高貴富
摘要:風(fēng)機(jī)振動(dòng)是電站及水泥企業(yè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行中常見故障,其振動(dòng)具有多方面的原因,本文首先概述了風(fēng)機(jī)振動(dòng)的原因,以高溫風(fēng)機(jī)振動(dòng)為例,具體分析其振動(dòng)的原因及處理措施。
關(guān)鍵詞:風(fēng)機(jī);振動(dòng);高溫;分析與處理
電站及水泥企業(yè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行中常見故障之一就是風(fēng)機(jī)振動(dòng),確保鍋爐機(jī)組及窯系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)就是解決風(fēng)機(jī)振動(dòng)問題。風(fēng)機(jī)振動(dòng)的原因復(fù)雜且很多,本文首先概述了風(fēng)機(jī)振動(dòng)的原因,以高溫風(fēng)機(jī)振動(dòng)為例,具體分析其振動(dòng)的原因及處理措施,旨在為類似風(fēng)機(jī)的振動(dòng)診斷和處理提供參考。
1. 常見風(fēng)機(jī)振動(dòng)原因
風(fēng)機(jī)振動(dòng)常見原因具體可分為以下十條:(1) 動(dòng)靜部分之間發(fā)生摩擦;(2)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡不符合要求;(3) 軸承底座和基礎(chǔ)連按不良;(4)基礎(chǔ)的剛度不夠或不牢固;(5) 進(jìn)風(fēng)箱渦流脈動(dòng)造成的振動(dòng);(6)風(fēng)機(jī)組裝問題; (7)入口調(diào)節(jié)門后中心渦流引起的振動(dòng);(8)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速接近臨界轉(zhuǎn)速引起的振動(dòng);(9)風(fēng)機(jī)旋轉(zhuǎn)失速、喘振等;(10)煙、風(fēng)道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原因。
2. 高溫風(fēng)機(jī)振動(dòng)原因及處理
2.1 情況介紹
某公司1O00t/d生產(chǎn)線窯尾高溫風(fēng)機(jī)型號(hào)為W6—2*29—46No21.5F,轉(zhuǎn)速一般為1000-1200r/min。風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)的最大允許值:振幅0.198mm,振速1lmm/s;軸承溫度報(bào)警值75℃,停機(jī)95℃;液力偶合器出油溫度報(bào)警值8O℃,停機(jī)值為85℃。生產(chǎn)中曾多次出現(xiàn)軸承座振動(dòng)較大現(xiàn)象。前期主要是風(fēng)機(jī)管道通風(fēng)不暢引起,然而自2011年7月開始,清理管道后軸承振動(dòng)并未減小,反而逐步加大,超過最大允許值。經(jīng)多次停機(jī)檢查,聯(lián)軸器對中沒問題,軸承游隙在0.10mm左右(軸承型號(hào)為22224CC/W33/C3),也在正常范圍內(nèi),液力偶合器及電動(dòng)機(jī)振動(dòng)都不大,風(fēng)葉積灰少,但風(fēng)葉磨損不均勻,前端葉片有的只有5mm左右厚,后端葉片有的7mm厚(標(biāo)準(zhǔn)為8mm厚),所以懷疑是風(fēng)葉磨損不均勻造成葉輪不平衡引 起的。然而,有時(shí)候,在未做任何處理的情況下,重新啟動(dòng)后,風(fēng)機(jī)的振動(dòng)值又正常,運(yùn)行一段時(shí)間后會(huì)突然增大。為此,我們對風(fēng)機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場動(dòng)平衡,經(jīng)前后兩次處理,找到了風(fēng)機(jī)振動(dòng)大的原因。
2.2 振動(dòng)原因及處理措施
2.2.1第一次動(dòng)平衡處理
2011年9月中旬第一次做現(xiàn)場動(dòng)平衡,因振動(dòng)較大,原安裝于軸承座上的測振儀無法測出準(zhǔn)確的振幅,所以將其拆下,改用手持式測振儀測量。拆掉風(fēng)機(jī)
外殼兩端的冷卻風(fēng)葉,把風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)到1300r/min,測得電動(dòng)機(jī)端軸承座(簡稱前端,下同)水平振動(dòng)值為20mm/s,慢轉(zhuǎn)端軸承座(簡稱后端,下同)水平振動(dòng)值為25mm/s。然后停機(jī),把兩端冷卻風(fēng)葉位置處的軸用氧氣乙炔焰烤黑,再啟動(dòng)風(fēng)機(jī),把轉(zhuǎn)速調(diào)到130Or/min,用磨尖的劃針慢慢靠近變黑的軸,直到劃針部分與軸有劃痕,劃出劃痕后,停機(jī),量出劃痕的圓弧長度,并找出圓弧的中點(diǎn)。在前端劃痕中點(diǎn)對應(yīng)的葉輪上焊一塊60mm*60mm*l0mm鋼板(約300g)。焊好后啟動(dòng)風(fēng)機(jī)到1300r/min,測得前端水平振動(dòng)值為13.4mnds,后端水平振動(dòng)值18.5mm/s。在后端劃痕中點(diǎn)對應(yīng)的葉輪上焊一塊60mm-60mm-10mm鋼板,測得前端水平振動(dòng)值為5.1mm/s,后端水平振動(dòng)值為8.9mm/s。后來,用30mm*30mm*10mm鋼板在后端焊塊兩邊各焊一塊鋼板,測得前端水平振動(dòng)值為5.4mm/s,后端水平振動(dòng)值為6.2mm/s,基本達(dá)到要求。于是,裝好軸承座上的測振儀,調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,測量振動(dòng)
值在1300r/min轉(zhuǎn)速下,前后振動(dòng)值在0.080 mm/s-0.082 mm/s之間,說明此次調(diào)整比較成功。
2.2.2 第二次動(dòng)平衡處理
正常運(yùn)行約半個(gè)月后,又出現(xiàn)了振動(dòng)較大的情況。在轉(zhuǎn)速為l219r/min時(shí),前端振幅為0.277mm,后端為0.131ram,液力偶合器出油溫度為55-30℃;當(dāng)轉(zhuǎn) 速為1300r/min時(shí),前端水平振動(dòng)值為40mm/s,后端水平振動(dòng)值為20mm/s,振動(dòng)比第一次動(dòng)平衡之前還要大。為此,于2011年12月初,再次進(jìn)行現(xiàn)場動(dòng)平衡。做了三次平衡,每次都在不同部位加焊了一塊60mm*60mm-10mm鋼板,但每次加焊平衡塊后,不平衡點(diǎn)位置都在變化,振動(dòng)值也變化不大。為此,仔細(xì)檢查葉輪,發(fā)現(xiàn)葉輪兩端前盤上的三角形冷卻箱式結(jié)構(gòu)的蓋板上有一個(gè)約 8mm的圓孔(每
端一個(gè)孔),此處明顯磨損。此孔原為5mm,是起通氣作用的。于是懷疑此冷卻箱中含有灰塵。由于氣體中含有粉塵,粉塵磨損使通氣孔孔徑變大,粉塵進(jìn)入其中。在運(yùn)行中,粉塵并不固定在某個(gè)位置,而是隨機(jī)運(yùn)動(dòng),所以平衡點(diǎn)在變化,振動(dòng)值也隨之變化。于是,沿環(huán)向割開兩端的冷卻端板,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部的確有積灰。清理積灰,并把孔恢復(fù)到5mm,然后把前述焊的平衡塊全部割掉,運(yùn)行后測得前端水平振動(dòng)值為30mm/s,后端水平振動(dòng)值為17.2mm/s。后在前端葉輪上加焊一塊50mm*90mm*l0mm鋼板(約350g),在1374r/min時(shí),前端水平振動(dòng)值為2.7mm/s,振幅為 0.033mm;后端水平振動(dòng)值為2.5mm/s,振幅為 0.028mm。效果較理想。 設(shè)備運(yùn)行后,振動(dòng)值及液力偶合器溫度都正常。例如,當(dāng)轉(zhuǎn)速1186r/min時(shí),前 端振幅為0.061mm,后端為0.060mm,液力偶合器出油溫度為53.7℃;當(dāng)轉(zhuǎn)速1239r/min時(shí),前端振幅為0.063ram,后端為0.040mm,液力偶合器出油溫度為73.7℃。
3. 結(jié)論
綜上所述,引起高溫風(fēng)機(jī)振動(dòng)大的原因有多種,如同軸度不夠、軸彎曲、軸承磨損間隙變大、葉片不均勻磨損、葉片積灰及管道通風(fēng)不暢等。本文中的因葉片不均勻磨損及冷卻箱中進(jìn)灰引起振動(dòng)大還是很少見的。因此,導(dǎo)致原因查找困難。
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