下作業(yè)和抽油泵維修質(zhì)量減少泵的漏失量。
6通過(guò)各種措施使我區(qū)的泵效由2011年初的23.7%提升至2011年9月份的30.3%,收效較大,明年將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)措施,爭(zhēng)取早日將我區(qū)泵效提升至41%。
[1]張琪.采油工程原理與設(shè)計(jì)[M].中國(guó)石油大學(xué)出版社出版,2006.
[2]洪世鐸.油藏物理基礎(chǔ)[M].北京石油工業(yè)出版社,1989.
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