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RBI技術(shù)在國內(nèi)的發(fā)展?fàn)顩r及在石化裝置中的應(yīng)用

2014-05-29 00:50:05陸秀群喬光譜
化工機(jī)械 2014年2期
關(guān)鍵詞:檢驗(yàn)裝置評估

陸秀群 陳 煒 喬光譜 沈 燚

(合肥通用機(jī)械研究院)

風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)(RBI)在國內(nèi)的應(yīng)用已有10年,并已取得了較大的成功,主要體現(xiàn)在:RBI技術(shù)不僅可以提供檢驗(yàn)策略,優(yōu)化檢驗(yàn)成本,有效地指導(dǎo)檢驗(yàn)工作,而且為企業(yè)提供了一個(gè)數(shù)據(jù)管理平臺,有效地提升了企業(yè)的管理水平。此外,RBI技術(shù)讓設(shè)備人員與工藝人員對裝置的腐蝕有了新的認(rèn)識,使之綜合全面地看待腐蝕行為,為部分裝置延檢提供了法律依據(jù)與數(shù)據(jù)支持,也為設(shè)計(jì)煉化裝置創(chuàng)建了風(fēng)險(xiǎn)管理平臺。

1 RBI技術(shù)國產(chǎn)化、應(yīng)用與推廣

隨著RBI技術(shù)在國內(nèi)的應(yīng)用越來越廣泛,國家質(zhì)檢局對RBI技術(shù)也越來越重視。2009年8月31日國家質(zhì)檢總局批準(zhǔn)頒布的《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSGR 0004-2009)中首次引入了基于風(fēng)險(xiǎn)的檢驗(yàn)技術(shù),并對RBI技術(shù)的應(yīng)用、實(shí)施條件和檢驗(yàn)周期的確定做了明確的規(guī)定[1],這使我國的RBI技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展向前邁出一大步。隨后新版的《鋼制壓力容器》(GB 150-2011)規(guī)定了3類壓力容器在設(shè)計(jì)階段必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估并提供風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。2011年底又頒布了《承壓設(shè)備系統(tǒng)基于風(fēng)險(xiǎn)的檢驗(yàn)實(shí)施導(dǎo)則》(GB/T 26610.1-2011),意味著國內(nèi)基于風(fēng)險(xiǎn)的檢驗(yàn)從法律法規(guī)到技術(shù)規(guī)范的立體化體系全面建立。

RBI技術(shù)由試行到被確認(rèn)其法律效力經(jīng)歷了近10年時(shí)間,合肥通用機(jī)械研究院作為首批在國內(nèi)應(yīng)用與推廣RBI技術(shù)的單位,已在國內(nèi)五十多家石化廠、五百多套石化裝置上實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估,在RBI技術(shù)國產(chǎn)化、推廣與應(yīng)用方面積累了不少的經(jīng)驗(yàn)。

1.1RBI技術(shù)的國產(chǎn)化

合肥通用機(jī)械研究院在2002年引進(jìn)《API581-2000》并完成翻譯,在2008年引進(jìn)新版《API581-2008》,并對API581、API580、API571[2~4]等標(biāo)準(zhǔn)做了深入的研究工作;開發(fā)了一套包含核心技術(shù)與數(shù)據(jù)庫、完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專業(yè)軟件——通用石化裝置工程風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng);積累了不少適應(yīng)國內(nèi)環(huán)境的數(shù)據(jù)庫(包括材料、腐蝕、物流、爆炸等方面),并且初步建立了適合我國國情的“ISO-風(fēng)險(xiǎn)曲線”。

1.2RBI技術(shù)的應(yīng)用與推廣

通過建立完整的工廠、裝置、設(shè)備與管道的基于風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)庫,尋找企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié),修復(fù)“水桶效應(yīng)”的短板,提高整體管理水平;RBI技術(shù)的應(yīng)用改變了傳統(tǒng)觀念上的檢驗(yàn)方法與手段,數(shù)據(jù)支持結(jié)合個(gè)人經(jīng)驗(yàn),以最少的檢驗(yàn)最大限度地保障設(shè)備運(yùn)行的安全,優(yōu)化檢驗(yàn)策略;通過少量的在線檢驗(yàn),或在停工期間對較高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域采用最高效的檢驗(yàn)方法,在保障裝置設(shè)備安全運(yùn)行的前提下,最大限度地縮短檢驗(yàn)周期,延長裝置的運(yùn)行時(shí)間;成立RBI項(xiàng)目專家組,專家成員一般是國內(nèi)石化行業(yè)具有豐富生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與防腐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員,他們能提供不同生產(chǎn)裝置的腐蝕分析和生產(chǎn)建議。

2 RBI技術(shù)應(yīng)用案例

合肥通用機(jī)械研究院作為首批在國內(nèi)應(yīng)用與推廣RBI技術(shù)的單位,已在茂名石化、廣州石化、大連西太平洋石化、大慶石化、烏魯木齊石化及揚(yáng)子石化等大型石化企業(yè)的大部分化工裝置中推廣RBI技術(shù)的應(yīng)用。筆者結(jié)合多年的RBI技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)用案例說明分析RBI技術(shù)的應(yīng)用效果:

a.促進(jìn)石化企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識。加強(qiáng)裝置設(shè)備與工藝人員的協(xié)作,在設(shè)計(jì)的源頭控制風(fēng)險(xiǎn)。2008年,某石化委托合肥通用機(jī)械研究院對在設(shè)計(jì)階段的18套石化裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。通過整體風(fēng)險(xiǎn)評估,企業(yè)建立了基于風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)庫,在裝置的高風(fēng)險(xiǎn)與高失效部位建立監(jiān)測點(diǎn),利用腐蝕監(jiān)測、腐蝕介質(zhì)分析等方法提前預(yù)防失效事件的發(fā)生。

b.科學(xué)合理地安排檢驗(yàn)周期。某煉化于2006年委托合肥通用機(jī)械研究院對其連續(xù)重整裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,原計(jì)劃2007年進(jìn)行停工檢修,并要求在檢修前提供風(fēng)險(xiǎn)評估后的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖(圖1)與檢驗(yàn)策略。后因生產(chǎn)需要將檢修計(jì)劃推遲到2008年,于2007年再次委托合肥通用機(jī)械研究院對其風(fēng)險(xiǎn)較高的設(shè)備與管線進(jìn)行在線檢測與風(fēng)險(xiǎn)評估,其設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖如圖2所示。比較前、后兩次的風(fēng)險(xiǎn)情況可以看出,經(jīng)在線檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)修正,2008年的風(fēng)險(xiǎn)比2007年的風(fēng)險(xiǎn)有所降低,其中高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備少了3臺,中高險(xiǎn)設(shè)備少了6臺。因此,在對易失效的中高風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備做好在線監(jiān)控措施的條件下,裝置滿足延期到2008年停工檢驗(yàn)的要求。

c.優(yōu)化檢驗(yàn)策略,提高檢驗(yàn)的有效性。檢驗(yàn)手段有效性的高低并非取決于檢驗(yàn)比例,而是決取于檢驗(yàn)方法是否與腐蝕機(jī)理相結(jié)合、是否采用有針對性的手段。RBI技術(shù)的檢驗(yàn)策略則滿足這種要求。圖3比較了傳統(tǒng)檢測程序下的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)用RBI技術(shù)檢測方法的風(fēng)險(xiǎn)。在對某石化重油催化裝置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的過程中,發(fā)現(xiàn)此裝置上次全面檢驗(yàn)的比例較高,但RBI技術(shù)的檢驗(yàn)有效性卻較低,以分餾塔為例進(jìn)行說明分析。上次全面檢驗(yàn)時(shí)塔頂無檢驗(yàn),塔中局部做磁粉與測厚,塔底做磁粉、超聲與測厚。通過RBI技術(shù)分析,頂部主要有濕硫化氫環(huán)境下的應(yīng)力腐蝕開裂與酸性水腐蝕;中部溫度在150~204℃之間,無腐蝕機(jī)理;底部溫度大于204℃,有高溫硫腐蝕與環(huán)烷酸腐蝕。因此,RBI技術(shù)建議,塔頂應(yīng)進(jìn)行磁粉、超聲和測厚,塔中做內(nèi)部宏觀檢查和少量測厚,塔底做宏觀檢查和測厚。

d.識別裝置的不安全因素,提前排除隱患。裝置中往往存在使用時(shí)間過長、已接近使用壽命或選材偏低等不安全因素,這些因素是裝置中的隱患,通過風(fēng)險(xiǎn)評估可以有效地識別。某石化制氫裝置于1978年投用,高溫變換爐與低溫變換爐管道材料為0.5Mo鋼,操作壓力3.8MPa,操作溫度從407℃經(jīng)逐級換熱至250℃左右,介質(zhì)中主要含氫氣、甲烷、CO2及蒸汽等。本系統(tǒng)投用時(shí)間近30年,操作環(huán)境較苛刻。0.5Mo鋼抗高溫氫損傷的性能較差,長期在高溫高壓臨氫環(huán)境中運(yùn)行易造成材料劣化,對安全生產(chǎn)構(gòu)成隱患。通過風(fēng)險(xiǎn)評估,這部分管道的高溫氫損傷敏感性較高。在低溫段考慮到有液相水析出,造成CO2腐蝕,并且在流速較高的部位容易造成氣蝕,因此應(yīng)對這部分高溫高壓臨氫設(shè)備與管道進(jìn)行材料升級,參考Nelson曲線建議使用Cr-Mo鋼,含鉻鋼可以提高抗高溫氫損傷的能力。

圖1 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖(2007)

圖2 設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖(2008)

圖3 兩種檢驗(yàn)方法下的風(fēng)險(xiǎn)曲線

3 小結(jié)與建議

風(fēng)險(xiǎn)評估不僅給企業(yè)帶來了效益與安全,還有力地提升了企業(yè)的管理水平,在技術(shù)層面與管理層面,它都是一個(gè)很好的平臺,風(fēng)險(xiǎn)評估國產(chǎn)化的成功又為搭建這個(gè)平臺墊定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。RBI技術(shù)在中國的應(yīng)用已有10年,雖取得了巨大的成績,但RBI技術(shù)國產(chǎn)化、應(yīng)用與推廣都或多或少存在一些問題,以下就部分問題提供個(gè)人的思考。

3.1RBI技術(shù)應(yīng)如何向更深層次發(fā)展。RBI技術(shù)作為基于風(fēng)險(xiǎn)的管理平臺,具有很大的優(yōu)越性,但在技術(shù)精細(xì)化方面略顯不足。它源于數(shù)據(jù)庫,同時(shí)覆蓋面非常廣,所以很難做到精與深。例如腐蝕機(jī)理的確定與個(gè)人經(jīng)驗(yàn)有很大的關(guān)系,并且把握腐蝕流的各種狀態(tài)、露點(diǎn)、量及濃縮部位等因素比較因難。因此,要真正做好RBI技術(shù)就必須向精與深的方向發(fā)展。

3.2RBI技術(shù)與節(jié)省檢修費(fèi)用兩者的關(guān)系并不是充分必要關(guān)系。優(yōu)化檢驗(yàn)策略、節(jié)約檢修資源只是RBI技術(shù)的一部分,RBI技術(shù)的目的是保障設(shè)備的安全,提高企業(yè)的管理水平、提升技術(shù)人員的技術(shù)水平以及優(yōu)化檢驗(yàn)策略等。根據(jù)我院10年來的總結(jié),化工裝置通過風(fēng)險(xiǎn)評估制定的檢驗(yàn)策略,其檢驗(yàn)比例較常規(guī)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)比例有較大幅度的下降。

3.3完整的RBI工作應(yīng)該是一個(gè)環(huán)閉過程。通過RBI技術(shù)完成RBI報(bào)告后,應(yīng)重視企業(yè)的執(zhí)行情況,并收集下一步的檢驗(yàn)資料,對失效的現(xiàn)像進(jìn)行再評估,然后提出降險(xiǎn)措施,這樣既能提高RBI工作的深度,又能充實(shí)數(shù)據(jù)庫,意義較大。

3.4RBI計(jì)算軟件只是濃縮了部分RBI技術(shù),只有充分理解RBI技術(shù)的理念與方法,并十分熟悉設(shè)備運(yùn)行、工藝流程、腐蝕機(jī)理以及檢驗(yàn)檢測等,才能撐握RBI技術(shù)的精髓。

3.5應(yīng)善于分析與總結(jié)失效事故,對周邊各種因素應(yīng)思考縝密。RBI技術(shù)所能考慮到的因素有限,如再生器的硝酸鹽腐蝕、煉化廠大氣環(huán)境中的H2S對設(shè)備外部的應(yīng)力腐蝕等,這些問題在分析時(shí)應(yīng)進(jìn)行考慮,否則評估的結(jié)果只是理想狀態(tài)下的結(jié)果,可能會與實(shí)際情況背道而馳。

3.6基于風(fēng)險(xiǎn)的檢驗(yàn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分,企業(yè)應(yīng)盡量將RBI與RCM(以可靠性為中心的維護(hù))和SIL(安全連鎖系統(tǒng)定量安全評估)協(xié)同發(fā)展,建立橫向完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

[1] TSGR 0004-2009,固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程[S].北京:新華出版社,2009.

[2] API 581, Risk-based Inspection Base Resource Document[S].Washington D C:American Petroleum Institute, 2000.

[3] API 580,Risk-based Inspections[S].Washington D C:American Petroleum Institute,2002.

[4] API 571,Damage Mechanisms Afecting Fixed Equipment in the Refining Industry[S].Washington D C: American Petroleum Institute,2003.

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