代云年
(中南大學(xué)能源科學(xué)與工程學(xué)院 湖南 長(zhǎng)沙 410083 )
本實(shí)驗(yàn)采用定制浮選柱如圖1(a),柱高70cm,內(nèi)徑11cm。浮選柱距底部5cm處開孔,孔徑為4cm,用于安裝與拆卸更換氣泡發(fā)生器。氣泡發(fā)生器結(jié)構(gòu)如圖1(b),主要參數(shù)有:進(jìn)氣管管徑D,出口喉管直徑d以及通氣流量。采用氮?dú)鈽?biāo)定的量程為30slm的質(zhì)量流量控制器,D08-1F的流量顯示儀,氣泡發(fā)生器通氮?dú)獍l(fā)泡。
圖1 (a)實(shí)驗(yàn)室浮選柱 (b)氣泡發(fā)生器結(jié)構(gòu)圖
實(shí)驗(yàn)用石英砂作為浮選目標(biāo)礦物,石英砂含SiO2量達(dá)到99.8%以上,滿足基本的純礦物浮選要求,石英砂物理參數(shù)如表1。
表1 石英砂物理屬性
使用陽(yáng)離子捕收劑十二胺(DDA)作為實(shí)驗(yàn)的捕收劑,分子式C14H10Cl2O2。石英的回收率隨pH值升高而增加,在pH值為2~10內(nèi)石英的回收率基本穩(wěn)定,因此浮選實(shí)驗(yàn)不另加活化劑。十二胺的相關(guān)性質(zhì)如表2所列。
表2 十二胺物理屬性
基于正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法,根據(jù)正交性準(zhǔn)則挑選代表點(diǎn),通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行綜合分析,找尋各因素不同水平的最佳組合。由于在實(shí)際生產(chǎn)中對(duì)浮選效率的影響因素很多,正交實(shí)驗(yàn)?zāi)芡ㄟ^(guò)比較少的實(shí)驗(yàn),找出最佳的工作參數(shù)。
通過(guò)對(duì)氣泡發(fā)生器的研究及分析,考慮影響氣泡發(fā)生器性能的3個(gè)因素進(jìn)行分析,分別為:充氣流量(因素A)、氣泡發(fā)生器管徑(因素B)、氣泡發(fā)生器出口喉管直徑(因素C)。
在安排實(shí)驗(yàn)時(shí)根據(jù)浮選實(shí)驗(yàn)可調(diào)節(jié)范圍選取實(shí)驗(yàn)水平如下:
(1)充氣流量取4個(gè)水平:10L/min、15L/min、20L/min、25L/min;
(2)氣泡發(fā)生器管徑取4個(gè)水平:4mm、6mm、8mm、10mm;
(3)氣泡發(fā)生器出口喉管直徑取3個(gè)水平:0.5mm、1.0mm、1.5mm。
其因素與水平匯總列于表3中
表3 因素水平表
由于氣泡發(fā)生器出口喉管直徑的水平數(shù)較少,故采用擬水平法來(lái)處理。即虛擬一些水平,使之能排在正交表的多水平列上。本文是一個(gè)4×4×3的實(shí)驗(yàn),本來(lái)是不能用L16(43)來(lái)安排的。但是,如果我們給3水平因子C再“虛擬”一個(gè)水平1.5mm,使它形式上變成一個(gè)4水平因子。即C氣泡發(fā)生器出口喉管直徑C1=0.5mm,C2=1.0mm,C3=1.5mm,C4=1.5mm。就可以把A、B、C三個(gè)因素安排在L16(43)上。
圖4
實(shí)驗(yàn)室純礦物浮選實(shí)驗(yàn)裝置連接以及實(shí)驗(yàn)流程示意圖如圖4。
首先采用電子稱稱量一定礦物放入烘干箱烘干,以減少誤差。從烘干箱中取出烘干的礦物即時(shí)稱量110g,加水至4.4L進(jìn)行攪拌,配制礦物的濃度為1g/40ml。稱量十二胺捕收劑0.4078g加入礦物中充分?jǐn)嚢栉宸昼?,將礦漿倒入調(diào)試好氣流量的實(shí)驗(yàn)室浮選柱,同時(shí)秒表開始計(jì)時(shí),浮選過(guò)程開始,采用刮泡板不斷地進(jìn)行刮泡,將泡沫置于預(yù)先準(zhǔn)備好的濾紙上,連續(xù)刮泡八分鐘,每分鐘的泡沫都對(duì)應(yīng)一張編號(hào)的濾紙。
實(shí)驗(yàn)過(guò)程及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)水以方便刮泡,并且注意根據(jù)秒表按時(shí)更換存放泡沫的濾紙。所做實(shí)驗(yàn)在每一天的上午10時(shí)至下午3時(shí),以減少環(huán)境溫度對(duì)浮選效率的影響,得到含泡沫的濾紙放入烘干箱烘干,并稱量。
表5
根據(jù)排好的實(shí)驗(yàn)方案,按各序號(hào)規(guī)定的實(shí)驗(yàn)條件進(jìn)行浮選實(shí)驗(yàn),稱量8分鐘內(nèi)浮選出礦物的總質(zhì)量,與原礦物總數(shù)量進(jìn)行對(duì)比,計(jì)算出回收率,主要計(jì)算結(jié)果列于表5。
根據(jù)公式計(jì)算得:2720
對(duì)工程平均估計(jì),方差的分析結(jié)果表明:因素C的高度顯著,水平C1較好;因素B高度次之,水平B1較好;因素A一般,水平A4較好。最終確定最優(yōu)條件取A4B1C1。
由4水平因子B的數(shù)據(jù)II2、III2、IV2可以看出其影響因程度不明顯。即氣泡發(fā)生器的管徑在6mm、8mm、10mm時(shí)對(duì)回收率影響較小,但降低到4mm時(shí),對(duì)回收率有著顯著性提高。根據(jù)流體力學(xué)分析,以A4B1C3與A4B2C3為例,當(dāng)氣泡發(fā)生器管徑從6mm降為4mm時(shí),出口孔板的局部阻力系數(shù)ζ降低近200倍,而回收率增加28%。而從8mm降為6mm時(shí),出口孔板的局部阻力系數(shù)ζ降低僅為30倍左右。所以造成此種工況的原因應(yīng)為局部阻力系數(shù)的急劇降低導(dǎo)致。
采用正交實(shí)驗(yàn)法對(duì)影響浮選過(guò)程發(fā)泡器性能的3種因素進(jìn)行了研究,主要得出以下結(jié)論:
(1)各因素中對(duì)實(shí)驗(yàn)室浮選柱回收率影響程度的大小順序?yàn)?氣泡發(fā)生器出口喉管直徑>充氣流量>氣泡發(fā)生器管徑;
(2)當(dāng)氣泡發(fā)生器管徑為4mm時(shí),回收率顯著增加,浮選效果良好,此時(shí)的氣泡發(fā)生器局部阻力系數(shù)降低,形成較好的浮選氣泡體系。