劉安明,汪志全,劉春生,余志華
(金隆銅業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244021)
閃速爐具有生產(chǎn)能力大,自動(dòng)化程度高,系統(tǒng)密封性好、環(huán)保好等優(yōu)點(diǎn),逐步成為銅冶煉的主流生產(chǎn)工藝。閃速爐冶煉工藝是一種懸浮熔煉技術(shù),易造成較高的煙塵發(fā)生率。閃速爐余熱鍋爐是閃速熔煉工藝中的關(guān)鍵設(shè)備之一,閃速爐煙氣具有煙氣溫度高、含塵量大的特點(diǎn),因此閃速爐余熱鍋爐內(nèi)煙塵粘結(jié)、堵塞、清理等問題可謂世界上所有閃速爐煉銅廠都會(huì)遇到的難題之一[1]。
2009年8月開始金隆閃速爐投料量提高至168t/h,12月23日因鍋爐大塊脫落砸傷爐管,閃速爐停爐7天,清理鍋爐大塊修復(fù)砸壞的爐管,對生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。2010年閃速爐投料量穩(wěn)定165t/h以上后,鍋爐粘接明顯增加,平均每2月停產(chǎn)放炮清理1次;平時(shí)延長爐內(nèi)點(diǎn)檢時(shí)間對鍋爐進(jìn)行清理。2010年8月份年修后閃速爐投料量升至172~178t/h以后,第一懸掛屏煙灰粘結(jié)情況更為嚴(yán)重。
圖1 2011年2月16日,輻射部凝渣管結(jié)渣情況
圖2 2011年04月08日,因?yàn)榉排谇謇砟芙Y(jié)渣而變形的凝渣管
閃速爐余熱鍋爐的積灰按溫度區(qū)域可分為三類,即高溫區(qū)的積灰(900℃以上),過度區(qū)(650~900℃)的積灰和低溫區(qū)(650℃以下)的積灰,高溫區(qū)和過度區(qū)的煙灰屬粘結(jié)性及粘附性積灰,低溫區(qū)的煙灰屬粘附性及松散性積灰。按積灰的性質(zhì)分松散性積灰、粘附性積灰和粘結(jié)性積灰[2-4]。
輻射部的積灰主要受三個(gè)因素影響,即煙氣速度,煙氣含塵量(包括鉛鋅含量)及煙氣溫度。輻射部有較大的空間,可以使高溫?zé)煔膺M(jìn)行有效的輻射傳熱,煙氣溫度由1340℃降到750℃以下,煙塵由熔融或半熔融狀全部變成固體顆粒。
圖3 金隆閃速爐余熱鍋爐改造前溫度分布圖
從圖3可以看出,最前面的輻射屏離鍋爐入口只有6.5m,這個(gè)距離太小,帶有大量煙塵的高溫?zé)煔庵苯記_向輻射屏,流速超過8m/s。從溫度圖可以看出,在擋板前,溫度超過950℃,煙塵中含有低熔點(diǎn)的金屬及其氧化物,很容易在輻射屏上粘結(jié),形成大塊,影響鍋爐運(yùn)行。銅的氧化物也使煙塵的粘結(jié)性強(qiáng),它們是鍋爐易結(jié)灰、煙塵難清理的主要原因[5]。
閃速爐煙氣中的成分是復(fù)雜的,煙塵主要是未反應(yīng)或部分反應(yīng)的精礦粒子,以及原料中的Zn、Pb、As等揮發(fā)性元素組成[6]。進(jìn)入鍋爐的煙塵組成中,銅的硫化反應(yīng)性強(qiáng),可以與漏入的空氣產(chǎn)生“二次反應(yīng)”容易粘結(jié)到爐壁、爐管上,銅的氧化物使煙塵的粘結(jié)性強(qiáng)它們是鍋爐易粘結(jié)、煙灰難清理的主要原因。原料中的Zn、Pb、As等揮發(fā)性元素以氣態(tài)冷卻揮發(fā),灰渣的氣孔排除,體積收縮,成為致密堅(jiān)硬的多晶體。燒結(jié)過程中往往同時(shí)出現(xiàn)固相、液相反應(yīng),形成固熔體,加強(qiáng)渣塊的自加劇性,是鍋爐易粘結(jié)、煙灰難清理的次要原因。
鍋爐煙灰清除劑原是廣泛應(yīng)用于電廠鍋爐的一種清灰技術(shù),主要成分為胺鹽、促進(jìn)劑、硫酸銅、硼酐、硝酸鹽、碳等多種原料[7]。主要針對燃煤鍋爐接焦結(jié)渣問題研制。在鋼廠也有大量的應(yīng)用。
在傳統(tǒng)燃煤鍋爐,藥劑加入爐膛高溫區(qū),即熔融又揮發(fā),在促進(jìn)劑、催化劑的作用下,一部分與煙氣中的揮發(fā)物充分燃燒,以消弱形成灰垢焦渣的可能性;另一部分分解為氧化物、過氧化物隨同未反應(yīng)的堿性物質(zhì)和硼化物一起飛逸在溫度較低的灰垢焦渣的表面,形成藥膜,堿性物質(zhì)和硼化物質(zhì)是灰垢焦渣強(qiáng)有力的熔融劑,它以極小的質(zhì)點(diǎn)滲透到灰垢焦渣之中,發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使之變的多孔酥松,同時(shí)與灰垢焦渣中的金屬硅酸鹽發(fā)生反應(yīng),(金屬硅酸鹽是灰垢焦渣最堅(jiān)硬的骨架結(jié)構(gòu))將硅酸鹽中的金屬以氧化物的形式熔出,破壞了灰垢焦渣的堅(jiān)硬骨架。堿性物質(zhì)和硼化物質(zhì)還能從灰垢焦渣與受熱面的交接處向里滲透離間二者的結(jié)合,減小附著力,這樣灰垢焦渣就會(huì)自行脫落或一觸即掉。
閃速爐余熱鍋爐結(jié)塊的原理與電廠燃煤鍋爐不同,由于閃速爐鍋爐是余熱鍋爐,其煙氣中煙灰含量較電廠燃煤鍋爐要高幾十倍,成分變化大,成分更加復(fù)雜,但閃速爐鍋爐結(jié)塊的主要結(jié)構(gòu)仍然是已熔融硅酸鹽為基礎(chǔ)的煙灰結(jié)塊。因鍋爐結(jié)塊的主要原因是鍋爐懸掛屏距離上升煙道出口太近、熔融液滴不斷積累形成,因此想通過藥劑清除結(jié)塊是不現(xiàn)實(shí)的,因此閃速爐鍋爐加藥主要是使結(jié)塊不形成巨大的固溶體結(jié)構(gòu),使結(jié)塊松散、容易清除即可。因此藥劑作用主要是破壞固溶體形成。藥劑采用的是高熔點(diǎn)的含有助燃劑的燃料添加劑。
由于熔融的顆粒中有未完全反應(yīng)的硫化物,因此加入促進(jìn)劑及硝酸鹽可以使這些硫化物迅速反應(yīng)生成硫酸鹽,形成“不粘結(jié)性煙灰”。在燃燒時(shí)由于硝酸鹽和燃燒的硫在一定作用下產(chǎn)生氣體沖擊波,促使結(jié)塊更易脫落,硝酸鹽分解后產(chǎn)生的亞硝酸鹽,銨鹽燃燒的結(jié)果使煙氣中的氮氧化物降低,有利于環(huán)境保護(hù)[8]。
表1 幾種金屬和金屬氧化物熔點(diǎn)
Cu2O在催化劑的作用下,在鍋爐中被鹽化后變成CuSO4,又稱“不粘結(jié)性煙灰”。它能在管壁和管束上形成一層膜,間接性加入后還能讓鍋爐中產(chǎn)生的結(jié)渣分層,類似于“貝頁巖”。結(jié)渣在除灰裝置的作用下能輕易除去。氧化鋅主要以白色粉末形式存在。當(dāng)溫度達(dá)1975℃時(shí)氧化鋅會(huì)分解產(chǎn)生鋅蒸氣和氧氣。碳可用于氧化鋅中鋅的還原,在高溫條件下發(fā)生反應(yīng):氧化硼可與若干金屬化合成具有特征顏色的硼玻璃,能與堿金屬、銅、銀、鋁錫、砷的氧化物完全混溶。
煙灰清除劑以霧化方式噴入爐內(nèi),隨煙氣、煙塵一起在鍋爐懸掛屏上被捕集,在藥劑的催化氧化作用下,產(chǎn)生了部分硫酸鹽和高熔點(diǎn)雜質(zhì),雖然不是整體生成,但這些不粘結(jié)的煙灰分散于整體結(jié)塊中,同時(shí)在煙灰結(jié)塊逐步長大的過程中,伴隨著硝酸鹽及未完全反應(yīng)硫化物的的燃燒,使大塊產(chǎn)生空洞,因此形成的結(jié)塊相對松散,長大到一定程度就脫落,而且停爐清理時(shí)相對容易。
2009年12月25日曾造成巨大結(jié)塊下落而損壞鍋爐的事故,造成停爐6天進(jìn)行檢修和放炮清理。至2010年后,每50天左右就要停爐對輻射部凝渣管結(jié)塊進(jìn)行爆破處理,對公司的生產(chǎn)能力造成極大制約。在此背景下,金隆公司開始鍋爐加藥實(shí)驗(yàn),特組織了攻關(guān)小組,在進(jìn)入鍋爐的煙氣中加入LS-4Y煙垢煙灰清除藥劑。為了讓除垢藥劑清理管束結(jié)灰的性能及作用取得良好的試驗(yàn)效果,每次試驗(yàn)都對加藥點(diǎn)及加藥量進(jìn)行不同的選擇,觀察加藥點(diǎn)及加藥量對鍋爐結(jié)渣的影響。
2011年5月4日~6月4日開始第一次加藥除垢試驗(yàn),加藥點(diǎn)選擇上升煙道西側(cè)燒嘴孔(圖1中1的位置),加藥量為每勤2包,藥劑加入方向與煙氣走向垂直。2011年6月3日點(diǎn)檢后發(fā)現(xiàn)因?yàn)榧铀幥捌谠现蠵b+Zn太高(4%),結(jié)塊嚴(yán)重,加藥無法讓以前的結(jié)塊掉落,加藥也無法挽救結(jié)塊,6月3日決定停止加藥。工場計(jì)劃7月進(jìn)行月修,放炮清理鍋爐大塊。
加藥過程中發(fā)現(xiàn),在混合礦Pb+Zn含量<2%時(shí),加藥能夠使凝渣管結(jié)塊松散,容易清理,凝渣管或鍋爐壁掉到2#灰斗的大塊容易用鋼釬破碎,清理容易、時(shí)間短。當(dāng)混合礦Pb+Zn含量>2.5%時(shí),結(jié)塊速度加快,加藥效果不大。不加藥時(shí),凝渣管或鍋爐壁掉到2#灰斗的大塊很難破碎。證明藥劑作用受到限制,未達(dá)到預(yù)期目的。
加藥中存在的問題:
(1)停爐點(diǎn)檢時(shí)發(fā)現(xiàn)加藥孔對面爐墻結(jié)渣變厚,上升煙道通徑變小。有可能是因?yàn)樯仙裏煹劳ㄖ睆捷^窄(2.4m)加藥流化風(fēng)直接吹到對面爐墻導(dǎo)致結(jié)渣變厚。
(2)藥劑需要先和高溫?zé)煔獬浞纸佑|,遇熱后膨脹霧化,再隨煙氣、煙塵一起進(jìn)入鍋爐,最后在鍋爐懸掛屏上被捕集。上升煙道西側(cè)燒嘴孔離鍋爐開口部較近,藥劑沒有充分膨脹霧化就進(jìn)入鍋爐,所以加藥的效果不太理想。
針對第一次加藥試驗(yàn)后鍋爐結(jié)塊性質(zhì)問題及加藥中存在的問題,對藥劑進(jìn)行重新改良并重新選擇加藥點(diǎn)。從2011年8月17日~10月12日進(jìn)行第二次加藥試驗(yàn),加藥點(diǎn):沉淀池東南點(diǎn)檢孔,圖1中最下端位置,每勤3包,藥劑加入方向與煙氣走向呈切線。
第二次加藥發(fā)現(xiàn),輻射部凝渣管結(jié)塊速度雖然不能降低,但結(jié)塊清理容易,大塊落到2#灰斗也容易粉碎。但加藥量的增大不能影響凝渣管結(jié)塊速度。
第二次加藥中存在的問題:
(1)人工加入藥劑量不均勻,加藥時(shí)間無法完全控制。體現(xiàn)不了藥劑對鍋爐結(jié)塊影響效果。
(2)藥劑加入點(diǎn)離沉淀池(S/T)渣層太近(1m),部分藥劑沒有來得及霧化就落到爐渣中,隨爐渣排出,沒有參加反應(yīng)。
針對第二次加藥試驗(yàn)后鍋爐結(jié)塊性質(zhì)問題以及加藥中存在的問題,對藥劑進(jìn)行再次改良并最終定型,將加藥點(diǎn)移至上升煙道 (U/T)事故排煙孔。藥劑由上而下加入,與煙氣走向呈逆向。從2011年10月20日~2013年5月進(jìn)行第三次加藥試驗(yàn),原料中Zn+Pb>2.0%。最大的區(qū)別是金隆公司自己設(shè)計(jì)了智能加藥系統(tǒng),藥劑進(jìn)入智能加藥系統(tǒng)后首先進(jìn)行流化與壓縮風(fēng)充分混合后再加入。并針對精礦中的Zn+Pb不同變化對加藥量和加藥時(shí)間進(jìn)行設(shè)定,由系統(tǒng)自動(dòng)加入。新的加藥方式投入后,加藥量明顯減少,效果明顯增加,同時(shí)加藥點(diǎn)更加合理。
2011年11月份螺旋給料波動(dòng),煙塵發(fā)生率高,通過加藥,凝渣管結(jié)塊雖厚,但人工能夠清理下來。從加藥試驗(yàn)到年底,閃速爐余熱鍋爐(FFB)間斷性加藥共15噸,2011年12月30日月修由于凝渣管結(jié)渣厚度不夠,不具備放炮條件。進(jìn)入2012年后,由于混合礦Pb+Zn含量基本在2%左右,熔煉課加大每班加藥量(每班5包),利用爐內(nèi)點(diǎn)檢時(shí)間清理凝渣管。至5月10日大修前,F(xiàn)FB沒有因?yàn)槟芙Y(jié)渣的問題進(jìn)行停產(chǎn)放炮。
表2 煙灰除垢劑實(shí)驗(yàn)效果表
從加藥試驗(yàn)前停爐放炮周期為50天到藥劑第一次改良后停爐放炮時(shí)間增至70天,再到藥劑第二次改良后FFB超過200天沒有停爐放炮。充分說明LS-4Y煙垢煙灰清除藥劑針對金隆鍋爐結(jié)塊及公司的生產(chǎn)能力提高起著重要作用。
LS-4Y煙垢煙灰清除劑是一種高熔點(diǎn)的、含促進(jìn)劑的添加劑。它不但可以阻止煉銅余熱鍋爐結(jié)渣的進(jìn)一步生成及長大,還可以在鍋爐的管壁及已生成的結(jié)渣中形成一層膜,使結(jié)渣能輕易除去。能夠在一定程度上降低勞動(dòng)強(qiáng)度,改善鍋爐的作業(yè)環(huán)境,提高閃速爐的作業(yè)率。該藥劑針對金隆銅業(yè)公司實(shí)際生產(chǎn)現(xiàn)實(shí),邊試用,邊改良,在治理解決閃速爐余熱鍋爐煙塵的粘結(jié)的問題及在余熱鍋爐運(yùn)行中都起到一定的技術(shù)保障。
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