○ 文/謝文艷
依靠轉(zhuǎn)變觀念、做深內(nèi)功,大慶石化公司開發(fā)公司成功扭虧為盈。
臨近春節(jié),大慶石化公司開發(fā)公司編織袋車間廠房一派繁忙景象,被暫時(shí)充實(shí)到印切縫崗的技術(shù)員馬宏卓說(shuō):“像我這樣在一線頂崗的干部還有很多,現(xiàn)在難得產(chǎn)品需求正旺。這么好的時(shí)機(jī),只要能多賺錢,我們樂(lè)意到企業(yè)最需要的地方去?!?/p>
是什么樣的動(dòng)力激發(fā)出員工如此的工作熱情?從一組財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)中或許可以找到答案:2013年1至4月,開發(fā)公司虧損近400萬(wàn)元;而截止到2013年12月31日,這個(gè)公司完成利潤(rùn)918萬(wàn)元。從虧損400萬(wàn)元到盈利900多萬(wàn)元,如此驚人的逆襲是如何實(shí)現(xiàn)的呢?
大慶石化公司開發(fā)公司主要從事編織袋、特種氣體、塑料改性產(chǎn)品、化工“三劑”的生產(chǎn)和銷售,兼具勞保服裝及印刷、化工設(shè)備清洗、化工廢品回收、保溫施工等輔助產(chǎn)業(yè),是集生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)為一體的經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
受國(guó)際和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響,石化行業(yè)整體走低。作為依賴大慶石化公司內(nèi)部市場(chǎng)存續(xù)的開發(fā)公司,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也陷入了前所未有的困境:經(jīng)濟(jì)效益、主要產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度下滑。2013年1至4月,企業(yè)虧損近400萬(wàn)元,一只腳已踏在關(guān)停懸崖的邊緣。
●安裝了石英管加熱圈的涂膜機(jī),膜頭升溫時(shí)間減半,可以降低一半能耗。
窮則思變,變則通。面臨生死存亡的時(shí)刻,觀望等待只有死路一條。破釜沉舟,大干一場(chǎng),或許還有生存的希望。
剛剛上任不久的公司總經(jīng)理王忠良,帶領(lǐng)全體管理人員,利用一個(gè)多月的時(shí)間,深入18個(gè)基層車間進(jìn)行調(diào)研,通過(guò)“聽、看、問(wèn)、答”的形式,全面了解各基層車間實(shí)際情況,掌握最真實(shí)的第一手信息。
經(jīng)過(guò)調(diào)研、分析,大慶石化公司開發(fā)公司最終把關(guān)鍵點(diǎn)落在“兩個(gè)突破”上,即“突破車間只管生產(chǎn)不管成本的格局,施行生產(chǎn)成本并行的管理模式。突破固步自封、滿足現(xiàn)狀的市場(chǎng)格局,實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部市場(chǎng)并存的經(jīng)營(yíng)模式”。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究和篩選,大慶石化公司開發(fā)公司在增產(chǎn)、優(yōu)化、節(jié)約、降費(fèi)、項(xiàng)目增效5個(gè)方面確定了13個(gè)挖潛項(xiàng)目。車間每月初進(jìn)行上個(gè)月的成本分析,中旬召開生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。不定期組織專項(xiàng)分析會(huì),剖析各項(xiàng)成本費(fèi)用,細(xì)化管控措施,增強(qiáng)基層成本意識(shí)。讓企業(yè)管理與車間管理職能無(wú)縫連接,車間成為成本中心。
優(yōu)化節(jié)約只是挖潛增效的一個(gè)表層,積極開發(fā)外部市場(chǎng),增加外部市場(chǎng)占有率,才是擺脫依附、改變命運(yùn)的根本途徑。
大慶石化公司開發(fā)公司新成立了市場(chǎng)研發(fā)中心,幾個(gè)月內(nèi)在液化氣、丙烷銷售方面,新開發(fā)了綏化和伊春地區(qū)市場(chǎng)。9月,新增用戶實(shí)現(xiàn)增效2.6萬(wàn)元。油酸銷售已與吉林石化分公司達(dá)成銷售意向。如今,服裝、包裝產(chǎn)品已明確市場(chǎng)目標(biāo),將成為公司新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。
在純凈水車間化驗(yàn)室的試驗(yàn)臺(tái)上,擺放著20多個(gè)大小不一、形狀各異的純凈水瓶。主任王棟和技術(shù)人員王小東,正在認(rèn)真地研究市場(chǎng)方案。
經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),他們已經(jīng)把瓶坯子由原來(lái)的每個(gè)18克降到14.5克,每年節(jié)約了10多萬(wàn)元的成本。
“過(guò)去只管生產(chǎn),不管成本?,F(xiàn)在生產(chǎn)一個(gè)瓶子需要多少錢,賣到市場(chǎng)賺了多少,還有哪塊市場(chǎng)可以開發(fā),一分一厘的成本都要算,算出來(lái)的都是效益。積少成多,賣一瓶水和一萬(wàn)瓶水的結(jié)果就大不一樣?!敝魅瓮鯒澃呀?jīng)濟(jì)賬幾乎摳到了骨頭縫里。
勞務(wù)費(fèi)用是這個(gè)公司費(fèi)用支出的“大包袱”。開發(fā)公司總?cè)藬?shù)850人,其中外用工幾乎占了一半。不用或少用外用工,是否也可以維持生產(chǎn)?
經(jīng)計(jì)算,外用工每年人平均費(fèi)用是4萬(wàn)多元。不算不知道,一算嚇一跳,一年僅外用工費(fèi)用支出就需3000多萬(wàn)元。這個(gè)包袱不除,公司好不容易賺來(lái)的錢無(wú)形中就會(huì)被分解吃掉。
減,他們?cè)瓉?lái)承擔(dān)的那部分工作如何解決?不減,開發(fā)公司每年都將背負(fù)著這筆巨大的費(fèi)用支出。可“減”,談何容易。
不用力,水分怎能“擠”得出?只要堅(jiān)定了解決問(wèn)題的決心和信心,辦法總比困難多。
公司不斷向員工進(jìn)行形勢(shì)任務(wù)教育,認(rèn)清企業(yè)面臨的困難,從思想上讓員工正視現(xiàn)實(shí)。各車間積極想辦法,采用原來(lái)的五班三倒改成四班三倒的工作運(yùn)轉(zhuǎn)等方式。截至2013年9月,裁減外用工180人,每個(gè)月減少勞務(wù)費(fèi)支出50多萬(wàn)元。
同時(shí),開發(fā)公司樹立長(zhǎng)期過(guò)緊日子的思想,厲行節(jié)約,堵塞漏洞,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出,實(shí)現(xiàn)節(jié)約增效。封存10臺(tái)非生產(chǎn)用車,同時(shí)嚴(yán)格控制油料消耗,每月減少油料消耗1.5萬(wàn)元。
對(duì)非生產(chǎn)物資實(shí)行休眠采購(gòu),辦公費(fèi)、雜品費(fèi)每月減少1萬(wàn)元。嚴(yán)格控制招待費(fèi),招待費(fèi)支出比去年同期減少4萬(wàn)元。采取有效的節(jié)能措施減少能源費(fèi)支出,改變?nèi)∨绞?,變氣暖為水暖,停止一些不必要采暖房屋的供暖,減少采暖費(fèi)支出16萬(wàn)元。
● 編織袋車間幾個(gè)班組員工在拉絲機(jī)前緊張地忙碌著,積極的想辦法縮短拉絲機(jī)換過(guò)濾網(wǎng)停機(jī)時(shí)間。
編織袋車間制袋班長(zhǎng)高洪濤,和幾個(gè)班組員工在拉絲機(jī)前緊張地忙碌著。4臺(tái)拉絲機(jī)以往換過(guò)濾網(wǎng)需停機(jī)2小時(shí),為了縮短時(shí)間,他們積極想辦法,用風(fēng)線管吹冷機(jī)器,只需要20分鐘即可換完,不僅減少了停機(jī)次數(shù),而且提高了產(chǎn)能。
一個(gè)企業(yè)能長(zhǎng)足地存續(xù)發(fā)展下去,更重要的是以人為核心。
2013年10月起,大慶石化公司開發(fā)公司開展勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng),建立激勵(lì)機(jī)制。內(nèi)設(shè)十大勞動(dòng)模范,分管理層、生產(chǎn)層,獎(jiǎng)金1萬(wàn)元;設(shè)金牌操作崗、金牌銷售員,每月獎(jiǎng)勵(lì)800元;設(shè)金牌班組長(zhǎng)、金牌銷售長(zhǎng),每月獎(jiǎng)金1000元。
憑業(yè)績(jī),被尊重。有效的激勵(lì),把員工的積極性、能動(dòng)性、聰明才智緊緊地捆綁在一起,為企業(yè)發(fā)揮著無(wú)窮的作用。
編織袋車間將造紗機(jī)由原來(lái)運(yùn)行的180轉(zhuǎn)提高到200轉(zhuǎn),增加了產(chǎn)量。編織袋運(yùn)行班長(zhǎng)楊兵健積極動(dòng)腦想辦法,在涂膜機(jī)上安裝石英管加熱圈,使膜頭升溫時(shí)間由2小時(shí)減少到1小時(shí),降低了一半能耗。圓織班長(zhǎng)王志國(guó)發(fā)明了一個(gè)“割管板”,既減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,又提高了收率,每人、每班可節(jié)約紗0.5千克左右,每天節(jié)約紗30余千克。
成品車間結(jié)合編織袋工藝指標(biāo),對(duì)打包機(jī)壓蓋進(jìn)行重新加工設(shè)計(jì),使打包機(jī)壓蓋寬度縮小180毫米,為公司采購(gòu)新壓蓋節(jié)約資金7650元,產(chǎn)量由原來(lái)的每小時(shí)40包提高到了50包。
幾個(gè)月內(nèi),開發(fā)公司人盡其能,才盡其用,把一些更合適的人安排到最適合的崗位上。原編織袋車間主任孫貴春,由于熟悉這個(gè)車間的生產(chǎn)及管理,被調(diào)回原崗位工作。上任沒(méi)幾天,2013年前9個(gè)月,編織袋產(chǎn)量一直在300萬(wàn)條左右徘徊,而10月,編織袋產(chǎn)量突破性地達(dá)到了565萬(wàn)條,創(chuàng)月產(chǎn)歷史最好水平。