王尚禹?郭旗?毛麗姝
摘要:通過對小油點火系統(tǒng)的介紹及項目實際運行中存在的問題進行分析,提出了針對性的解決方案,項目實施后,系統(tǒng)故障率大幅度降低,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性;并為同行在運行和維護中提供了參考與案例分享。
關(guān)鍵詞:小油點火系統(tǒng);低負荷穩(wěn)燃;鍋爐;節(jié)能降耗
作者簡介:王尚禹(1974-),男,內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)人,內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)發(fā)電廠,助理工程師;郭旗(1970-),男,內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)人,內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)發(fā)電廠,助理工程師。(內(nèi)蒙古 豐鎮(zhèn) 012100)
中圖分類號:TK227.7 文獻標識碼:A 文章編號:1007-0079(2014)09-0261-02
一、小油點火系統(tǒng)介紹
小油點火是一種將燃料油(輕油、重油、渣油、奧立油等)進行霧化,使燃料油成為UM級顆粒,通過配風(fēng)及引燃,使燃料油充分燃燒。主要用于燃煤窯爐(燃煤鍋爐、回轉(zhuǎn)窯等)設(shè)備的點火引燃?;鹆Πl(fā)電廠采用的油槍由于廠家不同,運行效果也不同。煤粉鍋爐在啟動時,首先點燃主油槍給爐膛加熱,待爐膛溫度達到一定溫度時再投入煤粉繼續(xù)升溫升壓,一直到鍋爐的負荷達到60%以上時才能撤除主油槍。鍋爐在低負荷運行時也必須投入主油槍助燃才能保證煤粉鍋爐的穩(wěn)定燃燒,因此油槍系統(tǒng)的選擇直接關(guān)系到火電廠運行的安全性和經(jīng)濟性。
小油點火技術(shù)的原理是通過提高空氣氣流速度、使氣流旋轉(zhuǎn),加強擾動及深度補氧等節(jié)省燃油,其獨特的燃燒器結(jié)構(gòu)讓燃油在著火前、著火過程中及燃燒后期都有氧氣補充,并強烈混合,燃料在燃燒筒內(nèi)進行富氧燃燒。通過小油點火技術(shù)的應(yīng)用,使煤粉在點火初期就盡可能充分燃燒,達到煤粉鍋爐點火啟動和低負荷穩(wěn)燃的目的,從而可以節(jié)約大量燃油。
具體原理:根據(jù)分級燃燒原理設(shè)計的小油燃燒器,在較小燃油量時獲得一個剛性較強、溫度達1300~1600℃的穩(wěn)定火炬,當煤粉通過火炬時很快受熱,并破裂粉碎,迅速被點燃,達到點火初期大量使用煤粉、節(jié)約燃油的目的。
小油點火系統(tǒng)是一個龐大的系統(tǒng)。主要是由煤粉燃燒器、一次風(fēng)粉系統(tǒng)、小油槍燃燒裝置、輔助系統(tǒng)及參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)等部分組成(見圖1、圖2)。
二、運行情況分析
由于火力發(fā)電廠的負荷是隨時變化的,特別是白天和晚上的負荷差別很大。白天負荷率高,不用投運小油槍系統(tǒng),但是晚上由于負荷率下降很大,必須投運小油槍系統(tǒng)來維持發(fā)電廠的運行。電力系統(tǒng)的運行方式造成小油槍系統(tǒng)頻繁啟動和停止,一定程度上增加了小油槍系統(tǒng)的故障率。
#2~#6爐小油點火系統(tǒng)是豐鎮(zhèn)發(fā)電廠節(jié)能降耗的重要舉措,節(jié)能效果明顯,但是投運初期故障頻繁。針對該問題,生產(chǎn)部提出指令性目標,要求把小油系統(tǒng)故障率降到15%以下。通過對該系統(tǒng)的運行情況進行調(diào)查和分析,發(fā)現(xiàn)××年8月到12月#2~#6爐小油點火系統(tǒng)的故障率平均達到60%。較高的故障率直接導(dǎo)致小油槍投運不及時,在緊急情況下,容易造成鍋爐滅火。通過對小油槍投運時間運用平均值極差控制圖進行分析,發(fā)現(xiàn)有五組點子出現(xiàn)了越界,說明該過程已經(jīng)處于非受控狀態(tài)。
為了把握異常問題造成的直接后果,通過對各臺爐小油槍在低負荷穩(wěn)燃投入時發(fā)生的故障,及投運大油槍的記錄進行統(tǒng)計和分析得出,由于小油槍故障造成多耗燃油量,單臺爐平均達到13.8噸。小油點火系統(tǒng)沒有完全發(fā)揮出節(jié)油的最大功效。
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),小油槍燃燒裝置故障占故障總數(shù)的82.6%,是問題的主要癥結(jié)所在。由于豐鎮(zhèn)發(fā)電廠是北方電力較早引進小油槍的企業(yè),在同行中沒有可以參考的單位,借鑒資料相對較少。通過技術(shù)組的仔細分析和認真研究,并將大小油槍的點火裝置性能進行對比,結(jié)果顯示,大小油槍的點火裝置完全有可比性,而大油槍經(jīng)過多年運行改造,故障率僅為6%,如能將存在問題的小油槍燃燒裝置的故障率降到大油槍的標準,而其他設(shè)備故障能夠保持穩(wěn)定,經(jīng)計算可使小油點火系統(tǒng)的故障率由60%降到14%。
通過以上分析確定了八條末端因素(見表1)。 通過對八條可能出現(xiàn)的末端因素進行逐一確認,從而找出了小油槍系統(tǒng)存在問題的主要原因。
確認一:油壓表指示不準。檢查就地壓力表,校驗合格在合格范圍之內(nèi),測壓范圍在0~4MPa,滿足小油壓的要求,非主因。
確認二:減壓閥建壓時間長,減壓閥是將主油管油壓30MPa在≤3s的時間內(nèi),降低到小油槍需要的油壓范圍0.8~1.5MPa。調(diào)查發(fā)現(xiàn)小油槍減壓閥平均建壓時間為10.2s,無法滿足3s的要求,為主因。
確認三:油閥與吹掃閥無控制互鎖,由于油壓遠遠大于壓縮空氣的壓力,油閥與吹掃閥不允許同時打開,經(jīng)確認油閥與吹掃閥之間無控制互鎖,可以同時打開,并出現(xiàn)漏油事件,為主因。
確認四:可見光火檢探頭污染,可見光火檢探頭維護制度完善,結(jié)果可查,非主因。
確認五:參數(shù)值給定范圍大,小油槍點火過程需要將各種運行參數(shù)調(diào)節(jié)在一定的范圍,而廠家提供的參數(shù)給定范圍大,運行中需要反復(fù)調(diào)整,造成投油故障,為主因。
確認六:濾網(wǎng)過濾效果差,運用散布圖對小油槍頭的堵塞面積與火焰強度進行分析,二者是強負相關(guān)的關(guān)系,說明濾網(wǎng)的過濾效果直接決定著火焰強度的大小,為主因。
確認七:配風(fēng)罩出風(fēng)孔堵塞,經(jīng)確定配風(fēng)罩定期清理,有通知單可查,非主因。
確認八:壓縮空氣壓力不夠,壓縮空氣母管壓力為0.6MPa,滿足小油槍霧化所需的0.25~0.45MPa的要求,非主因。
通過以上確認找到四條主要原因分別是:減壓閥建壓時間長、油閥吹掃閥無控制互鎖、參數(shù)值給定范圍大、濾網(wǎng)過濾效果差。
三、解決方案
經(jīng)過技術(shù)組成員的深入分析以及理論指導(dǎo)和現(xiàn)場摸索實踐,針對主因制定出了相應(yīng)的對策措施,并進行了具體實施。
第一,減壓閥建壓時間長,采取的對策是更換減壓閥。首先對廠家提供的兩種型號的減壓閥分別在#5、#3爐進行了試驗,分析折線圖,A型減壓閥,平均建壓時間為2s,向上波動率為0,升壓速率為0.1MPa每扣,均好于B型,且調(diào)壓方式為手調(diào),調(diào)節(jié)穩(wěn)定性好。實施之后,建壓平均用時由10.2s降低到1.25s,保證了小油槍在緊急情況下可以正常投入,提高了鍋爐處理事故滅火的能力。
第二,油閥與吹掃閥無控制互鎖,解決方法是增加油閥與吹掃閥就地與遠程雙重控制互鎖??梢酝ㄟ^以下兩種方案增加就地控制互鎖:方案一是利用按鈕開閉接點實現(xiàn)互鎖,單臺爐需配16顆線。方案二是利用繼電器線圈接點轉(zhuǎn)換實現(xiàn)互鎖,單臺爐需配32顆線,從實施和維護的難度考慮,確定選擇方案一進行實施。利用按鈕操作時開接點接通、閉接點斷開的特性,將吹掃閥的控制線接入油閥按鈕的閉接點,再將油閥的控制線接入吹掃閥按鈕的閉接點,從而防止吹掃閥、油閥的控制線同時接通。這樣接線后,油閥與吹掃閥在就地狀態(tài)就無法同時打開。
硬件回路改造后,通過修改程序增加油閥、吹掃閥遠程控制互鎖功能。在原邏輯圖中,遠程狀態(tài)下有兩種方式可以打開油閥:一是遠方投入,二是滅火聯(lián)鎖投入。將“吹掃閥關(guān)位”這一輸入點用“與”的關(guān)系增加到原邏輯,實現(xiàn)的功能是:當吹掃閥關(guān)到位時,打開油閥的命令才能發(fā)出。根據(jù)邏輯圖修改搭建LADDER程序。實施之后,油閥與吹掃閥無論是遠方還是就地都無法同時打開。
第三,參數(shù)值給定范圍大,采取的對策是確定各臺爐各個角的具體參數(shù)值。小油槍要點火成功需要各種運行參數(shù)相互配合。根據(jù)現(xiàn)場實際,小組確定對油壓、風(fēng)速、壓縮空氣壓力、助燃風(fēng)開度四項直接影響小油槍投入成功的因素,逐臺爐逐個角進行試驗,以確定最佳參數(shù)配置。
第四,濾網(wǎng)過濾效果差。選擇過濾精度為80um,金屬濾芯可反復(fù)清洗的鑄鐵濾網(wǎng),安裝在原濾網(wǎng)之后。安裝之后,大大減少了小油槍頭的堵塞情況,完成目標。
至此,四項改造全部結(jié)束。通過對實施效果跟蹤調(diào)查,小油槍燃燒裝置的故障率由原來的82.6%降低至5.4%,從而使小油系統(tǒng)的投運故障由60%降低到13%,故障率下降了47%。
四、效益分析
經(jīng)過技術(shù)人員的總結(jié)和項目的完善實施,使小油槍系統(tǒng)的可靠性大幅提高,無論是經(jīng)濟性還是安全性都得到了很大的提升。
1.經(jīng)濟效益計算
實施前,小油槍故障率高達60%,導(dǎo)致××年8到12月份,#2~#6爐在低負穩(wěn)燃過程中,由于小油槍系統(tǒng)故障后投運大油槍,造成多耗油量,五臺爐達到69.12噸,單臺爐平均多耗油量為13.824噸。實施后,故障率由60%降低到13%,統(tǒng)計經(jīng)濟效益如表2所示。
2.社會效益
在當前全球能源高度緊張的形勢下,此項改造的意義十分深遠,通過提高設(shè)備的利用率,使小油槍系統(tǒng)的投入與產(chǎn)出的回報率實現(xiàn)最大化,在創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時,也實現(xiàn)了節(jié)約能源、保護環(huán)境和節(jié)能減排。
五、總結(jié)
技術(shù)部在攻堅克難之際,通過自身努力,提高了小油槍系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,降低了發(fā)電成本;并將項目經(jīng)驗進行總結(jié),以期為同行電廠提供參考。
(責(zé)任編輯:孫晴)