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駝峰編組場空壓系統(tǒng)非正常能耗分析及對策

2014-04-27 03:42:39佟廷光上海鐵路局徐州電務(wù)段
上海鐵道增刊 2014年3期
關(guān)鍵詞:五通駝峰編組

佟廷光 孟 琳 上海鐵路局徐州電務(wù)段

駝峰編組場空壓系統(tǒng)非正常能耗分析及對策

佟廷光 孟 琳 上海鐵路局徐州電務(wù)段

徐州北編組站是全路重要的鐵路樞紐之一,其駝峰編組場空壓系統(tǒng)存在非正常能耗高、氣源流失嚴(yán)重的問題。通過對幾種非正常能耗的原因分析,提出有效的對策措施,以消除非正常能耗高的隱患。

編組場;駝峰系統(tǒng);非正常能耗;原因分析;對策

徐州北站位于京滬、隴海兩大鐵路干線的交匯處,是我國重要的鐵路樞紐之一,其駝峰編組場規(guī)模及其年編組輛數(shù)位于全路編組站第二位。2003年底,徐州北下行駝峰調(diào)速設(shè)備由液壓減速器改造為空壓減速器,2005年駝峰控制系統(tǒng)改造為TW-2駝峰自動化控制系統(tǒng)。下行駝峰空壓系統(tǒng)存在著空壓機(jī)耗電量大、減速器頻繁制動及緩解、風(fēng)管路系統(tǒng)漏氣等缺點(diǎn),造成空壓系統(tǒng)非正常能耗高。

1 非正常能耗原因分析

1.1 駝峰自動化控制系統(tǒng)原因引起的減速器頻繁制動、緩解造成的非正常能耗

對徐州北下行駝峰車輛溜放情況進(jìn)行分析,小組車車輛通過減速器控制情況良好,減速器制動1~2次,即可使車輛達(dá)到定速,大組車溜放時有60%的車組通過減速器時,出現(xiàn)6~10次的制動、緩解現(xiàn)象,使減速器重復(fù)制動,做無用功,嚴(yán)重浪費(fèi)風(fēng)壓。

1.2 空壓機(jī)原因造成的非正常能耗

徐州北下行駝峰24h解體車輛達(dá)6000輛左右,減速器使用頻繁,空壓機(jī)的使用頻率高,造成空壓機(jī)磨損、老化嚴(yán)重,從而使空壓機(jī)故障率高、工作效率低,也形成非正常的能耗。

1.3 減速器原因造成的非正常能耗

對徐州北下行駝峰2011年下半年發(fā)生故障及設(shè)備日常狀態(tài)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,減速器卡閥故障占減速器故障的41%,卡閥故障有時造成壓力的大量消耗;同時對減速器日常狀態(tài)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)三部位小緩56臺減速器中的三位五通閥有19%存在內(nèi)泄現(xiàn)象,造成風(fēng)壓的無效流失。

2 非正常能耗的解決措施

2.1 調(diào)整TW-2駝峰自動化控制系統(tǒng)軟件,減少減速器對大組車的頻繁制動、緩解

設(shè)備廠家技術(shù)人員對徐州北下行TW-2駝峰自動化控制系統(tǒng)溜放車輛控制情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,針對大組車控制過程中出現(xiàn)的頻繁制動、緩解,造成減速器消耗掉大量氣壓做無用功原因進(jìn)行了分析,研究通過修改軟件參數(shù)的辦法,增加定速補(bǔ)償量,減少減速器的動作次數(shù),能使溜放車輛達(dá)到規(guī)定速度離開減速器。通過對軟件修改后對解體的5列車的跟蹤觀察分析,效果良好,11鉤大組車平均制動、緩解3次,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于修改前的8~10次,節(jié)約了大量的氣壓,達(dá)到預(yù)期效果。修改軟件前、后減速器動作曲線圖如圖1所示。

圖1 減速器動作曲線圖

2.2 解決空壓機(jī)效率低的措施

2011 年針對徐州北下行空壓站空壓機(jī)故障多、打風(fēng)效率低的原因進(jìn)行了分析,空壓機(jī)自2003年投入使用以來,使用頻繁,多次對單螺桿空壓機(jī)星輪片進(jìn)行了更換,但渦輪體磨耗老化嚴(yán)重,使用時效率大幅度降低,個別空壓機(jī)效率不及正??諌簷C(jī)的50%。不具備大修的價(jià)值。2011年底路局批復(fù)了對徐州北下行駝峰空壓機(jī)更新的申請,2012年4月份安裝了新型風(fēng)冷雙螺桿空壓機(jī),當(dāng)月測試使用總電量比3月份降低30%,達(dá)到了降低非正常能耗的目的。圖2為空壓機(jī)改造圖。

圖2 空壓機(jī)圖

2.3解決減速器及三位五通閥故障

針對減速器閥箱三位五通閥發(fā)生卡阻問題,對三位五通閥進(jìn)行分解后,發(fā)現(xiàn)閥內(nèi)有損毀的橡膠片(見圖3),分析認(rèn)為是附件箱油霧器內(nèi)橡膠墊老化損毀被氣壓頂壓過來的,加工一個銅濾網(wǎng),安裝于進(jìn)氣管道中(如圖4),阻止此類雜物進(jìn)入三位五通閥,防止三位五通閥卡阻問題(見圖5)。

圖3 減速器閥箱圖

圖4 減速器閥箱進(jìn)氣管改造圖

圖5 減速器三位五通閥

圖6 三位五通閥內(nèi)損壞的紫銅墊 三位五通閥內(nèi)紫銅墊

圖7 三位五通閥內(nèi)老化的密封圈 新密封圈

通過對三位五通閥的分解,發(fā)現(xiàn)五通閥內(nèi)的紫銅墊(如圖6)和密封圈(圖7)老化損毀嚴(yán)重,是造成三位五通閥內(nèi)泄的主原因,發(fā)生內(nèi)泄后,減速器在緩解狀態(tài)下也會發(fā)生氣壓的消耗,造成能源的浪費(fèi)。通過對三位五通閥進(jìn)行輪換修,周期3年,首批輪修后的三位五通閥在6~12月份的觀察期內(nèi)未發(fā)生內(nèi)泄故障。

以上措施有效解決了減速器卡阻和內(nèi)泄問題的發(fā)生,克服了減速器非正常能耗。

3 結(jié)束語

通過對徐州北下行駝峰系統(tǒng)設(shè)備的一系列技術(shù)改進(jìn)和維修管理規(guī)程的調(diào)整,空壓機(jī)打壓效率低,大組車溜放車輛頻繁制動、緩解問題及減速器三位五通閥卡阻、內(nèi)泄造成氣壓損失等故障發(fā)生頻率大幅度下降,達(dá)到了降低非正常能耗的目的。

責(zé)任編輯:王 華

來稿日期:2014-08-14

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