摘要:濟(jì)鋼煉鐵廠現(xiàn)有3座1750m?高爐,1座3200m?高爐,其中2#1750m?高爐有一半的燒結(jié)料需通過汽車倒運到上料點完成,為了降低汽車倒運費和解決環(huán)境污染問題,根據(jù)現(xiàn)場情況對燒結(jié)皮帶進(jìn)行了改造。
關(guān)鍵詞:高爐;燒結(jié)機(jī);燒結(jié)礦;皮帶
1.改造背景
濟(jì)鋼煉鐵廠現(xiàn)有3座1750m?高爐,1座3200m?高爐,高爐爐料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定是爐礦穩(wěn)定的基礎(chǔ),其中原料的運輸系統(tǒng)是其中重要環(huán)節(jié)之一,按照目前煉鐵廠的生產(chǎn)流程,三臺120m2燒結(jié)機(jī) 和1#1750m?高爐之間,320m2燒結(jié)機(jī)和3#1750m?高爐之間,400m2燒結(jié)機(jī)和3200m?高爐之間都有皮帶運輸。而120燒結(jié)礦到2#1750m?高爐之間沒有皮帶運輸,需要汽車倒運。在4座大高爐正常生產(chǎn)的情況下,2#1750m?高爐一半燒結(jié)用量(每天約2000噸)沒有皮帶直通高爐流程,需要用汽車倒運至2#1750m?高爐上料點。每天倒運2000噸燒結(jié)礦因破碎將損失50噸成品燒結(jié)礦,同時倒運帶來巨大的運輸費用和環(huán)境污染,所以非常有必要進(jìn)行治理。
2.改造方案
2#1750高爐每年按照冶煉350天計算,損失的成品燒結(jié)礦將達(dá):50t×350天=17500t,同時倒運費用為2000t×350天×2.5元/t=175萬元。為降低大量的倒運費用及環(huán)境治理,根據(jù)現(xiàn)場情況,改造原有成-11皮帶通廊,從成-11轉(zhuǎn)運站到新10#轉(zhuǎn)運站新建一條皮帶同層連接燒-8皮帶至2#1750m?高爐完成燒結(jié)礦的運輸,同時為了配合燒結(jié)酸性礦及煉焦搗固焦的改造增加了相應(yīng)的改造設(shè)備。
3.實施內(nèi)容
3.1.成-11皮帶改造
350m?高爐拆除后,通往小高爐的燒結(jié)成-11皮帶報廢,利用原有的成-11皮帶通廊,改造成-11皮帶,將皮帶寬1000mm改為1200mm,自原有成-9轉(zhuǎn)運站到成-11轉(zhuǎn)運站,改造的主要設(shè)備有電機(jī)、減速機(jī)、彈性柱銷聯(lián)軸器、傳動滾筒等,皮帶角度0°,改造長度80m。
3.2.新建燒-7A皮帶
自成-11皮帶轉(zhuǎn)運站新建B12080燒-7A高架曲線皮帶機(jī)(與原有燒-7皮帶機(jī)通廊平行),進(jìn)入新10#轉(zhuǎn)運站標(biāo)高19.3m平臺,同層連接燒-8皮帶機(jī)轉(zhuǎn)運至2#1750m?高爐,皮帶角度7°,長度215m。配套皮帶新建燒-7A皮帶鋼結(jié)構(gòu)通廊,皮帶通廊支架采用鋼結(jié)構(gòu),鋼筋砼獨立基礎(chǔ),通廊全長205m, 寬度 3 .4m, 高度2.5m,對原有新10#轉(zhuǎn)運站擴(kuò)建改造,擴(kuò)建部分采用鋼框架結(jié)構(gòu),鋼筋砼樓板,磚墻維護(hù)。
3.3.焦-11皮帶改造
根據(jù)總公司要求1750m?高爐平均消耗搗固焦碳,降低燃料成本,為保障2#1750m?高爐能消化搗固焦碳,對原有1#1750m?高爐槽上焦-11皮帶進(jìn)行了改造,利用高爐休風(fēng)機(jī)會在焦-11皮帶上增加一臺固定式卸料車,搗固焦碳經(jīng)過卸料車導(dǎo)入儲焦罐,儲焦罐定期導(dǎo)入成-11皮帶,再通過燒-7A皮帶運往2#1750m?高爐。
3.4.新增加1臺振動篩
在燒-7A首輪增加一臺振動篩,生產(chǎn)率為:600噸/小時,電機(jī)功率:2×5.5KW,過篩物料為酸性和堿性燒結(jié)礦,燒-7A皮帶機(jī)運輸?shù)奈锪辖?jīng)過振動篩篩分后,成品由燒-8皮帶機(jī)運至高爐料槽,篩下的粉礦由汽車運走重新利用。
3.5.新增加1臺電動葫蘆
新10#轉(zhuǎn)運站新增電葫蘆一臺,起重量5噸,起升高度35m,用于更換燒-7A皮帶機(jī)首輪設(shè)施。
3.6.電氣控制改造
本區(qū)域設(shè)備屬于供配電負(fù)荷等級三級,裝機(jī)容量為132KW,動力設(shè)備供電電壓采用AC380V電壓電壓等級的電源供電,控制系統(tǒng)采用DC24V電壓的等級電源供電,設(shè)備供電點在2#1750m?高爐原燃料供應(yīng)系統(tǒng)電氣室,新增1臺低壓配電屏。皮帶電機(jī)采用軟啟動方式,除塵蝶閥電機(jī)采用接觸器-熱繼電器控制的全壓直接啟動方式。
4.效益分析
4.1.投資
本次改造項目總投資477萬元,其中設(shè)備購置費用132萬元,建筑工程費用187萬元,安裝工程費用88萬元,基本預(yù)備費用35萬元,其他費用35萬元,改造總投資為靜態(tài)投資。
4.2.效益
本次120燒結(jié)礦直供2#1750m?高爐皮帶改造后:
4.2.1.每年少摔碎17500t燒結(jié)礦節(jié)約:17500t/年×180元=315萬元;
4.2.2.每年少倒運700000t燒結(jié)礦節(jié)約:700000t/年×2.5元=175萬元。
4.2.3.每年可避免2次爐況失常,一次爐況失常按常規(guī)損失50萬元算,可避免損失100萬元;
4.2.4.取消了汽車倒運,不僅節(jié)省了運輸費用,而且減少了揚塵,避免了環(huán)境污染;
年產(chǎn)生效益總計:315+175+100=590萬元。
此項目固定資產(chǎn)投資為477萬元,年純利潤總額為590萬元,全部投資回收期(不含建設(shè)期)為0.81年。
5.總結(jié)
本次120燒結(jié)礦直供2#1750m?高爐皮帶改造后,避免了320m2燒結(jié)機(jī)和400m2燒結(jié)機(jī)大修或事故狀態(tài)時對2#1750m?高爐上料的影響,確保了高爐爐況運行比較穩(wěn)定,同時本次皮帶改造同時能夠給2#1750m?高爐供應(yīng)酸性、堿性燒結(jié)礦以及搗固焦炭,為濟(jì)鋼煉鐵降本增效提供了一種有效途徑。
作者簡介:
肖國平,男,(1969.12-)畢業(yè)于山東建筑大學(xué),濟(jì)鋼煉鐵廠高級工程師,從事煉鐵廠工業(yè)建筑管理,生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)改造等工作。