張立壯 宋揚(yáng)
引言:本文針對(duì)600MW火電機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)間長的情況進(jìn)行分析,在保證設(shè)備安全的基礎(chǔ)上,對(duì)機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過程進(jìn)行優(yōu)化,縮短了機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間,節(jié)省了廠用電,降低啟動(dòng)油耗,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)啟動(dòng),對(duì)同類型火電機(jī)組啟動(dòng)具有參考意義。
前言
近年來,燃油、煤炭等原材料價(jià)格及環(huán)保成本逐年提高,機(jī)組利用小時(shí)下降,降低運(yùn)營成本,提高節(jié)能效益,已引起發(fā)電企業(yè)的高度重視。本文通過對(duì)機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過程進(jìn)行優(yōu)化分析,采取相關(guān)運(yùn)行措施,縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間,達(dá)到了節(jié)油、節(jié)電的目的。
一、概況
霍林河坑口發(fā)電公司現(xiàn)有兩臺(tái)600MW汽輪發(fā)電機(jī)組,鍋爐為亞臨界壓力,一次中間再熱,強(qiáng)制循環(huán)爐型,最大連續(xù)蒸發(fā)量為2080t/h,采用微油復(fù)合點(diǎn)火技術(shù)。汽輪機(jī)為單軸、三缸四排汽、直接空冷凝汽式,控制調(diào)節(jié)采用DEH系統(tǒng)。
二、冷態(tài)啟動(dòng)過程
啟動(dòng)閉冷泵(10分鐘)→鍋爐上水泵(5分鐘)→排汽裝置補(bǔ)水和凝結(jié)水管道補(bǔ)水(90分鐘)→啟動(dòng)凝泵向除氧器上水(45分鐘)→爐側(cè)給水管道注水,除氧器投加熱,水溫提至80℃(120分鐘)→啟動(dòng)給水泵向鍋爐上水(150分鐘)→投入軸封供汽,啟動(dòng)三臺(tái)真空泵抽真空,投入半側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行,啟動(dòng)密封風(fēng)機(jī)(15分鐘)→投入等離子增壓風(fēng)機(jī)及小爐膛三支油槍,A磨暖磨(15分鐘)→投入微油和啟動(dòng)A磨,鍋爐開始升溫、升壓,達(dá)到?jīng)_轉(zhuǎn)參數(shù),啟動(dòng)EH油泵和啟動(dòng)油泵運(yùn)行(300分鐘)→汽機(jī)沖轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)速400rpm(15分鐘)→停留5分鐘后繼續(xù)升速至2000 rpm(10分鐘)→中速暖機(jī)(150分鐘)→中速暖機(jī)結(jié)束,繼續(xù)升速至3000 rpm(15分鐘)→發(fā)電機(jī)并網(wǎng)帶初始負(fù)荷(10分鐘)→初始負(fù)荷暖機(jī)、停止?fàn)t膛小油槍(30分鐘),→逐漸啟動(dòng)B、C、D磨煤機(jī),逐漸帶負(fù)荷至210MW(50分鐘)→停止微油運(yùn)行(5分鐘)→啟動(dòng)另一臺(tái)一次風(fēng)機(jī)(5分鐘)→加負(fù)荷至300MW,投入另一臺(tái)送風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)(20分鐘)。
三、問題提出
(一)機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間過長。從機(jī)組啟動(dòng)前補(bǔ)水至并網(wǎng)帶50%額定負(fù)荷需1060分鐘。
(二)廠用電增加較多。
(三)油耗量大。由于從點(diǎn)火至切除油槍用時(shí)605分鐘,耗油需14噸。
(四)暖機(jī)效果差。以2009年3月10日2號(hào)機(jī)組啟動(dòng)為例:主汽壓力5.9MPa暖機(jī)150分鐘后,汽缸金屬溫度汽缸總膨脹才達(dá)到5.2mm。
(五)掛閘前中壓主汽門打不開,閥切換過程中高壓主汽門在19%位置卡澀。
四、原因分析
(一) 廠用電增加。一是過早投入閉冷泵、鍋爐上水泵、凝結(jié)水泵運(yùn)行;二是從鍋爐上水開始一直投入給水泵運(yùn)行;三是機(jī)組從鍋爐點(diǎn)火至并網(wǎng)用時(shí)515分鐘,啟動(dòng)時(shí)間過長,廠用電相應(yīng)增加。
(二)油耗量大。一是點(diǎn)火用煤質(zhì)差,灰分、水份較高;二是爐水溫度低,升溫至產(chǎn)生蒸汽起壓過程速度慢;三是鍋爐點(diǎn)火初期爐膛溫度低,煤粉著火不穩(wěn)定,磨煤機(jī)煤量受限。四是工作安排不當(dāng),耽誤機(jī)組正常啟動(dòng)。五是部分運(yùn)行人員節(jié)油意識(shí)不強(qiáng)。
(三) 暖機(jī)效果差。一是高低壓旁路開度匹配不當(dāng);二是背壓低;三是主蒸汽壓力高;四是主汽溫度變化大。上述原因?qū)е赂邏褐髌T預(yù)啟閥開度小,進(jìn)入的蒸汽流量小,經(jīng)過節(jié)流損失,蒸汽溫度進(jìn)一步降低,蒸汽與金屬溫差小,加熱速度緩慢,暖機(jī)效果不好。
(四) 高中壓主汽門存在問題。機(jī)組掛閘后中壓主汽門打不開,閥切換過程中高壓主汽門預(yù)啟閥開度在19%位置卡澀。主要原因是是主汽門設(shè)計(jì)、安裝質(zhì)量存在問題,另外受運(yùn)行參數(shù)影響,門前后差壓大。
五、采取措施
(一)降低廠用電消耗。一是啟動(dòng)時(shí)50%負(fù)荷以下時(shí)鍋爐半側(cè)風(fēng)機(jī)運(yùn)行;二是閉式水系統(tǒng)在中速暖機(jī)結(jié)束前由鄰機(jī)帶;三是鍋爐上水期間只維持凝補(bǔ)泵及給水泵運(yùn)行,上水結(jié)束停止給水泵;四是軸封投入前啟動(dòng)凝結(jié)水泵運(yùn)行;五是爐水循環(huán)泵點(diǎn)動(dòng)后維持單泵運(yùn)行;六是并網(wǎng)后再投入空冷風(fēng)機(jī)并保持低頻運(yùn)行;七是保持軸封供汽壓力25~30KPa,維持三臺(tái)真空泵運(yùn)行迅速抽真空,背壓降至35KPa左右,保持一臺(tái)真空泵運(yùn)行。
(二)降低啟動(dòng)油耗。一是機(jī)組啟動(dòng)前筒倉進(jìn)入高熱值燃煤;二是合理使用等離子小爐膛油槍配合加熱A磨煤機(jī)一次風(fēng),煙溫180℃時(shí),啟動(dòng)第二臺(tái)磨煤機(jī),保持兩臺(tái)制粉系統(tǒng)均低煤量運(yùn)行,并停止等離子小爐膛油槍;三是根據(jù)汽包金屬溫度逐漸提高上水溫度,點(diǎn)火前汽包溫度達(dá)到90℃;四是統(tǒng)籌安排,保證鍋爐上水、風(fēng)機(jī)啟動(dòng)及點(diǎn)火操作時(shí)間的銜接;五是中速暖機(jī)結(jié)束后投入第三臺(tái)磨煤機(jī),并網(wǎng)前投入第四臺(tái)磨煤機(jī),逐漸提高煤量至180噸/小時(shí),并加強(qiáng)燃燒調(diào)整,機(jī)組負(fù)荷150MW以上,爐膛負(fù)壓波動(dòng)小于±50Pa,及時(shí)切除全部油槍運(yùn)行。
(三)提高暖機(jī)效果。一是選擇恰當(dāng)?shù)恼羝麉?shù):主汽壓力5.0MPa,再熱蒸汽壓力0.5~1.0MPa主、再熱汽溫度340~360℃,1小時(shí)后逐漸升至380℃并維持穩(wěn)定運(yùn)行;二是沖轉(zhuǎn)前30分鐘,投入過熱蒸汽減溫水,將主汽參數(shù)調(diào)整至沖轉(zhuǎn)過程中所需參數(shù),防止主汽溫度大幅度波動(dòng);三是高壓旁路調(diào)整門維持在25~30%開度,低壓旁路調(diào)整門不大于35%開度;四是通過調(diào)整空冷島投入列數(shù)來提高背壓,一般維持背壓在20~25KPa;通過上述措施的采取,預(yù)啟閥開度會(huì)保持在7%以上開度,主汽流量不低于40噸/小時(shí),蒸汽溫度與汽缸金屬溫差會(huì)維持在35℃左右,這樣會(huì)大大提高暖機(jī)效果。
(四)從運(yùn)行角度減少高中壓主汽門出現(xiàn)的問題。一是沖轉(zhuǎn)前10分鐘,緩慢減小高壓旁調(diào)整門,同時(shí)開大低壓旁路調(diào)整門,使中壓主汽門前蒸汽壓力降至0.1MPa左右,將中壓主汽門開啟,恢復(fù)沖轉(zhuǎn)參數(shù)。二是中速暖機(jī)結(jié)束后通過開大高低旁路門和5%水旁路門降低主汽壓力,保持主汽壓力低于6MPa,能夠在閥切換過程中順利打開高壓主汽門,縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間。
六、效果評(píng)價(jià)
(一)啟動(dòng)時(shí)間縮短2.5小時(shí),負(fù)荷率按60%計(jì)算,多發(fā)電90萬千瓦時(shí),創(chuàng)造利潤27萬元。
(二)整個(gè)啟動(dòng)過程輔機(jī)耗電量下降8.71萬千瓦時(shí),節(jié)約費(fèi)用2.61萬元。
(三) 整個(gè)啟動(dòng)過程節(jié)省燃油5噸,節(jié)約費(fèi)用4萬元。
七、結(jié)論
機(jī)組從投產(chǎn)至今,共啟動(dòng)56次,通過逐漸摸索和積累經(jīng)驗(yàn),機(jī)組啟動(dòng)過程不斷得到優(yōu)化,啟動(dòng)費(fèi)用逐次下降。但是從歷次啟動(dòng)看,還有很大欠缺,主要表現(xiàn)在汽溫、汽壓控制瞬時(shí)值波動(dòng)較大,溫升速度未能嚴(yán)格執(zhí)行曲線,機(jī)組啟動(dòng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制銜接差等,還需在以后機(jī)組啟動(dòng)過程不斷完善和改進(jìn)。
參考文獻(xiàn)
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