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燃煤爐預(yù)混—噴鈣二段脫硫技術(shù)探討

2014-04-29 00:44:03張淑源白俊禮
關(guān)鍵詞:煙氣脫硫

張淑源 白俊禮

摘要:當(dāng)前對(duì)燃煤爐進(jìn)行脫硫處理所采取的技術(shù)方案多以燃煤爐尾部煙氣脫硫技術(shù)為主。該技術(shù)方案雖然具有一定的脫硫效果,但投資成本較高。文章從燃煤爐脫硫的角度入手,研究了一種基于預(yù)混-噴鈣二段脫硫技術(shù),并就該技術(shù)在脫硫方面的主要機(jī)制進(jìn)行了研究探討,配合實(shí)驗(yàn)分析的方式,論證了燃煤爐預(yù)混-噴鈣二段脫硫技術(shù)的實(shí)施效果,希望能夠引起各方關(guān)注與重視。

關(guān)鍵詞:燃煤爐;預(yù)混-噴鈣二段脫硫技術(shù);煙氣脫硫;燃煤排放量

中圖分類號(hào):TK229 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)29-0054-02

從當(dāng)前發(fā)展形勢(shì)來看,我國具有相當(dāng)大的燃煤產(chǎn)量以及燃煤消耗量。在這一客觀形勢(shì)下,燃煤產(chǎn)生的二氧化硫以及酸雨對(duì)大氣環(huán)境產(chǎn)生了較為嚴(yán)重的污染以及不良影響。結(jié)合我國現(xiàn)階段環(huán)境保護(hù)總量控制規(guī)劃的要求來看,截至2010年,我國燃煤排放量已經(jīng)下降至1000.0×104t/年標(biāo)準(zhǔn),但仍然具有相當(dāng)大的進(jìn)步空間。需要特別注意的一點(diǎn)是,由于在煤炭燃燒反應(yīng)過程當(dāng)中,所產(chǎn)生的二氧化硫是污染大氣的最主要因素,故而就有必要通過對(duì)燃煤爐進(jìn)行脫硫處理的方式,達(dá)到合理控制煤炭燃燒期間二氧化硫排放量的目的。針對(duì)現(xiàn)階段常見的燃煤爐尾部煙氣脫硫技術(shù)在運(yùn)行成本方面存在的局限性,認(rèn)為有必要通過創(chuàng)新脫硫技術(shù),推廣預(yù)混-噴鈣二段脫硫技術(shù)的方式,達(dá)到滿意的燃煤爐脫硫效果。具體分析如下:

1 預(yù)混-噴鈣二段脫硫機(jī)制分析

脫硫添加劑在燃煤爐爐外與煤炭混合后在進(jìn)入鍋爐反應(yīng)裝置當(dāng)中,充分燃燒以達(dá)到脫硫效果。從工程實(shí)踐的角度上來說,直接在煤場配煤環(huán)節(jié)中引入添加劑,形成潔凈煤,統(tǒng)一面向用戶供應(yīng)。期間所使用的添加劑主要為鈣基廢棄物(常見鈣基廢棄物主要為白泥、鈦酸鈣渣、以及電石渣),在此基礎(chǔ)之上混合一定比例的催化劑,以確保整個(gè)脫硫期間化學(xué)反應(yīng)徹底,形成具有耐高溫優(yōu)勢(shì)的脫硫產(chǎn)物。

從燃料層的角度上來說,在預(yù)混脫硫過程當(dāng)中主要涉及到了碳酸鈣的分解反應(yīng)以及硫化反應(yīng):其中,碳酸鈣分解形成二氧化碳以及氧化鈣;而進(jìn)一步的硫化反應(yīng)中,氧化鈣在于氧氣以及二氧化硫成分相互結(jié)合的條件下,生成一定比例的硫酸鈣。需要注意的一點(diǎn)是,由于在鏈條爐燃料層當(dāng)中存在還原性氣氛區(qū)域,故而碳酸鈣還會(huì)與硫化氫氣體發(fā)生化學(xué)反應(yīng),形成一定比例的二氧化氮、水以及硫化鈣。

需要注意的一點(diǎn)是,盡管對(duì)于硫化鈣而言,其所對(duì)應(yīng)的分解溫度較高,但并非主要反應(yīng),且對(duì)硫化鈣的生成還需要爐體內(nèi)部的還原性氣氛加以配合。為了能夠在燃煤爐運(yùn)行過程當(dāng)中形成結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定的絡(luò)合復(fù)合物,除需要確保燃煤爐保持高溫燃燒狀態(tài)以外,還應(yīng)當(dāng)配合加入一定的催化添加劑(例如氧化鋁)。在加入氧化鋁后,與氧化鈣發(fā)生化合反應(yīng),所形成的復(fù)合硫酸鹽成分具有較高的分解溫度。

2 預(yù)混-噴鈣二段脫硫系統(tǒng)分析

以10.0t/h規(guī)模鏈爐為例,在預(yù)混-噴鈣二段脫硫技術(shù)支持下,所對(duì)應(yīng)的脫硫處理系統(tǒng)如圖1所示。結(jié)合圖1來看,脫離系統(tǒng)當(dāng)中,儲(chǔ)粉倉采取密封設(shè)計(jì),攪拌裝置結(jié)合實(shí)際工況,不定期投入使用,以避免倉內(nèi)搭橋問題。在冷態(tài)標(biāo)定的基礎(chǔ)之上,給粉量通過給粉機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)速度指標(biāo)加以顯示。同時(shí),通過引入混合器的方式,在負(fù)壓條件下實(shí)現(xiàn)連續(xù)性、均勻性的給料工作。與此同時(shí),圖1中分叉路上通過設(shè)置均分器的方式來確保分路管道所分配粉量的均勻性。在此基礎(chǔ)之上,系統(tǒng)密封防潮可通過對(duì)風(fēng)門以及密封閘門進(jìn)行停用、關(guān)閉的方式實(shí)現(xiàn)。

圖1 預(yù)混-噴鈣二段脫硫系統(tǒng)示意圖

還需要注意的一點(diǎn)是:在將整個(gè)預(yù)混-噴鈣二段脫硫系統(tǒng)投入熱態(tài)運(yùn)行以前,需要在冷態(tài)環(huán)境下進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行,重點(diǎn)關(guān)注對(duì)預(yù)混-噴鈣二段脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行期間,爐內(nèi)流場分布情況、噴射速度以及噴射點(diǎn)的測量工作。在冷態(tài)調(diào)試后,確保系統(tǒng)熱態(tài)運(yùn)行的穩(wěn)定可靠。

3 預(yù)混-噴鈣二段脫硫?qū)嶒?yàn)分析

本次實(shí)驗(yàn)過程當(dāng)中所使用煤種為XX煙煤與XX煙煤的混合煤,同時(shí)加入有一定比例的潔凈添加劑,構(gòu)成預(yù)混潔凈煤。由于整個(gè)試驗(yàn)期間所消耗煤量較小,故而實(shí)驗(yàn)過程當(dāng)中在旋轉(zhuǎn)灰料攪拌機(jī)的作用之下將兩種煙煤與添加劑充分混合,攪拌時(shí)間控制在10.0min以上,確保攪拌均勻、充分。實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下表所示(見表1)。結(jié)合表1中相關(guān)數(shù)據(jù)來看,在燃煤爐爐體內(nèi)火焰溫度達(dá)到1443.0℃的情況下,可以確保混合煤中的脫硫率達(dá)到70%以上標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),脫硫率水平高低會(huì)受到多個(gè)方面因素的影響,其中最主要的影響因素為Ca/S摩

爾比。

4 結(jié)語

相關(guān)研究顯示:在燃煤爐正常運(yùn)行狀態(tài)下,進(jìn)行高溫脫硫處理最大的技術(shù)性難點(diǎn)在于鈣基脫硫劑分解時(shí)間較為緩慢,且較煤炭中硫分的析出時(shí)間明顯更低。主要的固硫產(chǎn)物(以硫酸鈣)為例,在1200.0℃狀態(tài)下會(huì)重新產(chǎn)生分解反應(yīng)。與此同時(shí),從燃煤爐燃燒的角度上來說,期間的燃燒溫度越高,對(duì)于脫硫劑而言其所出現(xiàn)的燒結(jié)情況也越嚴(yán)重,由此可能導(dǎo)致脫硫反應(yīng)的活性水平大打折扣。針對(duì)此問題,本文提出了一種可應(yīng)用于燃煤爐脫硫處理的技術(shù)方案,即預(yù)混-噴鈣二段脫硫方案。就該技術(shù)方案的主要機(jī)制以及系統(tǒng)運(yùn)行構(gòu)成進(jìn)行了分析探討,進(jìn)而通過實(shí)驗(yàn)研究的方式,論證了預(yù)混-噴鈣二段脫硫技術(shù)方案作用于燃煤爐脫硫處理的確切價(jià)值與效果,證實(shí)了該技術(shù)路線的可行性,建議在實(shí)踐工作中進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

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作者簡介:張淑源(1985-),女,甘肅會(huì)寧人,青海鹽湖工業(yè)股份有限公司助理工程師,研究方向:化工設(shè)計(jì);白俊禮(1987-),男,甘肅會(huì)寧人,青海中浩天然氣化工有限公司助理工程師,研究方向:化工生產(chǎn)。

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